1、#漳山一期2X300MW机组干法改湿法项目设计证书甲级 (环境项目废气证书编号:2434漳山一期2X300MW机组干法改湿法脱硫除尘改造项目审查版)可行性研究报告可研编号:T183-01K)武汉凯迪电力环保有限公司2018年2月武汉审定:赵红审核:严学安林胜周陈建斌董斌校核:邹芙蓉袁涛明李贺程文革编制:刘剑军明平洋牛刚吴金池赵英海赵云格庞杰第一章、概述1.1项目简况山西漳山发电公司一期2300MW分别于2004年9月11日和10月22日投产发电,锅炉型号:WGZ1045/17.5-1型锅炉武汉锅炉股份有限公司),为亚临界自然循环汽包炉,钢球磨中储式冷一次风机制粉系统,热风送粉,直流式百叶窗水平
2、浓淡固定式燃烧器,四角布置切向燃烧方式,在燃烧器区域四周水冷壁上铺设了适量的卫燃带。尾部双烟道布置,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温控制过热汽温,容克式三分仓回转式空气预热器,刮板捞渣机连续固态出渣,锅炉本体采用单炉膛型布置,一次再热,平衡通风,全钢构架,半露天岛式布置。燃用煤质属于低挥发份贫煤。山西漳山发电公司一期2300MW#1、#2)机组脱硫除尘设备为武汉凯迪环保公司生产的半干法脱硫、除尘一体化设备。原设计煤种基硫Star)0.37%,校核煤种基硫Star)0.45%,风量118.6万Nm3/h湿态)。因为煤炭市场变化,煤种日趋恶劣,全厂入厂煤基硫Star)最高达6%,入炉煤平均基硫Sta
3、r)2.2%-3.5%,且波动幅度大。因此,原干法烟气脱硫系统不能满足今后电厂的实际运行情况;需对原脱硫系统进行增容改造。此外,根据国家环保部颁布最新的标准火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2018)中规定自2018年7月1日起,现有锅炉执行200mg/Nm3的排放限值。漳山电厂一期机组属于现有锅炉,将执行200mg/Nm3的排放限值。此外,原灰尘排放标准为100mg/Nm3, 根据国家环保部颁布最新的标准火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2018)中规定自2018年7月1日起,灰尘将执行排放标准为30mg/Nm3,原除尘器系统需要改造满足新的排放要求,因为采用湿法烟气脱硫,吸
4、收塔出口烟温为50左右,还将对烟囱防腐方案进行论述和探讨。1.2项目建设的必要性1.2.1电力环保现状中国大气污染的程度已相当于世界发达国家五、六十年代污染最严重的时期,世界各国都已注意到大气污染对人类生存的危害,都投入巨额资金对其进行整治。中国也制定了中国跨世纪绿色项目计划对大气污染进行综合治理。治理大气污染的根本途径之一是采取有效的脱硫措施,减少点、面排放源的SO2排放量。根据国家“十二五”期间电力环保产业政策,国家将支持脱硫环保产业,在这种产业政策的引导下,发电企业将从SO2排放总量和排放浓度两个方面进行技术改造,加大脱硫力度。同时随着排污费征收范围的扩大由原来的“两控区”扩大到了全国)
5、和排污费征收标准的提高由原来的0.63元/千克二氧化硫分布提高到1.26元/千克二氧化硫),促使了越来越多的煤电厂选择安装烟气脱硫装置。1.2.2 项目建设的迫切性根据国家环保部颁布最新的标准火电厂大气污染物排放标准 ,FGD出口浓度小于200mg/ Nm3(干态、6% O2。根据国家环保部颁布最新的标准火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2018)中规定自2018年7月1日起,灰尘将执行排放标准为30mg/Nm3,原除尘器系统需要改造满足新的排放要求。故原山西漳山发电公司一期2300MW 遵照我国电力建设的规定,贯彻安全、可靠、经济、适用、符合国情的原则,改造项目设计必须与时俱进。要充
6、分借鉴国内外的先进设计思想,依据中国京能集团公司设计导则的设计理念,采用先进的设计手段和方法,对项目设计进行创新和优化,努力打造高质量、低造价的优秀设计的要求。2本项目为脱硫技改项目。故工艺选择需充分考虑利用现有场地,对原有建、构筑物、设备尽量少拆除,尽可能使用原有的设备、管道、阀门以及仪器仪表等。3推荐的脱硫工艺应该是技术成熟、先进的;满足项目的安全、稳定、经济性要求,包括节约投资及降低生产成本的要求。4尽量采用国产设备和材料;以尽量降低造价。国内没有生产或技术指标达不到要求的设备、材料可选用进口。5脱硫工艺应尽可能节约能源和用水;应以经济适用、系统简单、备用减少、安全可靠、高效环保、以人为
7、本为原则。6锅炉设计燃煤收到基含硫3.5。7脱硫效率要求满足在燃用设计煤种时,FGD出口烟气中的SO2含量能达标排放,200mg/Nm3(干态,6% O2;并对入口含硫量为2.0,FGD出口烟气中的SO2含量能达标排放,100mg/Nm3(干态,6% O2进行校核。8脱硫剂考虑外购石灰石湿磨制浆方案,湿磨浆液细度按325目90过筛率进行设计。9脱硫副产品石膏浆液经一、二级脱水后,可得到含水率不大于10的石膏。石膏储存在石膏库中或直接外卖综合利用。10)经过废水旋流器后,脱硫废水含固量2%,氯离子20000ppm,新增废水处理系统,污泥量保证每周出泥小于1次。10)脱硫系统年运行时间按6000小
8、时。11厂用电电压等级为6000V及380V三相交流电源。12脱硫装置用电由主厂房引接6000V电源,保安电源也接自电厂保安电源,脱硫岛不另设柴油机。13 脱硫除尘装置采用DCS控制方式,重要信号送至原灰控楼内。1.6工作过程1)签订山西漳山发电有限责任公司一期2300MW机组脱硫除尘系统改造项目可研设计合同 2)现场调研,收集电厂实际运行资料。3)根据电厂要求作出可行性研究报告。4)编制干法改湿法脱硫除尘项目招标文件第二章、电厂简况2.1厂址及电厂建设情况2.1.1厂址概述山西漳山发电有限责任公司所建设的山西漳泽发电厂三期扩建项目安装2300MW燃煤空冷发电机组,配备二台由武汉锅炉股份有限公
9、司生产的1045t/h亚临界煤粉炉,机组年运行小时数为6000小时。本项目厂址位于山西省长治市西北约15km的马厂规划区内,在长治市北郊安昌村以南,为长治盆地中部,属南漳河东岸级阶地,区内地形平坦。电厂厂址地处浊漳河南源南漳河)右岸高地上,西南方向距漳泽水库约1km。2.1.2交通运输长治市境内的太焦复线电气化铁路、邯长线铁路与国家大动脉京广、陇海两线相连,厂址临近潞安矿务局专用线。漳泽发电厂一期项目铁路专用线与潞矿专用线接轨,共接于长治北站,电厂燃料由潞安矿务局专用线和电厂专用线经古驿集配站运进电厂,其它货物和材料设备通过国铁)太焦线经长治北站、古驿集配站运进厂内。长治市境内公路通道有长邯线
10、、长晋线、太洛线、荫林线、甘林线、榆长线等,长太、长邯、长晋高速公路已通车,全市公路通车里程达到4560km,形成了一个四通八达,纵横交错的公路运输网络。民航直通北京、太原、上海、广州等地。电厂厂区周围地区经多年的基础设施建设和发展,已形成了完整的公路运输体系,主要有:长北干线公路,为一级道路,由电厂东侧约1km处由北向南通过,南与长治市区相接,北与309国道长邯线相连;309国道由厂区北侧由东向西通过;此外还有208国道在厂区西侧约5km处由北向南通过,为二级公路;厂区周围还有多条地方道路,交通条件十分便利。2.1.3 气象特征多年平均气温9.6多年平均最高气温16.6多年最低平均气温3.9
11、极端最高气温37.41972年7月5日)极端最低气温-29.11972年1月27日)多年平均气压 908.1hPa多年平均相对湿度 63多年平均降水量538.6mm最大日降水量117.9mm1972年7月7日)地下水埋深 1.84.0m多年平均蒸发量1670.6mm最多雷暴天数 44d1985年)最少雷暴日数 20d1975年)最大冻土深度75cm1977年2月19日)最大积雪厚度22cm1987年3月2日)多年平均风速2.2m/s历年最大10min平均风速17.0m/sWNW,1987年5月15日)历年最大2min平均风速20.0m/s,不会影响厂址的稳定性。安昌断裂和中华断裂距厂址的距离较
12、近(距扩建端北侧的最近距离为500m左右,但其规模较小,且为非全新活动断裂,安昌断裂最新活动时代为中更新世晚期,中华断裂最新活动时代为早更新世晚期,对厂址的稳定性构成影响。地形地貌:电厂位于长治盆地中部,属漳河级阶地。主厂区拟建场地主要为漳山电厂一期施工场地,地形平坦。场地东侧的煤场和储油罐地段有较多耕地。主厂区地形总体上西南稍高、东北略低,地面标高一般为917.40-920.38m。岩土层结构:主厂区地基土由第四系人工填土QS)、第四系上更新统风积Q3eol)黄土状粉质粘土、第四系中更新统冲积洪积Q2al+pl)粉质粘土、第四系下更新统冲积湖积Q1 al+l)粉质粘土、粘土等组成,从上到下依次分述如下:第四系人工填土QS)层杂填土:黄褐色,主要由粘性土组成,混碎石、砖、瓦碎块、混凝土块及煤屑等,松散。该层分布较普遍,厚度0.0-7.7m。第四系上更新统风积层Q3eol)层黄土状粉质粘土:黄棕-棕褐色,湿,可塑状态,土质较均一,具白色钙质菌丝,含少量姜石,具大孔隙。该层分布普遍,厚度0.0-6.0m,层顶高程913.97920.20 m。第四系中更新统冲积洪积层Q2al+pl)层粉质粘土:红棕色-黄棕色,湿,可塑状态,土质较均一,见氧化铁条纹及斑点,含少量姜石,稍湿,局部夹粉土透镜体,夹钙质胶结层。该层分布普遍,厚度3.90-12.80m,层顶高程911.31
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