冲入法球化处理工艺的改进文档格式.docx
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铁水温度损失大,渣量多,铸造废品率高。
笔者根据二十多年的工作经验、客户的要求、同行的先进经验,采取了一些“创造”性的方法,在生产0.5kg~400kg的球墨铸铁件时,使用5-2球化剂,加入量降低至0.82~1.0%。
正常情况下,球化率达到80%以上的包次达到99%以上。
参照《现代铸铁》2011年6月提供的一组数据,进行球化处理工艺对比
指标
国冲入法
国外盖包法
球化浇注处理包
本项目
Mg的吸收率%
35
60
61
>63
球化剂消耗量%
1.4
1.1
0.82~1.05
球化质量
差
优
铁液温度损失/℃
70
40
40~70
劳动条件
好
Mg吸收率(%)
={0.75×
(原铁水含硫量%—残余硫量%)+残余镁量%Mg}/镁加入量(%)
以15年8月18日夜班生产平衡块为例:
原铁水S0.026,残余硫量0.022,残余镁量0.031%Mg;
球化级别:
3级
球化剂加入量6.8kg,含Mg按6%计算,出铁775kg(球化剂加入量0.88%)
Mg吸收率(%)={0.75×
(0.026%-0.022%)+0.031%Mg}/{0.88×
6%}=64.3%
做到以上效果,措施如下:
1.对原铁水进行预处理——脱氧
1.1对原铁水进行脱氧的起因
在球化反应中,除考虑反球化元素S以外,还要考虑O的作用。
Mg+O→MgO。
铁液中的ω(O)量与铁液温度、保温时间息息相关。
缓慢熔炼的铁液紊流程度小,铁液中的ω(O)量较低(<
40ppm);
快速熔炼的铁液往往紊流程度大,铁液中的ω(O)量高(>
80ppm),有时甚至高达120-140ppm。
经过计算,因熔炼条件不一致,造成两种铁液的ω(O)量一个为20ppm,一个为120ppm,就相当于原铁液中有0.01%的ω(S)量波动,这是不容忽视的情况。
另外,如果熔炼用的原材料铁锈多,熔炼好的铁水,氧化也比较严重;
熔炼好的铁水,在1550℃以上过热保温,也容易氧化。
采用感应电炉熔炼,原铁水的ω(S)量一般在0.01~0.025。
如果考虑不到有相当于0.01%的ω(S)在波动,不加以调整球化剂的加入量,就会出现严重的冶金质量问题。
造成球化剂加入量相对不足,使得石墨球圆整度差、发生球化不良,导致球化级别不够;
若球化剂加入量相对过剩,将使得残余Mg量高,从而导致皮下气孔、显微缩松等铸造缺陷。
在球化反应前,铁液对球化剂的需求保持在一个相对稳定的水平,就必须使球化前铁液的ω(O)、ω(S)量相对固定在一个较低的水平,这就是预处理技术的起因。
1.2在对铁水采取脱氧技术前,本公司存在的问题
1.2.1球化剂加入量大、球化质量不稳定
笔者生产的球铁件有0.3~2kg的管卡类铸件、2~10kg的割草机皮带轮铸件、7~10kg的重卡用行星架、10~20kg的轿车用飞轮、15~20kg的柴油机平衡块、20~40kg的轮边减速器壳/差速器壳、250~300kg的柴油机飞轮铸件等等。
球铁件的牌号为QT400-15、QT450-10、QT450-12、QT500-7、QT600-3。
熔炼设备为1.5T/h、5T/h的中频感应电炉。
球化包每包出铁水量为750kg/包和1500kg/包两种。
造型设备主要为ZZ416垂直分型无箱射压造型线。
造型线使用3个250kg的浇注包。
采用5T/h电炉熔炼,在造型线上生产20~25kg/箱的铸件,每包出铁水750kg,一般每炉出6包铁水。
球化、浇注6包铁水,用时55~60分钟。
在造型线上生产12~15kg/箱的铸件,每包出铁水500kg,每炉出10包。
球化、浇注10包铁水,用时100分钟左右。
铁水在炉停留的时间越长,温度越高,氧化得越严重。
为了确保铸件球化级别≥3级,5kg以上的铸件,残余Mg不得不控制在0.05~0.085%,大大超出国家要求的0.03~0.06的围。
即使如此,残余Mg在0.05~0.055%时,经常有球化不良的包次出现。
2012年以前,球化剂的加入量为1.65%~1.5%。
2012年~2014年上半年的生产条件:
球化包修成堤坝式,包窝深度200mm。
为控制好球化反应速度,在球化剂上面覆盖1%的覆盖合金。
使用的球化剂为OGRC-6(G),含Mg量在6.8左右。
生产7~10kg的重卡用行星架,球化剂的加入量为1.35,残余Mg量多数控制在0.05~0.08的围。
1.2.2铸件质量差,缩孔、缩松倾向严重
我公司生产的行星架系列产品,在腿部及法兰盘接触处存在着热节。
在热节处容易产生缩孔。
特别是法兰盘较薄9GFT行星架,补缩通道不畅通,残余Mg达到0.055%以上时,在解剖检查的样件中,几乎都发现有缩孔、缩松存在。
9GFT行星架铸件的法兰盘厚度为20mm,腿部热节圆直径约30mm。
成品法兰盘厚度为:
15.5mm。
铸件补缩非常困难。
同种类型的行星架2405022TOOH,成品法兰盘厚度为:
17.8mm,铸件法兰盘厚度25mm,很少产生缩松。
将残余Mg适当降低至0.045~0.055,缩孔、缩松倾向减少了,但是,出现了大批球化级别为4~5级的包次。
因球化级别不合格而报废的包次大幅上升。
这增加了生产安排的难度,严重影响了公司对客户的供货,降低了公司的信誉。
1.3对以上问题的分析
1.3.1原铁液冲入球化包,球化剂开始反应,在形成石墨球以前,Mg会先对铁液进行脱氧,再进行脱硫。
Mg对原铁液而言,是很强的脱氧剂。
球化处理后,Mg会强烈地吸收各种来源的氧。
因此,Mg可能在保温停留、浇注和浇注系统中发生紊流时损失。
严重氧化的原铁液(由于熔化和保温温度高、炉料中废钢量高、炉料与大气含水等)将在球化处理过程中消耗大量的Mg,造成Mg吸收率低。
球铁球化质量的好坏与ω(Mg残)并没有直接的关系,真正起作用的
是游离ω(Mg)量。
有时,ω(Mg残)量高,可能是化合态ω(Mg)量高,即ω(MgS)、ω(MgO)量高。
感应电炉熔炼,炉料主要为生铁、废钢、低S的增碳剂,硫高的可能性不大。
通过炉前快速C、S分析或光谱分析,原铁水中的S是可以在出铁球化前获悉的。
因铁水氧化,铁液含FeO高,发生反应Mg+O→MgO,会导致Mg被大量消耗,生成过大的ω(MgO)量。
而此时游离ω(Mg)量低,不仅不能获得良好的球化效果,而且会形成更多的缩松、夹杂。
铁水过度氧化,ω(MgO)量过高,游离ω(Mg)量过低,致使残
余Mg高达0.05~0.055,铸件仍出现球化不良的根本原因。
铁水过度氧化,除了铁水在炉就氧化以外,还有一种情况:
球化包、
浇注包未烤干、烤透。
出铁球化时,包衬中的水分进入铁水,发生呛火。
H2O分解成H和O,O和Mg形成MgO。
1.3.2ω(Mg残)量在0.04%以下时,铁液的凝固区间基本和ω(Mg残)量
无关,但当铁液中ω(Mg残)量增加到0.05%甚至更高时,铁液的凝固区间迅速扩大,使得奥氏体析出围增宽,缩孔、缩松倾向迅速增大。
如果ω(Mg残)量在0.06%或更高,其收缩倾向更大。
同时,随着ω(Mg残)量的升高,铁液有效补缩时间占铸件整个凝固时间的百分比也必须随之增加,才有可能获得健全的铸件。
换言之,在不调整补缩工艺的情况下,随着ω(Mg残)量的升高,铸件出现缩松的几率也大为升高。
综上,ω(Mg残)量过高是9GFT行星架产生缩孔、缩松的主要原因。
另外,球化过程中产生的氧化镁(MgO)化学稳定性很高,具有高熔点(会一直保持固相),低密度(在铁液中漂浮),在铁中的溶解度很低。
氧化镁渣会上浮到浇包铁液的表面,浇注入铸型后会上浮并积累在铸件的上表面,也可能被卷进铸件部形成有害夹杂物。
1-4以上问题的解决方案
1.4.1导致ω(Mg残)量中游离ω(Mg)量比例低的因素有两个:
一是原铁水的S高。
通过采用特级球墨铸铁用生铁、优质碳素结构钢的下脚料、高温石墨化处理增碳剂,可以将原铁水的S稳定地控制在一个较低的水平。
而且,原铁水的含S量也是可以检测获知的。
即原铁水的含S量是可控的。
原铁水的S太低(0.004或更低),会降低孕育效果。
二是原铁水的O不稳定,有时高,有时低,不易控制。
原铁水的O高时,Mg+O→MgO,ω(Mg残)量中ω(MgO)量比例较高,游离ω(Mg)量低。
只有将原铁水的O控制在一个较低的水平,才可以提高ω(Mg残)量中的游离ω(Mg)量的比例。
1.4.2如何将原铁水的O控制在一个较低的水平?
对原铁水进行脱氧。
1.4.3对原铁水进行脱氧的机理:
在出铁前7分钟左右,扒渣后将脱氧预处理剂加入炉铁水表面,使其与FeO反应,将FeO中的O置换出来。
脱氧预处理剂的功能元素必须具备以下特点:
(1)和铁液中O反应活性强,其氧化物的标准吉布斯自由能要低;
(2)这种元素的氧化物密度尽可能小,最好和铁液类似;
(3)这种氧化物的熔点要高。
根据标准吉布斯自由能-T图,各元素被氧化的难易程度,随温度略有变动,但有一个大致的顺序:
Cu、Pb、Ni、Co、P、Fe、Cr、Mn、Si、Ti、Al、Mg、Ca。
元素与氧的亲和力按此顺序逐渐增加。
想脱出FeO中的O,必须使用Fe以下的元素如Mn、Si、Al、Ca。
还有两个元素Ba、La,具备脱氧的功能。
早期的研究表明:
Ba并不溶于铁液,Ba具有比Ca强很多的表面活性。
加入铁水,在铁液中起强脱氧剂的作用。
Ba夺取其它金属氧化物中的氧,生成更为稳定的氧化物漂浮在铁液表面,即净化铁液又保护铁液免受氧化。
1.4.4对脱氧预处理剂的选择
根据对原铁水进行脱氧预处理的机理,首先咨询了福士科公司,其生产的Inoculin390预处理剂,满足脱氧的要求。
Inoculin390是以Ba为主、La为辅的产品。
但是,其价格昂贵,接近38000元/T,适用于高端产品。
其次,又咨询了一家生产冶金材料的公司,其生产的PRE-La预处理剂,也能满足脱氧的要求。
PRE-La预处理剂化学成分
Si
Ba
Ca
Al
La
化学成分%
60-70
7-14
0.5-2
≤1.5
适量
PRE-La预处理剂使用方法:
电炉熔炼,在出铁前10分钟左右扒渣后将预处理剂加入铁水表面即可,加入量0.5%;
增硅量以预处理剂加入量的50%计算。
但是,其价格偏高,接近18000元/T,生产中、低档产品时应用该产品,经济上承受不住。
根据Ba、Al、Ca的脱氧机理,经过多次试验,最后选