地下室顶板裂缝处理方案.docx

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地下室顶板裂缝处理方案.docx

地下室顶板裂缝处理方案

 

砼缺陷处理方案(裂缝、蜂窝麻面)

概况:

设计概况:

地下室的抗震等级为二级;防水等级为二级。

外围护墙为C35防水密实性砼,抗渗等级为S8,墙厚为350mm,墙的竖向配筋¢14@100,②¢22@100;墙体水平配筋③¢14@150,④¢14@150;地下室墙板两片钢筋网间设¢6@400拉结筋,外墙迎水面的保护层厚度为50mm。

顶板为C35防水密实性砼,抗渗等级为S8,板厚为180mm、250mm,板顶通长筋骨¢14@200双向布置,板底通长筋¢12@150双向布置;顶部支座附加筋¢12@200,顶部支座附加筋¢16@200,顶部支座附加筋¢18@200,保护层厚度为20mm。

天气情况:

19区地下室柱、剪力墙施工于2011年6月22日17时至2011年6月22日20时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为阴天,最低温度29度,最高温度35度东北风1-2级相对湿度低于40%-70%;19区顶板施工于2011年07月12日13时至2011年07月13日20时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为阴天,最低温度27度,最高温度37度东北风2-3级相对湿度低于50%-80%。

10区剪力墙施工于2011年07月27日17时至07月27日22时许混凝土标号为C40,施工期间天气为晴天,最低温度28度,最高温度38度东北风2-3级相对湿度低于50%-75%;10区顶板施工于2011年08月04日15时至2011年08月06日04时许混凝土标号为C40,施工期间天气为阴天,最低温度26度,最高温度35度微风2-3级相对湿度低于60%-80%。

1区剪力墙施工于2011年07月31日18时至07月31日21时1区施工于2011年08月10日18时至2011年08月12日05时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为多云,最低温度25度,最高温度33度北风1-3级相对湿度低于50%-70%。

4区剪力墙施工于2011年08月19日17时至08月19日20时许混凝土标号为C40,施工期间天气为多云,最低温度26度,最高温度33度东北风3-5级相对湿度低于50%-85%;4区施工于2011年09月8日18时至2011年09月10日11时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为多云,最低温度24度,最高温度35度东北风2-3级相对湿度低于60%-70%。

养护方式:

先行浇捣达到终凝开始对板面进行了浇水养护,保持板面湿润状态,采用土工布铺贴板面保水及做边岸蓄水养护。

养护时间每区的养护周期为14天。

施工工艺:

(1)根据设计要求通知商品混凝土公司准备砼。

(2)泵送混凝土前,先把储料斗内清水从管道泵出,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆(或1:

2水泥砂浆),润滑管道后即可开始泵送混凝土。

(3)混凝土泵送从低到高,从南至北连续作业,并对运送至工地现场商品混凝土抽取做坍落度测试。

(4)按照施工要求振捣砼。

先用振动棒振捣砼,不超过2小时内拉动振动板振动板面使板面砼密实。

(5)混凝土快要初凝时对板面进行收面并进行清光及拉毛处理板面。

5.强度:

地下室顶板梁板砼标养试块经见证取样及见证送检,送厦门检测中心检测强度19区:

41.0Mpa、40.8Mpa、41.0Mpa、40.6Mpa、40.5Mpa、41.2Mpa、41.0Mpa、40.4Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11112514G、XCK11112593、XCK11112701G);10区:

44.6Mpa、43.6Mpa、43.8Mpa、41.1Mpa、40.8Mpa、44.4Mpa、41.7Mpa、46.8Mpa、43.4Mpa、41.4Mpa、43.7Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11114432、XCK1111444G、XCK11114597);1区:

44.2Mpa、43.1Mpa、43.6Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11115138);地下室顶板砼同条件试块经见证取样及见证送检,送厦门检测中心检测达到强度19区:

41.2Mpa、41.6Mpa、41.1Mpa、41.1Mpa、41.6Mpa、41.6Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11112637、XCK11112648);10区:

47.2Mpa、50.6Mpa、51.2Mpa、51.6Mpa、52.0Mpa、51.3Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11114565、XCK11114566);1区:

45.4Mpa、49.4Mpa、51.4Mpa、53.5Mpa、45.1Mpa、49.2Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11115181、XCK11115182);4区:

62.7Mpa、65.3Mpa、50Mpa、49.8Mpa、54.1Mpa、44.7Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:

XCK11118542、XCK11118543)。

于2011年9月24日我司对地下室顶板梁板进行现场随机抽点,对板面进行回弹法检测砼强度,检测结果均达到设计C35标准值35.0MP均符合达到设计的强度要求。

6.缺陷落情况

1)、板面的裂缝:

共有19条,最长为76cm;最短为20cm,裂缝的宽度为0.1~0.2mm,呈不规则分布,板面出现细裂缝多处,各别出现贯通裂纹,梁未出现裂缝。

剪墙面的裂缝共有13条,最长为260mm~1560mm;最短为20cm,裂缝的宽度为0.1~0.2mm。

剪力墙的裂缝在跨度方向1/3处、1/2处的墙高的中部,梁柱处无出现裂缝。

2)、砼外观感质量缺陷:

柱墙、梁板及梁柱接头出现蜂窝及麻面,部份有露筋现象;最大面为0.01m2。

施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,梁、板、柱、墙及洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷,表面不平整,柱、墙、梁等砼外形竖向偏差、表面平整超过允许偏差值。

二、原因初步分析:

1、裂缝:

由于采用泵送商品砼,砼水灰比过大,砼的水化热造成干缩裂缝。

砼表面收浆过早或不及时不到位。

经相关单位(设计、业主、监理,我司)现场分析,判定为非结构性裂缝。

2、砼外观感质量缺陷:

砼坍落度过小;节点的钢筋截面过密,摆放不合理,保护层无垫设到位;砼工人振捣不到位。

模板的板缝过大,拼缝不严密,从而产生漏浆。

经相关单位(设计、业主、监理,我司)现场分析,判定不影响结构。

三、处理方案。

1、裂缝处理:

1)对板面进行闭水试验,准确对裂缝位置进行标记并在图纸上标记具体位置和分布情况。

2)对板面细小的龟裂纹采用板底用环氧胶泥批腻,加铺玻纤布。

3)局部通长、缝较宽的在裂缝处开V形槽,向其内注入结构胶,在板底用环氧胶泥批腻,加铺玻纤布。

2、砼外观感质量缺陷处理:

1)对于数量较少的蜂窝、麻面、露筋的混凝土表面,可用1:

2.5水泥砂浆抹面处理,在处理前用钢丝刷刷净浮灰并用水冲洗干净,润湿后直接抹水泥砂浆。

2)当蜂窝和露筋严重时,应凿除其不实的浮动石子,用水冲洗干净充分润湿后,先刷一道素水泥浆,再用比原混凝土强度高一等级的细石混凝土堵塞捣实。

3)当混凝土结构构件出现孔洞时,先剔凿掉其附近的不密实混凝土或裸露的石子,用水冲洗干净保持湿润72小时以后喷涂一道素水泥浆,用比原混凝土等级高一等级的细石混凝土堵塞捣实。

控制好混凝土的水灰比,一般不大于0.5并掺一定数量的铝粉作为膨胀剂,为防孔洞顶部在填塞混凝土时形成死角,支模时在孔洞上部要形成一定的斜角,以保证混凝土的充盈,脱模后凿除多余的混凝土。

四、施工实施方案:

1.项目部组织专门的人员进行施工确保质量。

2.针对不同的裂缝选用不同的施工方案的进行处理。

3.处理完毕后再做闭水试验查漏补缺。

4.跟踪后期裂缝的发展情况。

5.针对不同的砼缺陷部位选用不同的施工方案的进行处理。

6.认真对已施工的砼进行全面的排查,修补到位。

五、针对后续施工的预防措施:

1.对施工现场混凝土坍落度的抽检的次数严格控制,保证砼水灰比不易过大。

2..对后期施工的砼进行过程加大跟踪力度,并组织砼施工班组进行针对性的技术交底及岗前学习。

3.浇捣过程中定期对前面浇捣的砼进行巡视,由专人对砼振捣工进行跟进,发现问题立即向监理单位及建设单位反映情况处理问题

4.严格控制施工工艺,确保砼浇捣的质量。

5.对商品砼质量严格把关,把问题在源头就处理。

6..对浇捣的砼施工后进行及时的养护,防止裂缝发生。

 

福建省麒麟建设工程集团有限公司

2011年10月.16日

 

******地下室顶板裂缝处理方案

一、工程概况

本工程位于********,建筑周边设消防环道。

现场主要出入口位于***北侧,占地面积9006m2,总建筑面积90263.6m2,地下面积11146m2,地上面积79117.6m2;建筑高度66.45m,建筑层数地下1层地上15层,结构形式为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。

二、编制依据

1、《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2002

2、《地下室防水技术规范》GB50108-2001

三、裂缝位置

1、****北侧单层地下室顶板在A区与B区交接转角位置(1-4交1-F轴位置)及C区与D区交接转角位置(5-5交5-F轴位置)出现了局部渗水现象,裂缝长度在1~2米之间,裂缝宽度在0.10~0.2mm之间。

2、D区地下室入口车道转角处伸缩缝位置两侧出现裂缝,宽度在0.10~0.2mm之间。

3、3-5~3-6/5-D轴以北之间地下室外墙叠合板墙拼缝处出现0.10~0.2mm的裂缝。

三、原因分析

地下室顶板于2010年6月施工完成,其上道路于2011年10月初施工完毕,经2011年12月10日业主组织专家组进行现场勘察及资料查看,分析意见如下:

1、地下室顶板裂缝主要是在楼转角处(应力集中处)砼温度收缩产生的变形裂缝,需选低温期,采用柔性处理。

2、坡道侧墙与主体结构之间裂缝为两结构之间设计的变形裂缝,由于止水带失效导致渗漏,其仅影响观感,不影响结构安全,将渗漏妥善处理好即可。

3、地下室侧墙开裂主要是受上部道路施工影响所致,现道路已施工结束,结构已稳定,需进行有效防水处理。

4、设计院提出的裂缝处理方案是可行的,建议注意以下几点:

①针对裂缝的位置,走向进一步查明,特别是柱边裂缝;②裂缝封堵材料采用柔性专用封缝胶。

四、处理措施

1、顶板裂缝及墙板裂缝

(1)材料选择

采用水溶性聚氨酯化学灌浆堵漏,水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度、单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它具有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。

当它被高压注入到混凝土结构裂缝中,会延展直至将所有缝隙填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,浆液会进一步压入裂缝的空隙,使结构裂缝完全充填密实。

当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀。

水溶性聚胺脂初始膨胀率能够达到100%,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。

这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。

(2)施工工艺

a)清理:

详细检查确定灌浆孔位置及间距(注浆位置延伸到裂缝两头30cm)。

清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净。

b)钻孔:

使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度不得大于结构厚度的2/3,钻孔必须斜穿过主漏水孔,但不得将结构打穿。

因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。

慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。

用清洗机冲洗灌浆孔,直至灌浆孔出水清澈则可进行下一步工作。

c)埋嘴

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