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1030启动总结.docx

1、1030启动总结 10月30号1#机组启动总结(一)、锅炉启动总结 本次1#机组从10月30号18:36启动1A电泵上水开始,至10月31号23:14启动1C磨煤机(四台磨运行)正常,23:44退出等离子,炉侧启动结束,历时一天零四小时。现就启动过程总结一下。 一、本次小修将1A空预器出口、磨煤机入口、一次风管道膨胀节都进行了更换,10月30号18:45启动1A引风机、1B送风机二次风道、炉膛打风压,炉膛压力398Pa左右。20:20 工程部通知发现1A空预器出口有多处漏点,随即停止打风压。 10月31号05:48 1A空预器出口膨胀节工作结束,两台密封风机检修工作也结束,启动A侧风机,三台磨

2、煤机通风继续打风压。炉膛压力300Pa,一次风压8.5KPa左右。06:50 工程部胡工回话:“检查发现冷一次风母管膨胀节、热一次风出口膨胀节、A磨煤机、D磨煤机冷一次风插板门壳体均有漏点”。06:52停止风机运行,消缺。 13:14 又一次启动风机打风压,(ACDE磨煤机通风),14:00 打压结束。 总结: 膨胀节漏风、破损,两台机组都出现过好多次,特别是磨煤机入口和一次风主管道,现在还有“2#炉A侧暖风器出口一次风管膨胀节漏风” 等好多膨胀节泄露缺陷。炉侧缺陷除磨煤机外就数膨胀节缺陷多,而且一次风主管道漏风一般都只能在机组停运后才能处理。巡检在检查时应注意安全,提醒检修设置围栏等。 二、

3、本次启动MFT两次 点火前联系热工退出#1炉以下保护:给水低流量保护、再热器干烧保护、A磨一次风量低保护、A磨火检保护、炉膛火焰丧失保护。 1、14:00启A侧引、送、一次风机,B密封风机,等离子拉弧。14:19启B引风机14:20 MFT,首出为风量低,原因:当时为A测三台风机运行,这时,启动1B引风机,炉膛负压由-145Pa降至-477Pa后又连续波动,造成送风量连续下降,单侧送风量由377T/H降至231T/H,二次风量低于25%BMCR(500T/H左右),MFT动作,一次风机跳闸。. 2、 14:23 依次启动B送风机,A,B一次风机,B密封风机,等离子拉弧,A磨煤机铺煤,MFT,首

4、出为火焰丧失。原因:再次启A给煤机铺煤后又停运给煤机,触发“火焰燃料失去”,致MFT动作。 分析:两次触发“MFT”,实际都能避免。第一次,在单侧风机运行的情况下,不应先启动第二台引风机,而应先将炉膛负压缓慢调至200Pa左右,再启动第二台送风机,然后将两台送风机并列运行,再将炉膛负压调整到+200以上,启动第二台引风机,停运时与以上操作相反,也就是说应先预调炉膛负压,以预防启动风机引起的炉膛负压大幅波动。 第二次一次风机跳闸原因,王经理在2011.7.9日1#机组启动总结中已标注过“吹扫完成后,启动给煤机铺煤后,停运给煤机要触发MFT,这样的逻辑大家应该非常明白,不应该再犯类似错误”。结果相

5、同的错误还是又出现啦,作为锅炉副机长确实不应该犯此错误。 虽说启动初期后面指挥的人员较多,左右了自己的思维,但总的说来还是没有预先复习以前的总结内容,没有完全了解锅炉主保护的真真含义。目前,吹扫到点火过程中逻辑比较混乱,也提过建议修改,但无实质性进展。以后如果有自己不太清楚情况,可以先问一下热控人员,点火成功与否领导都比较关注,切记! 三、 15:10重新启A/B一次风机,B密封风机,等离子拉弧,启A磨,点火成功。17:50 启动1D磨(出现铺的煤量多而振动现象),直到冲转都比较顺利。23:10启动1E磨加负荷,发现2#液压拉杆漏油,紧停后,启动2C磨,四台磨运行正常后,23:44退出等离子,

6、锅炉启动基本结束。 分析:在平时和本次起磨煤机过程中,都出现磨煤机振动情况。刚检修的磨煤机除拉杆动作不正常、磨辊磨损严重外,不外乎磨内煤多或煤少,此时应通过石子煤量多少、磨煤机电流大小来判断,如果连续排出大量石子煤、磨煤机电流大(超过35A)说明煤多,就应减煤加风;如果石子煤少或是没有,就应加大给煤量减少一次风量,直到磨煤机不振为止,也可以通过观测出口温度的升降来判断给煤量的多少,还可以通过入口温度、差压等综合判断,千万要判断清楚,对诊下药。四、遗留问题,1、1C磨密封风调门安装反,需停磨处理 2、1F磨煤机2#润滑油泵不出力,需停磨处理 3、1A密封风机入口挡板和电动门都关闭还倒转 4、1B

7、密封风机调节挡板应该是有问题,也许与入口加装布袋除尘器有关,还需监视 5、1A一次风机油站2#油泵倒转 6、大气扩容器冒汽还大。 7、密封风机的布袋除尘还未了解(二)、汽机启动总结1、 启动过程:时间 操作内容 备注20111030 21:38 启动1A凝泵20111031 10:49 送轴封,抽真空20111031 18:55 汽机挂闸20111031 19:00 汽机冲转20111031 19:05 500转磨检20111031 19:12 2450中速暖机20111031 21:25 2900阀切换20111031 21:36 3000定速2、 启动情况:1)、冲转参数:主汽压力:8.6

8、9Mpa, 主汽温度 367 偏心 58.6um 润滑油温 39.7 缸温 100.9(冷态) 再热压力: 0.9 Mpa 再热温度 388 高旁开度 60% 低旁开度 85% 2)、振动监视及与上次对比情况:时间 临界转速 1X 1Y 2X 2Y 6月20日 1647 170 174 189 205 10月31日 1635 222 199 178 2163)、本次启动中1X/1Y 过临界时振动比以前增大,在加负荷过程中1X振动增加至 150um, 随后机组切换为顺阀后振动下降为110um。4)、本次启动过程中#1机首次2450 中速暖机,效果明显 暖机结束时 缸温256 热膨胀达到 9mm.

9、4)、本次启动消耗除盐水3500T, 置换氢气 共耗1052 M3 两次置换 CO2 供消耗130瓶左右。置换一次时间 约 10 小时。3、本次机组启动中发生的问题汇总:1)、投运密封油系统时,检查不仔细,过滤器滤网放油门未关,及时发现,造成少量跑油。(也存在客观原因,工作票未列此措施, 该门没有手轮无法检查)。2)、作机电炉大联锁试验时,就地挂闸不正常。操作人员不熟悉,挂闸杆和试验杆位置。应进行培训,和就地作标签。3)、定冷水系统投运后,定冷水水质长时间不合格。华电多次清理滤网和多次换水后水质合格。停机后及时进行反冲洗,说明在热态进行发电机反冲洗效果明显。4)、投入高加运行时,汽机房13.7

10、米平台 大量返水。经检查#1高加水侧放水门开。原因尚未查明,今后在机组启动期间加强外围巡检。5)、暖机过程中,中压缸上下缸温差大,就地检查正常,热工测点故障。(三)、电气启动总结 1#机于10月18日05时26分解列,10月31日21时54分并网成功,共停机14天。在这次1#机D修过程中,华电检修主要对1#发变组、#1机组汽机B变、等离子A变、空冷变(5台)、汽机A变、锅炉A变、锅炉B变、380V公用A变、除尘备用变、除尘B变、化学A变、除尘A变、1#照明变停电检修等,运行人员进行了相应的电气倒闸操作。18日8时35分,对轩忻II线停电检修,保护校验,于19日20时38分恢复送电。27日9时2

11、5分,5011、5012开关由运行转为冷备用,进行保护校验,开关传动实验,28日19时28分5011、5012开关送电,恢复合环运行。这次1#机D修停机时间短,工作任务多,电气操作量大,整个电气操作准备充分,人员组织好,操作准确到位,没有发生任何操作上的问题,操作票也较以前有了较大进步,对500KV保护压板的操作也全部写进操作票,操作的正确性大大提高。一、设备及运行方式改动情况: (1)在这次小修过程中,对1#主变风冷回路进行整改,由原来的当主变高压侧刀闸合上时,自动运行两组风扇,负荷高时,或温度高于55度时启动四组风扇改为:当主变高压侧刀闸合上时,自动运行两组风扇;负荷高时,发变组启动通风,

12、或油温高于50度时再启一组;高于60度时,四组全启;当发变组启动通风时,只启动一组;当冷却器全停时,在DCS报警,油温出现75度时,延时20分钟跳闸;小于75度时延时一小时跳闸。 (2)在NCS画面,将5011、5012开关的五防逻辑进行了改动,原来的是:一个开关或刀闸,一对接点,两种状态,即断开和闭合,现在改为两对接点,四种状态,即一合一断、一断一合、同时合、同时断,当前两种状态时,允许合闸,后两种状态时,闭锁合闸,这样就避免了当刀闸某一相没有断开或合上时,合上开关。或者当开关某一相没有断开时,合上刀闸的情况出现。也可以将刀闸和地刀之间做成类似情况,这样就可以避免出现刀闸某一相没有断开然后合

13、上地刀的情况,象上一次带电合地刀的情况就可以从五防逻辑上避免。(3)这次小修期间,将发电机频率保护由跳闸改为发信号,就是将发变组保护A柜内13号软压板取下,B柜内频率保护由原来的跳闸改为发信号(压板投入)。二、操作中存在的问题:(1)在这次发变组转检修时,将发电机PT的二次插头也取下了,以后操作时,如果检修没有特别要求,不要将发电机PT的二次插头取下,也不要将微正压装置停电。因为发电机PT二次插头在送电操作时非常可困难,且容易出现接触不良的情况,如果出现接触不良的情况后,在发电机升压时极有可能造成发变组系统超压,那将对发电机、变压器造成严重伤害。如果微正压装置停电后,有可能使湿空气进入封闭母线

14、,造成发变组绝缘降低,影响启动时间,如果微正压装置有工作需要停电,在工作结束后要及时将微正压装置送电投入运行。(2)这次在发变组由检修状态恢复冷备用状态操作时,操作人员在拆除接地线后没有将10KV工作进线开关后盖封闭,两个班没有发现,暴露出新人员缺乏操作经验,交接班检查和正常巡检不认真,在交接班时要对上个班的主要操作及设备状态进行认真检查,特别是接地线是否全部拆除,刀闸、开关是否合到位等,以后在检查时要特别注意。(3)5011开关的DS远近控开关的钥匙和其它的不一样,5011-1、5011-2刀闸的操作只能在NCS上进行,原来已向厂家提出,现在还没有更换。 三、主要电气实验: (1)空冷备用变

15、自投实验正常。 (2)主变、高厂变、高公变风扇切换实验:主变按照改动后的逻辑实验正常。高厂变、高公变温度达到55度时,备用风扇启动,45度时停止。 (3)1#机保安MCC动态实验:在机保安MCC切换时,快切装置出现死机现象,切换不成功,后更换快切装置进行实验:断工作电源一,工作电源二自动投入;断工作电源二,工作电源一自动投入;断开工作电源一、电源二,柴油机联启正常,主机交流油泵、空侧、氢侧交流油泵运行正常,直流油泵联启正常。顶轴油泵切换正常,在联启柴油机时顶轴油泵掉闸,盘车掉闸。 (4)1#锅炉保安MCC动态实验:启动送、引、一次风机润滑油泵,空预主电机,断工作电源一,工作电源二自动投入正常,一次风机工作油泵跳闸,备用泵联启;其它正常。断工作电源二,工作电源一自动投入正常,一次风机工作油泵跳闸,备用泵联启,其它正常。断开工作电源一、电源二,柴油机联启正常,一次风机油泵跳闸;空预主电机跳闸,A空预辅电机不联启,B空预辅电机联启正常,后对A空预辅电机检查后,再实验联启正常。 阳光运营 2011/11/3

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