变配电应急预案培训.ppt

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变配电应急预案培训.ppt

变配电应急预案培训之变电所母线断路器跳闸后的巡视检查和应急处理,技术科2010年9月,目录,一、单相低电压启动过电流保护的相关知识,二、单相母线断路器跳闸后的巡视检查要求及恢复送电程序,三、单相母线断路器跳闸相关案例,单相低电压启动过电流保护的相关知识,一、保护接线图,单相低电压启动过电流保护的相关知识,2、保护逻辑框图,单相低电压启动过电流保护的相关知识,3、保护定值设置单相低电压启动过电流保护的动作电流根据线路最大负荷电流整定,动作电流数值大,灵敏度较低,为此应适当降低动作电流来提高灵敏度,而采用低电压闭锁,以防止负荷较大时,保护装置误动。

同时为满足选择性,其保护动作时限必须比馈线相应保护的动作时限大一个时限级差。

保护定值设置如下(以宜耐变电所为例):

U:

63.47V、17.45KVI:

2.71A、542AS:

0.7s宜变A相供电臂最大负荷电流为1185A,A相馈线过流定值1392A,时限为0.4S。

单相低电压启动过电流保护的相关知识,4、保护范围单相低电压启动过电流保护作为27.5KV母线及馈线故障的后备保护。

反应单相接地,保护主变压器二次侧的母线,同时作为馈线的后备保护。

其保护范围为:

从27.5KV母线断路器小车流互到接触网末端。

单相低电压启动过电流保护的相关知识,6、单相低电压启动过电流保护动作可能是何处故障高压室内27.5KV母线单相接地(母线支持瓷瓶或接在27.5KV母线上的电容、馈线、动力变、所用变、压互等高压设备发生绝缘击穿)27.5KV压互高压熔断器熔断,同时馈线电流超过保护整定值馈线故障馈线断路器拒动,单相母线断路器跳闸后的巡视检查要求及恢复送电程序,1、保护动作后的现象及信号显示情况,单相母线断路器跳闸后的巡视检查要求及恢复送电程序,1.保护动作后应巡视的设备(以A相母线断路器跳闸为例)应巡视高压室A相公共母线上挂接的备用母线断路器、电容、馈线、动力变、所用变、压互等高压设备,以及支持瓷瓶。

单相母线断路器跳闸后的巡视检查要求及恢复送电程序,2、巡视检查要求:

检查跳闸母线断路器的绝缘部位,如母线小车流互;母线绝缘拉杆等;检查保护范围内相关一次设备的绝缘部件和连接部件,如:

保护范围内各小车流互、27.5KV相应相压互表面是否有变黑和炸裂,母线各支持绝缘子表明是否有变黑和炸裂。

检查室外馈线侧软母线是否有接地故障要求检查全面无遗漏,对因围栅、照明等原因无法对小车流互进行确认的,因向电调申请将断路器手车拉至试验位后进行检查。

高压室内图片,单相母线断路器跳闸后的巡视检查要求及恢复送电程序,3.根据母线断路器跳闸数据缩小检查范围发生母线单相接地故障时的跳闸数据(示例)Ua=0.502kV、Ub=27.455kVIa=4463.76A、Ib=6.23A同时,还伴随有设备绝缘烧损产生的烟雾和焦臭味。

发生27.5KV压互高压熔断器熔断时的跳闸数据(示例A相)Ua=9-14KVIa大于保护定值(基本为馈线正常负荷电流)同时对大多数变电所而言,高压熔断器熔断后应会给出母线电压过低报警。

单相母线断路器跳闸后的巡视检查要求及恢复送电程序,4.母线断路器跳闸后的处理要求解除事故音响和预告音响信号,确认跳闸断路器编号。

确认断路器跳闸时间立即断开3T交流屏电源总开关确认信号和复归向电调汇报跳闸情况检查设备根据检查情况,排除故障点,恢复送电:

(1)若为小车流互击穿,则将相应断路器拉至试验位后,恢复送电;

(2)若为压互击穿,则将相应压互隔离开关断开,投入备用压互后,恢复送电;(3)若为母线支持瓷瓶击穿,则在全所停电后,故障母排上挂好接地线,进入分间敲碎已经被击穿的瓷瓶,确认故障点母线对地电气距离400mm,使母线脱离接地。

单相母线断路器跳闸相关案例,1.3月11日水红线松河变电所停电故障

(一)经过13:

24分242、202B、204、262断路器跳闸。

值班人员在确认保护信息的同时,所长和段现场专业组人员进入高压室进行检查,闻到高压室有烟味,并将此情况向电调汇报,电调口头下令把202B、262、242、232、204断路器拉至试验位检查,未发现异常,把手车推至运行位。

单相母线断路器跳闸相关案例,13:

46分电调下令闭合202BQF,202BQF合闸后立即跳闸(速断保护动作),同时发现232QF(备用)冒出大股浓烟。

13:

48分值班员将此情况向供电调度汇报,并申请将232断路器拉至分间外,检查发现232QF流互烧损,后向电调申请用242QF进行供电。

单相母线断路器跳闸相关案例,供电调度下令闭合202BQF,操作闭合202BQF时,所长发现高压室内232QF下端支持瓷瓶有强烈的放电声,并有电弧燃烧。

所长立即通知值班员对202BQF分闸。

电调再次要求对202B、242、262断路器进行检查,经检查,上述三台设备无异常。

电调下令断开2321QS,闭合2320QS,拆除232QF下端头瓷瓶。

单相母线断路器跳闸相关案例,瓷瓶拆除完毕后,电调组织恢复送电,闭合202BQF,在闭合242QF时,又发现232上端头支持瓷瓶有放电声和电弧。

值班员汇报调度后,电调下令断开202BQF,拆除232上触端头支持瓷瓶,恢复242QF送电。

(二)原因分析232馈线断路器真空泡绝缘传动拉杆受潮放电击穿是造成此次停电的直接原因。

单相母线断路器跳闸相关案例,(三)存在问题1.值班人员业务素质不高,应急处置存在差距。

对高压室短路故障未引起重视,值班员在发现高压室有明显高压设备击穿烟雾时未全面、认真查找就汇报无异常。

在恢复送电时,先后前后发生三次因故障查找不彻底送电跳闸或紧急停电处理情况。

单相母线断路器跳闸相关案例,1)202B断路器跳闸后,高压室有烟味,值班人员检查未发现在小车运行位置232热备断路器绝缘已击穿。

2)202B断路器再次送电232断路器真空泡绝缘传动杆电弧把流互烧损。

值班人员在检查时又未发现电弧把墙上的支持瓷瓶绝缘烧损,导致202B断路器送电把下触头支持瓷瓶击穿。

3)在拆除232下触头支持瓷瓶时未同步检查相邻的上触头支持瓷瓶绝缘情况,闭合242断路器时把上触头支持瓷瓶绝缘击穿。

单相母线断路器跳闸相关案例,单相母线断路器跳闸相关案例,二、3月31日广通变电所201AQF流互击穿概况2010年3月31日23:

20,广通变电所201A断路器M座过流保护动作跳闸(即A相低电压启动过电流保护),引起205QF失压保护动作跳闸、235A和235BQF跳闸、3T缺相跳闸至4T运行。

给出“信号未复归”信号,A相馈线屏上“保护装置故障”光字牌,1#B保护屏上“差动速断”呼唤灯亮、2#B保护屏上“M座过流”呼唤灯亮、A相馈线保护屏上所有断路器(232、234、236、221QF)呼唤灯亮。

经局供电调度指挥变电所值班员处理,于23:

35恢复供电,共计停电15分。

单相母线断路器跳闸相关案例,处理经过23:

22发现高压室内有烟和异味、201AQF下端墙上支持瓷瓶周围有被熏黑的痕迹。

23:

28将201AQF小车拉至分间外检查确认,发现201AQF小车流互炸裂,23:

35分202AQF送电成功,恢复所内馈线运行。

单相母线断路器跳闸相关案例,原因分析经过现场检查分析,造成201AQF电流互感器烧损的原因为电流互感器一次、二次线圈之间绝缘击穿短路,导致A相27.5KV母线接地跳闸。

单相母线断路器跳闸相关案例,单相母线断路器跳闸相关案例,三、关于4月2日鲁番变电所跳闸的情况通报。

(一)概况2010年4月2日3时15分鲁番变电所235BQF电流速断保护跳闸,同时201BQF低压过流保护跳闸,205QF失压保护跳闸。

跳闸后值班员向供电调度汇报了跳闸情况,并对设备进行了巡视,巡至高压室时,闻到室内有烟味,检查发现235BQF小车流互与断路器连接的L型硬连接板及软铜片上、流互瓷件上均有放电烧伤痕迹,值班员随即将巡视发现的故障情况上报供电调度。

单相母线断路器跳闸相关案例,并在调度的指挥下于3时20分将235BQF小车拉至试验位置,25分时断开242QF,闭合201BQF;27分闭合242QF,恢复接触网供电;造成鲁番至上西铺间接触网停电12分钟,影响45307次(3907吨)列车在鲁番至上西铺区间K52+826米处停车12分。

(三)原因分析235B断路器小车流互因脏污发生沿面闪络瞬间击穿,造成母线断路器跳闸,单相母线断路器跳闸相关案例,1.变电所自检自修开展不到位,没有认真执行每年一次的高压室停电检修要求。

查阅变电所工作票记录,2008年至2009年间,均未开展高压室的全所停电检修。

高压室内高压设备及网栅蜘蛛网较多、脏污严重。

2.变电所现场视频监控主机逆变器故障送修而直接接入交流电源,同时变电所视频未按技术科下发通知要求设置监视位置,不利于对设备运行监控分析。

单相母线断路器跳闸相关案例,4.故障信息汇报未按照要求落实。

班组对第一现场的故障信息确认不到位,故障原因为小车流互闪络,而现场汇报为小车流互击穿;段生产调度对故障信息的传递存在中断情况,段技术科对事故分析的原因汇报不明确。

单相母线断路器跳闸相关案例,单相母线断路器跳闸相关案例,四、2009年7月12日师宗变电所202A跳闸事苗通报概况2009年7月12日15时49分,师宗变电所202A断路器跳闸。

保护显示为“A相过流出口”,跳闸数据为:

Ia=2.790A(一次电流为558A),Ua=0.020V(一次电压为5.5V)。

值班员立即向供电调度汇报后对高压室进行了巡视,未发现异常,回到主控室才发现2T保护测控屏上微机后备保护装置上给出“A相PT断线”信号。

在电调的指挥下,断开所用变和3TV隔离开关,并更换了3TV高压保险,于16:

04分恢复供电。

影响40214次在师宗新安区间停车16分,85991次在中寨新安间停车19分。

单相母线断路器跳闸相关案例,原因分析大修车间在馈线及电容屏上做电容失压保护试验,在恢复YMa接线时,造成压母A端与N端短路引起3TV空开跳闸,当馈线电流达到202母线断路器的电流整定值后,因无低压闭锁而跳闸,是故障的直接原因。

值班人员未及时发现后台机“PT断线”信息,汇报电调信息不全面和准确,应急处置不当,是延误送电的次要原因。

单相母线断路器跳闸相关案例,存在问题分析对跳闸后设备关键项点的巡视不到位、汇报信息不全。

202A跳闸后,助理值班员立即告知值班员,二人共同确认保护装置的信息为“A相过流动作”,没有发现控制屏装置上“PT断线”显示,并且没有向电调汇报202A断路器跳闸参数。

而针对母线断路器跳闸后给出“PT断线、A相过流动作、跳闸电流电压参数”的信息,应该重点巡视什么设备,心中无数,没有发现3TV低压空开内部跳开的重要故障信息。

单相母线断路器跳闸相关案例,五、8月28日昆南变电所201B跳闸情况通报经过8月28日6:

15分昆南变电所201BQF跳闸,B相过流保护动作;235BQF低压保护动作跳闸;205QF低压保护动作跳闸。

6:

25分电调确认设备无异常后,下令闭合201BQF,于6:

26分恢复了馈线送电。

7:

34分执行348号倒闸作业命令,将241QF撤出运行,231QF(与241QF互为备用)投入运行。

单相母线断路器跳闸相关案例,原因分析241QF保护出口连片松动,造成线路遭受雷击时无法正常保护出口跳闸,因此故障后越级到母线断路器进行跳闸。

单相母线断路器跳闸相关案例,六、9.21小新街变电所概况2010年9月21日16时56分,小新街变电所201A母线断路器“过流一段”保护动作跳闸,同时引起235A断路器失压保护动作。

检查发现252QF小车电流互感器击穿炸裂。

于17时25分恢复送电,影响行车。

单相母线断路器跳闸相关案例,判断处置过程201AQF过流保护动作跳闸,值班员巡视检查发现高压室有轻微的异味,初步判断为压互高压保险熔断,立即汇报供电调度,调度下令撤出3TV运行后,于17时11分远动对201A进行合闸操作,合闸操作时助理值班员在高压室门口观察高压室内设备情况,发现在201AQF合闸瞬间高压室内235AQF方向有火光和烟雾,同时伴有巨大响声,2

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