平东#6机A修辅机解体报告.docx

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平东#6机A修辅机解体报告.docx

平东#6机A修辅机解体报告

 

解体报告

第一版

共86页

#6汽轮机A级检修

编码:

PD2010-6A-QJ-01

 

平东热电公司#6机A级检修

汽轮机辅机解体报告

 

中电投河南电力检修工程有限公司

平东热电#6机A级检修项目部

2010年9月28日

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

辅机部分:

1、凝汽器

修前状况:

1)真空系统不严密。

2)凝结水硬度大。

3)钢管腐蚀、或结垢严重。

4)钢管脏污、堵塞、或滤网损坏。

检修中发现主要问题及对策

1)真空系统不严密:

采取对策:

通过灌水,吹风查漏,卤素检查法,找出泄漏部位,加以处理。

2)凝结水硬度大:

采取对策:

钢管破裂或胀口泄漏,灌水查漏处理,重胀管口或堵塞管口。

3)钢管腐蚀、或结垢严重:

采取对策:

循环水质不好,联系化学,采取措施,处理好循环水。

4)钢管脏污、堵塞、或二次滤网损坏:

采取对策:

应更换或补焊二次滤网或对整个凝结器进行钢管清洗。

2、除氧器

修前状况:

1)容器内表面、开孔接管处有介质腐蚀、冲刷磨损;

2)喷嘴有结垢、脱落,旋膜式除氧器的喷孔有堵塞、冲蚀现象;

检修中发现主要问题及对策

1)容器内表面、开孔接管处有介质腐蚀、冲刷磨损;

.采取对策:

调整门确实好用、无卡涩现象,泄漏量在允许范围内,行程调整正确

.2)喷嘴有结垢、脱落,旋膜式除氧器的喷孔有堵塞、冲蚀现象

采取对策:

喷嘴固定牢靠,畅通无阴,雾化效果好

3、胶球清洗设备

修前情况

1)胶球清洗系统设计不合理,管路需改造;

2)胶球泵机械部分沉,需对A,B两台泵进行大修。

3)胶球泵进出口门开关不灵活

4)收球网开关卡涩

检修中发现主要问题及对策

1)胶球清洗系统设计不合理,管路需改造;

采取对策:

对胶球清洗系统进行管路改造,达到管路短,阻力小的目的使收球率99%以上。

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

2)胶球泵机械部分沉,

采取对策:

需对A,B两台泵进行大修,更换损坏零部件,到达泵正常的运行状态。

3)胶球泵进出口门开关不灵活

采取对策:

更换锈死,开关不灵活的阀门,到达阀门开关灵活自如。

4)收球网开关卡涩

采取对策:

反复对卡涩的收球网进行灵活活动,并涂润滑油和防腐漆。

4、循环水液控阀

修前情况

1)循环水泵液控阀油位计损坏

2)液控阀滤网杂质多,脏。

3)液控阀油箱加油口滤网损坏。

4)液控阀油箱油质时间长,油质脏,乳化较多。

检修中发现主要问题及对策

1)循环水泵液控阀油位计损坏

采取对策:

更换新的油位计。

2)液控阀滤网杂质多,脏。

采取对策:

更换新的滤网、

3)液控阀油箱加油口滤网损坏

采取对策:

更换新的滤芯

5)液控阀油箱油质时间长,油质脏,乳化较多。

采取对策:

重新更换新的#32抗磨液压油。

5、#6A给水泵

2010年9月16日办理好工作票后把影响抽芯包的部件各油管冷却水管拆除了,去掉端盖螺丝后取出芯包,发现密封圈老化,变形。

芯包抽出后拆掉了轴瓦并测量了总抬轴量,自由端0.55传动端0.56。

单抬:

自由端0.33传动端0.32.下瓦间隙:

自由端:

东0.10西0.10轴瓦紧力0.15外盖与轴瓦紧力:

内0.42外0.41

#6A给水泵电机自由端轴瓦顶隙:

31丝

瓦口:

东12丝15丝西12丝11丝

传动端瓦口间隙:

东11丝11丝西14丝13丝

检修中发现主要问题:

给水泵自由端上轴瓦销子弯曲变形。

给水泵端盖密封圈磨损,变形,断裂。

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

6、#6B给水泵

2010年9月19日拆掉泵与偶合器对轮护罩及对轮螺丝后,对中心进行了复查,得到结果:

电机高0.78偏东0.02下张口0.38西张口0.09

#6B给水泵电机自由端瓦顶间隙0.38

传动端瓦口,西0.100.08东0.070.09

传动端瓦顶间隙0.34

解体发现:

给水泵端盖密封圈磨损,变形。

7、

#6A凝结水泵

解体对轮并对中心进行了复查,得到结果:

电机偏南0.055偏东0.06西张口0.035南张口0.26

泵总串量12mm

泵上提4.7mm

解体发现:

上轴套,机械密封磨损、密封圈磨损变形(一套)

8、

#6C凝结水泵

解体对轮并对中心进行了复查,得到结果:

电机偏南0.055偏西0.07西张口0.13南张口0.12

泵总窜量12mm

泵上提4.8mm

解体发现:

上轴套,机械密封磨损、密封圈磨损变形(一套)、首级叶轮密封环间隙大

9、#6A工业水泵

解体发现:

机械密封磨损、密封圈磨损,变形

10、#6B工业水泵

解体发现:

机械密封磨损、密封圈磨损,变形

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

11、#6A循环水泵

办理好工作票,做好各项安全措施后联系电器拆除水泵电机线,拆除电机地脚螺栓,联系热工专业人员拆除控测点。

放尽上机架油室存油,拆除冷却水管及各管道,拆除对轮螺栓,测量提升量10.5mm拆掉上机架油室盖,复查推力头水平,南高0.29mm东高0.03mm护瓦间隙0.35mm吊出电机和支架松开泵填料压盖,挑出盘根,吊出泵盖和导流片,拆除上部润滑内接管,以及哈夫索环,经检查,上中下各轴套均磨损,盘根套磨损,建议更换新轴套和盘根套以及对应的橡胶轴承。

拆卸叶轮后发现,叶轮轮沿处有两公分长裂纹,需补焊处理。

解体后检查:

A循泵轴套磨损(4个)、A循泵橡胶轴承磨损,变形(上中下)

A循泵密封圈磨损,变形(套)、A循泵盘根套磨损

12、AB真空泵

解体后发现:

AB泵叶轮汽噬严重

 

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

阀门部分:

一、修前状况:

1.#6机#4.5.6抽气逆止门可能存在内漏情况。

2.凝结水至除氧器左右逆止门已带压堵漏。

3.A.B给水泵电动头机械沉。

4.#6机冷再至辅汽联箱电动门门前疏水门门体法兰泄露严重。

5.共有38个电动门、调整门、逆止门都存在内漏情况。

二、工作开展情况:

目前所有阀门已基本解体完成,另现在还有中续水调门,调门前手动门,旁路电动门没有解体。

因系统内有水放不尽无法解体。

三、检修发现缺陷情况:

1、轴封夹层加热阀门解体后发现其中轴封联箱疏水排大气J41H—25DN25的一台阀门阀芯断裂,建议更换。

 

解体报告

第一版

共75页

#6汽轮机A级检修

编码:

PD2010-6A-QJ

2、高加系统

#2高加事故放水一二次门J961H—64DN150阀杆划伤严重与填料室冲刷严重的问题;建议阀杆更换,填料室修复,高加疏水4台J41H—100DN20阀门阀杆裂纹,建议阀门更换。

 

 

解体报告

第一版

共75页

#6汽轮机A级检修

编码:

PD2010-6A-QJ

3、低加系统

阀门解体后发现A疏水泵出口逆止门H41H---25DN150导向套磨埙,建议加工导向套。

4、除氧器及其系统;

阀门解体后发现三抽至高除逆止门H41H—25阀芯脱落,建议加工螺母及螺纹;辅汽至除氧器逆止门H41H—25阀杆断裂,建议更换。

 

解体报告

第一版

共75页

#6汽轮机A级检修

编码:

PD2010-6A-QJ

5、连排,辅汽联箱及其系统

解体后发现辅汽疏水3个阀门J41H---25DN25内漏严重,建议更换

6、给水泵组

给水出口门轴承VZ9—58220,丝母已磨埙建议更换丝母见图,B泵再循环门阀杆弯曲自密封压环断裂建议加工更换

 

解体报告

第一版

共75页

#6汽轮机A级检修

编码:

PD2010-6A-QJ

7、除氧器事故疏水电动门J941H—40DN150阀座密封面冲刷严重,建议更换

 

8、主汽,再热及一二级旁路,供热系统本体疏水

阀门解体后发现低旁调门内漏,建议外委加工密封面

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

调速部分检修中发现主要问题及对策

1.拆卸油动机时发现四个高调联杆备帽已焊死。

处理措施:

磨光机磨光后拆下,阅图纸,查买厂家备品。

2.右侧高压主汽门解体后发现预启阀已卡涩,测量预启阀行程后得出,左侧预启阀行程为0.70㎜,右侧预启阀行程为0.60㎜。

处理措施:

制作专用工具,需将门头预壳体解体后重新调整。

3.主油箱退完油后发现油箱底部较脏,杂质较多(业主的化学人员有记录)。

处理措施:

充分做好准备后,清理油箱底部杂质。

4.泵解体后发现轴承严重损坏,测量轴弯曲最大值大0.21㎜

处理措施:

查阅图纸,更换新轴承。

5.解体后发现轴承游隙间隙较大。

处理措施:

查阅图纸,更换新轴承。

6.油泵解体时,发现梅花减震垫磨损严重,冷油器较脏需清理

处理措施:

更换梅花减震垫,清理冷油器。

7.水系统#1、#2内冷水泵轴承、机械密封、油封已老化需更换。

处理措施:

更换内冷水泵轴承、机械密封、油封

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

调速部分解体测量数据汇总

#1高压调节阀

修门前总阀行程:

60.8㎜

修前预启阀行程:

5.52㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

3.01㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.37㎜

#2高压调节阀

修门前总阀行程:

58.22㎜

修前预启阀行程:

5.87㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

3.24㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.34㎜

#3高压调节阀

修门前总阀行程:

59.14㎜

修前预启阀行程:

6.12㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

3.31㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.37㎜

#4高压调节阀

修门前总阀行程:

56.9㎜

修前预启阀行程:

5.70㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

3.39㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.35㎜

 

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

#1高压主汽阀

修门前总阀行程:

78.84㎜

修前预启阀行程:

0.0㎜(预启阀严重卡涩)

修前门杆与预启阀轴向间隙:

0.70㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

1.90㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.20㎜

#2高压主汽阀

修门前总阀行程:

77.4㎜

修前预启阀行程:

0.0㎜(预启阀严重卡涩)

修前门盖与壳体结合面间隙:

1.35㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.24㎜

修前门杆与预启阀轴向间隙:

0.60㎜

#1中压调节汽阀

修门前总阀行程:

168.80㎜

修前预启阀行程:

20.30㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

2.00㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.42㎜

#2中压调节汽阀

修门前总阀行程:

168.80㎜

修前预启阀行程:

19.30㎜

修前门盖与壳体结合面间隙:

2.30㎜

修前门杆与阻汽套径向配合间隙:

0.43㎜

#1中压主汽阀

修前门盖与壳体结合面间隙(0.03塞尺塞不进)

#2中压主汽阀

修前门盖与壳体结合面间隙:

0.30㎜

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

主油泵

主油泵找中心结果

主油泵高:

0.30㎜

偏左:

0.05㎜

左张口:

0.01㎜

飞锤与执行杆间隙(以发电机侧为右侧)

前侧:

1.50㎜

后侧:

1.50㎜

轴窜:

0.49㎜

执行杆限位高度

前侧:

56.80㎜

后侧:

54.10㎜

滑阀空行程:

3.20㎜

氢侧交流油泵

螺杆与铜瓦配合间隙(自由端)

左从动轴:

0.08㎜

左主动轴;0.10㎜

右主动轴:

0.07㎜

主动轴与铜瓦配合间隙(传动端):

0.09㎜

从动轴轴头与传动端端盖轴向限位间隙:

1.5㎜

A空侧交流油泵

主动轴与铜瓦配合间隙(传动端):

0.08㎜

从动轴轴头与传动端端盖轴向限位间隙:

1.5㎜

B空侧交流油泵

主动轴与铜瓦配合间隙(传动端):

0.07㎜

从动轴轴头与传动端端盖轴向限位间隙:

1.4㎜

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

调速部分备品备件汇报

物资名称

规格型号图号

单位

数量

备注

滤油器滤油片骨架

SPL200XB

1

滤油器

滤油器端盖密封“O”型圈

ø165×5.8

8

滤油器

滤油器滤油片

SPL200XB

20

滤油器

空侧密封油泵机械密封

泵型号3GR50×2FBD-YM-30

2

空侧密封油泵

耐油石棉板

3㎜

2

空侧密封油泵

耐油石棉板

1㎜

2

空侧密封油泵

青稞纸

0.25㎜

2

空侧密封油泵

空侧交流油泵对轮缓冲垫

 

2

空侧交流油泵

轴承

SKF309EC170D

2

内冷水泵

轴承

6209-210\C3206B-EXPLORER

4

内冷水泵

骨架密封

45×70×12

2

内冷水泵

骨架密封

TC35×56×12

2

内冷水泵

内冷水泵机械密封

出厂编号701023

泵型号50-250

出厂时间2007年1月

扬程55米

2

内冷水泵

内冷水泵对轮缓冲垫

110×65

2

内冷水泵

 

解体报告

第一版

共11页

#6汽轮机A级检修

编码:

物资名称

规格型号图号

单位

数量

备注

氢侧交流油泵机械密封

FBD-YM-30

1

氢侧交流油泵

氢侧交流油泵对轮缓冲垫

ø95×ø45

1

氢侧交流油泵

空侧交流密封油泵对轮缓冲垫

ø110×ø53

2

空侧交流油泵

交流润滑油泵轴承

7310ACM

1

交流润滑油泵

交流润滑油泵轴承

6008-2RS

1

交流润滑油泵

交流润滑油泵泵轴

 

1

交流润滑油泵

直流润滑油泵轴承

N311EM

2

直流润滑油泵

直流润滑油泵轴承

6411

1

直流润滑油泵

直流润滑油泵轴承

6310

1

直流润滑油泵

直流润滑油泵油封

60×85×12

2

直流润滑油泵

耐油胶皮

3㎜

KG

20KG

 

青壳纸垫

0.25㎜

1

 

密封胶

1213

3

 

聚四氟乙烯垫子

2㎜

2

 

聚四氟乙烯垫子

3㎜

2

 

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