QC成果附着式升降脚手架防倾覆装置的改造Word文档格式.docx
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图片3:
导向工字钢图
防倾系统的作用:
附着式升降脚手架在升降过程中,架体的垂直度和离墙间距是通过防倾系统中的导轨和导向轮来控制,如果防倾系统中的导向工字钢与导向轮未安装或失效,必定导致整个架体向内倒或向外倾,同时还造成架体的左右偏移,发生严重的倒架事故,造成不可挽回的损失。
因此,防倾装置是附着式升降脚手架在升降作业过程安全作业的保障。
2
二、小组概况:
表1
3
三、选题理由:
课题附着式升降脚手架防倾覆装置的改造
四、现状调查:
1、针对石狮百德康桥项目29#楼(如图片4)的施工(导向杆长度12m),影响附
着式升降脚手架各机位垂直度偏差进行图表统计:
机位垂直度偏差调查表表2
4
图片4:
石狮百德康桥项目29#楼爬架
2、影响防倾系统结构不合理的主要因素与2007年度防倾装置相关检查记录的频数统计表及排列图:
机位垂直度偏差问题统计表表3
5
通过排列图可以看出影响机位垂直度偏差的两个主要问题“导轨结构不合理”和“导向轮结构不合理”为主要价值特性。
五、目标确定:
1、目标确定依据:
建建〔2000〕230号建设部颁布的《建筑施工附着式升降脚手架管理暂行规定》第四十二条“附着升降脚手架的安装应符合以下规定”第二款竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于5‰和60mm。
2、目标值:
保证附着式升降脚手架在施工过程中对垂直度的要求,使其垂直度和最大偏差不大于5‰和60mm。
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3、实现目标理由:
1)公司经过不断探索和革新,自主创新改造新型附着式升降脚手架。
2)小组2008年获全国优秀质量管理称号,小组成员具有团结协作精神,有很强的技术攻关能力。
3)公司各种设备、仪器齐全,经验丰富,有可靠技术保证。
6.4
5.6
4.8
3.2
2.4
1.6
0.8
0现状目标值
图片5:
垂直度现状与目标值对比图
六、原因分析:
小组针对现状调查中“垂直度要求”的问题进行了讨论和分析,并绘制关联图如下:
7
制图人:
李文学日期:
2008.02.25
通过关联图我们得到以下10条末端因素:
1、单根导轨刚度低2、建筑物结构复杂3、扣件强度不足4、钢材锈蚀5、连接点间距大
6、为避开塔吊锚固人为破坏7、与架体连接点少
8、导向轮受力点接触面积小9、加长节变形大10、工人技术不熟练
8
七、要因确认:
小组通过调研,对全部末端因素确认,确认表如下:
要因确认表表4
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根据以上要因确认,我们确定以下四条主要原因:
1.单根导轨刚度低
2.连接点间距大
3.与架体连接点少
4.导向轮受力点接触面积小
八、制定对策:
小组通过技术研发对每条要因运用5W1H原则制定了相应的对策、目标措施、同时落实了责任人及完成时间。
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对策表表5
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九、对策实施:
实施一:
建立应力应变模型,进行双导轨的设计,设计部分由林霍明、李文学负责。
1、小组成员通过研讨提出加强方案,把原单导轨改为双导轨,在新设计的一批槽钢中,利用新的结构把两根槽钢用10根10cm长的圆钢管(Ф=48mm)背对背均匀焊接在一起,同时改变了分段导轨的长度(2m),导轨改进后不仅增加了导轨的刚度,也使导轨的抗弯曲、变形能力大大增加。
图片6:
新加工的双槽钢图片7:
变形的原单根工字钢
2、根据施工现场升降脚手架的受力情况,利用完备的CAD系统建立导轨受力模型(如图片8)。
图片8:
导轨受力模型设计图
1)查阅钢结构设计手册,查出8号槽钢的参数:
腰厚d=5.0mm,截面面积A=10.248cm2,惯性距I=101cm4,
2)抗弯模量Wx=25.3cm3,理论重量:
8.045㎏/m。
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型钢的许用应力:
[σ]=205N/mm2[τ]=140N/mm2
弹性模量E=2.06E5Mpa
3)钢材的抗弯强度公式:
.
双向弯曲:
(Mx)/(rx)(Wx)+(My)/(ry)(Wy)≤f
式中:
Mx、My——绕x轴和y轴的弯矩;
Wx、Wy——绕x轴和y轴的净截面抵抗矩;
rx、ry——截面塑性发展系数(两个值均取1.05)
f——钢材的抗弯强度设计值(Q235取235N/mm2)
代入计算可知钢材的抗弯强度f≤235N/mm2,导轨刚度提高。
效果检查:
08.03.20,小组成员对新加工的双导轨进行加固,同时在新结构中抽查65个机位中垂直度偏差均小于5‰和60mm。
垂直度效果检查表表6
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实施二:
改变导轨结构增加连接点,提高抗弯强度
由于原导轨两端连接点间距过大,导致导轨弯曲变形,甚至被拉裂,小组通过讨论研究后,改变了导轨的结构,在原有主框架的一侧设置两根2m长的槽钢用10根圆钢管焊接在双导轨中间,增加连接点,导轨刚度增加,保证其稳定性。
图片9:
原单根工字钢图片10:
加工后的双槽钢效果检查:
08.03.28在导轨成功焊接后,利用一批新加工的导轨进行了可行性试验,试验证明大大地提高了导轨的抗弯强度。
试验效果统计表表7
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实施三:
根据实际情况我们将增加导轨与主框架的连接和增大受力点接触面积合并实施。
1、改变导轨结构并绘制新导轨加工图
小组成员对原导轨结构提出改进方案,采用双导轨焊接在2m长的主框架上,在槽钢中间每隔20cm设置一根圆钢管,增加导轨与主框架的连接。
图片11:
双槽钢设计图图片12:
设计后的实物照片
2、利用新结构增大受力面积采用双导向轮结构替代原单轮结构,降低导向轮与导轨的相互作用力,增大其受力面积。
图片13:
原导向轮图片14:
原导向系统结构
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图片15:
新双导向轮图片16:
新导向系统结构
08.04.05日小组把第一批新加工的导轨和导向轮在石狮百德康桥30#楼运用,利用双导向轮增大受力面积,保证了架体的稳定性及可靠性,达到小组制定的目标。
表8
从图表中可以得出选择双导向轮和双槽钢,增大受力面积可以保证垂直度和偏差小于5‰和60mm。
十、总效果检查:
2008年7月10日至2008年9月20日在QC小组对防倾系统进行改造和设计后运用于石狮百德康桥30#楼外架项目中(导轨长度12m)对机位垂直度偏差进行统计分析如下图:
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表9
经过小组成员的共同努力,我们按期保质、保量地完成了石狮百德康桥30#楼外架的施工任务,达到了活动的目标及目标值,对施工中的防倾覆装置进行检查,共检查50个点,合格点49个,垂直度达到4‰和48mm,小于目标值5‰和60mm,达到了预期目标,取得了非常好的效果。
图片17:
石狮百德康桥30#楼爬架
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图片18:
活动前后垂直度对比图
效益确认:
○技术效益:
纳入《ZJ02-01附着式升降脚手架构件加工
图集》,定为标准推广于今后项目中使用,提高了附着式
升降脚手架的安全性、稳定性、经济性。
○管理效益:
提高小组成员的团队精神与创新能力,形成
了科研攻关的良好风趣。
○社会效益:
该项技术革新在施工过程中赢得甲方及施工
单位的高度好评,为拓宽我公司的爬架市场打下良好的基础,展示了“中国建筑”的强大技术力量。
76543210活动前目标值活动后
十一、巩固措施:
1、标准化:
小组活动后,对相关资料进行整理、归纳、总结后编制了《附着式升降脚手架防倾覆装置改造》作业指导书,已纳入企业作业指导书汇编(文号:
Q/ZQS556082-2008)。
小组于2008年9月1日将爬架防倾装置改造后的图纸、资
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料及相关参数申报公司技术质量部,9月3日获批后纳入我司《ZJ02-01附着式升降脚手架构件加工图集》,定为标准运用于今后附着式升降脚手架搭设项目中使用。
2、申请专利
小组于2008年9月25日在公司技术质量部的帮助下将该成果整理申请专利,申请专利名称为《升降架防倾装置》,申请号为20081008060.5。
3、巩固期效果验证:
小组在以后2个月的时间内对石
狮百德·
康桥31#楼进行跟踪调查,附着式升降脚手架的垂直度和最大偏差保持在4‰和48mm,保证了架体的垂直度。
巩固期效果验证表表10
十二、总结及今后打算
本次QC小组活动使小组成员的全面质量管理能力得到了进一步的提升,提高了小组成员创新能力和团队精神,为后续活动展开奠定了坚实的基础。
通过对附着式升降脚手架的防倾覆装置的改造后,完善了其自身结构,针对离墙间距控制必须
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