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电网事故处理.docx

1、电网事故处理电网事故处理第一部分 10千伏出线事故处理例1一、 事故征象:永福站永16吴肇乙开关跳闸,“二段出线过流”保护动作;吴肇站查10KV二段母线失电,无出线保护动作及继电器掉牌; 二、事故前运行方式:永福站 10KV二段10KV一段永16吴肇乙永15吴肇甲吴肇站10KV二段10KV一段永16永福乙永15永福甲28衡苑唧站甲78坤阳大楼甲 三、处理过程(1)SCADA告警永福站永16吴肇乙开关“二段出线过流”跳闸 。(2)吴肇站查10KV二段母线失电,设备正常,无保护动作,将进线改冷备用。 (3)中心站告永福站永16开关跳闸,保护继电器“2”灯亮,即改冷备用。 (4)此时因吴肇、兴肇站用

2、户仍处停电中,考虑尽快对用户恢复供电,且有用户催促询问停电事宜,即9:48清空吴肇站10KV二段母线,合上10KV分段,母线试送正常。(5)28衡宛唧站甲/78坤阳大楼甲试送时永福站永15吴肇甲跳闸,保护继电器“2”灯亮。(6)吴肇站28/78改冷备用 。(7)永福站永15送出正常。(8)吴肇站二段其余出线送出正常。(9)摇测永16电缆,相间100兆欧,对地25兆欧平均。(10)联系衡宛唧站进线冷备用,用户为封闭式设备,外观好。 (11)联系坤阳大楼甲进线冷备用,用户为封闭式设备,外观好。 (12)摇测吴肇站28/78电缆绝缘,绿相对地为零。改线路检修。(13)永福站永16送出正常,吴肇站永1

3、6与10KV分段方式反正。四、事故分析这起事故的故障原因为吴肇站28衡宛唧站甲/78坤阳大楼甲电缆绿相故障引起。由于吴肇站未安装零流保护,其过流保护是两相式的,对B相故障无法反应,直接引起有接地保护的上级变电站永16开关跳闸。在将永16进线隔离后试送时,由于出线故障仍未切除,引起永福站永15开关跳闸。例2一、 事故征象斜瑞站100零流动作开关跳闸重合不成二、事故前运行方式:597茶陵茶陵北东斜瑞1001004茶陵茶陵北西1005茶陵零陵北康衢站1006零陵茶陵西68零陵路线67龙华所变三、处理过程:(1) 修灯告零陵路附近有停电。(2) 查斜瑞站100零流动作开关跳闸重合不成,改冷备用。11:

4、37查康衢站设备正常,拉开68零陵负荷闸刀,合上67龙华负荷闸刀,送出正常。(3) 查斜瑞100架空线正常。(4) 查晖中站设备正常,将所变2低压负荷移所变1。12:15拆开斜瑞100电缆上杆尾线,摇测电缆绝缘,黄地20兆欧,绿地70兆欧,红地40兆欧,黄绿150兆欧,绿红80兆欧,红黄100兆欧,通知电缆证试。(5) 拉开1005茶陵零陵北杆刀,逐段合上1004零陵茶陵北西杆刀和597茶陵茶陵北东杆刀,部分架空线试送正常。(6) 拆开康衢68/甲电缆上杆尾线,摇测绝缘,黄、绿对地均2000兆欧,红相对地13兆欧。(7) 合上1005零陵茶陵北杆刀,架空线恢复送电。(8) 康衢68、斜瑞100

5、改线路检修,报电缆做证试。晖中站所变负荷移正。斜瑞100电缆证试好。(9) 电缆告康衢68电缆故障。四、事故分析康衢68/甲电缆坏造成斜瑞100开关跳闸,分析:处理这类事故如需要排除的设备较多,可逐段检查排除试送,尽快恢复停电用户送电。第二部分 变压器及母线事故处理例1:一、 事故征象:SCADA迎勋站发总信号及10KV母线接地信号,另有光启、东门、白渡三站有总信号,查SCADA以上各站均无跳闸信号。迎勋站1,2号主变10KV开关均跳闸,10KV正付母线失电。10KV付母接地,1号主变10KV低压过流,2号主变10KV低压过流、10KV母联开关合闸、10KV主变自切跳闸、自切后加速跳闸光字牌亮

6、。母联保护屏上10KV母联开关跳闸信号掉牌,10KV母联开关合闸信号掉牌、1号主变10KV低压跳闸信号掉牌、10KV二段低压跳闸信号掉牌。1、2主变保护屏上:1、2号主变10KV低压过流信号掉牌,付母接地信号掉牌二、事故前运行方式: 35KV二段35KV一段瑞勋1175南勋11262号主变1号主变10KV副母10KV正母勋25三、处理过程(1) 查SCADA迎勋站发总信号及10KV母线接地信号,另有光启、东门、白渡三站有总信号,查SCADA以上各站均无跳闸信号。(2) 有用户报董家渡、新肇周路等地无电,有人挖坏电缆。(3) 迎勋站报1,2号主变10KV开关均跳闸,10KV正付母线失电。10KV

7、付母接地,1号主变10KV低压过流,2号主变10KV低压过流、10KV母联开关合闸、10KV主变自切跳闸、自切后加速跳闸光字牌亮。母联保护屏上10KV母联开关跳闸信号掉牌,10KV母联开关合闸信号掉牌、1号主变10KV低压跳闸信号掉牌、10KV二段低压跳闸信号掉牌。1、2主变保护屏上:1、2号主变10KV低压过流信号掉牌,付母接地信号掉牌。查勋25正母闸刀支持白料炸开,中心站巡视及电缆沟均正常。(4) 发令10KV正付母所有出线由运行改冷备用,及1,2号主变10KV开关由热备用改冷备用。10KV正付母线改检修,摇测正付母线绝缘好,拆开勋25正付母刀连接排。19:20架空线负荷均移其他线路送电。

8、(5) 由合6经勋3充10KV付母,2号站用电从冷备用改运行。1号主变由10KV开关充正母线,1号站用变从冷备用改运行。勋3改热备用,2号主变由10KV开关充付母线。(6) 勋8、勋12/42、勋5/35、勋26/56、勋19/49、勋11改正母运行,勋20/50、勋9、勋1/31、勋10、勋24/54改付母运行。迎勋站所有出线均送出,负荷均反正。勋4/34通知电缆做证试连续性好,迎勋站送出正常,负荷反正,四、事故分析迎勋站早期10KV为正副母排列,出于双母线特点,运行方式灵活,但开启式仓位正、副母刀仅一墙之隔,且有穿墙孔,造成上述事故中,电缆故障串弧引起正母闸刀闪落,并通过穿墙孔,使副母闸刀

9、串弧,造成正、副母均失电的后果。现沪南地区已将35KV变电站所有10KV母线改为单母接线,可靠系数大幅度提高。例2:一、 事故征象:天平站天22安亭、漕天567、2号主变10KV开关跳闸,漕溪站漕7天平开关跳闸。二、事故前运行方式:三、处理过程(1) 漕溪站漕7天平改冷备用;(2) 查安亭站10KV二段无异常,10KV二段零序发信,即将天22天平改冷备用,出线改热备用,用10KV分段试送10KV二段母线正常*,再将安亭站10KV二段出线逐一试送恢复送电;(3) 将天平站10KV付母、正二段母线改冷备用,摇测10KV付母绝缘好,2号主变对10KV付母充电正常,10KV付母恢复供电,出线送出正常,

10、35KV自切投入(4) 摇测漕7电缆好,漕溪站漕7天平送电正常;摇测天平站10KV正二段母线绝缘好,摇测天22电缆坏,天22及10KV正二段改检修。四、事故分析造成本次天平站10KV正二段、副母母线同时失电事故的原因是:由于天22电缆故障引起天平站内天22电缆绿相尾线和引排连接螺丝因电动力关系绷开烧穿,此时金属游离气体上升,并从天22正副母闸刀间墙洞穿到开口的正母闸刀上、下桩头上,同时窜弧至天22正二段穿墙套管即正二段母线引排上,引起天平站2号主变过流动作跳闸及漕溪站漕7过流动作跳闸。造成扩大事故时的沪南当值调度员由于对厂站母线布置情况较熟悉,在事故处理中就能较迅速判断出故障原因和故障点,合理

11、运用事故处理原则正确处理事故,并取得较令人满意的效果。 例3:一、 事故征象:SCADA报警宁海站1号主变10千伏开关跳闸,10千伏分段自切动作二、事故前运行方式:广海3154广海31432号主变1号主变10KV二段10KV一段海17露柳三、处理过程(1) 广场站报广海3143零流动作开关跳闸,即改冷备用。(2) 中心站现场告宁海站1号主变10千伏开关跳闸,海17露柳过流、零流继电器启动,开关为合闸状态,10千伏分段自切后加速动作,开关跳闸。即将海17开关改冷备用。(3) 露柳站海17开关改冷备用,摇测海17电缆绝缘A对地85M,B对地180M,C对地6M,相间AB为300M,AC为150M,

12、BC为200M。(4) 宁海站其余负荷均转移。(5) 宁海站广海3143改冷备用,摇测电缆绝缘好,试送正常,1号主变恢复送电,负荷反正。四、事故分析母线失电,应按调度操作规程,查看出线保护是否动作,这起事故即是10KV出线故障,保护拒动造成越级跳主变的典型事故。第三部分 单相接地事故处理例1: 一、 事故征象:漕溪站漕18漕宝线接地,10KV正母压变冒烟二、事故前运行方式:35KV二(2)段35KV一段2号主变1号主变漕18漕9三、处理过程(1) 漕溪站正母接地,接地指示漕18漕宝线接地,(2) 试拉漕18,无法判断,并引起漕9小闸镇开关前速动作,开关跳闸,重合不成,(3) 并试拉漕1、漕13

13、,接地仍无法判断。操作时正母压变冒烟,查压变桩头环氧树脂有裂缝,拉开正母压变中性点接地闸刀,(4) 要求闵行区调拉开漕18开关(5) 停用10KV母联自切,正、副母压变联络闸刀合上,(6) 正母压变改检修(7) 闵行区调告漕9电缆损坏,漕18接地点找出。 四、事故分析这起接地故障引发接地试拉难判断是由于漕溪站无消谐灯,试拉接地时压变表计因谐振甩足,判断不清,并由于单相接地造成另两相电压升高,对老电缆的绝缘造成影响,使漕9跳闸,和引起正母压变损坏。漕溪站出线故障需与闵行区调密切配合。第四部分 10KV继电保护误投及不配合事故处理例1:一、 事故征象:嘉建站善5嘉善甲开关跳闸,隔离后合上嘉建站10

14、KV分段送10KV一段正常,合上10KV一段上54嘉肇甲开关,善11嘉善乙开关跳闸。二、事故前运行方式:嘉建站 54嘉肇甲51高雅甲52高雅乙善11嘉善乙55嘉肇乙善5嘉善甲55嘉建乙54嘉建甲嘉肇站53新瑞办公乙52新瑞办公甲三、处理过程1、 用户报陕西南路888号用户失电,2、 中心站查嘉建站善5嘉善甲开关跳开,继电器上L2及TRIP灯亮,其他设备均正常,无保护动作,即将善5改冷备用,3、 10KV一段上所有出线改热备用,合上10KV分段开关,对10KV一段母线充电正常,试送所变1、51高雅甲均正常,4、 54嘉肇甲开关合上后,善11嘉善乙开关跳闸,查继电器上L1、2及TRIP灯亮,即将5

15、4嘉肇甲改为冷备用,10KV分段改为热备用,但善11开关合上又跳开5、 10KV一段上54改冷备用,其他出线改热备用,合上善5开关,对10KV一段母线充电正常,试送所变1、51高雅甲均正常,6、 嘉肇站查55嘉建乙继电器A、B相过流动作,TRIP灯亮,开关合上位置,其他设备均正常,7、 嘉建站10KV二段上55嘉肇乙改冷备用,其他出线改热备用,合上善11开关,对10KV二段母线充电正常,8、 嘉建站所变2改运行,所变4负荷反所变2,9、 嘉肇站54嘉建甲、55嘉建乙改冷备用,其他设备改热备用,10、 摇测55嘉肇乙电缆绝缘好,55嘉肇乙对嘉肇站10KV二段母线充电正常,11、 嘉肇站所变2、4

16、送出正常,所变3负荷反所变4,12、 查襄国站设备均正常,10KV一、二段母线进出线改为冷备用,13、 查三金置业甲乙用户设备正常,进线改冷备用,14、 查新瑞商办甲乙用户设备正常,进线改冷备用,15、 分别摇测嘉建54、嘉肇52、53、64电缆绝缘好,嘉肇53试送电缆正常,用户送电后,嘉建站善11开关即A、B相过流动作跳闸,16、 嘉肇53改冷备用,嘉建站善11送出正常,17、 摇测嘉肇63电缆绝缘好。18、 监察告新瑞商办甲、乙进线隔离,可送电。19、 嘉肇站52、53开关改运行,送电正常。20、 监察告新瑞商办甲用户变压器送电后进线开关跳开,调整进线开关整定后再次送电正常。21、 其余出

17、线送电正常,负荷反正。四、事故分析由于用户内部故障,因嘉建站进线误投保护且定值与54嘉肇甲、55嘉肇乙不配合造成这起配电站进线开关轮跳的事故。例2:一、 事故征象: 枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙A相过流动作开关跳闸二、事故前运行方式:枫林站10KV三段母线 枫51阳光一号乙枫21斜东乙阳光一号站斜东站62阳光名苑商办乙枫51枫林乙枫21枫林乙78科昌商办38零安乙三、处理过程1、 SCADA发信枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙开关跳闸。2、 操作班发现斜土路东安路附近有电缆被挖坏,3、 中心站查枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙A相过流动作开关跳闸,即改冷备用,4、 查斜东站10

18、KV二段母线失电,38零安乙/78 科昌商办A相过流动作开关跳闸,改冷备用,枫21枫林乙改冷备用,斜东站所变2反所变1,10KV二段母线其他出线改热备用,5、 查阳光1号10KV二段母线失电,即将所变2反所变1,枫51枫林乙负荷闸刀拉开,并拉开10KV二段母线其他出线,6、 斜枫站10KV分段合上,送电正常,7、 摇测枫21/51电缆绝缘,相间均4000,对地均1200,18:59摇测电缆连续性好,8、 摇测斜东站38零安乙/78科昌商办电缆绝缘,黄、绿两相对地为0,改线路检修,9、 摇测阳光1号站62阳光名苑商办乙电缆绝缘好,10、 阳光1号站10KV分段二段负荷闸刀合上,出线送电正常,所变2负荷反正,11、 其余负荷反正。 四、事故分析斜东站38零安乙/78 科昌商办与枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙保护不配合造成斜东站38零安乙/78科昌商办电缆故障时同时调闸。

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