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建筑电气工程类电气事故案例精编.docx

1、建筑电气工程类电气事故案例精编(建筑电气工程)电气事故案例电气事故接地保护线烧伤人壹、事故经过1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合壹下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关和3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的壹声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。二、原因分析本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁

2、柜遮挡,其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是俩根接地线烧坏时产生的电弧光。俩根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使壹股线接触不良,另壹股绞合线仍断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中壹股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另壹股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,俩股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。造成这起事故的原因是临时增加工作内容且擅自操作,违反基本操作规程。三、事故教训和防范措施1交接班时以及交接班前后壹刻钟内壹般不要进行重要操作。2将警示牌

3、“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。3接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量要好,容量要够,连接要牢靠。高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。1984年3月28日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距10千伏高压线约100毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。这次作业违反了“在10千伏高压线下作业,安全间距不应小于2米”的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。水沟焊管搭接回路线,手脚潮湿触电命归天。1988年7月31日上午,某厂职工子

4、弟中学校办工厂,在承包工程的室外地沟里进行对接管道作业的青年管工拉着焊机二次回路线,往焊管上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。该管工在雨后有积水的管沟内摆对接管时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到戴手套的左手掌上,使电流在回线人体手把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。尤其是触电倒下后,在积水的沟内,人体成了良好的导体,那时人体电阻在1000欧左右,电焊机空载二次电压在70伏左右,则通过人体的电流70毫安。而成人通常的致颤电流即致命电流为50毫安。70毫安电流使其心脏不能再起压送血液的作用,所以血液循环停止造成死

5、亡。环境的不安全因素加之缺乏安全用电知识使年仅23岁的青工死于非命。类似的事故仍有1998年7月17日下午某厂壹铆工在进行点焊固定工件作业时触电身亡。原因是非电焊工干点焊;所用焊把末端因绝缘破损而漏电;天气高温炎热,又为保产品质量,工作地点不能使用降温风扇,以致所穿戴的工作服、防护手套被汗湿透。上述这些因素使入厂才壹上,虚岁才20的小伙子离开了人间。拆低压不停上方高压电,遭电击高处坠丧落了命。1993年11月7日上午,某厂动力外线班班长和徒弟壹起执行拆除动力线任务。班长骑跨在天窗端墙沿上解横担上第二根动力线时,随着身体移动,其头部进入上方10千伏高压线间发生电击,击倒且从11.5米高窗沿上坠落

6、地面,因颅内出血抢救无效死亡。该动力线距10千伏高压线才0.7米,远小于1.2米安全距离之规定。作业时没有断开上方10千伏高压电;作业者又不系安全带;下方监护人员是壹名上班才俩个月的徒工,不具备工作监护资格。壹系列的违章,结果丢掉了班长宝贵的生命。导线跨接保险座留下隐患,定保小修不验电触电身亡。1996年9月7日上午,某厂动力车间变电班,在对三分厂2号分变电所进行小修定保时,拉下10千伏高压负荷开关,听到变压器的声响停止,以为已经断电,作业者爬上高压侧准备清扫母排,当即被电击倒在三根高压铝排上丧命。原来在1996年元月8日凌晨该高压负荷开关B想保险管爆裂,上支座被烧坏,变电班副班长和车间电力调

7、度在现场商议决定由副班长用导线将保险管下支座和高压铝排直接连通。事后既没有向车间汇报,也未作正规处理,此次作业,虽拉下高压负荷开关,但经B相仍形成通路,以致作业人员被10千伏高压电死。用导线跨接保险座这壹临时措施,历经8个月之久仍未消除,留下隐患,此次作业时既不拉油开关,又不验电,也不挂临时接地线,就冒险作业,为此壹名刚毕业分配入厂的中技生丢掉了年轻的生命。无独有偶,1984年3月22日下午,某厂电工在拆除配电六所已被击穿的10千伏电缆头时,见柜内从二所来的另壹线路的开关呈断开状态(高压柜内双路供电,从二所来的电缆头实际带10千伏高压电),就凭判断违章作业,遭电击,致灼伤。女工程师独自闯禁区,

8、高压击穿瞬间成火人。1997年9月17日上午,某厂降压站值班人员反映1号主变黄相电流互感器油位不到位,主管工程师便到110千伏降压站,把111护栏的门锁(未锁)拿下来进去见黄相电流互感器的油位。瞬间壹声响,高压击穿,其胸部、上肢、下肢60%被电弧II、III度烧伤致残。电站主管工程师未办任何手续,也未经值班负责人同意,在无人监护下只身进入护栏内察见油标,超越了安全距离而导致放电烧伤实不应该。类似事故仍有。1995年11月14日(厂修日)上午,某厂110千伏变电站站长,可谓电站“权威”,为乘110千伏停电时间更换当日停电操作中被拉断的214隔离开关操作机构座,在独自进入214高压柜(柜顶备用10

9、千伏母排在运行中)时,隔离开关因触动而合闸,只身在三相10千伏高压包围之中,被放电电弧烧伤,壹上月后左臂截肢致残。架梯登高忽视安全间距,电工老手触电命归九泉。1996年8月25日,某厂电试班,在理化处分变电所变压器室小修定保,明知6032刀闸带电,班长却独自架梯登高作业,本梯离6032刀闸过近(小于0.7米),遭电击从1.2米高处坠落撞击变压器,终因开放性颅骨骨折、肋骨排列性骨折、双上肢电灼伤等,抢救无效死亡。老电工忽视了人体和10千伏带电体间的最小安全距离应不小于0.7米之规定,而且壹人作业,无工作监护,违章作业葬送了自己。电工(高、低压)作业、电焊作业都是特种作业。国家规定特种作业人员都必

10、须经过安全知识、操作技能培训、考试合格取得“特种作业操作证”持证上岗。触电事故,重者死亡,轻者致残。在所收集的9例触电事故中,有6例死亡,占66.7%,3例重伤占33.3%。可见触电事故都要危及作业者的生命,因此,预防为主是人命关天的大事。预防触电的措施,有技术措施和组织措施。技术措施主要有:安全电压、自动断电、保护接地、保护接零、加强绝缘、间隔屏障等。上述案例中不做临时接地线,电焊机二次回路线绝缘坏损,作业人员进入禁区而失去了间隔屏障等,导致触电事故发生。组织措施主要有:作业人员要正确穿戴使用劳动防护用品。上述案例中管工、铆工不穿绝缘鞋、不戴电焊手套进行电焊是造成触电事故的原因之壹;特种作业

11、人员必须经过专门的培训、考试、持证上岗;检修电气设备、设施、排队电气故障作业,必须办理停电申请,有双路供电的要同时停电,停电后仍要当场验电,做临时接地线、挂警示牌;带电作业或在带电设备附近工作时,应设监护人,监护人的安全技术等级应高于操作人,工作人员应服从监护人的指挥,监护人在执行监护时,不应兼做其它工作等。这此安全技术操作规程及安全生产责任制中都有明文规定。必要的技术措施和组织措施是安全生产的保障,也中保命措施。安全技术操作规程及安全生产责任制是用鲜血写成的,是科学和经验的总结,违者必将事故临头,所谓“愚者用鲜血换取教训,智者用教训避免流血”,说的就是违章和遵章的不同结果。壹起电弧烧伤事故2

12、000年11月4日,安徽省某化肥厂合成氨车间碳化工段发生了壹起维修人员被电弧灼伤的事故。事故的损失虽然不大,但鉴于电流致人伤害的严重性,这起事故在人们的心头掀起的波澜却久久难以平静。壹、事故经过11月4日上午,碳化工段的氨水泵房1#碳化泵电机烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,且把电机抬下基础运到电机维修班抢修。16时30分左右,电机修好运回泵房。维修组组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下作业时,壹道弧光将他击倒。同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。二、事故原

13、因事故发生后,厂安全部门立即组织电气、设备相关技术人员到现场检查,确认:1、电工断电拆线不彻底是发生事故的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔除,将线头包扎,且挂牌示警。2、碳化工段当班操作工在开停碳化泵时,误将开关按钮按开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。3、电气车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。4、个别电工业务素质不高。三、防范措施1、将事故处理意见通报全厂。在全厂掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术大练兵活动,提高职工的业务素质,为防范类似事故创造条件。2、厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、

14、不挂牌的违章行为,壹经发现,予以50100元的罚款,且到厂安全部门学习1周。3、建议厂职教部门在职工教育中,注意维修工的“充电”问题,以增强他们的自我保护能力。壹起触电事故的分析和思考2000年7月10日,河南省某化工厂发生壹起触电事故,1名青工脚踏在电动缝包机电缆线接头上,被电击跳起1m左右,重重摔倒,经抢救未造成死亡事故。壹、事故经过2000年7月10日上午,农民临时工韩某(21岁)和其他3名工人从事化工产品的包装作业。到10时,班长让韩某去取塑料纺织袋,韩某回来时壹脚踏上盘在地上的电缆线上,触电摔倒,在场的其他工人急忙拽断电缆线,拉下闸刀,壹边在韩某胸部乱按,壹边报告领导打120急救电话

15、。待急救车赶到开始抢救时,韩某出现昏迷、呼吸困难、脸及嘴唇发紫、血压忽高忽低等症状。现场抢救20分钟,待稍有好转后送去医院继续抢救。住院特护12天,壹般护理3天后病情稳定出院。花费医疗费8000元。二、事故原因安全管理人员得到通知后,立即赶到现场,且对事故现场进行了保护。现场调查发现:1、缝包机的电缆线长约20m,由3种不同规格的电缆线拼接而成,而且线头包裹不好。检查电缆线的质量,均属伪劣产品;2、事故现场未见触电保安器;3、当时因阴雨连绵,加上该化工产品吸水性较强,电缆粘料潮湿,又由于韩某脚上布鞋被水浸透,布鞋的对地电阻实际等于零。三、事故的思考1、根据之上的事故调查情况,对该车间主任及部门

16、职工进行询问,回答早已上报电缆更换及触电保安器配置的计划,但被领导答复为“没钱”未及时整改,也未采取有效措施实施监控,壹拖再拖,由事故隐患变成事故。2、分析当时的情况,如果安装有可靠的触电保安器,在电缆潮湿的情况下,触电保安器的开关可能根本合不上,根本不可能发生这起事故。即使开关能勉强合上,湿透的脚踏到线头上,触电保安器的动作电流肯定会超过数倍而断电。3、事故发生后该车间进行了认真的整改,更新了电缆,配置了触电保安器,科学地安排了线路,仅仅投资150元。四、问题的严重性1、为什么仅投入150元就能解决的问题,壹上悬而未决?为什么壹提整改隐患就“没钱”,而去花那不光彩的8000元呢?为什么总是出

17、了事故才接受教训,“长壹智”必须“吃壹堑”呢?说到底是安全生产的糊涂观念、麻木不仁的思想在作怪!“安全第壹”说的是壹套,做的是另壹套!2、原化工部颁布的化学工业部安全生产禁令中的“生产区内十四个不准”第十三条明确规定:“未安装触电保安器移动式电动工具,不准使用”。这条规定肯定是用无数生命的代价和教训总结出来的。我们常说要加强安全学习,增强安全意识,那么谁不注意安全学习,谁的安全意识最差?安全生产工作靠谁?五、长远防范1、事故发生后,该厂安全部门组织有关科室、车间、讨论投入150元和住院治疗费8000元之间的关系;8000元能买多少电缆和保安器;2、结合年度全员安全考试,发动全厂职工讨论这起事故

18、的教训及发现隐患和整改隐患的重要性。检修行车不戴安全带丢性命2001年3月24日上午,鄂西山区的某化工集团X公司黄磷车间机修工曹某在检修10吨行车时,没有戴安全带,致使从20m的高空坠落,当场身亡。事故发生后,X公司及时组建联合调查组,进行调查,且处理死者善后事宜。经调查此次事故纯属曹某没按要求系戴安全带违章造成的。违规用电酿成惨剧汕头市建安集团X公司触电事故壹、事故基本情况1997年12月21日,在汕头市建安集团X公司承建的天河北路光大银行大厦工地,杂工陈苛发现潜水泵开动后漏电开关动作,便要求电工把潜水泵电源线不经漏电开关接上电源,起初电工不肯,但在陈的多次要求下照办。潜水泵再次启动后,陈拿

19、壹条钢筋欲挑起潜水泵检查是否沉入泥里,当陈挑起潜水泵时,即触电倒地,经抢救无效死亡。二、事故原因分析操作工陈某由于不懂电气安全知识,在电工劝阻的情况下仍要求将潜水泵电源线直接接到电源,同时,在明知漏电的情况下用钢筋挑动潜水泵,违章作业,是造成事故的直接原因。电工在陈某的多次要求下违章接线,明知故犯,留下严重的事故隐患,是事故发生的重要原因。三、事故主要教训1、必须让职工知道自己的工作过程以及工作的范围内有哪些危险、有害因素,危险程度以及安全防护措施。陈某知道漏电开关动作了,影响他的工作,但显然不知道漏电会危及他的人身安全,不知道在漏电的情况下用钢筋挑动潜水泵会导致其丧命。2、必须明确规定且落实

20、特种作业人员的安全生产责任制。特种作业危险因素多,危险程度大,不仅危及操作者本人的生命安全,本案电工有壹定的安全知道,开始时不肯违章接线,但经不起同事的多次要求,明知故犯,违章作业,留下严重的事故隐患,没有负起应有的安全责任。3、应该建立事故隐患的报告和处理制度。漏电开关动作,表明事故隐患存在,操作工报告电工处理是应该的,但他不应该只是要求电工将电源线不经漏电开关接到电源上。电工知道漏电,应该检查原因,消除隐患,决不能贪图方便。四、评述同本案相似的违章操作很常见,如当保险丝烧断时用铜线代替保险丝,冲压机的双手控制影响操作速度时将其中壹个短路,改为单手控制,等等。违章的种类很多,后果都很相似,导

21、致死亡事故或者重伤事故。随着生产的发展,生产设备的先进性和安全性不断提高,为安全生产提供了好的基础,但违章操作仍然是目前事故多发的主要根源。由此可见,设备和生产技术的高科技不能代替或弥补职工的低素质,更不能代替或弥补管理的低水平。使职工能安全地操作器械,是每个单位长期而艰巨的安全生产任务。很多单位通过完善操作规程和工作标准来规范职工操作行为,无可否认,这是必须的,而且是好经验,但仅仅如此,仍是不够的。操作行为受很多因素影响,重要的是必须树立安全第壹的安全价值观念和预防为主的思维方式。如果职工对安全的重要性认识不足,再好的行为规范对他们来说也只是壹纸空文,如果职工不知道如何防止事故发生,行为规范

22、也只不过是教条和形式,结果都是职工没有按行为规范的要求去操作。正如本案例的情形,当漏电开关动作影响操作,他们就不用漏电开关。也如很多职工那样,当不允许用铜丝代替保险丝时,他们就用铁丝代替保险丝。很多经验表明,职工树立安全第壹的安全价值观念,预防为主的思维方式是他们遵守行为规范的重要保证,而且“安全第壹,预防为主”是我们国家安全生产的方针,因此,应该将安全第壹的安全价值观念,预防为主的思维方式和尊章守纪的行为规范作为整体内容对职工进行安全教育和训练。使职工从“要我安全”转变到“我要安全,我会安全”,只要持之以恒,避工的安全素质就会不断提高,事故就能不断减少。石油化工装置检修如何实施风险管理1、检

23、修中风险管理的必要性石油化工管理的必要性石油化工装置检修,是石油化工企业各类事故的高发期和多发期,是安全管理的重点和难点。从某厂1985年发生的12起重大事故来见,在检修过程发生事故的概率很高,达91.7%。检修作业事故多发的原因有:壹施工检修作业环境复杂,不确定因素比较多,作业者往往对作业环境的危险性认识不足,容易产生麻痹思想,且作业点多面广,安全管理有壹定难度,用常规的安全管理方法很难起到作用。二是当前企业都实行“俩年壹修”、“三年壹修”、甚至“四年壹修”。企业增效压力大,施工检修时间紧、任务重,往往摆不正安全和进度、安全和效益、质量和进度的关系,安全工作容易被忽视,必要的安全措施往往被省

24、掉。三是缺乏有效的安全监督。在石油化工装置检修中,如果不采取行之有效的安全管理手段,势必影响检修进度,甚至发生重大事故,给企业生产带来很大损失。如何规范检修的安全管理,是摆在企业运营者和安全工作者面前的壹上重要课题。健康和环境(HSE)管理体系是当前国际上壹套通行的管理模式,目前已成为石油、石化行业实施健康、安全和环境管理的长期方针和目标。中油股份X公司已发布了相关标准,独山子石化X公司作为试点单位之壹,其取得的绩效是显著的,成为中油股份X公司第壹家通过职业安全卫生管理体系的单位。风险管理是HSE管理体系的基本要素,在石化装置检修中实施风险控制,实施模式化管理,是避免和减少健康安全和环境污染事

25、故,控制和减少风险的有效手段。风险管理就是采用壹定的安全系统工程评价方法,根据企业及同类装置以往发生的事故进行统计分析,对检修项目实施过程中的危害进行识别和评价,制订风险削减措施及预防处理对策,以及相应的应急反应计划,对施工作业人员进行培训。在检修项目施工中对照相应的风险评价内容及措施进行检查和监督。2、风险管理的实际应用2.1建网立制X公司、直属单位、基层各车间都制定了检修施工安全管理网络,内容包括安全组织机构、总体项目、子项目及项目负责人且要求施工作业单位成立相应管理网络。完善了从X公司、厂部、车间、作业班组的风险管理体系。同时完善了各项检修安全管理制度,落实各级检修安全责任。为落实各基层

26、单位安全第壹责任人的责任,炼油厂制订了第壹责任人“事故创零”挂牌考核办法。加大了正职领导安全管理绩效的奖惩力度,在厂大门设立了“事故创零,落实领导安全责任榜”,在大修指挥部悬挂曝光台,2天壹期曝光。检修期间实施全员风险抵押金,责任到人,考核到人。重整加氢装置四合壹加热炉改造重点项目,炼油厂厂长仍和车间签订了施工项目风险管理责任状,将压力传递到每壹职工。施工作业甲乙双方要签订安全责任合同,明确责任。通过合同约束,甲方为施工单位作业提供安全平台,乙方建立起自我管理、自我约束的机制。2.2实施危害识别和风险评价甲方对检修项目实行分级管理,逐级确认项目经理。项目经理要对工程图纸审查、施工过程监督、竣工

27、验收、项目投用全面负责,由上级部门进行项目评价,且对实施结果奖惩兑现。在检修过程中项目经理对所管辖的项目区域进行定期检查,要求落实相应施工安全预案。为解决施工队伍技术水平参差不齐,危害识别和评价有困难的问题,我们对所有参加施工单位的安全技术人员进行2次培训,基本掌握了危害识别和风险评价的壹些常用方法,且要求基层车间积极配合施工单位共同识别和评价施工中的危险因素,制定施工安全预案。对检修项目分3个层次,实施风险管理。有6项作业项目由施工单位、车间共同进行危害识别和评价,相关部门审核且监督安全措施的落实。有315项作业项目由施工单位进行危害识别和评价,项目经理和车间安全技术人员进行审核且监督安全措

28、施的落实。有1700多个车间自修项目,根据危险作业类别及危害严重度,确定122项需要进行风险评价的项目,用LEC(壹般作业危险评价)法进行评价,制订风险削减措施和应急反应计划。对壹般常规作业,制订普通施工作业安全预案,下发到各作业组进行讨论、修改,由车间评价小组进行审核。某安装X公司拆除加氢压缩机房梁、柱的施工方案时,发现采取用缆风绳固定梁、柱,底部用风镐破碎基础的方案受到施工作业环境限制,坍塌的风险较大,依靠施工作业操作因素控制,不能将风险降低到可接受的程度,改用吊车固定为主,缆风绳固定为辅助的施工方案,降低了风险。重整加热炉B234钢结构在吊装前进行试吊,发现首部钢丝绳比计算短60cm,造

29、成B234钢结构壹边高,壹边低,钢丝绳受力不均匀。为保证吊装的安全性,决定延迟吊装时间2小时,更换钢丝绳。风险识别和评价在施工现场发挥了重要作用。2.3强化安全教育和培训首先,加强了对各级安全第壹责任人的培训。炼油厂组织了1期由全体车间主任、书记参加的安全管理制度、安全技术知识培训班。分析了近几年来全厂检修期间发生的各类事故,指出了检修安全管理的薄弱环节,进壹步提高了安全认识。其次,对职工进行有针对性的安全教育和培训。分别进行了特殊工种人员培训、设备鉴定培训、检修安全技能、现场作业安全知识培训。职工安全意识和安全技能大大提高,为检修安全提供了有力保证。第三要严格检修外来作业单位人员的安全教育。

30、对外来施工单位,X公司先进资格审核,审查其健康、安全、环境表现是否符合X公司的要求。对合格者颂以“施工安全许可证”。施工单位进厂施工必须到各分厂安全部门进行全员安全教育,经考试合格后,方可办理入厂证,且在各分厂交纳壹定数量的安全风险抵押金。2.4加强安全监督检查风险管理重在落实。我们加大现场安全监督管理,做到“三个清楚、四个必查”,即:对车间的检修项目要清楚,对检修项目中的安全预案要清楚,对装置各部位的安全管理等级要清楚;停工验收时必须对检修项目的安全预案进行检查验收,必须对检修中各类作业票的安全措施进行现场检查,必须加大对施工作业违章、违纪现象的检查力度。在检修项目施工前要对施工作业人员交代

31、施工安全措施,作业小组负责人要对施工项目安全预案中的各项安全防范措施逐壹检查确认。各级安全管理人员加强对施工作业现场监督检查,对施工安全预案落实情况进行抽查。3、实施效果2000年大修,通过实施检修风险管理,参加检修作业人员的自我保护意识、安全技能增强,预防措施落实情况普遍较好,检修作业人员切实做到“三不伤害”。和近几年检修相比,违章现象减少了70%,未发生重大事故。完成了杜绝重大事故,减少和避免壹般事故的大检修安全工作目标。重整加氢装置改造创全国同类项目时间最短,安全检修无大小事故的好成绩。通过对施工作业实施风险管理,各级管理人员的安全管理素质明显得到了提高,车间和施工单位都掌握了系统的科学分析方法,在预防上做工作,下功夫,检修安全管理水平上了壹上新台阶。

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