提高土工膜焊接质量最终版Word下载.docx

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成立时间

2014.09.04

注册日期

课题登

记号

课题名称

提高土工膜焊接质量

小组类型

现场型

活动时间

2014年9月6日~2014年12月25日

循环次数

1次

TQM教育

小组成员人均接受TQM教育48小时。

小组成员简介

NO

姓名

年龄

学历

职称

组内职务

职务

组内分工

接受TQM

教育时间(h)

1

宋长春

43

本科

工程师

组长

项目总工

总负责

48

2

36

副组长

项目经理

技术顾问

3

钟邦耀

30

项目副经理

现场负责

4

黄尧

大专

助工

组员

安全负责

5

王森涛

28

技术员

物机部长

现场技术

6

23

工程部长

7

朱林

安质部长

施工操作

8

虞重庆

见习生

9

孙闯

资料整理

10

马少辉

22

实习生

制表人:

许起勋审核人:

吴传兵制表日期:

2014年9月6日

三、选题理由

四、现状调查

我们对2014年9月份土工膜焊接不合格焊缝进行了现状调查,共检查土工膜焊缝696条,其中有167条不合格。

不合格焊缝调查见表1。

表12014年9月份土工膜焊接初检不合格焊缝调查表

序号

不符合标准项目

频数(处)

频率(%)

累积频数(处)

累积频率(%)

焊缝不密实,漏气

125

74.9

褶皱

19

11.4

144

86.2

轮痕模糊、弯曲

11

6.6

155

92.8

土工膜不平顺、绷紧

4.8

163

97.6

轮切现象

2.4

167

100

合计

100

制表人:

许起勋日期:

2014年10月2日

2、现状调查排列图

依据表1调查数据绘出排列图见图1,从图1排列图中我们看到焊缝不密实,漏气问题占74.9%,是造成土工膜焊接不合格的主要问题。

图12014年9月份土工膜焊接初检问题排列图

五、设定目标及目标可行性分析

设定目标值:

根据项目部指标要求,确定了本次课题的目标值为:

河道土工膜焊接初检不合格率<10%。

目标可行性分析:

1、由调查表和排列图可知:

只要使占不合格问题74.9%的焊接不密实、漏气问题解决,即焊接不密实、漏气率下降,就可以使初检不合格率由24.0%降低至10%。

2、同行对比:

临近的先行施工十公司标段土工膜焊缝初检合格率已到达90.1%,通过取长补短可以达到设定的目标。

3、技术管理人员勤奋好学,专业化水平高,善于总结,具有较强的责任心和良好的团队精神。

4、施工人员具有较强的学习能力和实际操作能力,具有类似条件施工经验。

5、成员素质:

我们小组成员具有丰富的现场质量管理经验,多位成员多年来一直坚持QC活动,有较高的技术水平和团队协作精神。

上述三方面说明小组设定的目标是可以达到的。

六、原因分析

我们运用头脑风暴法,对土工膜焊接焊缝不密实、漏气原因进行分析,运用因果图共整理末端因素9条。

图2土工膜焊缝不密实、漏气问题因果图

制图:

吴传兵日期:

2014年10月3日

七、要因分析及验证

1、要因确认计划

表2末端因素确认计划

末端因素

确认内容

验证方法

标准

负责人

验证时间

岗前培训不够

焊工的培训情况

调查焊工的培训记录

《新员工、岗前培训管理规定》

朱林

2014年10月4日

焊接人员水平不等

能否克服不良环境正常作业

现场模拟不良环境焊接考核

焊缝合格率大于90%的正常水平,员工间合格率偏差值≤20%

黄尧

2014年10月5日

雨天作业

雨天作业频次

查阅施工日志

雨天焊接作业频次为零

王森涛

2014年10月6日

风沙天作业

沙尘暴天气作业频次

查阅天气情况记录及施工日志

沙尘暴天气焊接作业频次为零

钟邦耀

电压不稳定

电压波动情况,最高、最低值

调查我们工地的记录

390≥电压值≤350

王森涛

2014年10月7日

材料保管不当

土工膜存放是否满足贮存规定

现场查看土工膜保管场及使用记录

土工膜运输、储存规定

人机交换功能差

机电是否一体化设计,有无人机交换专业器件

查看焊机及相关说明书

施工员可以通过输入数据调节焊机爬行速度,焊接温度,温度连续可调±

1℃,速度连续可调±

0.1m/min。

马少辉

2014年10月8日

未建立温差补偿方法

温差变化对焊缝质量的影响率,检查土工膜焊接试验工艺成果报告,有无温差补偿办法

现场试验查阅报告资料

温差影响合格率值≤15%,有温差补偿作业指导图表

孙闯

2014年10月9日

焊机故障

有无焊机故障,焊机故障对焊接质量的影响

查看施工日志

焊机完好率96%

许起勋

制表人:

2014.10.10

2、确定主要原因

根据要因确认计划,对9个末端因素逐一整理和确认过程如下:

末端因素

(1)岗前培训不够

《新员工、岗前培训管理规定》规定上岗前培训不得少于6天,经考核合格后,由工程管理部颁发上岗操作证方可上岗,《前方施工部培训管理条例》规定:

培训考核合格率要求达到100%。

2014年10月4日现场对焊工进行岗前培训情况调查,岗位应知应会、操作技能的测试考核,如下表。

焊工1号

焊工2号

焊工3号

焊工4号

焊工5号

焊工6号

岗前培训时间(天)

应知应会(分)

93

85

83

76

80

96

操作技能

合格

结论

验证人:

朱林时间:

2014.10.4

结论:

由调查表可以看出焊工岗位培训不少于6天,岗位应知应会及操作技能合格率达到100%。

焊工岗前培训不足不是主要原因。

末端因素

(2)焊接人员水平不等

确认方法

确认人

确认时间

确认标准

模拟不良环境焊接考核

2014.10

焊缝合格率大于85%的正常水平,员工间合格率偏差值≤20%

我们采用调压器模拟电压不稳定情况,和大功率风扇模拟风沙天气情况,对6名焊工进行了测试。

结果如下:

备注

正常环境

合格数(总数)

9(10)

8(10)

7(10)

A=∑n/∑M正常合格率为81.7%

电压波动大

6(10)

5(10)

B=合格数/(总数)

比较值(%)

73.4

85.7

61.2

97.9

C=B/A

风沙天气

D=合格数/(总数)

E=D/A

平均合格率

76.60%

66.70%

66.6%

63.3%

60.0%

83.3%

F=(Ai+Bi+Di)/3

结果

Max=83.3%,min=60.0%,(min/max-1)%=27.7%≥20%

m次好=80.0%,m次差=63.3%,(m次差/m次好-1)%=20.9%≥20%

要因

末端因素(3)雨天作业

雨天天气焊接作业频次为零

我们查阅了2014年10月份施工日志雨天施工记录。

日期

12

13

14

15

16

17

18

20

21

24

25

26

27

29

31

天气情况

小雨

多云

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