原油蒸馏操作与控制资料汇总Word文件下载.docx

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土20%

控制方式:

正常操作时,初馏塔底液面LIC—105与原油控制阀FIC—102进行串级控制,当LIC—105低于设定时,FIC—102开大,当LIC—105高于设定时,FIC—102关小,从而实现初馏塔底液面的控制。

异常处理

现象

影响因素

处理方法

初馏塔底液面咼

原油含水量大

降低或停止电脱盐注水;

联系调度换罐;

增大顶回流,控制住顶温;

增开风机;

原油降量;

加强回流罐脱水;

产品不合格时切入不合格罐。

机泵故障

切换备用泵,联系钳工检修。

原油变重

减少回流量控制住顶温;

停风机;

提吹汽。

原油进料温度低

调整换热温度,提高进料温度。

热源变化

保持热源平稳。

换热器内漏

检查换热器,切除检修。

初馏塔底液面低

原油罐位低

联系调度换原油灌

原油变轻

增大回流量控制住顶温;

降吹汽;

降低原油量。

原油含水量高

加强电脱盐脱水。

原油进料温度高

调整换热温度,降低进料温度。

2初馏塔塔顶压力调节

w0.08MPa

正常操作时,初馏塔塔压通过塔顶风机运转数量调节,压力升高,

增加风机的运转数量,压力下降,减少风机运转的数量,从而实现初馏塔塔压的控制。

初馏塔塔压咼

加强原油脱水,通过控制原油加工量来控制初馏塔顶压力》0.08MPa

增开风机;

降加工量。

空冷风机偷停

重新启动

回流带水

加强回流罐脱水

进料量增大

增开风机和降低加工量

低压瓦斯系统堵塞

瓦斯改直接放空

进料温度升高

调节换热流程

仪表失灵

联系仪表人员处理

初馏塔塔压低

原油性质变重

联系调度改变原油性质,减少风机运转台数

加工量低

联系调度适当提高加工量,减少风机运转台数

3初馏塔塔顶温度调节

w125C

10%

视加工原油情况和产品质量控制调节,上下波动不超过

正常操作时,初馏塔塔顶温度TIC—107与塔顶回流控制阀FIC—

103进行串级控制,当TIC—107低于设定时,FIC—103开大,当TIC—107高于设定时,FIC—103关小,从而实现初馏塔塔顶温度的控制。

初馏塔塔顶温度波动,超过控制范围

进料温度、进料量、原油性质发生变化

本着顶温高多打回流,顶温低少打回流的原则,调整回流量或(及)调整空冷风机数量、后冷循环水量控制顶温不变。

原油含水增咼

电脱盐加强脱水,降低或停止原油注水,调整回流量,适当降低原油加工量。

顶回流带水

脱水罐加强脱水;

检查后冷有无泄漏,有泄漏则切除。

仪表故障

用付线控制玻璃板显示的液面;

联系仪表人员进行处理。

4初馏塔回流罐液面调节

正常操作时,初馏塔回流罐液面通过控制阀LIC—103进行控制,

当LIC—103低于设定时,控制阀关小,当LIC—103高于设定时,

控制阀开大,从而实现初馏塔回流罐液面的控制。

初馏塔塔顶回流

罐液面咼

原油性质变轻,汽油产量咼

在保证汽油质量合格的前提下调整汽油出装置量控制液面平稳。

切换备用机泵

回流罐脱水量小

调节脱水量

齿轮表控制阀故障或后路堵

联系生产调度,走付线

脱水控制阀故障

走付线

初馏塔塔顶回流罐液面低

原油性质变重,汽油产量少

用付线、玻璃板看窗控制;

联系仪表人员检修。

5初馏塔回流罐界面调节

20〜40%

正常操作时,初馏塔回流罐界面通过控制阀LIC-102进行控制,

当LIC—102低于设定时,控制阀关小,当LIC—102高于设定时,

控制阀开大,从而实现初馏塔回流罐界面的控制。

初馏塔回流罐界面咼

加强脱水

塔顶注水量大

调节注水,加强脱水

改用付线控制

冷却器内漏

加大脱水量;

切除冷却器

联系仪表检修。

控制阀失灵

初馏塔回流罐界面低

改用付线控制:

原油含水量小

调节操作,保证初馏塔回流罐界面在工艺控制范围

6初馏塔汽油干点调节

执行工艺卡片或工艺卡片变更单。

合格率〉98%

初馏塔汽油干点超过控制范围

:

塔顶温度的变化

通过回流控制顶温平稳

塔顶压力的变化

调整风机数量和(或)瓦斯去炉、放空量控制压力平稳

脱水原油含水、回流带水

加强脱水,控制界面平稳

塔超负荷

降低加工量

塔底液面失灵

用玻璃板看窗控制液面;

必要时降

低加工量

7常压塔塔顶温度调节

视加工原油情况和产品质量控制调节控制方式:

正常操作时,常压塔塔顶温度TIC—136与塔顶回流控制阀FIC—

119进行串级控制,当TIC—136低于设定时,FIC—119开大,当TIC—136高于设定时,FIC—119关小,从而实现常压塔塔顶温度的控制。

常压塔塔顶温度波动,超过控制范围

进料量、进料温度变化

调整回流量,顶温高多打回流,顶温低少打回流;

常压炉控制顶温平稳。

进料性质、蒸顶汽油拔出量变化

调节顶回流;

原料变重减少蒸顶汽油产量;

原料变轻增加蒸顶汽油产量。

顶循环、一中、二中取热量升咼(降低),顶温降低(升高

降低(升高)各段取热量

塔压升高(降低),顶温升高(降低)

增加(减少)风机数量和回流量

吹汽量增加(减少),顶温升咼(降低)

增加(减少)顶回流量;

调整吹汽量

侧线抽出量大(小),造成干板(内回流大)

按原油收率适当减小(增加)抽出量;

加大(减少)顶回流

加强脱水罐的脱水

用付线控制;

联系仪表检修

8常压塔塔顶压力调节

正常操作时,常压塔塔压通过塔顶风机运转数量调节,压力升高,

增加风机的运转数量,压力下降,减少风机运转的数量,从而实现常压塔塔压的控制。

常压塔塔压咼,超过控制范围

原料轻、蒸顶汽油拔得少

增加风机和蒸顶拔出量:

进料量大、温度咼

降低进料量和温度,增加风机数量—

顶温高

增开风机,调整回流量

吹汽量大

减少吹汽量,增开机台数

中段回流取热少

增加中段回流

空冷、水冷故障

联系检修;

切换备用空冷

气温升高

增开风机、水冷

侧线抽出少

建立合理物料平衡,增加侧线抽出

循环水温度高

联系调度调整循环水温度,增开风机

瓦斯后路堵或阀门开得小

开大低压瓦斯入炉量(或开直接放空)

指示仪表故障

根据顶温、侧线温度、塔底压力判断实际压力,联系仪表检修

常压塔塔压低,超过控制范围

原料重、蒸顶汽油拔得多

减少风机和蒸顶拔出量

进料量小、温度低

增加进料量和温度,减少风机数量:

吹汽量小

增加吹汽,减少风机台数

中段回流取热多

减少中段回流

气温升降低

减少风机、水冷

侧线抽出多

建立合理物料平衡,减少侧线抽出

循环水温度低、压力高,塔压上升

联系调度调整循环水;

减少风机

9常一线抽出温度调节

保证常一线产品质量合格

160〜180C

常一线只有温度指示TI-130,正常操作时通过侧线的流量和回流

量进行调节控制,从而实现常一线抽出温度的控制。

常一线抽出上升,超过控制范围

进料轻,一线组份多或汽油产量少

加大回流量、顶循环量、一中量。

加大顶回流量、顶循环量、一中量。

一线或二、三线抽出量增加

减少各侧线抽出量,增加回流量。

回流量小、返塔温度高

增加回流量;

降低返塔温度。

调整吹汽。

仪表失灵或机泵故障

用付线调节;

切换备用泵、联系仪表检修。

常一线抽出下降,超过控制范围

进料重,一线组份少或汽油产量多,

减少顶回流量、顶循环量、一中量。

一线或二、三线抽出量减少

增加各侧线抽出量,减少回流量。

回流量大、返塔温度低

减少回流量;

升高返塔温度。

吹汽量小,抽出温度升降低

T

10常二线抽出温度的调节

保证常二线产品质量合格。

常二线只有温度指示TI-131,正常操作时通过侧线的流量和回流

量进行调节控制,从而实现常二线抽出温度的控制。

常二线抽出温度高,超过控制范围

进料轻,二线组份多或一线产量少

加大顶回流量、顶循环量、一中量、二中量

减少各侧线抽出量,增加回流量

回流量小、返塔温度高,抽

吹汽量大,抽出温度升高

切换

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