1、机械设计轴系结构改错题轴系构造改错题共8题1、在图示轴的构造图中存在多处错误,请指出错误点,说明出错原因,并加以改正。 图4-1解:.无垫片;无间隙、无密封键太长无定位轴肩无轴肩 套筒高于圈高度轴和轮毂一样长,起不到定位作用;无定位;无垫片采用反装。修改后图:2、指出图中的构造错误(在有错处画编号,并分析错误原因),并在轴心线下侧画出其正确构造图。解: 画出的正确构造图如图。固定轴肩端面与轴承盖的轴向间距太小。轴承盖与轴之间应有间隙。轴承环和套简装不上,也拆不下来。轴承安装方向不对。轴承外圈与壳体壁间应有5-8mm间距。与轮毂相配的轴段长度应小于轮毂长。轴承圈拆不下来。3、指出图中的构造错误(
2、在有错处画编号,并分析错误原因),并在轴心线下侧画出其正确构造图。解: 画出的正确构造图如图。轴的右端面应缩到联轴器端面12mm,轴端挡圈压到联轴器端面上,与轴端面留有间隙;联轴器与透盖不能接触,联轴器应右移;联轴器与轴配合直径应小一点,形成轴肩定位;联轴器处联接平键与蜗轮处联接平键应在一条线上;键与毂孔键槽底面间应有间隙;右轴承圈左端面只能与套筒端面接触,与轴肩端面应有间隙,所以套筒轴颈右端面应左移12mm;与蜗轮轮毂配合轴颈长度应比轮毂长短12mm,轴颈右端面缩进去;左轴承圈不能被轴环全挡住,轴环左部轴径减小至圈厚度的23左右;透盖和闷盖外圆外侧应倒角,与箱体间均应有调整垫片。轴的左端伸出
3、轴承圈过长,应缩短一点。4、指出图4-2中的构造错误,轴承采用脂润滑(有错处有编号,分析错误原因,说明改正措施)。解: 1应设密封圈并留间隙; 2套筒不可同时接触、外圈;3轮毂应比轴段长1-2mm; 4联轴器应给定位台阶;5应有绩作用向定位; 6此处不必卡圈固定圈;7轴承圈装入应有台阶; 8联轴器应为通孔,且应有轴端档圈固定;9箱体端盖应有加工凸台并加垫片; 10轴环高不能超过圈厚度;11键太长,套筒不能起定位作用; 12轴承盖凸缘应切倒角槽;13应加挡油环。5、试分析指出图中所示轴系构造中的错误,说明原因。图中齿轮用油润滑,轴承用脂润滑。解: 每指出1个错误得1分,说明错误原因得1分。总分不
4、超过10分。存在问题分析: 1轴承的轴向固定、调整,轴向力传递方面错误1轴系采用全固式构造,两轴承反装不能将轴向力传到机架,应该为正装。2全固式构造中,轴左端的弹性挡圈多余,应去掉。3端盖处没有调整垫片,不能调整轴承游隙。2转动零件与固定零件接触,不能正常工作方面错误1轴右端的联轴器不能接触端盖,用端盖轴向定位更不行。2轴与右端盖之间不能接触,应有间隙。3定位齿轮的套筒径向尺寸过大,与轴承外圈接触。4轴的左端端面不能与轴承端盖接触。3轴上零件装配、拆卸工艺性方面错误1右轴承的右侧轴上应有工艺轴肩,轴承装拆路线长精加工面长,装拆困难。2套筒径向尺寸过大,右轴承拆卸困难。3因轴肩过高,右轴承拆卸困
5、难4齿轮与轴联接的键过长,套筒和轴承不能安装到位。4轴上零件定位可靠方面错误1轴右端的联轴器没有轴向定位,位置不确定。2齿轮轴向定位不可靠,应使轴头长度短于轮毂长度。3齿轮与轴联接键的长度过大,套筒顶不住齿轮。5加工工艺性方面错误1两侧轴承端盖处箱体上没有凸台,加工面与非加工面没有分开。2轴上有两个键,两个键槽不在同一母线上。3联轴器轮毂上的键槽没开通,且深度不够,联轴器无法安装。6润滑、密封方面错误1右轴承端盖与轴间没有密封措施。2轴承用脂润滑,轴承处没有挡油环,润滑脂容易流失。改良后如下图。6、指出图中的构造错误,并提出改正意见。解:改良后如下列图所示。7、试分析指出图中所示轴系构造中的错误,并画出其正确构造图。图中齿轮用油润滑,轴承用脂润滑。解:正确构造图如下。8、如下图为小锥齿轮轴系部件构造图小锥齿轮为齿轮轴。试指出图中的构造错误,说明原因,并提出改正意见。解:改良后如下列图所示。教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
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