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工业工程人机作业分析.docx

1、工业工程人机作业分析一、应用的基本原理和步骤本次课程设计运用的是作业分析的人机操作分析。1、人机操作分析的基本原理人机操作分析是研究在一个工人操作一台或者多台设备的情况下,在一个操作周期内,机器动作与工人操作的相互关系,以充分提高机器与工人工时的利用效率。现代化生产中,机器设备大多是全自动或者半自动的,操作机器的工人变成了“监督”机器的工人,有大部分时间是空闲的。这些空闲时间如能加以利用,不但可以提高生产率和工作效率,而且还能够降低生产成本,增加工人的收入。2、人机操作分析的步骤(1)在生产现场选择一加工(装配)工序为对象;(2)绘制人机操作程序图;(3)人与机器的操作时间均记录在案之后,将工

2、人与机器的操作时间、空闲时间,每周程人工时数加以统计,以供分析时用。四、人机操作分析的现行方案和改进方案1、钻中心孔现行方案人机作业图(时间单位:S)作业名称:钻中心孔 编号:研究者: 日期: 人 机卸下主轴(10s)空闲(25s)装上主轴(15s)调整水喷头(2s)钻内孔(128s) 空闲 (117s)清扫垃圾(2s) 调整水喷头(21s) 空闲(14s)周程工作时间空闲时间时间利用率统计人167s50s117s2994%机器167s128s39s76.64%如果从上述人机图中进行分析,我们可以得到以下数据:一个人可以在操作的台数 = 人的空余时间/人的工作时间 即:117/50=2.34所

3、以一个人可以操作两台机器。 但是如果我们采取固定装夹工具将水喷头进行固定,就可以节省足足14s的时间,但是清理垃圾时我们认为还是需要在机器暂停时处理比较安全,所以周程就节省12s。经过以上修整后机器1 的周程时间缩短为155s,但这必须是建立在熟练工人的基础上。如果一个人只操作一台机器,人的工作时间为27s,机器的工作时间为128s,128/27+1=5一个人可以操作五台像机器一类型的机器。不仅从改善人的劳动或提高人和机器的利用率来说,都有很大的提高。改善方案如下表所示:作业名称:钻中心孔 编号:研究者: 日期: 人机器1机器2机器3机器4机器5清理垃圾(2s)空闲27s钻内孔27s钻内孔54

4、s钻内孔81s钻内孔108s卸下主轴(10s)装上主轴(15s)清理垃圾(2s)钻内孔128s空闲27s卸下主轴(10s)装上主轴(15s)清理垃圾(2s)钻内孔 101s空闲27s卸下主轴(10s)装上主轴(15s)清理垃圾(2s)钻内孔74s空闲27s卸下主轴(10s)装上主轴(15s)清理垃圾(2s)钻内孔47s空闲27s卸下主轴(10s)装上主轴(15s)空闲(20s)钻内孔20s周程时间空闲时间工作时间时间利用率统计人155 s20 s135s871%机器1155 s27 s128s826%机器2155 s27 s128s826%机器3155 s27 s128s826%机器4155

5、s27 s128s826%机器5155 s27 s128s826%通过改进之后,人的时间利用率从29.944%上升到871%,通过添加一个固定夹具固定水喷头从而将机器的时间利用率从76.64%提高至826%。2、粗磨2#莫氏锥孔留余量0.10-0.15现行方案人机作业图:(时间单位:S)作业名称:粗磨 编号:研究者: 日期:人机从机床上卸下工件1 5空闲 12将工件2装机床 7空闲 14粗磨工件2 23从装夹头上取下工件1 2将装夹头套入工件3 7周程工作时间空闲时间利用率统计人35211460%机35231265.7%由以上的人机操作分析图可得,轴必须装夹之后才能加工,加工完卸下工件时必须在

6、机床停止时才能进行,因为人的工作利用率仍有40%的宽放率,仍有空余的时间14S,将工人的宽放时间去操作另外一台机器,并同时利用机器的空闲时间进行手工操作,从而提高人机利用率,根据N=(T+M)/T,N=(21+23)/21=2.09由此我们可以算出一个人可以同时操作2台机器,所以我做出了以下的改进方案。改进方案人机作业图:(时间单位:S)作业名称:粗磨 编号:研究者: 日期:人机1#机2#从1#机床卸下工件1 5空闲 12粗磨工件4 12将工件3装上1#机床 7从2#机床卸下工件2 5粗磨工件323空闲 19将装夹头套入工件4 7将工件4装上2#机床 7从装夹头上取下工件1 2粗磨工件4 11

7、从装夹头上取下工件2 2将装夹头套入工件3 7空闲 7周程工作时间空闲时间利用率统计人42420100%机1#42231954.8%机2#42231954.8% 通过改进之后,工人的利用率达到了百分之百,达到最好的利用率。3、钻键槽孔现行方案人机作业图:(时间单位:S)作业名称:钻键槽孔 编号:研究者: 日期:2010年1月12日人机床装夹工件 8空闲 8调整机床 9钻孔 140空闲 20调整机床 9空闲 6清洁机床 14调整机床 16空闲 8清洁机床 9空闲 7调整机床 9空闲 18调整机床 6卸下工件 5空间 9检验工件 4统计周程工作时间空闲时间利用率人157985998/157=62%

8、机床15714017140/157=89%由以上的现行人机作业图,我们可知:工人将工件装夹在机床上和加工完卸下工件时必须在机床停止时才能进行的,并且在机床加工的时候不断调整机床,但是检验工件这道工序时可以在机床开动中同时进行的,要缩短周程时间,应尽量利用机器工作的时间进行手工操作,以提高人机利用率。因此,对于现行方法作出了改进方案,将检验工件这道工序调整到工人的空闲时间完成,以缩短周程时间。经改进后,周程时间缩短了4s,人的利用率提高了2%,机床的利用率提高了3%。改进方案人机作业图:(时间单位:S)作业名称:钻键槽孔 编号:研究者: 日期:2010年1月12日人机床装夹工件 8空闲 8调整机

9、床 9钻孔 140检验上个工件4空闲 16调整机床 9空闲 6清洁机床 14调整机床 16空闲 8清洁机床 9空闲 7调整机床 9空闲 18调整机床 6卸下工件 5空间 5统计周程工作时间空闲时间利用率人153985598/153=64%机床15314013140/153=92%4、精铣现行方案人机作业图: (时间单位:s)工作内容:精铣16轴 编号:研究者: 日期:人机装夹16轴 40 空闲 40 空闲 23工作 177 清扫铁屑 13调整机器,转动轴 9空闲 23清扫铁屑 13调整机器,转动轴 9空闲 23清扫铁屑 13调整机器,转动轴 9空闲 42卸下轴 22空闲 66 检验轴 42周程

10、工作时间空闲时间利用率统 计人28317211160.78%机28317710662.54%改进方案人机作业图: (时间单位:s)工作内容:精铣16轴 编号:研究者: 日期:人机1机2装夹机1的轴 40空闲 40工作 40卸下机2的轴 22工作 177空闲 175空闲 1清扫机1铁屑 13 调整机1 9检验机2生产的轴 23清扫机1铁屑 13 调整机1 9检验机2生产的轴 19空闲 4清扫机1铁屑 13调整机1 9装夹机2的轴 40 空闲 2工作 46卸下机1的轴 22空闲 44清扫机2铁屑 13调整机2 9检验机1生产的轴 23空闲 91工作 91清扫机2铁屑 13调整机2 9检验机1生产的

11、轴 19空闲 4清扫机2铁屑 13调整机2 9空闲 1周程工作时间空闲时间利用率统 计人3523401296.59%机135217717550.28%机235217717550.28%机器:y631k ,精铣16主轴由以上的现行人机作业图和改进人机作业图,我们发现工人由原先的操作一台机器到操作两台机器,产能由原先283s*2生产两个工件,提高到到352s生产两个工件,时间节约了214s。同时工人时间的利用率由原先的60.78%提高到现在的96.59%。通过现场观察,我们发现工人在工作时,闲余时间很长,他们通常在等待着机器,或是去干自己的事情,比如去取水喝。通过人机作业的改善,不但使得时间利用率

12、提高,产能增加,而且还有适当的空余时间,使得工人不容易疲劳。5、精磨现行方案人机作业图:(时间单位:S)作业名称:精磨 编号:研究者: 日期:人机床装夹工件21空闲21调整机床36磨削259空闲22调整机床60空闲141卸下工件21空闲21统 计周程工作时间空闲时间利用率人30113816346%机床3012594286%由上面的现行方法分析可知:人的利用率比较低,空闲时间长,但是装夹工件和卸下工件必须在机床停止时才能进行的,想要进一步缩短周程是比较难的。这时的改善方法有两种:一是增加其他工作;二是利用空闲操作一台机床。在该方案中,工人有141s的空闲时间,足够操作另外一台机床(138s)。这

13、样既能充分利用工人的空闲时间,提高了工作效率,也节省了劳动力。因此对现行方法作出了改进方案,在以下的改进方法中,周程时间增加了19S,但是人的利用率提高了40%,充分利用了工人的空闲时间,大大提高了工件的生产效率。改进方案人机作业图:(时间单位:S)作业名称:精磨 编号:研究者: 日期:人机床1机床2装夹工件 21空闲21磨削120调整机1 36磨削259空闲22调整机1 60空闲61卸下工件2 21装夹工件221调整机床236磨削139空闲22调整机260空闲40卸下工件1 21统 计周程工作时间空闲时间利用率人3202764486%机床13202596181%机床23202596181%五

14、、效果评价1、改善后效果综述如下:(1)在钻中心孔这道工序中,通过改进,对人操作一台的工作时间从50s下降到27s,进行改善之后一个人可以操作五台机器,人的空余时间从117s降低至20s。人的时间利用率从29。94%上升到871%,提高了57.14%,通过添加一个固定夹具固定水喷头从而将机器的时间利用率从76.64%提高至826%,提高了6%。产能从原先的167s生产一台上升到155s生产5台,周程时间缩短了12s。a通过增加一个装夹工装夹具节省了25s。b通过固定水喷头改善了操作环境。周程时间工作时间空闲时间时间利用率现行的人167s50s117s29.94%改善后的人155s135s20s

15、87.1%现行的一台机器机器167s128s39s76.64%改善后的五台机器155s128s27s82.6%(2)在粗磨这道工序中,改进后周程时间虽然从原先的35s上升到42s,但是从产能的角度来看,从35s生产一台上升到42s生产两台,我们可以发现改进方法的可行性很大,塑造性强,进行改善之后一个人可以操作两台机器,人的空余时间从原先的14s变为0s,人的时间利用率从60%提高至100%。鉴于操作机器工作量并不是太大,而且工厂的宽放时间比较多,所以提高了劳动生产率,虽然机器的时间利用率有所下降,但是从全局考虑,我们以产能的提高为准。周程时间工作时间空闲时间时间利用率现行的人35 s21 s1

16、9 s60%改善后的人42 s42 s0 s100%现行的一台机器机器35 s23 s19 s65.7%改善后的两台机器42 s23 s19 s54.8%(3)在钻键槽孔这道工序中,我们提出一个问题:检验工件可不可以在机器工作的时候来完成呢?答案显然是可以的,既可以缩短周程时间又可以减少人的空闲时间。因此我们在一个人操作一台机器的基础上,将检验工件这道工序调整到工人的空闲时间完成,以缩短周程时间。我们将周程时间从157s减少至153s,缩短了4s,人的利用率从62%提高至64%,提高了2%,机床的利用率从89%提高至92%,提高了3%。周程时间工作时间空闲时间时间利用率现行的人157 s98

17、s59 s62% 改善后的人153 s98 s17 s89% 现行的一台机器机器157 s140 s55 s64% 改善后的一台机器153 s140 s13 s92% (4)在精铣这道工序中,改进后周程时间虽然从283s上升到352s,但是从产能的角度出发,由原先283s*2生产两个工件,提高到到352s生产两个工件,时间节约了214s,我们不难发现,这种改进方法是可取的。进行改善之后,一个人操作两台机器,同时工人时间的利用率由原先的60.78%提高到现在的96.59%,提高了将近30%。人的空余时间也从111s下降到12s,大大减少了空闲时间,充分提高了人的时间利用率。周程时间工作时间空闲时

18、间时间利用率现行的人283 s172 s111 s60.78%改善后的人352 s340 s12 s96.59%现行的一台机器机器283 s177 s106 s s62.54%改善后的两台机器352 s177 s17550.28%(5)在精磨这道工序中,进行改善之后,一个人操作两台机器,周程时间虽然从301s上升至320s,时间增加了19s,但是人的利用率从46%提高至86%,提高了40%,人的空闲时间从原先的163s下降至44s,充分利用了工人的空闲时间,大大提高了工件的生产效率,而且产能也从原先的301s生产一台到320s生产两台,周程时间仅仅增加19s,就可以生产两个工件,从经济效益上看

19、,这种改进方法显然是可取的。周程时间工作时间空闲时间时间利用率现行的人301 s138 s163 s46%改善后的人320 s276 s44 s86%现行的一台机器机器301 s259 s42 s86%改善后的两台机器320 s259 s61 s81%六、设计总结与心得体会时间总是短暂的,为期两周的课程设计结束了。作为大三的学生,这样的实践活动是十分具有现实意义的,而且是十分必要的。课程设计是专业知识得到综合应用的实践训练,是我们走向社会,从事职业必不可少的一个阶段。“实践出真知”,通过这次课程设计,我们深深体会到这句至理名言的真正含义。我们今天认真踏实地完成课程设计,也就是为我们未来在社会上

20、立足奠定扎实的基础。 第一,经过这次的活动,小组成员对于工业工程的方法研究过程有了更深层次的了解,同时也进一步。并且在亲手制作开发的过程中,我们不仅提高了系统分析的能力,对系统的形成实现过程有了更深刻的认识,而且也学习到了对以后的工作、生活有很大的帮助的东西。第二,这是我们第一次到现场做课程设计,并在过程中秉着严谨的科学研究精神,认真负责的态度,终于实现了预期的目标,最重要的是我们在团队协作下更进一步体会到集体的力量。第三,我们对工业工程的学习有了一个感性的认识,而且我们学到了很多课本上学不到的东西。我们的认识能力与创造能力得到了提高,通过实践学习,我们丰富了视野,也进一步提高了自己的观察能力

21、和思考能力,为我们今后的学习和生活带来了很大的帮助,同时,借此机会,我们也对福建本土的企业有了一个较为深刻的认识,这对我们今后的就业也提供了一些指导与帮助。总之,在这次IE实践中,我们得到了很多,也成长了很多。第四,这次的实践,让我们感觉到IE意识的重要性,在平常我们可能会觉得一个小细节是微不足道的,就好像工人在拿工具时,先通过左手取物,然后再递给右手,它给人感觉好像不具重大意义,但是许多的小细节没有做好的话,则会使得生产效率变得低下。而我们学习IE的人,更应该注重这些小的细节,培养自己的IE精神,发现问题,再解决问题。最后,非常感谢我们的指导老师,正是他们在课程设计整个过程中给予我们正确和有力的指导,为我们研究的过程中遇到的困难进行解答,并且为我们的改进提出了很多宝贵的建议和意见,才能使得此次课程设计能顺利成功地完成。再一次感谢老师为我们的未来铸就了一双铁靴,我们会勇往直前的走下去的!

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