隧道小导管超前支护施工质量控制.docx

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隧道小导管超前支护施工质量控制

新建玉溪至蒙自段电气化铁路工程

 

隧道小导管超前支护

施工质量控制

 

中铁十局集团三建公司玉蒙项目部QC小组

二OO七年二月

隧道小导管超前支护施工质量控制

一、工程概况

汉邑村隧道位于新建昆河线玉溪至蒙自段站前工程第一合同段,为单线铁路隧道,全长6670m,位于川滇菱形断块的东南端,区域地质构造复杂,新构造运动强烈,是一个褶皱与断裂均比较发育的区域。

隧道地表地下水发育,地表水主要为水库水、塘水及沟槽内流水;地下水主要为孔隙水、基岩裂隙水、断裂带水、岩溶水等。

隧道设计Ⅲ级围岩1360米,Ⅳ级围岩2650米,Ⅴ级围岩2660米,Ⅴ级围岩除进口洞口段20m采用管棚超前支护外,其余段均采用φ42小导管注浆超前支护,注浆材料选用水泥浆,水灰比0.5~0.8:

1,注浆压力0.5~1.0Mpa。

汉邑村隧道质量目标是:

工程一次验收合格率100%,自检率100%,争创省优、部优工程及鲁班奖。

二、小组概况

玉蒙项目部汉邑村隧道小导管超前支护QC小组成立于2006年6月1日,并确定攻关课题,目的是在保证施工安全的前提下加快施工进度,提高经济效益,确保汉邑村隧道质量目标的实现。

1、小组名称:

三建公司玉蒙项目部QC小组。

2、攻关课题:

汉邑村隧道小导管超前支护施工质量控制。

3、活动时间:

2006年6月1日~2006年12月31日。

4、小组活动次数:

6次

5、TQC教育程度:

小组成员均接受了48小时TQC教育。

6、小组成员情况:

小组成员情况表

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

职称/职务

组内职务

1

杜强泽

36

本科

经理

组长

2

赵宇

31

本科

总工程师

副组长

3

李丹阳

29

本科

工程部长

组员

4

赵春杰

27

本科

隧道工程师

组员

5

方同亮

31

大专

物资部长

组员

6

周洪斌

27

大专

试验室主任

组员

7

王安铭

32

大专

安质部长

组员

8

汤文爽

27

大专

技术主管

组员

9

李栋政

25

大本

技术主管

组员

10

李正海

42

高中

领工员

组员

三、选题理由

理由一:

隧道地质构造复杂,浅埋段多。

汉邑村隧道Ⅴ级围岩所占比例接近40%,且穿越7个断层(997m),1个向斜,其中关营断层为活动断层,围岩大部分为断层泥,断层宽236m。

隧道通过6处浅埋段,全长1036米,覆盖层厚1.2m~20m,施工易发生洞身坍塌。

汉邑村隧道关营活动断层围岩为断层泥

理由二:

地下水丰富。

汉邑村隧道最大涌水量设计为5.5万方/天,沿线断裂构造极其发育,地下水主要沿断裂带分布,水文地质条件比较复杂,且各段不一。

四、制定目标

通过QC小组活动,提高超前小导管施工质量,达到加固周边围岩的目的,封堵水源,有效控制隧道超欠挖,确保隧道施工安全。

五、活动过程(PDCA)

1、计划阶段(P)

1)现象分析

隧道软弱围岩段施工,超前支护的质量是隧道控制超欠挖及施工安全的关键。

为此,我们QC小组对汉邑村隧道小导管超前支护的质量缺陷进行了调查统计,影响其质量的主要因素有:

注浆压力、浆液配合比、孔位布置、注浆量及注浆管封堵等。

缺陷统计列表如下:

小导管超前支护质量缺陷统计表

序号

缺陷项目

频数

频率%

累计频率%

1

注浆压力

45

49.45

49.45

2

浆液配合比

21

23.08

72.53

3

孔位布置

13

14.28

86.81

4

注浆管封堵

6

6.59

93.40

5

注浆量

4

4.40

97.80

6

其它

2

2.20

100

总计

91

100

根据缺陷统计表绘制排列图如下:

2)根据统计表找出主要缺陷

从统计表及排列图中可得出结论,影响小导管超前支护质量的主要因素是:

注浆压力、浆液配合比和孔位布置,这三项因素占总数的86.81%。

3)原因分析

针对上述各种因素产生的问题,QC小组经过全面分析,并结合以往的施工经验,就小导管超前支护质量缺陷作出因果分析图,如下:

从因果分析图中,我们找到影响小导管注浆施工质量的末端因素,并进行了要因确认。

要因确认表

序号

末端因素

论证

是否要因

1

水泥浆液滞留时间较长

精心组织,加强工序协调,可避免

非要因

2

外加剂单一

根据需要准备,可避免

非要因

3

注浆设备陈旧

设备更换,可避免

非要因

4

压力表、流量计损坏

经常检查,损坏后及时更换,可避免

非要因

5

分工不明确

加强施工管理,可避免

非要因

6

操作不熟练,责任心不强

操作人员对注浆工艺不熟悉,经验将不断渐积累

要因

7

浆液水灰比难控制

规范操作,不断积累

要因

8

注浆管与孔口堵塞不密实

加强检查,可避免

非要因

9

注浆孔布置及钻眼不规范

加强检查,不断改进

要因

10

注浆终压难控制

经验逐渐积累,不断改进

要因

11

烟尘大,光线暗

加强通风及照明,可改善

非要因

12

施工场地狭窄

现场统一部署,可改善

非要因

根据小导管注浆质量缺陷因果分析图,经过小组成员认真讨论、现场分析,确认小导管注浆质量缺陷的主要原因是:

a、操作不熟练;

b、浆液水灰比难控制;

c、注浆终压难控制;

d、注浆孔布置及钻眼不规范

4)制定对策

针对影响小导管注浆质量的四大主因,我们研究制定了对策,并分工负责,见下表:

对策实施表

序号

主因

目标

对策

完成时间

负责人

1

操作不熟练

提高职工的业务技能,逐步积累施工经验。

加强对职工的业务培训,开办施工经验交流课。

06.6.18

赵宇

2

浆液水灰比难控制

及时调整水灰比,确保裂隙充满浆液。

每次注浆前对围岩裂隙进行观察,及时调整水灰比。

06.7.8

周洪彬

汤文爽

3

注浆终压难控制

确保每个注浆孔的注浆压力满足设计要求。

根据岩性、施工条件及水压等因素现场确定。

06.7.8

李丹阳赵春杰

4

注浆孔布置及钻眼不规范

确保注浆孔位置、孔深满足设计要求。

每排注浆孔由技术人员测量布眼,成孔后逐一进行检查。

06.6.25

李栋政王安铭

2、实施阶段(D)

实施一:

针对小导管施工工艺,项目部技术人员对现场作业人员、值班员进行业务培训,并定期组织现场作业人员召开经验交流课,让作业人员熟悉小导管的施工工艺。

现场施工过程中,项目部技术人员全程值班,及时发现问题并进行指导,逐步积累施工经验。

实施二:

对现场陈旧的、不满足施工工艺要求的机械设备进行更换,确保现场的机械设备满足施工工艺要求。

实施三:

严把原材料关,现场使用的原材料严格按照规范要求进行检验,经检验合格后方可使用,杜绝不合格材料进入施工现场。

实施四:

每排注浆孔均由测量人员放线布眼,在钻孔过程中严格控制小导管外插角及孔深。

钻眼完成后必须经质检人员检查确认钻孔外插角、孔深、孔距满足设计及规范要求后方可送入小导管注浆,若不合格必须进行返工。

实施五:

注浆过程中,合理的选择与控制注浆压力,选用合宜的浆液,适时的变换浆液配合比,并使它们质检很好的配合,是保证注浆质量的重要因素。

每次注浆前由技术人员对掌子面围岩情况进行观察,根据掌子面围岩裂隙、水量大小等情况来确定注浆压力的大小。

注浆过程采用一次升压法,在一开始就在短时间内将压力升到确定的注浆压力,并一直保持到注浆结束。

在此压力下,浆液由稀到浓,首先将较细的裂隙充填压好,而后将中等或较大的裂隙压注密实。

浆液浓度的变换是在同一浓度下注浆持续一段时间后,吸浆量无显著改变时,即加浓一级,若加浓后吸浆量突减时,说明浓度变换不当,立即换回原来浓度。

3、检查阶段(C)

效果一:

通过认真执行对策后,我们再一次对超前小导管施工质量进行检查,其检查结果如下:

序号

质量

因素

检测

次数

不合格次数

合格次数

单项合格率%

备注

1

注浆压力

60

3

57

95

2

浆液配合比

60

6

54

90

3

孔位布置

110

8

102

92.7

累计

230

17

213

92.6

平均

效果二:

提高了小导管注浆的施工质量后,确保了超前支护的施工质量,有效控制了隧道的超挖情况,并确保了施工安全。

目前汉邑村隧道进、出口洞口浅埋、破碎段均已顺利穿越。

4、总结阶段(A)

通过开展QC攻关活动,将理论与实践有机的结合起来,得出以下结论:

1)超前支护是隧道施工的关键,超前支护的质量得到保证可以有效的控制隧道超挖,并确保施工安全。

2)小导管注浆是一个完整的施工工艺,每道工序环环相扣,相辅相成。

3)通过开展本次QC攻关活动,施工队伍的素质、施工技术水平、管理水平均得到了明显的提高。

六、下一步打算

在今后小导管超前支护施工过程中,继续积累经验,不断总结,严格控制超前小导管的施工质量,确保汉邑村隧道软弱围岩段、断层破碎带、浅埋段顺利穿越。

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