600MW超临界机组锅炉事故处理.docx

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600MW超临界机组锅炉事故处理

一、送风机A出口门卡涩到零

现象:

1、10S后炉膛负压增大、“FANSTALL”报警,又自动复归。

“炉膛压力低”“FDFA”“IDFA”“RB”“F磨”“D磨”报警发出。

炉膛负压到-700Pa左右。

再热汽温下降较快,545度.

处理:

1、检查A送风机跳闸其出口档板关闭动叶关闭,A引风机联跳正常其进、出口档板关闭、静叶关闭;

2、立即派巡检就地检查,汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、检查RB动作正常,F、D磨煤机跳闸,负荷快速下降,机组运行方式由滑压切至定压运行,压力设定值14MPa,CCS负荷指令减至300MW;

4、检查B送、引风机动叶、静叶自动开大,电流***在额定值内,无失速报警。

氧量、风量正常,炉膛负压正常;(83%以上超电流)

5、关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,相应二次风门关到正确位置;

6、检查A层油枪投入,稳定锅炉燃烧。

7、检查运行吸风机(电流振动温度入口风压等)运行正常,炉负压调整稳定。

8、检查运行送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)氧量正常。

9、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

10、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

7、检查除氧器、热井水位正常;

8、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

9、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

判断:

根据风机跳闸首发,判断事故为:

A送风机出口门误关造成A送跳闸。

因为吸送风机几乎同时联跳,所以必须关注报警信号哪个先发,还要检查风机跳闸的原因,如热工保护:

振动温度油压出入口门等,电气保护如:

差动速断等。

本故障主要问题是氧量不够了。

本故障处理关键点:

RB动作是否正常(否则造成磨不跳,油不投,CCS指令定滑压方式不切)-投油助燃(投中间磨)-未跳闸风机出力达最大(电流不超)。

1.1送风机出口门卡到10%。

现象:

炉膛负压增大、“FANSTALL”报警信号发出。

卡涩送风机失速,出口门红闪。

处理:

迅速打一台磨,复归RB,降负荷至360MW左右,投油助燃。

关小失速风机动叶,消除失速,然后根据总风量带负荷。

1.2送风机出口门卡到20%。

炉膛负压增大、“FANSTALL”报警信号发出。

炉膛负压报警后经自动调整复归。

正常送风机动叶无须解手动。

二、A一次风机出口门部分关闭

现象:

1、炉膛负压增大、“FANSTALL”报警

处理:

1、根据报警情况,立即检查吸送风机、一次风机系统,发现A一次风机出口门部分关闭,汇报裁判,手动开启A一次风机出口门无效;

2、立即派巡检就地检查,汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、立即解除B一次风机自动,手动增加B一次风机出力至最大,监视B一次风机电机不超电流振动温度等各项参数正常,适当关小A一次风机动叶,消除失速;

4、投油助燃(投入A层、B层油),稳定燃烧;

5、根据磨煤机一次风流量情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。

(维持一次风压在正常值,磨煤机风量正常。

根据具体情况可打一台磨尽量维持高负荷)。

6、检查油枪投入正常,稳定锅炉燃烧,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;

7、调整炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

8、调整氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

9、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

10、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

11、检查除氧器、热井水位正常;

12、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

13、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

14、汇报裁判,通知检修处理A一次风机出口门部分关闭缺陷。

本故障主要问题是:

一次风压不够了。

本故障处理关键点:

投油-全开正常一次风机-打磨(维持一次风压)。

2.1卡涩到零:

负压变小,10S后跳闸,空出口一次风门及冷风门全关。

正常风机自动开至95%。

出口门红闪。

三、A送风机动叶卡在10%

现象:

1、炉膛负压大幅增大,引风机电流下降,A送风机电流下降;炉膛负压最大到-1.2。

2、A侧排烟温度、二次风温、一次风温上升。

3、总画面送风机动叶指示10%,电流下降。

特征参数:

4、A送风机画面指令与反馈不相符。

处理:

1、根据现象立即检查送风机、一次风机系统,发现:

A送风机动叶卡在10%汇报裁判,手动开启A送风机动叶无效,检查送风机油站控制油压油位,派巡检就地全面检查;

2、汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、检查B送风机自动开大,否则手动增加B送风机出力至最大,监视B送风机电机不超电流(电流振动温度入口风压等),检查吸风机自动调节正常,否则手动调节,炉膛负压正常。

切至手动后,协调自动解除,此时应手动减锅炉主控指令。

4、投油助燃(投入A层、B层油),稳定燃烧;

5、根据磨氧量情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。

(维持氧量,根据具体情况可打一台磨尽量维持高负荷)。

6、检查油枪投运正常,锅炉燃烧稳定,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;

7、维持送风机正常运行,撤出送风机A动叶自动并降低指令与卡涩值对应,防止档板突开。

8、检查A送风机不发生失速喘振,否则降低B送风机出力。

9、维持A送风机运行,密切注意A、B送风机运行情况,通知检修处理。

10、调整炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

11、调整氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

12、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

13、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

14、检查除氧器、热井水位正常;

15、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

16、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

17、汇报裁判,通知检修处理A送风机动叶卡在10%缺陷。

本故障主要问题是:

氧量不够了。

本故障处理关键点:

投油助燃(投中间磨)-开大正常风机出力至最大-调节吸风机保持炉膛负压-跳磨保持氧量。

四、A一次风机动叶卡(关小)

现象:

1、炉膛负压增大不多,引风机电流下降,A一次风机电流下降。

2、A侧排烟温度、二次风温、一次风温上升。

3、一次风压降低很多最低5.3Kpa,磨一次风量最低67。

4、风机画面指令与反馈不相符。

处理:

1、根据现象立即检查送风机、一次风机系统,发现:

A一次风机动叶卡在(10%)汇报裁判,手动开启A一次风机动叶无效,检查一次风机油站控制油压油位,派巡检就地全面检查;

2、汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、检查B一次风机动叶自动开大,否则解除B一次风机自动,手动增加B一次风机出力至最大,监视B一次风机电机不超电流(电流振动温度出口风压风量);

4、投入A、B层油枪助燃。

5、根据磨煤机一次风流量情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。

(维持一次风压在正常值大于8,根据具体情况可打一台磨尽量维持高负荷)。

6、检查油枪投运正常,锅炉燃烧稳定,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;

7、维持A一次风机正常运行,降低指令与卡涩值对应,防止档板突开。

8、检查A一次风机不发生失速喘振,否则降低B一次风机出力,保持工作点在失速线以下;

9、密切注意A、B一次风机运行情况,通知检修处理。

10、调整炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

11、调整氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

12、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

13、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

14、检查除氧器、热井水位正常;

15、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

16、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

17、汇报裁判,通知检修处理A一次风机动叶卡缺陷。

本故障主要问题是:

一次风压不够了。

本故障处理关键点:

投油助燃(投中间磨)-开大正常风机出力至最大-跳磨保持一次风压(量)。

五、A引风机调节档板卡涩

现象:

1、炉膛负压大幅变正,A引风机电流下降,B引风机电流增大,

2、A侧排烟温度、二次风温、一次风温下降,B侧排烟温度、二次风温、一次风温上升。

3、主汽温度正常,再热汽温下降快。

处理:

1、根据现象立即检查引风机、烟气系统,发现:

A引风机调节档板卡在(10%)汇报裁判,手动开启A引风机调节档板无效;派巡检就地全面检查;

2、汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、检查B吸风机自动调节正常,否则解除B引风机调节档板自动,手动增加B引风机出力至最大,监视B引风机电机不超电流;(电流振动温度入口风压等)出力不超过76%,否则轴承温度高跳闸。

4、投入A、B层油枪助燃。

5、根据炉膛负压情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。

(维持炉膛负压在正常值,根据具体情况可打一台磨尽量维持高负荷)。

6、检查送风机自动调节正常,否则手动调节保持炉膛负压、氧量正常。

7、检查油枪投运正常,锅炉燃烧稳定,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;

8、维持A吸风机正常运行,降低指令与卡涩值对应,防止档板突开。

9、检查A吸风机不发生失速喘振,否则降低B吸风机出力,保持工作点在失速线以下;

10、密切注意A、B吸风机运行情况,通知检修处理。

11、调整炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

12、调整氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

13、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

14、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

15、检查除氧器、热井水位正常;

16、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

17、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

18、汇报裁判,通知检修处理A引风机调节档板缺陷。

本故障主要问题是:

烟气抽不出去了。

本故障处理关键点:

主要是炉膛负压要调节至正常。

步骤投油助燃(投中间磨)-开大正常风机出力-跳磨调节-调节送风量保持炉膛负压。

六、空预器A二次风出口门卡

现象:

1、炉膛负压增大,A引风机电流减小,AB吸风机电流波动增大。

2、空预器A二次风差压增大,A侧排烟温度、二次风温、一次风温上升,B侧排烟温度、二次风温、一次风温下降,其中二次风温偏差大;排烟温度最高到177。

3、A空出口二次风门红闪。

处理:

1、根据现象立即检查送风机、一次风机系统,发现:

空预器A二次风出口门卡(全关)汇报裁判,手动开启空预器A二次风出口门无效;

2、立即派巡检就地检查。

汇报值长,联系检修处理。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、投入A、B层油枪助燃。

4、根据风量、氧量情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。

(维持氧量在正常值,根据具体情况可打一台磨尽量维持高负荷)。

若卡不到零可不用跳磨,解除锅炉主控,降低负荷。

5、控制空预器A出口排烟温度小于200度;检查A、B空预器运行正常。

6、检查吸风机调节正常,炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

适当设置吸风机偏差,增大正常侧吸风机出力,适当关小故障侧吸风机出力,保持排烟温度再正常范围内。

7、检查油枪投运正常,锅炉燃烧稳定,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;

8、检查送风机自动调节正常,风量合适、氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

送风机不发生失速,保持工作点在失速线以下;适当设置送风机风机偏差,增大故障侧送风机出力,适当关小正常侧送风机出力,保持排烟温度再正常范围内。

9、检查一次风机运行正常,适当设置偏差.调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

10、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

11、检查除氧器、热井水位正常;

12、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

13、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

14、汇报裁判,联系检修处理,空预器A二次风出口门卡缺陷。

15、处理过程中如空预器A出口排烟温度达200度,立即手动MFT。

本故障的主要问题:

1、总风量减少,氧量降低;2、卡涩侧排烟温度升高迅速;

处理关键点:

投油助燃–跳磨--关闭该侧烟气挡板—关闭该侧一次风侧挡板

 

七、空预器A一次风出口门卡到零。

现象:

1、炉膛负压增大(-0.11——0.13),A引风机电流减小,A、B吸风机电流偏差大大于4A。

212/216。

失速报警后自动消失。

2、空预器A一次风差压增大,A侧排烟温度、二次风温、一次风温上升,B侧排烟温度、二次风温、一次风温下降,其中一次风温偏差大;

3、排烟温度偏差大167/117。

4、磨风量88-83-85。

一次风压降至8.0。

5、一次风机电流均长。

160A左右。

特征:

出口门红闪。

处理:

1、根据现象立即检查送风机、一次风机系统,发现:

空预器A一次风出口门卡(全关)汇报裁判,手动开启空预器A一次风出口门无效;

2、立即派巡检就地检查。

汇报值长,联系检修处理。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、投入A、B层油枪助燃。

4、根据一次风压情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。

(维持一次风压在正常值)。

也可打一台磨,控制一次风压在8以上。

5、一次风机出口联络挡板在开,一次风母管压力不超压。

A\B一次风机运行正常,一次风机不发生失速,保持工作点在失速线以下;

6、检查运行磨煤机风量、出口温度正常。

7、关闭送风机出口联络挡板,增加A侧送风机出力,降低排烟温度。

8、检查油枪投运正常,锅炉燃烧稳定,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;

9、检查吸风机调节正常,炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

10、检查送风机自动调节正常,氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

11、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

12、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

13、检查除氧器、热井水位正常;

14、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

15、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

16、汇报裁判,联系检修处理,空预器A二次风出口门卡缺陷。

17、处理过程中如空预器A出口排烟温度达200度,立即手动MFT。

本故障的主要问题:

1、一次风压降低;2、卡涩侧排烟温度升高;

处理关键点:

投油助燃–跳磨--关闭该侧送风机出口联络挡板。

卡涩到20%左右时一次风压、磨风量基本不变。

跳一台磨即可。

一次风机A跳闸(新增润滑油泵跳闸,备用泵未自启造成跳闸)

现象:

1、炉膛负压增大,“PAFA”“RB”“PULVF”“PULVD”报警

处理:

1、根据报警立即确认一次风机A跳闸,检查一次风机A出、入口档板关闭;

2、立即派巡检就地检查。

汇报值长,联系检修处理。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、立即解除B一次风机自动,手动增加B一次风机出力至最大,监视B一次风机电机不超电流(电流振动温度出口风压)。

一次风压正常。

3、确认“RB”动作,F、D磨煤机依次跳闸,负荷快速下降,机组运行方式由滑压切至定压运行,压力设定值14MPa,CCS负荷指令减至300MW;检查一次风母管压力、运行磨煤机一次风流量正常出口温度正常;

4、检查A层油枪投入,稳定锅炉燃烧,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,检查F、D磨二次风门关至25%;

9、检查吸风机调节正常,炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。

10、检查送风机自动调节正常,氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。

11、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

12、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

13、检查除氧器、热井水位正常;

14、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

15、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

16、复位A一次风机,通过就地检查A一次风机跳闸原因,汇报裁判,通知检修处理A一次风机缺陷。

本故障的主要问题:

一次风压降低

处理关键点:

RB动作是否正常(否则造成磨不跳,油不投,CCS指令定滑压方式不切)-投油助燃(投中间磨)-未跳闸风机出力达最大(电流不超)。

九、送风机A跳闸

现象:

1、“FDFA”,炉膛负压急剧增大,“IDFA”“RB”“PULVF”“PULVD”报警

处理:

1、检查A送风机跳闸其出口档板关闭动叶关闭,A引风机联跳正常其进、出口档板关闭、静叶关闭;

2、检查RB动作正常,F、D磨煤机跳闸,负荷快速下降,机组运行方式由滑压切至定压运行,压力设定值14MPa,CCS负荷指令减至300MW;

3、检查B送、引风机动叶、静叶自动开大,电流在额定值内,氧量、风量正常,炉膛负压正常;

4、关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,相应二次风门关到正确位置;

5、检查A层油枪投入,稳定锅炉燃烧。

6、立即派巡检就地检查,汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

8、检查运行吸风机(电流振动温度入口风压等)运行正常,炉负压调整稳定。

9、检查运行送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)氧量正常。

10、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

11、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

12、检查除氧器、热井水位正常;

13、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

14、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

判断:

根据风机跳闸首发,判断事故为:

A送风机出口门误关造成A送跳闸。

因为吸送风机几乎同时联跳,所以必须关注报警信号哪个先发,还要检查风机跳闸的原因,如热工保护:

振动温度油压出入口门等,电气保护如:

差动速断等。

本故障主要问题:

氧量不够了。

本故障处理关键点:

RB动作是否正常(否则造成磨不跳,油不投,CCS指令定滑压方式不切)-投油助燃(投中间磨)-未跳闸风机出力达最大(电流不超)。

十、引风机A跳闸

现象:

1、“IDFA”,炉膛负压变正,“FDFA”“RB”“PULVF”“PULVD”报警

处理:

1、根据报警立即确认引风机A跳闸,检查送风机A联跳,“RB”动作,A引风机进出口档板关闭、静叶关闭,送风机A出口档板关闭动叶关闭;

2、检查RB动作正常,F、D磨煤机跳闸,负荷快速下降,机组运行方式由滑压切至定压运行,压力设定值14MPa,CCS负荷指令减至300MW;

3、检查B送、引风机动叶、静叶自动开大,电流在额定值内,氧量、风量正常,炉膛负压正常;

4、关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,相应二次风门关到正确位置;

5、检查A层油枪投入,稳定锅炉燃烧。

6、立即派巡检就地检查,汇报在值长,联系检修检查。

联系脱硫注意设备运行情况。

8、检查运行吸风机(电流振动温度入口风压等)运行正常,炉负压调整稳定。

9、检查运行送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)氧量正常。

10、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

11、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

12、检查除氧器、热井水位正常;

13、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

14、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

15、复位A引风机,通过就地检查A引风机跳闸原因,汇报裁判,通知检修处理A引风机缺陷

判断:

因为吸送风机几乎同时联跳,所以必须关注报警信号哪个先发,还要检查风机跳闸的原因,如热工保护:

振动温度油压出入口门等,电气保护如:

差动速断等。

本故障主要问题:

吸送风机跳了一半,风量不够。

本故障处理关键点:

RB动作是否正常(否则造成磨不跳,油不投,CCS指令定滑压方式不切)-投油助燃(投中间磨)-未跳闸风机出力达最大(电流不超)。

十一、空预器A入口烟气门卡涩

现象:

1、炉膛负压高报警,FALLSHALL报警。

卡到零时锅炉MFT,卡不到零时只报警。

汽温低报警。

2、炉膛负压变正,引风机电流、开度增大,

3、预器A烟气侧差压增大,A侧排烟温度、二次风温、一次风温下降,B侧排烟温度、二次风温、一次风温上升;

处理:

1、根据现象立即检查引风机系统,发现:

空预器A入口烟气门卡(开度)汇报裁判,手动开启空预器A入口烟气门无效;

2、立即派巡检就地检查。

汇报值长,联系检修处理。

联系脱硫注意设备运行情况。

3、根据炉膛负压、引风机静叶开度、电流情况,手动跳闸F、D磨煤机,检查“RB”启动,CCS快速减负荷,调整炉膛负压正常、引风机电流不超额点定值(电流振动温度入口风压等),控制空预器B侧出口排烟温度小于200度;

4、投入A层油枪,稳定锅炉燃烧,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,相应二次风门关到正确位置;

5、严密监视另一侧排烟温度的变化,防止另一侧排烟温度过高。

6、检查A、B空预器运行正常(电流、排烟温度、差压等)。

7、关小故障侧吸风机静叶,消除失速。

检查运行吸风机(电流振动温度入口风压等)运行正常,炉负压调整稳定。

8、检查运行送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)氧量正常。

风机不发生失速,保持工作点在失速线以下;档板适当设置偏差,增大正常侧出力,关小故障侧出力,关闭联络风档板,控制排烟温度正常。

9、检查运行一次风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)一次风压正常。

风机不发生失速,保持工作点在失速线以下;

10、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。

11、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;

12、检查除氧器、热井水位正常;

13、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;

14、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;

15、汇报裁判,通知检修处理空预器A入口烟气门卡涩缺陷。

16、如果空预器A入口烟气门全关,“炉膛压力高高”“MFT”动作。

本故障主要问题:

1、烟气抽不出去,炉膛负压冒正。

2、二次风温一次风温降低。

本故障处理关键点:

跳磨--投油—消除失速。

十二、过热器一级减温水调节门A卡涩(全关)

现象:

1、无明显象征,三级卡时主汽温升高,

2、热器A一级减温水流量到零、开度到零;

处理:

1、检查主、再汽温控制画面,发现:

过热器一级减温水调节门A全关,汇报裁判,手动开启过热器一级减温水调节门A无效,联系检修处理;派巡检就地检查。

2、适当开启过热器二、三级减温水调节门,控制主汽温度不超限;

3、关小过热侧烟气侧挡板,控制过热汽温。

4、根据屏过壁温

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