设备管理部2018年度工作总结(终板)Word文件下载.docx

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本年度装置大检修,检修项目1113项(计划内744项,计划外369项),全部按照要求完成;

检修计划总费用目标是9427万元,检修实际发生总费用约8855.9万元(其中四项技改费用约6533.3万元,其他检修项目费用合计约2322.6万元),控制在了计划费用之内;

完成了大检修质量目标(设备检修质量事故为零,开车一次成功)和大修安全环保目标(零伤亡,环保事故为零);

基本实现了大修时间目标:

停工、检修、开工出产品总计60天;

为公司的后续开工安排奠定了基础。

(三)项目技改情况

2018年技改工作主要有4个大的技改项目(烟气脱硝除尘余锅技改项目、硫磺尾气脱硫项目;

10万吨/年丙烯及联产芳烃工程提质升级改建项目)和42个小技改项目。

目前,4个大的技改项目,除10万吨/年丙烯及联产芳烃工程提质升级改建项目因安环因素影响,完工时间预计推迟至2018年12月31日,其他3项已经全部按照公司完成;

小技改项目,其中39项已完成投入使用,装车区改造、动力新加制氮机等3项技改项目按计划推进。

(四)制度建设进度

对设备系统管理制度进行梳理修订,明确了各级设备管理人员的职责,使各项设备管理工作有了明确的工作流程。

根据工作的需要编制了《安全阀管理制度》、《金属软管管理制度》等

(五)员工培训提升

设备部充分利用设备例会,开展知识培训。

每周安排一名技术人员,结合和本岗位工作联系紧密的专业知识进行授课,通过此活动,加强了专业技术人员之间的技术交流和对现场实际工作的深入了解,拓宽了技术管理人员的知识面。

通过开展岗位练兵,技能比赛等活动,增强了检维修人员的实际操作技能,同时也提高了他们的工作热情。

二、2018年工作措施及工作成效

(一)设备运维管理成效

2018年,在设备的运维管理方面,主要对动设备的润滑管理、静设备的带压堵漏进行了规范,同时对设备检修规范和配件更换标准提出了要求;

2018年,装置运行期间共下发作业任务单2094次(2017年为2351次),其中,动设备检修次数2017年283次,2018年205次,检修频次明显减少,配件的更换数量明显下降;

带压堵漏次数从224次降为180次;

仅带压堵漏一项节省资金约40万元。

通过完善带压堵漏、设备保温、计划外工作量的申请程序和票据办理手续,保障了检修的准确性和安全性,全年设备维护检修没有设备检修事故和人身安全事故。

针对桥丰、楼军线路晃电,与北京中恒科技探讨修改保护定值避免主要设备跳车方案,7月份,协调范县供电局对桥丰线35KV供电专线进行维护,减少了线路发生故障几率,增强了供电线路的安全、可靠性;

设备部完善了设备三级保养制,细化了设备技术人员、操作工、维修工的操作、维护保养职责;

加强巡检和状态监测,实施预防维修,降低了事后维修频次;

完善了周报、月报、档案、台账等设备文字材料体系,定期开展设备技术分析,保证了设备长周期运行。

(二)设备大修工作成效

2018年装置大检修,检修项目1113项,检修队伍34个,参加检修的外委人员800余人,工期紧,任务繁杂,通过时间协调和工序调整,克服了交叉作业相互影响,保障了安全施工。

1.特种设备定检

大修期间,压力容器检测394台,安全阀校验290台、压力表检验406块,可燃有毒气体报警器检验298台,质量流量计检验6台,改造起重机械设备4台套,全厂防雷检测完成,均已出具检测报告,为装置的开工提供了安全保障。

2.换热器的检修

检修期间组织完成了对124台换热器抽芯试压、堵漏维修工作。

对检修过程发现问题的,根据不同情况分别进行了管束的管子更换和堵管;

更换的新管束(供应采购)有3台(一联合车间1台,二联合车间2台),全部更换管子的换热器共计8台(一联合车间6台,二联合车间2台),堵管修复的换热器共计27台(一联合10台,二联合9台,四联合8台),换热器的检修工作量较大,损坏情况异常。

开工期间对换热器现场情况进行了应急处理,9月1日,召开了问题分析专题会议,制定了防范措施。

3.压力容器定检

压力容器定检共计落实脚手架搭设人员60余人,完成脚手架搭设6万余方,打磨焊缝1万余米。

特别是在球罐定检项目中,共涉及相关作业队伍9家,作业人员70余人,因作业场地小,工作任务重,作业面强度大,大部分作业为高空受限作业,加上天气高温炎热,作业人业情绪抵触等,安全风险大,作业组织管理难度大.为确保该项目能够顺利完成,对每台球罐详细制定了进度计划,且每天跟踪落实,通过增加作业人员,延长夜班作业时间、提前组织工序间的交底等措施,保证了正常的实施进度。

检测中发现,十台球罐缺陷达76处,其中七号球罐的缺陷多达19处,最长裂纹857.3mm,已按照规范要求全部修好,检验合格,消除了重大安全隐患。

4.大型机组检修

为保障装置长周期运行,大修期间对两台增压机进行了检修、汽轮机转子等部件返厂检修、主风机组齿轮箱进行技术改造来提高机组效率;

同时消除了新氢压缩机电机振动大等问题。

5、组织完成了电气检修项目50项、仪表检修项目113项。

根据电仪检修专业性强的特点,将电气高压试验、电机检修、特阀检修、烟气在线检测列为专项检修项目,由专业厂家完成,以确保检修质量。

优化定量装车控制系统,增加装车异常高流量、低流量连锁报警,提高了装车系统的安全性;

对控制装车泵变频器启动频率及停电间隔进行优化,减少了装车人员的劳动强度。

同时完成了丙烷进燃料气系统改造、装车系统改造等工作。

(三)技改项目推进

四大技改项目(300万吨/年燃料油预处理装置技改检修;

10万吨/年丙烯及联产芳烃工程提质升级改建:

硫磺回收尾气脱硫;

烟气除尘脱硝、余锅改造),除10万吨/年丙烯及联产芳烃工程提质升级改建项目到2018年12月31日完工外,其他项目已经投用并初见成效。

1、300万吨/年燃料油预处理装置检修技改工作:

设备改造主要有8台离心泵、12台换热器、常压塔改造,新增工艺管线2786米,更换常压加热炉低氮燃烧器12台;

换热器的安装和移位台数达22台(原装置换热器总数34台),相连的管线改造安装工作量近整套装置工作量的三分之二。

常压装置的扩容改造按时完成,并且零事故一次开车成功,为一九年加工任务的完成提供了保障。

2、尾气脱硫和烟气脱硝除尘、余锅改造项目已经施工完毕。

该项目的正常投用,使装置尾气排放达到了国家最新标准,为公司的环保验收和下一步的发展提供了基础

3、10万吨/年丙烯及联产芳烃工程提质升级改建项目,增加的设备主要有28台离心泵、2套加药装置、2台计量泵、14台容器、7台换热器、4台蒸发式空冷器及4台塔器。

该项目计划完工时间是7月31日由于安环原因,致使该项目经过两次长时间停工,以及检修检查期间不间断的检查停工,导致了该项目完工时间推迟到12月31日。

该项目的建成,将使公司的汽油品质进一步升级,并且创造可观的经济效益

(四)加强过程管控

1、检修期间为了加快检修进度,实行了“日安排、日汇报”,按照“节点”控制进度的管理方法,并通过每天下午5点的检修协调会、检修日报表汇总当日检修工作量完成情况、对工期延误的提出要求并制定措施,合理掌控检修时间,保证进度按计划进行,确保检修过程中做到步步有确认、项项工作有落实。

2、对于重大检修项目从前期准备,商务技术谈判,合同签订,现场施工队伍、施工工艺、施工进度、质量管理、安全等全方位跟踪。

施工难度及协调工作量大的项目,通过加班加点、专人昼夜盯守确保项目进度。

3、每周组织现场文明施工检查和隐患排查,先后对濮阳亚特清洗、济南煤炭院、陕西化建、濮阳海林公司、河南特防公司五家单位下发了文明施工整改通知,对文明施工整改不到位的濮阳亚特清洗公司处罚3次,对各车间现场文明施工考核10次。

三、工作中的亮点

(一)全年检维修和施工,人员伤亡零事故,设备检修质量零事故;

(二)技改检修工作量最大的常压装置,一次开车成功;

(三)八月份开工期间,催化烟囱入口蝶阀卡死,阀门专业维修队伍和厂家技术人员来现场没有修好;

如果把烟气管道封堵(带压封堵报价是130万元),存在安全隐患;

经设备部和维修车间协商,由濮阳龙城机械加工制作了专用工具,利用液压扳手处理了烟囱入口蝶阀卡死的问题,节省资金130万元,且避免了安全隐患,这项技术还可以用到其他位置类似的问题;

(四)根据公司装置运行情况,及时向电业局报停一台主变压器,为公司节约电费共计121万元。

四、工作中的不足

(一)对检修可能出现情况评估不足,在烟气脱硝除尘项目施工中,由于一期项目尾款问题,厂家施工队伍配合不力,并压货不发,在项目施工中使我方非常被动;

这是我们今后选择设备厂家及施工队伍时应汲取的教训。

(二)对装置设备的使用状态评估深度不足,造成检修项目立项不科学,造成检修期间过程控制与实际偏差较大,如催化换热器、供水凉水塔检修等项目。

针对此项不足,梳理完善公司重大检维修项目立项实施管理规定,细化流程,多组织公司各专业、各层次人员的专业会议,科学评估设备使用状态,准确做好重大检维修项目立项。

五、工作建议

1.建议公司制定修旧利废奖惩,消费定额奖惩管理实施办法,充分发挥职工创新能力,节约检维修费用;

2.建立供应商合作目录,制定合作模式。

3.采取多样化库存管理模式,降低备件库存,节约库存成本。

六、2019年工作安排

(一)设备管理总目标

主要设备完好率100%,全部设备完好率大于99.5%,仪表联锁投用率大于99%;

特种设备年度定检100%;

设备动密封泄漏率小于2‰,设备静密封泄漏率小于0.5‰;

3.变压器功率因数全年高于0.9;

4、全年检维修人员重伤为零,设备检修事故为零;

5、全年带压堵漏次数比2018年降低40%;

(二)设备基础管理

1、加强检修计划管理,争取检修计划率达到50%;

2、推行“无泄漏车间创建活动”,使泄漏率低于行业标准。

(三)设备安全检查、隐患排查

1、依据公司安全标准化创建工作实施计划,完善设备系统安全检查、隐患排查实施办法;

2、通过组织专题会,外出学习及向行业专家咨询等手段,解决装置中存在的设备隐患,如:

2213单元中变气管线泄漏;

换热设备腐蚀等影响装置安稳长满优运行的设备隐患。

(四)保运队伍的管理

完善保运队伍管理办法,加强对保运人员考核的力度,加大车间对保运人员的考核力度等手段,提高保运人员工作的效率。

(五)完善公司级及车间级检维修消耗定额

收集各装置投用以来检维修消耗情况,参考同类装置的检维修消耗情况,制定各车间消耗考核指标,降低检维修费用。

(六)技改项目的实施推进

1、组织好10万吨/年丙烯及联产芳烃工程提质升级改建项目的验收投用工作。

2、组织实施新氢压缩机、气压机节能改造方案,降耗增效。

3.加强设备用电的管理,充分运用现有用电管理政策,节能增效。

(七)设备专业培训

1、操作人员设备知识的培训

组织车间设备管理人员,依据操作人员应知应会要求,完善各车间操作人员设备知识培训内容。

2、检维修

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