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SWC海水淡化膜应用实例.docx

1、SWC海水淡化膜应用实例本文由joshuazhu7630贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 SWC 海水淡化膜应用实例 SWC 美国海德能公司于 2003 年最新推出高水温、 高脱盐率、 高脱硼的海水淡化复合膜 SWC4, 使其海水淡化膜产品系列更加完善。新型海水淡化膜 SWC4 可在提高 RO 系统进水温度、 提高脱硼率的同时保持很高的脱盐率。对于利用反渗透海水淡化水(SWRO)做为锅炉补给水 的发电厂,采用具有高脱盐率性能的 SWC4 产品是最理想的选择。因为 SWC4 可以在高水 温下运行,需要相对比较低的操作压力,同时保持相当高的

2、脱盐率,可显著地降低海水淡化 的成本。SWC4 的脱盐率为 99.8%,产水量为 5,200gpd(19.7m3/d)。 SWC4 膜元件有 40440 和 8 英寸两种规格。SWC4 既可单独使用,也可作为膜集成技术 (IMS)的组成部分之一使用。海德能公司最新采用切流式膜元件,其独特的端板设计既提供 了更好的端面接触,又能使水力负荷分布更加均匀,使穿过膜端面的水流分配均衡,并提供 了更有效的膜面积。 海德能公司 SWC4 膜的推出为其海水淡化膜系列充实了新的实力,在世界范围内,海 德能公司海水淡化工程业绩令世界瞩目。 凭借这些成功经验和膜产品性能在水处理工业中的 优异表现, 海德能公司始终

3、居于世界膜制造技术的领先地位, 成为全球海水淡化项目首选供 应商。 SWC 海水淡化膜应用实例 实例 1:日本冲绳(40000 吨/天)海水淡化厂简介 : 岩崛博 日东电工集团 摘要:自从 1996 年以来,开放式取水的反渗透海水淡化厂一直在日本冲绳当地企业局 的海水淡化中心运行。 根据该地区的生态环境保护设计要求, 该厂采用了新的浓水排放系统。 它由特殊海底分散装置的浓水排放系统组成。 用在预处理中的絮凝剂氯化铁也进行回收以减 少对环境的负面影响。自从该厂投入运行以来,没有关于该厂运行破坏环境问题的报道。 40000 吨/天的反渗透产水由 8 套 5000 吨/天系统构成。整套系统共安装 3

4、024 根 8 寸芳香族 聚酰胺卷式复合膜,采用一级反渗透。随着季节不同给水温度在 2030之间变化,通过调 节操作压力范围 66.5MPa 来使系统回收率保持在 40%。反渗透产水含盐量一直小于 300mg/L。根据水库存水量的不同,反渗透产水在 5000 40000 吨/天范围内变化以满足城市 供水。因为在计算和运行条件下,反渗透产水中只有硼超过饮用水标准,所以将反渗透产水 和地表水进行适当混合,以达到饮用水标准。 冲绳海水淡化中心 日本目前最大产水量40000 吨/天的冲绳海水淡化厂,自 1996 年初建在冲绳的一个 主要岛屿Chatan 镇。冲绳岛位于日本的西南部,处于亚热带气候区。由

5、于地理和地质 原因, 多年来冲绳岛上的饮用水源非常有限。 通过建设多用途水坝和水库, 水资源得以增加, 但还不足以供给。 这是因为当地的人口密度非常高而且平均每人每年的降雨量也比全国平均 水平低。虽然这里有 300 个左右的河,其中有一个在冲绳本岛,但它们都是小且短的流域。 因为河床的陡峭坡度,水流不稳定且很难加以利用。河水也长期缺乏,因为降雨主要集中在 夏季和台风季节,因而降雨的利用率也很低。每年的降雨量波动很大。过去 20 年中有 13 年,当地居民被严格限制用水,有时还有停水现象,在过去 20 年里曾有 1130 天连续限制用 水的记录。 因此冲绳决定采用反渗透海水淡化厂作为提供新水源的

6、一个措施。 这个由冲绳当 地企业局所有的海水淡化厂, 即冲绳海水淡化中心, 对一起学习海水淡化厂运行和维护技术 的普通公众和参观者开放。企业局是一个饮用水最大产量约为 470000 吨/天的商业机构,服 务 30 个市政局,总人口数约 190 万。水来自 4 个不同水源,其中水坝 68.1%、河水 19.4%、 地下水 6.4%、淡化海水 6.1%。 1海水淡化厂概况 a) 40000 吨/天反渗透水厂设计基础 位置: 邻近 Chatan 水处理厂,该厂自来水供水量 214,300 m3/天 厂区面积: 约 12,000 m2 建筑面积: 9,000 m2 地基面积: 17,600 m2 (4

7、 层大楼) 反渗透系统最大产水量:40,000 m3/天 (40%回收率) 日东电工提供 PA 卷式复合膜 NTR-70SWC-S8(同海德能公司的 SWC3)和 TORAY(SU-820). 原海水取水: 开放式取水方式 (在离海岸深 9.5 m 处的取水点,通过直径 1.2m220m 长海底 管道系统 输送。最大取水量为 108,000 吨/天) 浓水排放: 在经过直径 0.7m230 m 长管道系统之后,浓水通过快速分散装置排放。排放 位置在潮汐 下游,离取水点 62 米。最大排放量 67,000 吨/天。 总建设费用: 约 347 亿日元,85%由政府资助 设计基础和运行结果:主要设备

8、规格 预处理步骤: 在沉淀池加入 NaClO (3mg/L 以 Cl2 计) 进行氯化 二级直流过滤系统中在线加入絮凝剂 FeCl3 (1.53.0 mg/L) 双介质过滤器:32m2/单元13 单元设计通量=12m/h (1 单元备用) 剖光砂滤器: 33.6m2/单元9 单元设计通量=17m/h (1 单元备用) 化学药品: 用 H2SO4 调节 pH=6.57.0,用亚硫酸氢钠消毒 泵: 给水泵: 8.94 m3/minH45m1760rpm90kW9 单元 (1 单元备用) 高压泵: 卧式三级螺旋泵 8.91m3/min650m3580rpm1300kW8 单元 能量回收涡轮:卧式三级

9、螺旋泵 5.64 m3/min545m3580rpm约 386kW8 单元 反渗透系统: 出力: 每套 5,131m3/d8 套 排列: 每根压力容器装 6 支膜,63 根压力容器 (7 排9 行)/套 反渗透膜总数量: 3024 支 反渗透水通量: 13m3/d/支膜 (约 11gfd) 操作压力范围: 66.5MPa 给水温度范围: 2030 反渗透产水水质: 反渗透产水水质设计为含盐量 TDS360mg/L,电导率720S/cm b) 反渗透系统性能 图 1 为启动后反渗透性能与时间关系图,其中两个系列中有日东电工 NTR-70SWC-S8 (同海德能公司 SWC3)膜。一个系列于 19

10、96 年 8 月启动,另一个于 1997 年 3 月启动。至今为止膜没有进行过更换。 c) 水处理费用和人员 按产量 40000 吨/天计算,产水费用和人员如下: 电能消耗: 5.36kwh/吨 化学药品: 0.104 美元/吨(12.5 日元/天,1 美元=120 日元) (按 NaClO、FeCl3、H2SO4、NaHSO3、NaOH、柠檬酸额定使用量计算) 雇员数: 13 人(3 班倒) 2保护环境设计要求 我们做了排放高含盐量浓水对珊瑚礁的影响调查。 Nakano、Yamazato、Iso 分别采用浓 度为 3.5%、3.9%、4.4%、5.3%的浓水对四种生礁珊瑚做试验,测试共生藻类

11、的生长和生存, 呼吸作用和光合作用能力。结果表明 3.5%和 3.9%的含盐量不会影响共生藻类的数量、呼吸 和光合作用。然而,更高的含盐量会降低海洋生物种类的生长率。 根据上述试验,冲绳珊瑚海周围的浓水含盐量最高值设计为 3.9%。 海洋生物种类的生物鉴定试验 对排放区常见海洋生物品种的生物鉴定试验,浓水排放不会导致: 令人讨厌的水生物的生长 本地生物的退化 海洋生物群落的退化,包括脊椎动物、无脊椎动物和植物种类等 在本工程中,珊瑚床附近设定的最大目标含盐量为 TDS 3.8%,因为据报道,海洋生物 在 TDS 4%以下不会受到影响。模拟浓水排放系统的运行表示稀释后的反渗透浓排水流到海 床时不

12、会导致超过 0.1%TDS 的升高。 因此估计海水淡化厂的运行不会对环境造成负面影响。 合适的浓水排放方式 为达到足够稀释, 有必要加强浓水与周围海水的混合。 这可以通过提高最初的排放流速, 并尽可能地使排放水流在达到海底时保持抛物线状。 一般来说, 在湍流中或在海底的陡坡处 选择一个浓水排放点也是可行的。在冲绳,排放点的位置比取水点约深 2 米。 浓水布置 在冲绳海水淡化系统中,浓水排放设备为特殊水下分散装置:16 个直径 100mm 呈 45 角的喷管。需排放的浓水含盐量比附近的原海水含盐量高,具体如下: 典型海水: 3.48% TDS;密度:1.0216 g/cm2 (温度:30) 排放

13、的浓水: 5.81% TDS;密度:1.0388 g/cm2 (温度:31) 如图 2 所示, 浓水趋向于下沉且向海底扩散, 因此在排放管道尾端的分散装置需具有很 好的混合与稀释功能,目标值为不超过原海水 0.1% TDS。在距离分散装置 12 米处,海水被 稀释至 3.54%TDS。 排放量: 67000 吨/天 排放速度: 6.0 米/秒 浓海水: 5.8% 原海水: 3.5% 距离(米) 浓 度(%) 图 2 浓水排放分散装置 冲绳海水浓度分布模拟图 絮凝泥浆处理 预处理流程包括初级双介质过滤器和二级剖光砂滤器。 两种过滤器都是水平压力池。 氯 化铁在双介质过滤器中用作絮凝剂。 双介质过

14、滤器和砂滤器的反洗排水以及反渗透膜的化学 清洗排水最初储存在废水罐中,定期送到浓缩池中。在将上部的清水和沉淀的泥浆分离后, 清水通过下水道处理系统排放掉。 如果沉淀的泥浆没有冲洗就进行干燥, 泥浆中将含有盐分, 因为沉淀的泥浆海水含量很高。用淡水在一级和二级稀释池中对泥浆进行冲洗,使之脱盐。 冲洗后泥浆保存在储存罐中。然后在加压条件下用无毒添加剂使泥脱除 65%水分。最后, 泥浆制成约 12mm 的泥块,可以通过漏斗装到车上并定期运走。 主要设计规格: 主要设计规格: 泥浆生产量:25m3/天 浓缩泥比重:35000mg/L 固体产量:880 公斤/天 脱水泥块水含量:65% 脱水设备:过滤布

15、固定/半自动压缩机械型/压力脱水泥 压缩机放置活塞泵:64m3/h60H3.7kW(3 套) 压缩高压多级泵:28L/min160mH5.5kW(2 套) 因此,在海水淡化厂运行且保持环境的同时,它还考虑到减轻最终处理地负荷,以使工 业废物和对环境的负面影响降至最低。 硼浓度和措施 海水淡化厂产水的硼浓度引起了民众、 政府和工程公司的广泛关注。 海水包括约 5 形式 存在。脱硼率明显低于其它成分脱除率,因为硼在中性 pH 范围内几乎不带电。目前商用的 海水淡化反渗透膜的脱硼率约在 85%。因此 40%回收率的情况下,根据 pH、温度、给水压 力等条件变化,反渗透产水中将含有 0.71.4mg/

16、L 硼。在冲绳,为了使硼含量符合饮用水标 准,将反渗透产水与邻近的 Chatan 水厂的地表水进行了适当的配比混合。对于干旱和没有 可混合水源地区,在反渗透水厂中实际应用了高脱硼海水淡化膜。 大型海水淡化厂投入运行 5 年间没有遇到严重问题。 虽然没有日东电工与 Toray 反渗透 膜的对比数据, 但两种膜性能都能满足设计要求。 至今日东电工 NTR-70SWC 膜没有进行过 更换。在反渗透产水中的所有成分中,只有硼超过饮用水标准(日本标准原为 0.2mg/L,1998 年修订为 1mg/L)。冲绳的反渗透产水和地表水混合后可以符合饮用水标准。在干旱地区或 没有可供混合的水源地区,需要高脱硼海

17、水淡化反渗透膜。 实例 2:新型高脱硼卷式海水淡化膜 : 安藤雅明 日东电工集团膜事业部 徐平 美国海德能公司中国 摘要:反渗透膜可用于各类脱盐应用。由于世界范围内的水资源短缺问题, 反渗透海 水淡化市场增长迅速。 目前的卷式反渗透膜对很多离子都有较高的脱盐率, 通常对总溶解固 形物(TDS)的脱除率在 99%左右。因此反渗透膜的产水中,大多数成分能满足饮用水标准。 然而反渗透膜的脱硼率较低,在海水的自然 PH 值下不能完全脱除硼。在海水淡化中,产水 中的硼浓度通常超过饮用水标准。因此,反渗透产水需和含有低浓度硼的陆地水混合;另外 也可以将产水再经过另一套反渗透系统以进一步降低硼浓度, 但这样

18、做导致脱盐费用太高并 使反渗透系统变得复杂。 日东电工/海德能公司开发出一种新型涡卷式结构反渗透膜,在海水淡化应用中有较高 脱硼率。这种新膜既具有高脱硼率,又能抗化学物质侵蚀。因此这种膜可以替代传统交叉链 的聚酰胺膜,并可采用传统的清洗方法。在日本冲绳的 SESOKO 水厂,新膜与传统海水淡 化膜进行了比较试验。 新膜产水中的硼浓度是传统膜元件的一半。 新型脱硼膜元件已经运行 了一年以上,性能稳定。 关键词:硼、饮用水、脱盐、反渗透、多级反渗透、低压反渗透 1简介 当今世界上反渗透海水淡化厂总产水能力将达到两百万吨/天。多个产水能力在几万吨/ 天的大型海水淡化厂已在兴建(见表 1)。另外几个

19、1020 万吨/天的巨型海水淡化项目计划在 中东、北美、拉美、欧洲和东南亚等全世界范围内兴建。在 21 世纪初,作为解决全球水资 源短缺的最佳措施之一,反渗透海水淡化法将在全世界繁荣发展。 因为可以去除有害物质如三卤甲烷,预计从现在开始芳香族聚酰胺复合膜将被更多采 用。 总的来说, 海水淡化反渗透系统产水水质很好, 产水中除硼含量不能达到世界卫生组织 (WHO)水质标准外,TDS 值可低至 100200 mg/l。 海水中的硼浓度为 45 mg/l,在自然的海水 PH 值范围内不能离解成离子形态以致于反 渗透膜很难将它们去除, 特别是与其它无机物相比膜的脱硼率较低。 根据给水温度和浓度不 同,

20、海水淡化的产水中硼浓度在 0.81.5 mg/l 左右,不能满足 WHO1997 年颁发的临时标准 2中的 0.5 mg/l 硼含量。为达到该标准, 淡化厂不得不将 RO 产水与由地下水或地表水制 成的饮用水和(或者和)经 MSF 多级过滤的饮用水混合,这些饮用水几乎不含硼。然而在很 多没有足够陆地水源的地区,这类混合处理无法实施。 在一篇关于两级反渗透系统的运行报告中, 第一级采用高压海水淡化反渗透膜, 第二级 采用低压反渗透膜来降低硼浓度2。但这样做不仅增加了饮用水工艺的成本,而且还使反 渗透系统的设计变得复杂。因此对高脱硼海水淡化膜的需求持续增加。 本文将详细描述日东电工/海德能公司开发

21、的新型高脱硼卷式海水淡化膜的性能,和其 在示范水厂的运行结果。 表1 国家 阿拉伯 沙特 西班牙 特立尼达和多巴哥岛 佛罗里达, 美国 沙特 沙特 沙特 西班牙 马耳他 塞浦路斯 巴林群岛 西班牙 日本 塞浦路斯 世界上的大型反渗透海水淡化厂列表 地区 Fujarah Medina/ Yanbu II Carboneras Lisas Tampa Bay Al Jubail Jeddah, 第一期 Jeddah, 第二期 Marbella Penbroke Larnaca Al Dur Bl Mallorca 冲绳 Dhkelia 生产能力 170,000 128,000 120,000 10

22、9,090 95,000 90,909 56,800 56,800 56,400 54,000 51,000 45,000 42,000 40,000 40,000 投运时间 2003 1998 2001 2001 2002 1999 1989 1994 1998 1994 2001 1989 1998 1997 1998 膜公司 海德能公司 TOYOBO 海德能公司 东丽公司 海德能公司 杜邦公司 / 东丽公司 TOYOBO TOYOBO 杜邦公司 杜邦公司 海德能公司 杜邦公司 杜邦公司 日东电工 / 东丽公司 杜邦公司 传统脱硼方式 1. 将硼分解成离子 在原子反应器、铁合金等应用中,硼

23、是中子吸收源。另外,硼酸是一种化合物,被广泛 用在玻璃制造、陶瓷上釉和化妆品中。 摄取少量硼将引起食欲不振或虚弱,但中毒严重时会导致呕吐、腹泻、胃痛等等。 在 1993 年 WHO 颁发的饮用水质量标准中, 硼含量值小于 0.3 mg/l。 在 1997 年 WHO 修改的临时标准是 0.5 mg/l2。 硼在海水中以硼酸形式存在, 其水分解反应式如下: H3BO3 + H2O H+ + B(OH)4pKa = 9.25 1 (-) B(OH) -/(H BO +B(OH)- 4 3 3 4 B(OH) -/(H BO +B(OH) - 4 3 3 4 or 3 3 3 3 4 0.5 (H

24、BO /(H BO +B(OH)- 3 3 3 3 4 (H BO /(H BO +B(OH) - 0 4 5 6 7 8 9 (-) 10 11 pH 图 1 不同 PH 值时硼的水分解程度 图 1 所示为 PH 值与分解反应式之间的关系。 在 PH=7 中性水中,硼很难分解成离子,因此反渗透膜的脱硼率比无机离子低得多。另 一方面当 PH9.5,多数硼以 B(OH)-离子形态存在。因此反渗透给水 PH 越高,脱硼率越高 3。 反渗透系统不能在高 PH 值下稳定运行。 然而因为高 PH 值下容易形成垢, CaCO3 垢, 如 因此需要研究其它降低硼浓度的可行方法。 2. 实际运行水厂中传统海水

25、淡化反渗透膜的脱硼率 日本冲绳海水淡化厂(40,000 吨/天)已经投运, 图 2 是工艺流程图。 该厂全部选用卷式芳香族聚酰胺复合膜(日东电工 NTR-70SWC,东丽公司 SU820)。采 用一级运行方式,操作压力 6 MPa,回收率为 40%。原海水 TDS(总含盐量)和硼含量分别为 38,300 mg/l 和 4.59mg/l;在 25时产水中的 TDS 为 154 mg/l,硼含量为 1.08mg/l;在 30 时,产水中的 TDS 为 194 mg/l,硼含量为 1.34mg/l 4。各项水质见表 2。 可见脱硼率非常低,在 7176%之间,而 TDS 脱除率却高达 99.5%99

26、.6%。 为满足日本权威机构制定的硼含量为 1.0mg/l 的饮用水标准, 该水厂采用反渗透产水 与由源自陆地水的几乎不含硼的净化水进行混合。 NaClO FeCl3 SBS (NaHSO) 3 H2SO 4 反渗透膜系统 (调节设施) 一级过滤器 二级过滤器 高压泵 淡水箱 处理后水 NaClO 能量回收透平 净水库 (原水设施) 海水 取水泵 沉降池 浓缩海水 排水池 清洗后排放水池 一次 稀释池 (废水处理设施) 除渣机 水箱 脱水设备 浓缩池 二次稀释池 泥饼 图 2 反渗透海水淡化流程图 表 2 水质分析表 项目 PH 电导率 TDS 钠 钾 硼 总硬度 ClBrSO42单位 s/c

27、m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 给水 6.8 51800 38300 11200 442 4.59 6360 19500 68.1 2760 RO 膜 产水 5.6 361 176 63.5 2.55 1.17 4.3 96.6 0.45 2.03 脱除率% 99.3 99.5 99.4 99.4 74.5 99.9 99.5 99.3 99.9 3. 两级处理方式 虽然混合水方式可以降低硼浓度,如果没有足够可用的陆地水源或经 MSF 多级过滤水 时,就无法采用混合水方式。 为解决这一难题,有试验表明利用硼在 PH9.5 时分解为离子态的特性

28、,采用两级反渗 透法,以提高膜的脱硼率2。 该试验采用 NTR-70SWC/SWC3 海水淡化膜和超低压 ES20/ESPA2 膜。在各自的 1*和 2*测试条件下,每种膜对 NaCl 溶液的脱除率和产水量分别是 99.5% / (16m3/d)和 99.7% / (30m3/d)。 *1 NTR-70SWC/SWC3 主要测试条件: 3.5% NaCl 溶液,压力 5.5 MPa *2 ES20/ESPA2 主要测试条件: 0.5% NaCl 溶液,压力 0.75 MPa 含硼 2.3mg/l 的原海水经过絮凝沉淀处理后,调节其 PH=6.5 以防止结垢,然后成为第 一级的 NTR-70SW

29、C/SWC3 海水淡化膜的给水。 在第一级反渗透膜的主要运行条件是回收率为 40%, 运行压力为 6 MPa。 在第一级产水 中硼浓度是 0.95 mg/l。通过投加 NaOH 来调节其 PH 值到 9.5,然后再供给第二级的超低压 ES20/ESPA2 膜上。 第二级系统主要运行参数是回收率 33%,运行压力 1 MPa。产水中硼浓度 0.16mg/l,满 足 WHO 制定的 0.5 mg/l 临时标准。 但两级反渗透方式使得饮用水工艺成本更高、 系统更复杂。 还应当指出的是产水中的矿 物质如钙含量过低。因此还需要尽可能多的采用高脱硼海水淡化膜的一级海水淡化处理方 式。 新型高脱硼海水淡化膜

30、的开发 日东电工/海德能公司开发了一种新型海水淡化膜, 其脱硼率明显比传统海水淡化膜高。 表 3 所示为 8新型海水淡化膜与传统海水淡化膜 NTR-70SWC 的脱盐性能比较。两者 都是在含硼 5mg/l 的模拟海水条件下测试的。 新型膜产水中硼浓度 0.44mg/l,传统海水淡化膜产水中硼浓度为 0.78mg/l,也就是说相 比后者, 前者产水中硼浓度低 40%或更多。 按脱硼率计, 新膜提高到 91%, 而传统膜为 85%。 表3 膜元件 8新型高脱硼卷式海水淡化膜的性能(单支膜元件) NaCl 脱除率% 产水量 3 (m /d) 硼浓度 给水 产水 0.52 0.78 脱硼率% 90 8

31、5 新型膜 99.6 15 5.0 传统膜 (NTR-70SWC) 99.6 17 5.0 测试条件: 5.5 MPa, 3.5% NaCl ,5mg/l 硼, PH6.57.0 表 4 所示为 8新型海水淡化膜与传统海水淡化膜 NTR-70SWC 的脱盐性能比较。 膜元 件的给水为海水,并联运行。运行条件是:运行温度 28,产水量 90m3/d,回收率 40%, 给水中硼含量 4.7 mg/l。反渗透膜是直径 8、长度 40的标准元件,6 支膜串联装在一支压 力容器里。 测试结果表明新型膜产水中硼浓度为 0.54mg/l,与传统膜产水中硼浓度 0.92mg/l 相比 较,新型膜产水中硼浓度几

32、乎降低了一半。结果证实新型膜元件能够降低产水中硼浓度。 表4 膜元件 在实际海水中新型 8高脱硼卷式海水淡化膜的性能 压力 MPa 产水电导率 s/cm 给水 产水 180 240 硼浓度 mg/l 给水 4.3 4.3 产水 0.54 0.92 新型膜 传统膜 (TR-70SWC) 6.2 53000 6.1 53000 3 测试条件: 产水量 90m /天, 温度 28 示范水厂中使用新型高脱硼海水淡化膜进行长期连续运行测试 为验证新开发的反渗透膜在示范水厂运行的长期稳定性,我们在日本冲绳 Sedoko 实验 室进行了示范试验 (产水量 80m3/d)。图 3 是示范测试系统流程图,采用卷式反渗透膜元件, 一级方式运行,产水 80m3/d。 1. 原海水取水方式 开放式取水:原海水取自离岸 100 米处的取水口。 2. 预处理 水厂采用絮凝沉淀系统作为预处理。 原海水储水池供水到一级介质过滤器, 然后通过水 泵进入二级介质过滤器。在一级介质

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