桥隧相连隧道内架设桥梁研究报告Word格式.docx
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在此之前线桥公司还未进行过桥隧相连仅为7.3m的桥梁架设,过孔需在隧道内完成,架桥时部分机体需在隧道内完成,没有可供参考依据。
平朔东露天煤矿铁路专用线工期仅为93天,为保证顺利完成业主要求工期,此桥架设成为平朔线重、难点工程。
1.3重、难点工程概况
圣佛崖2#隧道全长457m,进口47.8m位于半径600m的曲线上,隧道内线路坡度为10‰及8‰的上坡(铺架方向),隧道净空为7.45m,隧道出口到圣佛崖3#大桥胸墙距离仅为7.3m,圣佛崖3#大桥为5孔32m单线桥,位于8‰的直线坡道上。
梁型:
通桥(2005)2101,桥梁自重:
139吨,架梁方向是店坪—东露天,固定支座在店坪方向。
圣佛崖3#大桥采用DJ-168公铁两用架桥机进行架桥,架设圣佛崖3#大桥第一孔桥梁时架桥机部分机体需在圣佛崖2#隧道内完成。
1.4课题的提出
1、平朔东露天煤矿铁路专用线为单线铁路,隧道建筑限界采用《GB146.2-83》,桥梁采用通桥(2005)2101–I,隧道净空小(7.45m)、桥梁高(2.85m),架设难度大。
2、在此之前线桥公司还未进行过桥隧相连仅为7.3m的桥梁架设,过孔需在隧道内完成,架桥时部分机体需在隧道内完成,没有可供参考依据。
3、平朔东露天煤矿铁路专用线工期仅为93天,为保证顺利完成业主要求工期,此桥架设成为平朔线重、难点工程。
1.5拟解决的主要问题
本课题拟解决的主要问题是为了DJ168架桥机在保证安全和质量的前提下在单线隧道内成功架设32m简支T梁,同时确保业主工期不受影响。
(1)如何降低架桥机整机架梁高度;
(2)如何实现架桥机隧道内过孔;
(3)降低架桥机高度后,如何保证吊梁净空;
(4)如何降低轨道结构高度。
二、研究方案、技术路线
2.1主要研究过程
(1)成立课题组,搜集现场数据及DJ168架桥机各个方面的技术资料,组织进行学习和研讨,拟定初步改造方案。
(2)根据现有架桥机结构特点进行专项研究,结合以往的经验,通过施工现场实地考察,收集相关数据及问题,反复研究形成架桥机整体限界和轨道结构的技术改造方案。
(3)组织课题组所有成员对方案进行全面分析、讨论提出初步改进方案。
(4)与架桥机厂家沟通确认对架桥机改造、结构变动,不影响架桥机架梁时的安全系数。
(5)对方案进行实施,同时考察方案实行效果,通过实践中总结经验,对改进方案进行进一步优化改进,对新出现的问题进一步总结、分析、讨论,最终形成最优化的设计改造方案。
2.2研究的方法
通过实地考察,对比以往施工经验,收集各方面资料,通过各方讨论,总结制定初步解决方案,通过施工中实践,对方案进行技术改进,制定相应的方案、质量控制措施与解决办法,最终形成高质量、高效率的改造方案。
为今后架桥机的全面发展提供有力的技术支持。
三、主要研究内容
3.1确定研究内容
技术人员和机械人员对圣佛崖2#隧道及圣佛崖3#大桥进行了现场实测,同时对DJ168架桥机正常架梁时进行有关数据测设,其测量结果如下:
现场实测数据表3-1
名称
设计数据
实测数据
隧道底板至顶面净高
7.45m
7.52m
隧道宽(电缆槽顶)
4.5m
4.53m
架桥机3#柱位置净空
6.11m
6.18m
线路坡度
8‰
8.5‰
隧道口至大桥胸墙距离
7.3m
7.35m
轨道高度(含15cm道碴)
0.571m
DJ168架桥机正常架梁时实测数据表3-2
架桥机架设时最高点至轨面高度
8.537m
8.5m
2#柱横梁至吊梁行车净空
3.3m
3.34m
起吊后梁底至轨面距离
1.35m
1.5m
横移轨道长度
5.28m
5.2m
大臂顶至轨面距离
7.087m
7.1m
梁底至吊梁行车净空
0.43m
0.54m
3#柱至轨面高度
6.305m
6.25m
运梁台车(含梁底垫木)
0.95m
1.03m
DJ-168架桥机架桥时实测高度与隧道限界对比图图3-1
DJ-168公铁两用架桥机示意图图3-2
根据现场调查可以得出:
1.由轨排结构尺寸、隧道内石碴厚度、架桥机大臂上动力桁线及发动机仓高度等因素影响DJ-168公铁两用架桥机高度,正常架桥时架桥机高度约为9.258m,隧道限界高度仅为7.52m,隧道高度不能满足架桥机架桥施工要求。
2.架桥机正常架桥施工时工作宽度为5.2m,隧道限界宽度仅为4.53m,架桥机架桥施工宽度不满足隧道限界宽度要求。
3.圣佛崖2#隧道离圣佛崖3#大桥胸墙仅为7.35m,架桥机3#柱架桥时需支立在隧道内,架桥机3#柱至隧道底板距离为6.876m,隧道内3#柱位置净空仅为6.18m不能满足DJ-168架桥机架桥要求。
3.2关键技术
影响桥梁架设原因及改造表表3-3
序号
末端原因
改造对策
达到效果
措施
备注
1
动力桁线及发动机仓使桥机高度过高
将动力线桁架及发动机仓顶部拆除
整体高度降低
1、将动力线桁架移至大臂外侧
2、将发动机仓顶部高出部分拆除
图3-3
2
过孔时3#柱高度超隧道限界
降低过孔时3#柱的高度
便于隧道内支立3#柱
将3#柱底部调整节拆除
图3-4
3
1#、2#柱横移轨道宽度超隧道限界
减小架桥机宽度满足隧道限界要求
便于隧道内过孔及桥梁架设
1、将1#、2#柱横移轨道及横移走行轮拆除
2、将隧道部分水沟及电缆槽拆除
图3-5
4
隧道内石碴厚
降低隧道石碴高度
保证吊梁行车与轨顶之间净空距离
1、将隧道内底碴清除
图3-6
5
运梁台车驾驶室高
降低架桥机走行高度
不影响DJ168架桥机通过隧道
拆除2#车驾驶室
图3-8
6
轨排结构尺寸高
采用无枕轨道降低轨排结构高度
保证桥梁可起吊
采用轨距拉杆每米2根进行轨距调整、固定;
无枕轨道地段用进行硬杂木抄垫,左右钢轨下用长70cm×
宽15cm×
高10cm硬杂木抄垫
7
运梁台车垫木高
降低将运梁台车高度
增加吊梁净空距离
将运梁台车梁底垫木更换为5cm硬杂木
8
2#柱净空小
增加吊梁2#柱净空距离
满足吊梁净空要求
过孔完成后2#柱用方木抄垫35cm高
9
支座与桥梁整体结构高
降低梁体整体高度
保证喂梁及墩顶移梁安全
1、吊梁前将梁底支座拆除
2、桥梁支座在墩顶安装
图3-3.将动力线桁架及发动机仓顶部拆除
改造后,整体高度降低1.395m
图3-4.将3#柱底部调整节拆除
改造后,便于隧道内支立3#柱
图3-5.将2#柱横移轨道及横移走行轮拆除
改造后,可降低高度0.56m,便于隧道内过孔及桥梁架设
图3-6.降低轨道结构尺寸
轨道结构降低0.295cm,可保证吊梁行车与轨顶之间净空距离,保证桥梁可起吊。
3.3改造技术研究
图3-7
图3-8
根据图3-7、图3-8所示,经过架桥机改造及轨道降低后,可得出结论:
1.隧道限界可以满足3#柱架桥支立高度;
2.隧道限界可以满足架桥机大臂高度;
3.降低后吊梁净空为3.18m,通过现场实测满足吊梁需求。
4.对于架桥机改造及拆除的设备不影响架桥机的性能和安全性,满足架桥机架桥要求。
四、工程应用情况
桥隧相连隧道内桥梁架设改良技术研究项目在平朔项目桥梁架设中得到了应用,该改良技术以确保安全架设为宗旨,对架桥机整体限界和轨道结构进行了技术改造,解决了以下技术难题:
1.将动力线桁架移至大臂外侧并将发动机仓顶部多余部分拆除,拆除后降低高度1.39m。
2.将2#柱横移轨道及横移走行轮拆除,拆除后可降低高度0.56m。
3.采用无枕轨道降低轨排结构高度,用轨距拉杆每米2根进行轨距调整、固定;
高10cm硬杂木抄垫轨道结构降低0.295cm,可保证吊梁行车与轨顶之间净空距离,保证桥梁可起吊。
4.其他改造:
将3#柱底部调整节部分拆除,拆除后便于隧道内支立3#柱;
拆除2#车驾驶室,便于架桥机通过隧道;
将运梁台车梁底垫木更换为5cm硬杂木增加吊梁净空距离;
架设时将2#柱向下移动一个销孔可降低0.25m;
过孔完成后2#柱用方木抄垫35cm厚以便满足吊梁净空要求。
以上改造均不影响架桥机承重结构,可保证桥梁安全架设。
DJ168架设32m桥梁正常情况下整体高度为9.258m(架桥机最高点至路基)吊梁净空为3.66m,通过以上部位的改造,架桥机架设32m桥梁时整体高度为6.82m,吊梁净空为3.18m可以满足单线隧道桥梁架设净空(7.45m)。
通过在平朔项目的成功实施,桥隧相连桥梁架设所需时间为8小时,不影响业主对于工期的要求,同时对同类设备桥梁架设有重要参考价值,将会有很广的应用前景。
可在更多的工程中推广使用,将取得很好的社会效益。
五、经济、社会效益分析
这对于架桥机来说技术难度较大。
中铁三局集团有限公司平朔公司东露天煤矿铁路专用线铺架工程项目经理部成功进行了桥隧相连桥梁架设施工,确保后续铺架工程顺利进行,未对业主要求工期造成影响,取得了良好的经济和社会效益。
5.1经济效益
线桥工程公司第三工程段是一支以铁路铺轨架桥为主的专业施工队伍,自成立以来一直致力于普通铁路施工发展,先后参加了西河铁路、成都北编组站、两伊铁路、平朔铁路、准朔铁路和府谷铁路等新建铁路项目的铺轨架桥施工。
随着中国高铁的发展,“四纵四横”铁路快客通道和六大城际快客系统的实现,普通铁路目前主要以货运为主,大多在山区、丘陵等地质条件比较恶劣的地区兴建,作为一支以普通铁路施工为主的铺架施工队伍,第三工程段在施工过程中不断攻克普铁施工技术