份洗煤厂运行总结文档格式.docx

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产品

计划

一车间

二车间

小计

入洗原煤(湿)

184000

169322

处理量h/t

450

433.4

高硫精煤(干)

49096

低硫精煤(干)

49861

回收率(干)

64.44

高硫精煤(湿)

53966

低硫精煤(湿)

54844

回收率(湿)

62.5

64.26

中煤产率

10.36

矸石产率

17.18

大矸产率

4.5

煤泥产率

3.7

介耗

1.1-1.3kg/t

0.703

捕收剂

0.19-0.21kg/t

0.128

起泡剂

絮凝剂

0.004-0.005kg/t

0.0038

分析:

1、本月产量小于计划产量,主要原因由于精煤场地堆满停产四天,302刮板机链条更换,削减入洗量,导致没有完成计划任务。

2、其成本一如既往的小于同行业,并在指标正常的同时降低消耗。

二、主要工艺指标运行与分析:

单位

工艺指标

一工段

二工段

月均

合格率

煤泥灰分

47.2

94.55

中煤灰分

45.5

100

矸石灰分

77.2

98.18

中煤损失

3.1

69.09

矸石损失

1.4

1、单洗煤硫分不作为考核,主要原因在于各个矿区的煤的性质不同,煤的属性决定产品的质量,从硫分上来讲,分为内硫和外硫,外硫是指煤炭在开采过程中夹带的黄铁矿以及一些硫化物,这种形式的硫分是可以在洗煤过程中以矸石的的形式去除,而内硫则是在煤分子链上,以有机物的形式存在于煤中,所以在原料煤种煤的内硫直接影响,单洗煤是不可能改变煤本身的内在属性。

2、本月中煤损失过大,原因有以下两点:

(1)、原煤合格介桶的密度计损坏,使得分选密度不稳定,岗位司机把握不稳其实际密度,导致精煤灰分的波动,致使影响到错配物含量的上升。

(2)、本月改造302刮板机润湿后指标有所好转,但管护中心对设备安全考虑将其改造会原来的状态,在密度计不稳定的同时,加之润湿又不好,使得本月中煤损失上线达到4.5。

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