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国产600MW机常见事故分析综述.docx

1、国产600MW机常见事故分析综述国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施 国华公司发电营运部2002年12月目 录第一部分 汽 机1、 主机、小机EH系统油管路布置不合理2、 主机轴瓦振动超标3、主机高调门漏油4、前置泵轴承室油档漏油5、小机油箱排烟机轴封漏油6、小机低压调门油动机漏油7、高排逆止门无法拆开8、高压主汽门关闭时间过长9、小机轴承座油杯开裂造成漏油10、主机高压调门法兰漏气11、低加疏水不畅12、高加疏水调门自动关闭13、主机轴瓦温度高停机处理14、主汽门阀杆活动试验时功率波动15、主机、小机EH系统油管路布置不合理16、主机调汽阀运行中涡流金属声17、主机EH系统油泵振

2、动大、温度高18、高排逆止门连杆断裂19、主机润滑油中水分含量超标20、主机上下缸温差大造成机组降负荷21、主机轴瓦振动测量误差造成机组跳闸22、汽泵前置泵冷却水泄漏23、主机润滑油滤网损坏造成轴瓦温度升高24、电泵前置泵滤网堵塞造成电泵跳闸25、电泵工作油冷油器出口温度高26、电泵入口压力低跳闸27、高压缸夹层设计不合理造成上下缸温差大28、冲转时冷再管道振动29、主机顶轴油管泄漏30、小机主汽门误关32、小机跳闸后密封水进入润滑油中33、机组高负荷时汽泵跳闸34、高压内缸底部定位销脱落35、主汽门做活动试验时打不开36、小机油箱中含水较多37、主汽阀关不到位38、高加事故疏水门法兰垫漏39

3、、汽泵机械密封水温度高41、综合给水泵房的水泵打不出水42、机本体安装过程中发现的制造缺陷43、机组高负荷时高压轴封漏汽严重44、循环泵出口碟阀操作油站改建45、主汽压力变送器泄漏吹坏压力测点第二部分 电 气1、 发电机差动保护动作,机组跳闸2、 发电机线棒出水温度高3、 发电机安装期间发现问题第三部分 锅 炉1、 启动炉水冷壁过热泄露 2、 吴泾电厂过热汽安全门漏汽3、磨煤机旁路风挡板自开4、从机组总启动开始到168结束六台磨煤机跳闸共28次5、密封风机承力侧轴承轴向振动超标6、启停磨煤机对燃烧、水位、负荷冲击较大7、磨煤机精碳密封环处漏风大8、磨煤机启停过程中易发生震动9、磨煤机出口风压、

4、进出口压差、一次风量等仪表管长期运行后易堵塞10、空预器冷端空气侧旁路密封片严重损坏11、一次风机推力、支撑轴承振动大12、密封风机电机润滑油变质13、炉短吹灰器B9、B19、B20长时吹灰不停14、预热器吹灰器无法正常运行15、末级再热器管排前后凹凸不齐16、盘电过热器出口安全门内漏17、密封风机前后轴承运行时声音异常18、一次风机推力、承力轴承振动偶尔超标,风机基础振动较大19、磨煤机出口门问题20、在168试运初期各磨煤机石子煤箱不同程度的出现了堵煤问题21、磨煤机出口节流元件脱落22、点火能量问题23、汽温超温及偏差24、磨煤机石子煤处理系统喷射器不能将石子煤斗中的水抽出25、石子煤箱

5、堵死,无法清理26、防冻问题27、连排安全门经常起座28、密封风机飞车事故29、北仑港电厂KPAV100磨煤机减速机齿轮损坏30、轴流风机叶片损坏31、空压机主机头温度高32、启动锅炉一级空预器着火33、煤粉管道温度高达28034、送风机入口动叶断裂35、A/C/D/E磨煤机拉杆关节球轴承脱出36、火检探头问题37、火检冷却风机出口风压低38、炉水循环泵壳与吸入集箱温差大39、炉水循环泵体会发生剧烈振动40、炉水循环泵电机未设计电加热器41、炉水循环泵冷态运行时电机超额定电流42、启动炉容量小问题43、炉前来油调节门、二减左调门及油区再循环基地调节阀经常操作不动44、氧量表盘指示始终偏高45、

6、关于空预器跳闸后的处理46、暖风器投运时存在撞管问题47、对于两侧暖风器出口风温不同问题48、空预器入口烟温、出口风温低问题49、送风机动叶指令相同时,电流及风机出力相差较大50、送风机润滑油站加热器控制回路测温元件无效51、炉水循环泵电机注水压力低无法满足连续注水需要52、吹灰器汽源电动截止门在带压工况下无法正常打开53、系统正常的运行时吹灰系统无法检修54、磨煤机石子煤排渣门反馈开关可靠性差55、锅炉引风机跳闸导致锅炉灭火56、锅炉吹灰器烧损57、锅炉一次风机抢风跳闸58、主汽压力波动59、磨煤机切换导致汽包水位高灭火停机60、邯峰电厂锅炉掉焦导致炉膛负压保护动作61、邯峰电厂锅炉降负荷造

7、成炉MFT动作62、台山#1机主机国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年7月5日事故现象:1#汽机主油箱内注油器出口弯头裂开,长度约500mm左右,注油器与出口弯头焊接处整圈裂开,造成停机抢修,经补焊后装复。 原因分析: 分析注油器出口弯头损坏的主要原因是该注油器设计标准是采用30万机组设计标准,在60万机组不适用该类产品。另外注油箱内管道振动、焊接施工质量也是一个主要原因。处理过程: 停机抢修,经补焊后装复,小修时对主油箱管道进行加固,释放应力,消除振动对注油器的影响。让上汽厂重新制作出口弯头,并采用热压弯头。防范措施: 设备安装前,确认

8、注油器出口弯头选材合适。设备安装时考虑注油器出口管道在运行中受力,对管道进行加固。同时对注油器出口焊口进行探伤。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年8月15日事故现象:#6、#7瓦振动呈周期性波动,范围在0.0420.061mm之间,且顶轴油压在1Mpa4Mpa之间晃动,故小修中对6#瓦进行揭盖检查,发现轴径表面拉毛严重,下瓦乌金融化。原因分析: #6 、#7瓦振动呈周期性波动,范围在0.0420.061mm之间,且顶轴油压在1Mpa4Mpa之间摆动,原因可能是油管路中有杂质、金属异物进入,造成轴瓦磨损。安装时可能有异物赶进入,轴

9、系负荷分配不全理等造成轴瓦摩损。油膜不稳也是其中的一个原因。处理过程: 对#6、#7号瓦轴径磨损处进行处理,#6轴瓦送上汽厂进行乌金挖补、修复工作。防范措施:机组安装后要对油系统进行大流量冲洗。机组安装后,在投盘车之前,确保油循环质量,保证油质合格。要保证轴瓦的安装质量和设计的中心预留量,顶轴油囔合格,轴管畅通。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年9月事故现象:主机高调门GV1、GV4油动机漏油。处理过程: 9月4日在巡回检查过程中,发现GV1油动机漏油,9月5日油动机渗油量增加,漏入保温后引起冒烟。9月10日因机组#2瓦振动大引

10、起保护停机,解体GV1油动机处理渗油。9月21日,在做汽机性能试验时,因低真空保护动作造成停机,在机组再次启动时,发现GV1油动机漏油严重,经解体发现Y型密封圈已经磨损,密封件座与门杠也已部分磨损。10月1日节日检修时,解体GV4油动机,发现防尘圈磨损严重,Y型圈磨损上可,油动机活塞杆表面拉痕严重,活塞缸也有拉毛现象,且发现活塞杆有弯曲现象,弯曲直达0.30mm。装复时发现油动机弹簧座平面与调门法兰面存在不平行度,最多偏差达0.90mm经商量决定修正GV1GV4油动机弹簧座平面,以解决中心偏差。油动机在装复时更换GV1、GV2活塞干,油缸拉毛处用油石油光,更换GV1、GV2油动机活塞环、密封圈

11、座及密封圈,找正GV1GV2油动机活塞杆与调门门杆中心,并加装锥销定位。原因分析: 油动机制造存在缺陷,胶圈紧力不合适,安装时油动机弹簧座与调门中心不正,造成油动机活塞卡涩,造成活塞杆弯曲,引起活塞杆处防尘圈磨损严重、Y型圈磨损漏油。防范措施: 在油动机制造和安装过程中,要严把质量关,派专人监造。确保各项指标合格。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象:前置泵A、B轴承室漏油。前置泵A、B自投云以来,存在两端轴承室油档漏油,造成油室油位下降,检修人员须在短时间内补充润滑油,才能保证前置泵正常运行。原因分析: 分析漏油

12、的主要原因是:(1)档油圈结构不合理。(2)机械密封档水盘在旋转时有鼓风、抽吸作用,造成泄漏。(3)油室油位偏高造成泄漏(油位调整过一次,效果不理想)。处理过程: 停机时安以下方案进行改进:改变轴承室结构,去消档水盘,加装最新型的磁性密封档油圈。(艾志机械技术有限公司生产的磁性档油圈在线速度、适用油质、温度、使用寿命等综合因素考虑,能满足前置泵的使用要求)防范措施: 安以上方案实施。 在运行中加强对磁性密封档油圈进行监视,并做好记录,同时与其他类型的油封进行比较,如果此项技术可靠,则在其他设备上推广。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间20

13、00年月11日事故现象:小机A、B油箱排烟机漏油。小机A、B油箱排烟机采用卧式风机,自投运以来存在排烟风机轴封漏油。原因分析: 油箱中含烟量较大,排烟风机轴封难以密封。 处理过程:1 在排烟封机轴封处加装骨架油封,并在油封外档加接疏油管。2 在排烟封机底部加接疏油管。 改造后效果并不理想,还是漏油。 大修时将排烟风机改造为立式,消除了漏油。防范措施: 在进行排烟封机设计、选型安装时,应直接选用安装立式排烟风机。避免重复投资的资金浪费。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: 小机A、B低压调门油动机漏油。 自#1机组

14、投运以来,小机A、B低压调门油动机密封圈经常损坏漏油。原因分析:1 小机油动机活塞杆晃动频繁,造成密封圈损坏。2 密封圈与活塞杆的配合紧力太大(0.90mm),造成密封圈损坏。处理过程:1 热工方面改进小机A、B调节逻辑,减少小机油动机活塞杆晃动频繁,从而减少密封圈的磨损。2 密封圈与活塞杆的配合紧力放宽至0.100.15mm,以减少密封圈的磨损,延长密封圈的使用寿命。3 重新加工活塞杆导向套,采用磷青铜材料,增加长度,已增加活塞杆中心定位作用,从而减少密封圈的磨损。另外加接导向套疏油管,将泄露油直接疏至废油桶防范措施:1 加强设备监造,确保设备制造质量。2 加强设备到货验收,发现问题及时处理

15、,杜绝类似故障的重复发生。3 加强维护,保证油封处无杂物。4 检修中加强检修质量。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月12日事故现象: 高排逆止门门盖无法打开原因分析: 由于设计失误,高压缸排汽逆止门门盖上部有电缆桥架,无法打开门盖,如遇到高排逆止门门芯脱落,或其他需要打开门盖解体检修工作时,就无法进行。处理过程: 在大修时将电缆桥架移位。防范措施: 在设备安装时,确保高排逆止门门盖上部无其它东西影响门盖拆卸。 加强设备安装过程中管理,防止类似人为失误造成的缺陷发生。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(

16、电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: 高压主汽门关闭时间过长。原因分析: 1、油动机控制块可能有问题。2、主汽门或操纵机构卡。3、DP阀卡或回油不畅。处理过程: STC对主汽门油动机控制块进行改进,关闭速度油较大变化。为0.3S。防范措施: 做好设备监造,出厂前做好试验,确保质量。加强维护,按要求做主汽门活动试验。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: 小机前轴承座油杯(材质为有机玻璃)裂开大量漏油。原因分析: 有机玻璃强度不够,造成漏油。处理过程: 该油杯改为不锈钢。防范措施: 安装时直接装不

17、锈钢油杯,以免造成浪费。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: 主机高压调门法兰漏气。原因分析:1. 螺栓紧力不够。2. 法兰紧偏。3. 法兰结合面变形、冲刷、划痕。4. 法兰垫放的不正和厚度不对。处理过程: 均匀紧正法兰,螺栓紧力加大(3400牛吨/米) 修复主机高压调门法兰结合面防范措施: 确保安装质量,螺栓紧力要合适、均匀。 检查主机高压调门法兰结合面是否符合,要求严把检修质量。对垫要认真进行检查、厚度、不平度、有无损伤等。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机

18、时间2000年月11日事故现象: #8号低加疏水不畅。原因分析: #8号低加疏水管有廷伸向上弯,与设计不相符,造成加热器疏水不畅。处理过程: 降低疏水管标高。防范措施: 设备安装严格按照设计要求,不可随意改变,减少弯头数量。弯头采用自制直角弯头。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: #3高加疏水调整门在540MW以上时,会自动关闭。原因分析: 检查发现执行机构压缩空气系统缺少汽缸。处理过程: 外商将漏供的两只气缸从日本发往上海,并安装。问题解决,防范措施: 设备安装后要进行严格验收,防止以上事情发生。返回目录国产

19、600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象:在首次冲至3000r/min时,#2瓦温达110(规定112跳机),停机处理。 原因分析: 轴瓦进油节流孔径偏小,造成润滑油量小,进油槽太浅,轴瓦间隙太小,使轴瓦温度偏高。处理过程: STC修改图纸,节流孔从13mm放大到15mm,标高不变。油隙取上公差,由STC测量。三块瓦枕各车磨去T10.02mm、T200.07mm、T30.04mm;T1进油槽由0.08mm加深至0.12mm;T2进油槽由0.05mm加深至0.15mm。防范措施: 在设备安装之前,应确认润滑油节流孔设计合理。设备运行

20、时严格监视轴瓦温度,观察润滑油量的变化,轴瓦温度如果升高过快,应及时处理。国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: #8号轴承外壳(盘车齿轮处)温度偏高。原因分析:1 润滑油量不足。2 润滑油孔不合适。处理过程:1 增加冷却管喷油孔。2 轴承座法兰面油孔外圈铣槽,加O型圈。3 上下盖油孔错位,加工贯通。4 盘车齿轮罩壳封堵。改进后温度由106降至95防范措施: 安装时加装冷却管喷油管,检查上下盖油孔是否对正,如果错位,应及时处理。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间200

21、0年月11日事故现象: 主汽门阀杆活动试验时,功率有波动。原因分析:阀门特性不好或调节系统有问题。 处理过程: STC根据阀门特性曲线重新校核计算,运行中投入功率回路,由自控中心负责处理。防范措施: 按以上措施进行防范,根据我厂阀门特性曲线进行计算。 返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: 大机、小机EH系统油管路布置问题。原因分析: 安装时未考虑油管走向,造成油管走向不合理。处理过程: 成立双方专门小组(设计所、自控、筹建处),到现场调查#1机组安装情况,根据具体情况来考虑管路布置,并落实到图纸。防范措施: 油管

22、安装时应让厂家、设计院、电建三方共同考虑油管的布置和走向,确保EH系统油管路布置合理,以免造成人力和物力的浪费。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: 大机#3、#4调节汽门涡流金属声。原因分析: 调节汽阀设计有问题。处理过程: 西屋公司已对图纸做了修改,取消了整流罩,因此由STC设研所修改图纸,对#1、#2机组的#3、#4调节气阀由STC负责车去整流罩。 停机时已有制造厂处理,投运后仍有异声,但有好转。防范措施: 由厂家进行优化设计,确保调节汽阀运行稳定可靠。 返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防

23、措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月11日事故现象: EH油泵振动大,温度偏高。原因分析: 油泵基础不牢,造成振动。 中心不正。动静磨擦。处理过程: EH油泵增加底部支撑,并重新灌浆。 处理后缺陷消除。防范措施: 安装时进行现场监督,确保安装质量,保证油泵基础牢固。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月5日事故现象: 高排逆止门重锤连杆断裂脱落停机。原因分析: 高排逆止门因重锤的来回冲击造成重锤连杆断裂。处理过程:拆卸旧连杆时发现逆止门重锤装反。更换合格的高排逆止门重锤连杆,并对重锤的安装位置作了纠正防范措施: 高排

24、逆止门安装时确保质量,要进行逐级验收。 监造人员仔细阅读设备安装说明书,确保设备正确安装返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2000年月8日事故现象: 主机润滑油中水分含量高(油中含水量108mg/l)原因分析: 其主要原因是当时为了提高凝汽器真空,将主机轴封压力提高,使轴封漏汽进入轴瓦中,使得润滑油中水分增多。处理过程: 在机组运行中,应调节主机轴封压力,使轴封及不向外冒汽,也不向内漏气。防范措施: 运行中严格监视轴封压力,使蒸汽不向润滑油中漏。 确保轴封安装符合设计要求。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂

25、)吴径第二电厂1#机时间2002年月8日事故现象: 上下缸温差大造成开疏水影响负荷。2002年8月25日21:26分,机组负荷由600MW降至520MW,凝汽器真空由91.4降至89.53Kpa,检查下列疏水开启:主蒸汽低点疏水和预暖疏水、高旁电动门前疏水、高排逆止门前后及冷段管道疏水、热再管道疏水、中压自动主汽门前疏水、低旁前后疏水开启,造成真空下降,负荷降低。原因分析: 其主要原因是公司人员处理中压缸上下缸温差大缺陷造成。处理过程: 运行中发现中压缸中间端疏水温度上部242,下部温度438,怀疑上缸温度点坏。工作人员在处理时却处理了下部测温元件,造成下部测温元件无输出上部温度减去下部温度值

26、超过55,即触发疏水开逻辑。后更换上部温度测点。防范措施: 检修人员在工作时一定要认真负责,对工作精益求精,确认工作地点无误后方可开始工作。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)吴径第二电厂1#机时间2002年月3日事故现象: #2瓦振动大跳机。原因分析: 是由于#2瓦X向项对测量不准引起。汽主要原因,是由于大机#2瓦X向相对振动探头处环境温度较高,由于探头长期在高温环境下工作,使涡流式探头的特性变化引起测量异常,测量振动致突变,引起机组跳闸。目前#2瓦X向相对探头已损坏。处理过程: 更换#2瓦X向相对探头。防范措施:1 适当增加#2瓦周边保温厚度,以改善探头工作

27、环境。2 向生产厂家询问,是否由比目前使用的振动探头适应更高环境温度的振动探头可替换。3 对轴封系统进行了改造,增加了一路回汽管。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)山东聊城时间2002年10月13日事故现象:B汽泵前置泵冷却水进水门阀杆脱落,大量漏水原因分析: 属产品质量问题处理过程: 缺陷处现时正值汽机冲转前的锅炉点火状态,电泵运行,汽机在跳闸状态。为了不使整个机组停运,保证闭式水停运的设备安全,采取以下措施进行了处理:1. 撤油枪,保持6支运行(采取措施前为16支运行)。2. 将火焰监视镜头从炉膛内撤出3. 停除氧器再循环泵4. 重点监视风机轴承温度5.

28、停止电动给水泵运行6. 停止闭式水泵,关闭其出水门7. 检修更换B汽泵前置泵冷却密封水进水门,10分钟换好。风机轴承温度上升2度。防范措施: 加强产品质量的监督力度,尽量避免劣质产品进入主设备系统。阀门要采取防掉门柄措施。加强维护,每次启动前对主要阀门进行检查。返回目录国产600MW机组运行中常见问题的分析及预防措施地点(电厂)山东聊城时间2002年9月事故现象: 主机轴承温度高,同时主机润滑油压下降,润滑油滤网压差大于标准值;切换滤网后压差有所降低。检查结果及原因分析: 油中杂质较多并且进入瓦中,使瓦与杂质直接摩擦造成温度升高。9月17 日停机后,揭瓦检查。发现7#、11#瓦轴颈有轻度划痕,6#瓦及轴颈有严重的划痕。检查润滑油滤网,发现滤网存在孔洞,分析为滤网破损后杂质进入油内,使油质恶化,从而磨损轴瓦使得轴瓦的温度升高。滤网破损原因有:滤网本身的质量问题以及运行方面(长期使滤网运行)导致滤网承受油压过大而破损。处理过程: 停及后翻出下瓦,清理瓦中的杂质,更换润滑油滤网。防范措施:1. 加强滤网的承受压力的能力,如加强滤网的材质、在滤网上加装约40%的不锈钢皮。2. 加强运行方方面的操作3. 增设润滑油滤网压差报警信号。4. 启动前油质不合格不能冲转,安装后对油系统要进行

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