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QC小组成果报告.docx

1、QC小组成果报告QC小组成果报告LT 调查时间:2006年 6月 13日 调查人:袁清泉(二)因果分析根据图1可以看出,剪力墙轴线位移不符合要求是影响质量的主要原因,我们对此进行了因果分析,见因果分析图(图二)。 (三)制定对策根据因果分析图,我们分析出了模板定位支杆焊接不牢固、工人质量意识淡薄、操作工艺不正确为造成剪力墙轴线位移的主要原因,并制定了对策,见对策表(表2)表2: 对 策 表序号项目影响质量因素采取解决措施执行人效果1料定位支杆有油污清除污染物李连超好2钢筋被污染彻底清除污染物葛强 李连超好3焊条潮湿或不干净烘干并除尘葛强较好4机电缆环绕接头调换倪明辉葛强好5电缆接头接触不良修整

2、李连超倪明辉好6电焊机电流过大调整电流倪明辉葛强已调整7人无证上岗持证上岗安绪堂袁清泉好8质量意识淡薄制定质量标准、奖罚措施并彻底清除污染物执行袁清泉刘春彦很好9操作工艺不熟悉,放线、校线进行工艺、标准培训袁清泉安丽很好10环境操作环境潮湿改善操作环境安绪堂袁清泉好11夜间施工照明不足增加夜间施工照明安绪堂葛强好12方法支撑设置不合理按规范进行设置支撑袁清泉倪明辉好13模板操作工艺不正确培训、纠正操作工艺袁清泉安丽很好制表人:袁清泉 日期:2006年 6月 13日(四)、整改效果由于以上各项措施落实较好,通过对标六层标八层的检查结果进行分析,现浇剪力墙轴线位移质量问题基本解决,共检查150个点

3、,其中不合格点15个,合格率为90%,轴线位移由第一位降到了第4位,检查结果见下表(表3):序号 项目频数频率%累计频率%1表面平整度746.746.72垂直度426.773.43标高32093.44轴线位移16.6100合计15100合格率90%制表时间:2006年7月 24日 制表人:袁清泉根据检查表,我们做了剪力墙质量排列图(图三)。 分析结论:从以上两份排列图可见,轴线位移已经不是影响剪力墙质量的主要项目,达到了QC活动目的。 四、第二次循环(一)因果分析从第一次循环可见,表面平整度又成为影响剪力墙质量的主要因素,项目部决定对其实行第二次循环。因果分析图(图4): (二)对策表根据因果

4、分析图,我们分析出了模板强度不满足要求、拉结丝杆间距过大、拉结丝杆丝口滑丝为造成剪力墙表面平整度的主要原因,并制定了对策,见对策表(表4)表4: 对 策 表序号项目影响质量因素采取解决措施执行人效果1料模板强度不满足要求调换为满足强度要求的模板孟祥信很好2背楞强度不满足要求更换为满足强度要求的背楞葛强 李连超好3钢管弯曲变形调直并修整葛强好4拉结丝杆丝口滑丝更换拉结丝杆倪明辉葛强很好5人质量意识淡薄制定质量标准李连超倪明辉较好6操作工艺不熟悉进行工艺、标准培训倪明辉葛强好7混凝土过振加强对工人的口头技术交底袁清泉很好8环境夜间施工照明不足增加夜间施工照明安绪堂葛强好9方法拉结丝杆间距过大增设丝

5、杆,使其间距符合要求袁清泉很好10模板加固工艺不正确加强对工人的口头技术交底袁清泉好制表人:袁清泉 日期:2006年 7月 24日(三)、整改效果由于以上各项措施落实较好,通过对标九层标十二层的检查结果分析发现,现浇剪力墙表面平整度质量问题基本解决,共检查180个点,其中不合格点9个,合格率为95%,表面平整度由第一位降到了第3位,检查结果见下表(表3):序号 项目频数频率%累计频率%1标高333.333.32垂直度333.366.63表面平整度222.288.84轴线位移111.2100合计9100合格率95%制表时间:2006年8月 20日 制表人:袁清泉根据检查表,我们做了剪力墙质量排列

6、图(图四)。 分析结论:经过两次循环,本工程剪力墙质量得到了很好的控制,达到了QC活动目的。 五、PDCA循环图 六、社会效益运用QC方法提高剪力墙质量,基本解决了影响该工程剪力墙质量的主要因素,大幅度提高了剪力墙质量,确保了工程质量,本工程被评为2006年度临沂市“主体结构优质工程”。给公司带来了良好的声誉,为提高我公司在市场占有率奠定了良好的技术基础。七、巩固措施在以后的剪力墙施工过程中,严格执行控制施工中的工艺,工艺人员及时监督执行,发现问题及时解决并不断完善工艺标准,不断提高剪力墙的质量。八、下一步打算针对工程的质量现状,本QC小组要继续加大管理力度,巩固已有成果,发现并解决新的问题。利用QC方法提高混凝土剪力墙质量 山东鲁班集团建筑工程公司安绪堂项目部小组注册编号:SDLBQC-06-03

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