1、气化厂实习总结气化厂实习总结一来到气化厂实习已近半年,临走之时,上面要求写点总结,一谈收获,二表感想。说来惭愧之至,觉得没有什么值得总结的东西,亦无多少提及的收获。但鉴于上面的要求,故妄为之。 二 义马气化厂大概是目前国内消费城市煤气为数不多的厂家之一。它采用德国的鲁奇炉气化碎煤,利用国内成熟的低温甲醇洗技术净化粗煤气,利用管道输送至郑州作为城市煤气及它用。 我们先用一月在气化厂局部车间轮流实习,初步理解了全厂的工艺情况后,就安排到净化车间随岗倒班实习。净化车间是整个气化厂的心脏,它上接气化车间,下承合成、变换或其它用户等,作用异常重要。 净化车间主要有500#低温甲醇洗工号、550#氨吸收制
2、冷工号和681#克劳斯硫回收工号。由于550#利用的是氨吸收制冷,与我单位的氨压缩制冷有一定区别,故在实习中未作为重点学习的对象。 煤在形成的过程中含有多种复杂的成分,在气化时会随粗煤气一起进入下一道工序中。由于用户对煤气质量的要求,粗煤气必须进展净化。对煤气的净化主要是对煤气中多种成分的有效脱除。详细包含以下内容:一、完成对出炉煤气的冷却任务;二、对煤气中h2s、hcn和co2等酸性气的脱除;三、对煤气中nh3等碱性物质的脱除;四、对煤气中焦油类、苯类等的脱除及回收;五、对煤气中萘的脱除及回收。 煤气的冷却,碱性物质、焦油类、苯类等的脱除已在上序工段完成。在净化车间,主要是对煤气中h2s、h
3、cn和co2等酸性气的脱除。义马气化厂采用低温甲醇洗技术对酸性气的脱除。低温甲醇洗技术是50年代德国林德公司和鲁奇公司结合开发的一种气体净化工艺。该工艺以冷的甲醇为吸收剂,利用甲醇在低温下对酸性气溶解度极大的优良特性,脱除原料其中的酸性气。该工艺气体净化程度高,选择性好,气体的脱硫与脱碳可以在同一塔内分段、选择性地吸收。低温甲醇洗技术比拟成熟,在工业上得到很好的利用。 低温甲醇洗脱硫与脱碳技术具有以下特点:一、溶剂在低温下对co2、h2s、cos等酸性气体自首才能极强,溶液循环量小,功耗小。二、溶剂不氧化、不降解,有很好的化学和热稳定性。三、净化气质量好,净化程度高,co2<20ppm,
4、h2s<0.1ppm。四、溶剂不起泡。五、具有选择性吸收h2s、cos和 co2的吸收具有选择性,可分开脱除和再生。六、溶剂廉价易得,但是甲醇有毒,对操作和维修要求较严格。七、该工艺较为成熟,目前全世界约有87套大中型工艺花装置。该工艺需从国外引进。由于操作温度低,设备、管道需要高温材料,且有局部设备需从国外引进,所以投资较高。八、低温甲醇洗溶剂在低温-50下吸收,含硫酸气采用热再生,回收co2采用降压解吸,脱碳采用气提再生,热耗较低。 虽然低温甲醇洗工艺投资较高,但与其它的脱硫和脱碳工艺相比电耗低、蒸汽消耗低、溶剂价格廉价、操作费用低等优点。特别是脱硫的净化程度很高,对甲醇的消费非常有
5、利,因此该气化厂采用低温甲醇洗工艺脱除酸性气体。 500#低温甲醇洗工号主要由四级冷却和9个塔组成。气化车间来的37粗煤气在四级冷却被冷却到-32后进入1塔。在粗煤气进一步的冷却之前,为防止煤气冷却液结冰,喷入少量的甲醇。甲醇的冰点为-97,参加甲醇后会极大地降低煤气冷却液的冰点,所以能防止其结冰。1塔和2塔主要吸收煤气中的h2s 和co2等酸性气,3-5塔主要甲醇的再生,3塔和4塔是冷再生,5塔是热再生。6塔主要是用脱盐水洗涤co2排放气中的甲醇后送往锅炉烟囱排到大气中。7塔是预洗闪蒸塔,主要是闪蒸从1塔的底部预洗段出来的石脑油和预洗甲醇中所含的溶解气。8塔为共沸塔,主要是除去从b02萃取器
6、甲醇水室来的甲醇水中溶解的石脑油及酸性气等。9塔为甲醇水塔,主要是别离甲醇和水。由于甲醇在酸性条件下易发生聚合产生聚合物堵塞管道,同时理论也证明甲醇水塔再沸器易堵塞,因此提供了两个100%才能的再沸器,为减小再沸器的堵塞,在甲醇水塔的底部喷入naoh溶液。 经过实际的运行,在义马气化厂二期的设计中做了一下的改良。一、调整甲醇贫液和半贫液的比例,加大了硫化氢浓缩塔的循环量,以保证二氧化碳尾气中硫化氢的含量不超标。二、硫化氢浓缩塔采用克劳斯馏分高比例循环。原料其中硫化氢的含量比拟低,为保证送克劳斯装置的硫化氢含量到达30%,硫化氢浓缩塔进展克劳斯馏分高比例循环。三、一期设计二氧化碳闪蒸塔出口半贫液
7、通过一台泵分别送往二氧化碳吸收塔河硫化氢浓缩塔。为了节省电耗,二期改为两台并联的不同扬程的泵分别送往两塔。四、将甲醇水精馏塔塔顶的溜出物纯甲醇蒸汽直接送往热再生塔中。这样不仅甲醇蒸汽可作为热再生局部的热源,减少蒸汽消耗,而且可以省去甲醇水塔精馏塔塔顶的冷凝器、凝液槽、回流泵以及相应的公用物料消耗。五、为防止二氧化碳尾气水洗塔夹带水汽,冬天结冰的状况,二期在二氧化碳水洗塔出口加装一台气液别离器,并将二氧化碳送往锅炉房排放,以改善周围的大气环境。六、进步预洗闪蒸塔一段洗涤液的出口高度,以增加其流入萃取器的压头。七、硫化氢浓缩塔由三段改为二段,省掉了单纯的减压闪蒸段。八,为防止克劳斯馏分夹带烃类石脑
8、油馏分,在w014后增加一台氨冷器w022,将气体冷却到-50,在别离器中别离,冷凝液回到回流槽b001,最后进入w015深冷到-45,冷凝液进入到b002。 681#克劳斯硫回收工号。克劳斯硫回收法又称为干式净化法,它是利用500#低温甲醇洗来的h2s为原料,在克劳斯燃烧炉使其局部氧化生成so2,与进气中的h2s作用生成硫磺。操作时控制h2s和so2的摩尔比为2:1.然后进入转化炉,在炉内强催化剂铝矾土的作用下,生成元素硫,而所需的so2是通过燃烧1/3的h2s而获得的。 克劳斯法流程有单硫法、分流法和催化氧化法。单硫法是全部酸性气通过燃烧炉,严格的控制燃烧炉的空气量,只让1/3的h2s燃烧
9、生成so2,这些so2与h2s反响生成硫。单硫法又称为“局部燃烧法。分流法将三分之一的原料进入燃烧炉,将其中的h2s完全燃烧生成so2,再将另外三分之二的原料气一起进入催化转化器发生克劳斯反响,生成硫磺。该法容易控制混合气中的h2s和so2的比例,但不宜处理含烃类物质较高的原料气。因为三分之一的原料气中的烃类气体没有经过高温炉的氧化燃烧,因此使硫磺的纯度不高,颜色变深,臭味很大,而且对催化剂的毒害作用较大。单流法和分流法都适用于处理h2s浓度较大酸性气。对于浓度为2%-15%的酸性气一般采用液相催化法。 该工号采用局部燃烧法。从低温甲醇洗来的富h2s气体首先进入气液别离器,别离酸性气中夹带的液
10、滴后,进入酸气燃烧炉,与空气一起进展局部燃烧。燃烧后的酸性气通过换热器回收余热,这时产生的硫也被冷凝下来。在进入二段反响器进展反响,再回收余热时其中的硫被冷凝下来。反响后的尾气进入燃烧炉燃烧,回收余热后进入尾气洗涤塔,吸收其中的有害成分后达标排放。 该厂的681#工号运行很不稳定,经常因硫磺凝固堵塞换热器管道而停车。不知是工艺的问题抑或操作不当的原因。向师傅请教,亦无很好的解释。在681# 停车时,酸性气通到火炬燃烧。有时因操作温度较高而使酸性气中夹带烃类石脑油液滴,使火炬燃烧不正常,冒黑烟。中控通过精心操作,降低系统温度,使酸性气中不含烃类物质,火炬正常燃烧。 通过向师傅请教抑或其它的途径,
11、理解一些阀门或构件的根本知识。如平安阀、疏水阀和导淋管等的作用,理解泵及其附属管线的作用,理解了比重计等常用化工仪器的使用方法。 化工厂是一个高危的行业,有毒有害的物质较多,平安消费是化工消费的核心。在净化车间,主要的有害物质有甲醇、硫化氢、氨、甲烷、笨、石脑油和一氧化碳的等,理解其性质和危害性,是防止其伤害所必须的。在进入消费装置区时,必须佩戴呼吸器、逃生器等;在进展高空作业时,必须佩戴平安带;在有可能接触碱液等有腐蚀性的液体时,必须戴胶皮手套和防护眼镜。 三 刚到义马气化厂理论不到半年,且没有其他的理论经历,要提出什么工艺技术上的合理化建议是很难的,仅就我的所见所闻及所想,简述如下。 一、
12、某些仪表的选型和安装不太合理。如某些仪表的量程选择不当,量程过大,读数只在较小的低数值范围内波动,准确性不够。在安装仪表时,仪表的前后都应该有一定长度的直管间隔 。然而在现场发现,某些仪表安装在管道弯曲处,于此会影响仪表的正常运作。 二、现场的仪表设备标示不够健全。例如某些管道未有任何标志;仪表上未标有有效地使用期限、检修时间等;在某些危险源的地方未有警示牌和有害物质的性质介绍等。后来厂里进展“双基建立,这些标示逐渐的健全。 三、有些师傅违章操作。例如在高空作业时未佩戴平安带,就进展高空作业;为戴平安帽就进入装置区。这些都是平安隐患。 四、某些操作规定不太现实,可操作性差。例如,在巡检时,要求
13、要带测温仪、听棒、巡检牌等东西,既要做好巡检,又要做好记录。手里拿的东西很多,记录就成了问题。而在巡检的时候还哟啊去除装置区的大垃圾,疲于应付。在规定的时间内必须挂巡检牌,就是由其它的活也必须停下来,于是有的师傅只好先挂牌,再去干活。挂牌是为了更好的巡检,假设是为了挂牌而挂牌,就是挂得及时,不去很好的巡检,那挂牌又有何用。 净化车间也有值得借鉴的地方。如设备和现场卫生与检修承包到人;采用多种形式进展平安教育,但大多流于形式,效果不太好;实行作业票据制,加强了平安管理;指导带班制,厂领带负责车间,车间指导负责班组,这样不仅增加了员工的信心,也充分的调动了员工的积极性。 四 走上工作岗位是人生的一
14、大转折点。而实习阶段又是一次脱胎换骨的洗礼。洗去了我们大学时的梦想,重归于现实之中。听师傅说大学里学到的知识没有多少能用到理论中去,换言之,就是没什么用途。因为在该厂的备煤车间就在当地招了许多民工,培训几天就上岗,也能跟大学生一样的现场巡检,不比其别人差。但是他们只能机械的去进展一些简单的操作,如开关阀门、排液等体力活;至于为什么要开关阀门、为什么要排液等原因,我想他们是不能得知的,也不想知道的。 大学知识之于理论,正如水之于鱼。当你身处其中,一旦融入血液时,你不会感觉到它的存在。而一旦分开它,正如断翅的雄鹰,不能遨游太空,更是寸步难行。越是不断地理论,越是感受到理论之于理论的重要。 清扫卫生
15、似乎是理论的主旋律。据说在我们来气化厂之前,厂里就辞退数百名临时工。听说而已,没作实际调查,亦无此雅兴。大抵经济危机之祸吧。清扫卫生的工程很多,如现场的地面、泵体,中控操作间的地面、门窗玻璃,指导的办公室,厂里的道路。在最初的一个月的时间中,大抵除了讲课,就是清扫卫生,且时间远大于讲课。初时有些不解和反感,后来就渐渐的习惯了。扫地也不全没有好处,至少修正了我对于在工厂上班的的最初的印象。 五 以后的实习总是免不了的,人们总是习惯于从以为以往的经历中寻找经历。实习事虽小,但干系甚大。兹就目前实习之状况,提些不成熟之建议。 一、培训方案不够健全或执行不力。凡事预那么立不预那么废,培训亦不例外。一个
16、完好合理的实习方案是实习获得良好效果的关键。但方案制定出来,不执行亦如废纸。 二、频繁更换专工,实习工作的开展未具有连续性。此举对专工倘或有利,多走走总是没错的。但对于学员,未必如此。各位专工都会按照自己的思路拟定实习方案。一旦走后,后继者未必萧规曹随。学员被指东指西,有些东西被反复的提交,有的那么闻所未闻。 三、与实习的单位沟通不够,讲课的次数少,劳动的时间多。如欲取之,比先予之。欲获得知识,光钞票还不够,劳动来的既实在,有明显。诚然,帮助别人能增进友谊,对方也乐于赐教。但当帮助让别人觉得是理所当然的事,那就不妙了。 四、对筹备处的情况下传不够。企业的“同心文化的初衷是希望广阔的员工团结一致
17、,为企业的开展出一份绵薄之力,但身处外地实习,正如一只失线的风筝,与筹备处失去联络。现场的施工的情况、筹备处的决策和政策,只靠一些小道消息和道听途说而得知。令在外实习者未感受到筹备处的关心。 五、员工在外的实习情况上达不畅。只有理解实际情况,才能实时的调整实习的策略,培训方案也更加的切合实际。只有不断地把员工的实际情况上达,让上级及时的掌握员工的实际情况,培训工作才会不断地进步。 六、对员工的思想动态把握不够。员工的一些厌学情绪,对厂里劳动的反感,未做出及时的理解和调解。 以上都是在今后的实习中应当尽力解决的。 六 在实习之余,我还积极地开展自己的兴趣和爱好。4月15日,我们学员与气化厂净化车间举行了一场篮球赛,我写了一篇消息投到义马气化厂的?气化厂周讯?上,不久就发了。以后我又写了数篇稿件投出,都刊了。这于自己是一个很好的锻炼时机,也更好的向气化厂介绍了大唐。
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