通风空调风管制作安装质量控制QC成果文档格式.docx

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通风空调风管制作安装质量控制QC成果文档格式.docx

2007年7月26日-2007年12月25日

出勤率

98%

姓名

性别

年龄

学历

项目职务

职称

组内职务

唐喻胜

40

大本

项目总工

工程师

组长

李亮

29

大专

工程部长

助工

副组长

张保礼

技术主管

组员

柯勇

32

安质部长

白登仕

38

高中

班长

技师

李彦

33

高级工

制表:

张保礼制表日期:

2007年7月26日

三、选题理由:

1、由于南礼士路站已安装的一侧风管出现扭曲,发生返工。

由于是既有运营线改造,施工时间在夜间00:

50~3:

30分,施工时间非常短,返工费用高。

2、在施工自检中发现,现在风管加工合格率为85%,在与其它单位沟通时了解到,其它标段及类似工程加工平均合格率达到了93%~94%之间。

我项目部的合格率还未达到平均合格率。

如果返工率高,加上施工时间又短,将无法满足工期要求。

3、风管加工采用角钢法兰式连接形式,是各类风管制作中工艺最复杂的,而且我项目部采用的加工机械为手动机械,更增加了制作难度。

因此,我们QC小组选择“提高通风钢板风管制安合格率”为活动课题。

四、现状调查:

根据地铁规范标准,风管制作安装规范要求,2007年7月28日,QC小组成员分别对北京地铁1号线南礼士路站上行线吊装风管、加工车站已加工的半成品风管发生扭曲现象的尺寸偏差进行调查,调查数据记录见下表:

附:

风管安装质量验收标准

风管安装质量验收标准表

项目

允许偏差

检验方法

风管表面平整度

±

10mm

钢尺检查

风管外径及外边长

2mm

风管法兰对角线

3mm

风管安装水平度

3/1000总偏差不大于20mm

水准仪、钢尺检查

制表人:

2007年7月28日

南礼士路站扭曲风管图片

南礼士路站一侧风管因扭曲返工,小组成员将拆回的112平方风管及加工车站62平方不合格风管出现的问题进行了分析,并结合对施工过程的记录,将各类数据进行整理,找出了影响风管加工偏差的4个因素,并做了统计表如下:

角钢法兰钢板风管不合格因素统计表

序号

不合格项

频数(m2)

累计频数(m2)

频率(%)

累计频率(%)

1

外径超标

149

85.6

2

表面平整度差

16

165

9.2

94.8

3

法兰对角线偏差大

6

171

3.4

98.2

4

法兰连接不紧密

174

1.8

100

合计

张保礼检查日期:

2007年7月29日

根据不合格点汇总表绘出排列图:

绘图人:

李亮绘图日期:

2007年7月29日

根据排列图分析,可以看出,在各项影响因素中,“外径超标”所占比例最大,达到85.6%,因此,“外径超标”发生的偏差是风管扭曲的主要因素。

五、目标确定

经过QC小组成员的讨论,确定了本次QC活动的课题为:

角钢法兰钢板风管制作合格率94%。

确定了QC小且的课题后,小组成员对目标的可行性进行了分析:

1、成功的工程案例:

类似工程:

深圳地铁风管制作及北京地铁2号线,也是采用角钢法兰,加工合格率达到93%~94%,如果我们解决了本次主要问题75%,那么合格率可以提高到:

(15%*85.6%*75%)+85%=94.6%。

2、良好的施工管理:

工程项目配备了长期在一线的施工技术人员,技术过硬,经验丰富。

3、队伍再培训:

对项目施工队进行再培训,巩固理论知识水平,提高实际操作技能。

4、设备进行改良:

对项目部现有的加工设备进行辅助改良,使加工精度更高。

通地可行性的分析后,小组成员一致认为:

目标可行。

六、原因分析

目标确定后,小组成员根据现场的调查研究数据,从“人”、“机”、“料”、“法”、“环”五个方面进行分析,并作了鱼刺图:

七、要因确定

为了对风管的制作安装质量存在偏差的主要原因,QC小组对以上12条末端因素进行分析,确定主要原因:

末端因素一:

非本专业工种工人作业

我项目部的风管加工专门成立了加工班组,加工班班长有过多个项目通风系统的加工经验,操作人员均从事过相关工作,且均取得了相应的技术职称,技术水平有一定参差不齐,但总体技术力量可以满足加工需求。

施工班组成员情况表

姓名

专业

技术职称

从事加工年限

钣金工

技师

8年

戴玉清

电焊工

5年

巩政

7年

王勇

中级工

4年

张明武

2年

刘建国

初级工

张明辉

1年

制表:

白登仕制表日期:

2007年7月30日

结论:

非要因。

末端因素二:

质检人员巡查不到位

2007年8月1日唐喻胜抽查了质安检查人员情况,同时核对了项目部专职检查人员,检查结果如下:

质安人员巡查检查表

检查项目

配备情况

人数

状态

风管制安

班组

1人

在岗

项目部

制表人:

唐喻胜制表日期:

2007年8月1日

从检查表可以看出,风管制安均安排有检查人员,而且加工期间均在岗按要求检查,对施工班组起到了很好的监督作用,施工班组施工情况良好,不会因为质检不到位而影响施工。

末端因素三:

送料台没有限位

钢板下料是制作风管的第一步,下料尺寸是决定风管是否合格关键的一道工序,其允许偏差为±

1mm。

若钢板下料尺寸有2mm的偏差,在折成风管后,其对角线偏差达到5mm。

负责本项工作的白登仕协同加工班人员于2007年8月2日对下料钢板进行检查,发现剪裁出来准备下道工序的板材与手工画线的规格有差距,检查结果如下:

钢板下料尺寸偏差检查表

钢板规格

偏差尺寸

检测工具

检查人

2015*1200

钢板尺

1mm

0mm

5

7

8

9

10

11

1500*1200

12

13

14

15

17

900*1200

18

19

20

标准±

不合格数7

总数20

不合格率%

35

李亮检查日期:

2008年8月2日

从上表中可以看出,因钢板剪板控制不严,其偏差率达到35%,是影响风管成品率的重要原因。

是要因。

末端因素四:

咬边口磨损过度

由于我们采用的是手动机械,咬边时由二名加工人员手扶钢板,顺咬边边随滚轴移动。

由于手动用力不一,可能加快机械咬边口的磨损,在机械进场前未对磨损情况进行鉴定,经检查该咬边机制作出的半成品板材后,2007年8月3日小组成员柯勇对咬边机磨损情况和咬边情况进行测量,见风管咬边偏差检查表:

咬边机磨损情况检查表

前端

中端

后端

咬边口宽度

4mm

柯勇

合格

不合格

风管咬边偏差检查表

钢板尺寸

咬边偏差

钢卷尺

不合格数量4

柯勇检查日期:

2007年8月3日

通过检查表时,咬边磨损问题对风管制作的整体质量有较大影响,直接影响咬口的尺寸,直接影响风管合格率。

末端因素五:

材料进场未校直

风管加工法兰角钢在使用前进行校直,使用有弯曲度的角钢加工成的法兰存在组对偏差,在连接时容易使风管变形。

对风管法兰的检测,QC小组制作了一个12mm钢板检测平台,对钢板进行抄平,利用平台对钢板进行检测,法兰平直度为±

1mm,附角钢法兰检查表:

附图:

检查平台

角钢法兰误差检查表

角钢型号

长度

平直度

检验人

L50*5

2000mm

平台检测

200

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