电力需求侧项目申报材料.docx
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电力需求侧项目申报材料
年电力需求侧管理项目申报材料
(变频调速节电技术)
公司
二〇一四年四月
2015年电力需求侧管理项目申报材料
(变频调速节电技术)
一、XXXXXX公司概述
XXXXXX公司隶属于华北地区最大的水泥供应商——XXXX集团,XX集团是XX市大型国有企业,是集XXX业、XX制造业、物业管理、XX业为一体的大型集团公司,是国家五百强企业之一,其水泥板块名列全国十大水泥集团之一,旗下的XX股份在香港联交所和上海证交所同时上市,资本雄厚。
XXXXX作为上市公司XX股份的全资子公司,年产高标号水泥XX万吨,是XXX地区最大的水泥生产企业。
XXX公司于XX年X月1X日建成投产,主机设备有XX立磨一台,直径XX×XX米回转窑一台,直径XX×XX米水泥磨两台,生产线采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术,拥有一条4000t/d熟料带1组XXkW纯低温余热发电机组的水泥生产线,具有年产熟料XX万吨,年产P.O42.5普通硅酸盐水泥XX万吨,P.C32.5复合硅酸盐水泥XX万吨的生产能力;年发电量为XXXkWh,年供电量为XXkWh。
二、项目概况:
我公司的风机在实际运行时,由于采用挡风板调节,电机在运行时很大一部分的能量都损耗在挡风板上了,而且挡板开度越低小耗能就越多。
一般情况下,采用挡风板来调节风量的风机其实际消耗功率与风量大致成正比,与挡板开度也大致成正比。
调节挡板这种操作方式虽然控制简单,但它是一种以增加电机损耗、耗费大量能源作为代价来满足生产工艺要求的低效、耗能型的控制方式。
为此,可以采用降低电机同步转速的高效率节能型调速装置进行节能改造。
这样做一方面可以降低电机电流而保证电机安全运行;另一方面可以让电机与风机自适应地合理匹配,从而使系统达到最佳运行效果。
且传统调节方式存在机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪声大,功率因数较低等缺点。
采用变频器控制风机负载是一种最科学的控制方法。
由于变频器可实现大的电动机的软停、软起,避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
现在变频技术已得到广泛应用,技术成熟可靠,改造风险小,得到广大的企业认可。
为积极响应国家节能减排政策,降低公司生产成本,公司经过研究决定对N台较大的风机实施变频改造,其中XXX风机装机功率较大,为4300KW,平常阀门开度为70-80%,具有较大节能潜力。
三、项目实施的具体内容
我公司共对三台大型风机实施变频改造:
XX风机、XX风机、XX风机。
其中XX风机为公司最大风机,装机容量为4300KW。
项目实施从2013年3月开始实施,至2014年5月完工。
项目具体内容列表如下:
高压变频调速系统
序号
名称
电动机功率
调速形式
控制柜
功率
电压等级
数量
1
XX风机
710KW
高压变频
710KW
10KV
1
2
XX风机
1600KW
高压变频
1600KW
10KV
1
3
XX风机
4300KW
高压变频
4300KW
10KV
1
四、项目实施方案
本次改造主要涉及以下几方面:
系统主回路控制方案、高压变频器配置参数、变频器系统控制方案、现场施工方案、散热方案。
本项目还涉及到土建施工、电气安装、高压电气试验和工艺的调试等工作,我们将相关环节介绍如下:
系统主回路控制方案
方案一:
手动一拖一旁路切换柜
一拖一手动系统成套设计方案如下:
方案:
此方案是手动旁路的典型方案。
原理是由3个高压隔离开关QS41、QS42和QS43和高压开关QF、电动机M组成(见上图)。
要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。
变频运行时,QS43断开,QS41和QS42闭合;工频运行时,QS41和QS42断开,QS43闭合。
高压开关QF、电动机M为现场原有设备。
功能:
在检修变频器时,有明显断电点,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行。
改造时,将高压变频器串联进现有高压开关柜与高压电机之间,正常工作时采用变频回路,QS41和QS42闭合,QS43断开;工频运行时,采用原有的工频启动方式。
方案二:
也可以不增设旁路柜,变频器直接拖动电机运行。
对于设备配套的相应高压变频器,本技术方案使用完美无谐波系列高压变频器。
该系列变频采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。
变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题的特性,不必加输出滤波器,就可以使用普通的异步电机,不需要更换电机。
五、项目投资
经测算该项目总投资362万元。
三台风机变频调速总功率6610KW,资金投入362万元,合547.65元/KW。
六、项目经济效益分析
(一)4300KWXXX风机节能测算的依据和基础数据
XX风机参数为:
一、额定参数
设备型号
(产地、日期)
3150DIBB50
四平离心鼓风机
匹配电机型号
(产地、日期)
YRKS800-6
上电
轴功率(kW)
4300KW
额定功率(kW)
4300
额定流量(m3/h)
900000m3/h
额定电压(kV)
10
全压
10500Pa
额定电流(A)
291A
额定转速(r/min)
960
额定转速(r/min)
994
效率
功率因数
0.881
转子电压
2723V
转子电流
953A
二、实际运行参数
负载
阀门开度(%)
75%-80%
实际运行电流(A)
227A
实际运行电压(kV)
10.1
实际运行功率因数
0.945
实际压力
实际流量
约为额定的88%
设备全年工作时间8000小时,电价0.55元/度,实际按最终发生为准。
工频状态下的耗电量计算
Pd:
电动机功率;Cd:
年耗电量值;U:
电动机输入电压;I:
电动机输入电流;cosφ:
功率因子;T:
年运行时间;δ:
单负荷运行时间百分比
电机耗电功率计算公式:
Pd=
×U×I×cosφ …①
累计年耗电量公式:
Cd=T×∑(Pd×δ) …②
根据计算公式①②,通过计算可得出工频情况下单台负载的耗电量如下:
.项目
设备名称
设备工频运行功率
Pd(kW)
设备工频的年耗电量
Cd(kW·h)
设备工频的年耗电费
(元)
XX风机
3715kW
29723198度
16347759元
变频状态下的年耗电量计算
1)、对于普通风机负载,变频状态下的计算如下:
Pd’:
电动机轴功率;P′:
风机轴功率;
:
电动机效率;
:
变频器实际效率;Q:
风机出口流量;H:
风机出、入口压力差,λ:
管网特性系数。
由轴功率:
P′=
…③,
代入风机的额定值,得出其管网特性系数λ。
将风机在不同负载下的
、压力、流量值分别代入上式,可以求得
轴功率。
电动机效率
与电动机负荷率β之间的关系如图一所示。
变频器效率
与系统负荷率β之间的关系如图二所示。
综合考虑到电动机效率
和变频器的效率
则网侧消耗功率:
…④
累计年耗电量公式:
Cb=T×∑(Pb×δ)…⑤
根据计算公式,通过计算可得出变频情况下单台负载的耗电量如下:
.项目
设备名称
设备变频运行功率
Pd(kW)
设备变频的年耗电量
Cd(kW·h)
设备变频的年耗电费
(元)
XX风机
3353kW
26822239度
14752231元
节能计算
年节电量:
ΔC=Cd-Cb…⑨
节电率=(ΔC/Cd)×100%…⑩
变频改造后,根据公式⑨⑩,可计算出单台负载上变频后与工频相比每年的节电情况如下:
表三
.项目
设备名称
节电率
年节电量
年节电费
XX风机
4300KW10KV
9.7%
2900959度
1595528元
注:
1)、以上计算均属于理论计算值,存在±2%的偏差。
(二)、1600KWXX风机改造后节能分析
1)风机改造前运行功率,根据现场采集实际工况得知,运行瞬时功率为:
=10×70×1.732×0.9≈1091kw(运行功率因数取0.9)
2)风机调速改造后运行功率
适配风机的电机容量一般为风机容量的1.01-1.25倍。
以下计算取1.25倍,功率参数
取1。
=
=1091/(1600÷1.25)≈0.85
其中
为额定风量;
为额定功率;
为原运行状态下的风量。
根据改造风量不变原则有
=
,其中
为改造后的风量。
所以改造后风机平均功率为
=(1600÷1.25×0.85×0.85×0.85)/0.96≈819KW
其中调速装置的效率
取0.96
风机节能比例
=(1091-819)/1091≈24%
按每年运行24*300小时,每度电0.55元/度计算,风机年节约电费(1091-819)×24×300×0.55≈108万元
(三)710KWXX风机改造后节能分析
1)风机改造前运行功率,根据现场采集实际工况得知,运行瞬时功率为:
=10×35×1.732×0.87≈527kw(运行功率因数取0.87)
2)风机调速改造后预计运行功率
适配风机的电机容量一般为风机容量的1.01-1.25倍。
以下计算取1.15倍,功率参数
取1。
=
=527/(710÷1.15)≈0.85
其中
为额定风量;
为额定功率;
为原运行状态下的风量。
根据改造风量不变原则有
=
,其中
为改造后的风量。
所以改造后风机平均功率为
=(710÷1.15×0.85×0.85×0.85)/0.96=395KW
其中调速装置的效率
取0.96
风机节能比例
=(527-395)/527≈25%
按每年运行24*300小时,每度电0.5元/度计算,风机年节约电费(527-395)×24×300×0.55≈52万元
七、投资回收期及社会效益
本项目总投资XXX万元,根据国家鼓励节能改造的政策和号召,投资资金全部由企业自身筹集解决。
年生产节能效益合计:
XXX万元
投资回报期为:
该项目总投资为XXX万元,生料磨循环风机高压变频、煤磨循环风机高压变频、窑头风机高压变频改造后年可节约电费XXX万元,该项目,投资回收期为14个月可收回投资。
通过以上的技术改造实施,在不影响原有工艺的前提下,可以取得很好的节能效果,而且改善了机械、电气的性能,投资回报期短,缓解了当地用电紧张的状况,示范效果好,间接减少了发电厂的燃煤消耗,相当于减少了因电厂燃煤排放的污染物,为保护环境做了贡献。
XXXXXXXXX公司
二○一四年四月三十日