后张法20m空心板首件工程施工总结.docx

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后张法20m空心板首件工程施工总结

后张法20m空心板

首件工程总结

 

XX集团第五工程有限公司

20年月日

后张法20m空心板首件工程施工总结

为贯彻XX高速公路标准化施工,积极推广先进施工方法和成熟施工经验,以科学的数据指导生产,确保建造优良工程,全面展开后张法空心板梁施工,XX高速公路X标标项目部在长岳项目公司、总监办、驻地办的正确领导和监督下,严格遵守公路交通工程施工规范和设计要求进行施工。

根据空心板梁施工方案我项目部成功完成了首片空心板梁施工工作。

并获得了宝贵的空心板梁施工数据。

为后期空心板梁预制施工提供了依据。

将施工首件工艺总结数据汇总如

一、工程概况

XX高速公路第X合同段K54+360~K101+470全长47.11km,本

标段共有设5个预制梁场,现陆续建设投产,其中3号梁场最先投产。

3号梁场位于k67+700-K68+200段,计划生产后张法20m空心板梁399片,30mT梁826片。

具体数量见下表:

3号预制梁场工程数量表

序号

桥梁名称

20m空心板(片)

30mT梁(片)

备注

1

K57+584屈原互通

87

后张法

2

K58+471黄金河大桥

252

后张法

3

K59+564油菜段中桥

78

后张法

4

K60+930戴家山大桥

448

后张法

5

K62+798金堂评中桥

78

后张法

6

K63+761段老吴大桥

126

后张法

7

K67+352青竹桥分离式立交

78

后张法

9

K68+572赛美中桥

78

后张法

合计

399

826

后张法

2、首件工程进度计划

后张法20m空心板预制首件工程进度计划为:

12月10-12日钢筋加工及材料准备

12月13日钢筋安装,预应力管道安装及验收

12月14日边摸安装验收

12月15日砼浇筑

12月22-23日预应力张拉,压浆、封锚

3、施工过程总结

1、施工顺序:

底模清理底板钢筋加工、安装安装内模腹板钢筋加工、安装安装边摸顶板钢筋安装混凝土浇筑

2、钢筋骨架的制作

钢筋骨架严格按照设计图纸的间距、高度进行制作。

先绑扎主力

筋和架立筋,再绑扎构造筋,最后绑扎辅助钢筋和预埋筋。

保证成型

后钢筋骨架具有足够的刚度、稳定性,绑扎钢筋需注意以下几点

(1)、受力钢筋的连接设在内力较小处在安装绑扎时交错排列。

(2)、钢筋的交叉点均绑扎以免在浇筑砼时钢筋移位。

但两个方

向的钢筋间距均小于300mm时隔一个交叉点进行绑扎。

(3)、波纹管定位要准确,定位钢筋要按照设计要求布置,直线段1m设一个,曲线段50cm设一个。

(4)、在底模、侧模上加设垫块,垫块与钢筋扎紧并互相错开。

内模的四周间距均匀加设足够数量的垫块,防止砼保护层厚度不够出现裂纹现象,保证成型梁有足够的保护层厚度。

(5)、预埋筋数量准确位置正确。

钢筋加工安装

钢筋及波纹管安装

为增加波纹管刚度,内穿硬塑料管

波纹管定位检查

3、模板安装

(1)、侧模和端模安装

侧模为整体定型钢模板,采用木支撑配合钢拉杆。

端模根据设计要求用钢结构制作,模板及支架具有足够的强度和刚度。

保证在设计要求的情况下,便于拆装并能和安装钢筋等工序配合进行。

采用人工配合龙门吊安装模板。

为防止漏浆各模板连接处采用双面胶贴缝。

A、安装模板前把模板清理干净并涂刷脱模剂。

B、模板与钢筋安装工作配合进行,端模应待钢筋安装完毕后安设。

C、安装侧模板时,防止模板移位或凸出。

D、模板安装完毕后,对其平面位置、节点联系及纵横向稳定性进行检查。

E、为防止漏浆,模板接缝采用内加海棉条或双面胶封堵,保证外观

质量。

(2)、内模安装

采用定型钢模作为空心板制孔内模,根据空心板形状尺寸,内模在专业生产厂家按图纸尺寸加工。

内模用必须固定牢固,四周间距均匀加设足够数量多的垫块。

确保保护层厚度满足设计要求。

4、砼浇筑

(1)、砼拌制及运输

砼由设在屈原互通1号搅拌站的两台JS900强制式搅拌机统一拌制,砼全部采用计算机控制,自动化生产。

水泥采用中材湘潭水泥有限公司生产中材牌P.O52.5普通硅酸盐散装水泥,现场采用两个100T的水泥罐存放。

每批水泥到场后立即按规范要求取样试验,合格后方可用于生产。

砂采用汨罗江金倍利砂场Ⅱ区中砂,碎石采用分宜佳合碎石场生产的连续级配碎石,设计坍落度为140-180mm.砼运输采用水泥搅拌车运送。

运送至现场进行坍落度、和易性等指标检查,合格后才能使用。

和易性检查

坍落度检查

(2)、底板、腹板浇筑及顶板混凝土浇筑顺序

砼浇筑前,全部模板和钢筋均应清理干净。

不得有积水、锯末、

施工碎屑和其他附着物。

砼浇筑时采用分层施工,先浇底层砼,再浇筑侧面,最后浇筑顶面砼。

在浇筑底层砼时,严格控制底层砼厚度。

自一端向另一端铺筑砼,使用振捣棒对边角部位振捣密实。

内模孔内排专人振捣。

侧面砼分层厚度不得超过30cm,并且在浇筑时防止混

凝土产生离析现象。

对每一振捣部分,振捣到该部位砼停止下沉,不

再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆为止。

(3)、砼振捣

各工作班固定培训3—4名专职人员进行砼振捣砼振捣应符合下列规定:

A、震动棒应垂直、自然的插入砼,不得接触钢筋、模板、预埋件等物。

B、震动棒工作时可按直线行列或按交错行列移位,移动间距一般以振动作用半径R的1.5倍为宜,在一般情况下震动作用半径约为震动棒半径的8—9倍。

振动器的移动距离,应尽可能保持一定的规律,防止漏振或过振。

C、振动棒振动时应不断的上下移动,以便振捣均匀。

当分层浇筑时,震动棒应插入到下层砼中5—10cm,并应在下层砼初凝前震动完成其相应部位的上层砼。

D、振动棒在每一位置的振动时间,一般可以从下列现象判断:

砼不再有显著的沉落,不再出现大量的气泡,砼表面均匀、平整并已泛浆。

震动时间不可过短或过长,过短砼振捣不实,过长砼可能产生离析现象。

在一般情况下,震动的适宜时间约为20—30S,任何情况下也不宜少于10S。

E、振动器在一个部位震动完毕后,须缓慢、匀速的边震动边上提,不宜提升过快,以防震动中心产生空隙或不均匀。

(4)、刷毛、凿毛

砼浇筑完成初凝后,应立即进行顶板混凝土刷毛。

将顶板混凝土表面浮浆刷掉,刷至露出一颗颗小石子,用水冲刷掉浮浆,形成粗糙面。

侧模拆除掉后,进行腹板混凝土凿毛处理,凿毛面积覆盖率90%以上。

腹板侧面凿毛

(5)、砼养护

养护是砼浇筑成型后,使其表面维持适当的温度和湿度,保证内

部充分水化,促进强度不断增长的重要环节,对砼质量有很大影响。

因此,在砼初凝后,用湿麻袋、毡布尽快覆盖,并利用自动喷淋系统

经常洒水养护7天以上,以能保持砼表面经常处于湿润状态为标准。

夏天天气炎热的情况下浇筑砼,易发生干缩裂缝。

根据空气的温度、

湿度和水泥品种及掺用的外加剂等情况,加强砼养护,每半个小时浇

一次水。

冬天气温低于5摄氏度时,不能洒水养护。

要进行覆盖保温养护。

四、现场梁板预制存在问题及解决措施

(一)、混凝土结构部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状。

1、原因分析

①、混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造

成砂浆少、石子多。

②、凝土搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实

③、模板缝隙未堵严,水泥浆流失

2解决措施

①、严格控制混凝土配合比,对计量系统经常检查,做到计量准确

②、混凝土拌合均匀,坍落度适合

③、模板缝应堵塞严密,浇筑中应随时检查模板支撑情况防治漏浆。

(2)、表面有少许气泡

1原因分析

①、表面有气泡,主要原因是振捣工在混凝土施工过程中振捣出现问题。

②、水灰比偏大造成坍落度偏大,坍落度设计140-180mm,现场实测200-250mm。

2解决措施

①、浇筑混凝土过程中振捣工要遵循“快插慢拔”原则。

②、严格控制好水灰比,现场实测坍落度必须在设计允许误差范围内。

(3)、波纹管定位不准,线型直顺度欠佳

1、原因分析

①、波纹管定位不准

②、未处理好钢筋与波纹管冲突位置,有钢筋压迫波纹管现象。

③、波纹管定位钢筋焊接方向不一致,造成波纹管轴线偏差,不在一条直线上。

2、解决措施

①、严格按照设计图纸定位波纹管位置

②、正确处理好钢筋与波纹管冲突位置,避免钢筋压迫波纹管现象。

③、波纹管定位钢筋焊接方向必须一致,使波纹管轴线在同一直线上。

(4)、断面尺寸误差超标

1、原因分析

①、芯模固定不牢上浮造成顶板厚度不足,底板厚度超限。

②、芯模固定不牢,混凝土没有对称浇筑造成腹板厚度不均。

③、外模固定不牢跑模,造成腹板厚度超限。

2、解决措施

①、芯模固定必须牢固,防止上浮和左右偏移。

②、外模固定必须牢固,钢筋拉杆拉紧外还必须外部支撑牢固,防止跑模。

五、预应力空心板梁施工质量控制注意事项

1、严格进行三级技术交底,工区技术负责人向全体施工人员进行

班前技术交底,使全体施工人员清楚该项工程的设计要求、技术标准、几何尺寸、定位方法等。

2、当首件工程完成时,总结施工经验,总结施工数据并上报监理

工程师确认,复检认可后方能进行施工。

3、把好原材料、成品质量关,凡使用在本工程中的原材料、成品、

半成品和吊装设备都必须经过认证的合格产品或推荐使用的合格产

品,到施工现场须进行严格检验,并具备质保单位和试验技术资料。

做好各种材料的质量记录和资料的整理、保存工作。

使各种证明、合

格证、验收、试验单据等齐全,确保其可追溯性的完整性。

杜绝不合格材料进场。

4、对施工过程中拌和站计量设备定期检查,并按规定做好计量鉴定工作。

并在使用过程中,随时发现掌握可能出现的偏差,以保证计量设备的准确。

5、虚心接受监理、设计及业主提出的指导意见,积极请教完善质量

不足之处。

六、结论

通过首件工程先张法预应力空心板梁预制中跨中梁的施工,我项目部认为首件工程总结出的施工工艺可行,同时也找出了施工中存在的问题,并得到了解决。

建议加强工人的责任心,精心施工,预制出精品空心板梁。

我项目部将以本首件工程总结结果指导后续预应力空心板梁施工。

七、附件资料

附件各工序检查资料

1、钢筋骨架检查记录表

2、模板安装检查记录表

3、混凝土浇筑检查记录表

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