1、工程现场总结现场总结 目 录:一、管道表编写中存在的问题二、注意PID设计中各种分界线的设定三、自控问题四、新老冷箱分开开车的问题五、冷区设备的绝热问题六、罐的安装罗列原则七、管线、管件及仪表等的安装问题八、管件与设备等的破裂、泄漏的问题九、减粘塔的运行问题十、系统的堵塞问题正 文:两个多月的现场工作虽然不很长,但这个项目的方案、可研、工艺包、总体、,直到施工图,从头到尾都是自己做的,因此大家感觉到肩上的担子格外重,处处小心翼翼,对设计文件、图纸反复推敲与核查,不到采出合格的产品,思想上谁都不敢有半点松懈。由此大家也增了知识、长了见识,得到了锻炼,学到了许多办公室里、图纸上无法学到的现场经验。
2、一、 管道表编写中存在的问题施工单位认为一些管道用气体打压有困难,它们为:DN300mm,试验压力1.6MpaGDN300mm,试验压力0.6MPaG这些管道在试压之前,除按要求的比例探伤外,剩余部分也应射检或超探合格方可。按照有关规范的要求,我们同意了施工单位的建议,并把管道表中的试压介质和吹扫介质重新核对了一遍。乙烯装置中空气试压的体系有:冷区乙烯冷剂丙烯冷剂乙烯、丙烯产品塔系统干燥后的氢气产品甲醇体系DF、WF和HF火炬线LD排放线仪表风、氮气等其余均做水压试验。(用水做试压介质,要求Cl20,取3/4”。自总管上引分支管线,气相顶部引出,液相则为底部。两相流管线不得有袋形,应设计得尽量
3、短,并且一定要固定牢固。2. 管件升降式、旋启式止回阀应水平安装,用于DN50以下的管线;对夹式、斜盘式止逆阀可水平、也可自下而上垂直安装。调节阀组应靠近相关的设备,成组布置;除角阀外,一般要求水平安装。3. 取样点应设在流体流动处,禁止设在死角或盲端。水平管取样,应从侧面引出,不允许从底部引出。4. 公用工程站每个站的使用范围为方圆20m,其NG阀标高比其它阀低或高150mm,以防误操作。5. 仪表塔盘上取压,应取气相空间里的压力,因为其压力不受液位高低的影响;压差计应置于塔顶部,以便取压管内的凝液能够自流回塔内;而测温,则应测液相区域里的温度,因为液相比热大,温度稳定些。管线上的压力取源和
4、温度取源都有具体要求。细管线上安装温度计,必要时还应予以扩管。流量计流量计的前后一般都要有一定的直管段。孔板流量计多为水平安装,垂直安装另有具体要求。孔板取压管方位随液体、气体或蒸汽介质的不同而不同,还与水平管或立管有关。转子流量计须安装在由下向上的直管上。阿牛巴流量计内的皮托管管口,应置于水平管段的中心,并正对着迎面流过来的流体。质量流量计,气体安于水平管的正上方,液体则置于水平管的正下方。文丘里流量计水平安装,以喉径为界,前短后长,于入口和喉径两点取压。开车中遇到的问题中央控制室里的读数,有的仪表相差好几个数量级,明显不对;有的单位不符,应该为t/h的 ,它却是kg/h;有的干脆什么数值都
5、显示不出来。有的调节阀开度为100%了,流量还不够大。这里的原因可能有多方面,但增开旁路阀,把阀切下来清堵,是现场比较常规的解决办法。冷箱新线上的若干温度计,读数几乎都不准确。这给冷箱新线的开车带来了极大的困难,因为冷箱是一种换热设备,其进出口温度的高低,是衡量冷箱操作正常与否的直观、重要的标志。举个例子:冷箱新线上,从脱甲烷塔第一进料分离罐E-FA1304顶出来的裂解气,温度为-72,它首先进入大冷箱的E-EA1314X中用尾气冷却,再进入小冷箱的E-EA1310X用-101的乙烯冷剂冷却到-98,其中有一部分裂解气被冷凝下来,然后一起进入脱甲烷塔第二进料分离罐E-FA1305中进行气液分离
6、,所以E-FA1305罐顶出来的气相温度也应为-98左右。然而,从用氮气对系统进行预冷时就发现,E-FA1304罐顶的温度基本合适,而E-FA1305顶部出来的气体,温度最低只能达到-60,与-98相差甚远。冷箱新线正式开车时情况也是这样。为此现场采用了多种方法解决:1) 核查管线的连接,未发现有接错的问题。2) 提高EM-FA601罐的乙烯冷剂液位,加大热虹吸的推动力。3) 怀疑冷剂侧堵塞,清理入口过滤器,反复吹扫冷箱流道。4) 从EM-FA602罐的U.C.口接临时跨线,节流提供乙烯冷剂,以加大推动力。5) 裂解气温度不降反升,是不是冷箱里面有热源?为此引入脱甲烷塔塔顶冷物流。6) 冷箱E
7、-EA1310X结构的设计中,裂解气与冷剂之间是否被第三股流道隔开了?于是把第三股物流-甲烷压缩机来的气相甲烷引入。等等,这一切方法都试遍了,但温度还是没有降下来。不过后来发现,E-EA1310X中甲烷压缩机来的甲烷被冷下来了,而且E-FA1305罐中早已有了液位,将该液相并入脱甲烷塔进料后,脱甲烷塔仍能正常运行,没有引起多大的波动。分析E-FA1305罐的液相组成,其与物料平衡上的数据基本吻合。这说明冷箱的作用已经达到,问题只是在于温度计的读数没有反映实际的温度值。的确,现场的进一步检查发现,一是温度计在套管里没有插到底,之间留有空气隔热层,存在着温度梯度;二是热电偶的突台高度,实际安装的基
8、准不对。设计中要求以管道的中心线为基准,而施工中把管外壁作为了突台高度的起始点。这样热电偶的插入深度将不是管道的中心线了,而是管壁,由此造成上面的测量误差。除此之外,温度计读数不准,还有其它原因,如保温不够、DCS里的设定不对或仪表本身的毛病等,都应认真检查,逐一解决。八、管件与设备等的破裂、泄漏的问题1. 实气充压预冷过程中,乙烯塔冷凝器EN-EA410乙烯侧入口法兰破裂(由可燃气体检测点查出)。泄压、退料、置换,更换法兰(用沙轮割下来,焊上去就必须动火了)。经检查,设计材质完全可以满足要求,管线的应力没有超标,换热器滑动端的设置也没问题,但该法兰确实存在着一定的制造结构质量问题,。为防止再
9、有意外,经几方研究决定,干脆将这一制造厂家提供的所有17片法兰,全部找出,统统更换了下来。然后重新吹扫、干燥、置换等等,这样折腾下来,原定的开车时间整整推迟了两天。2. 新冷箱开车过程中,脱甲烷塔第二进料分离罐E-FA1305上的玻璃液位计冻裂,泄漏严重,立即切断其根部阀。减粘塔产品输出泵处,玻璃视镜受热变形,漏油。这两处都属于供货商提供的材质不适造成的,只能更换。3. 新冷箱开车过程中,脱甲烷塔第一进料分离罐E-FA1304的液体排放LD线上的一个大小头破裂,漏气。切断该系统,倒空,从法兰处打开,罐口打盲板,用仪器检测周围可燃气体浓度,现场焊接,修复裂缝。九、减粘塔的运行问题减粘塔E-DA1
10、102先后试开过两次,虽然都没有开起来,但第二次的运行情况比第一次强多了。相信经过认真分析研究,找出问题的根源,加以整改,并虚心学习借鉴其它装置的开车经验之后,还是有决心一定会把它开好的,车间里的技术人员也有相同的看法。应该说减粘塔的设计,主要是出于节能降耗的目的,降低急冷油的粘度,提高急冷油塔的釜温,减少急冷油的循环量,而对急冷油塔的操作能力没有多大影响,即对整个装置的负荷影响不大。国内以前LUMMUS给设计的几套减粘装置几乎都没开好,但整套装置开得还是不错。开车过程中遇到的问题及分析:刚开始进料时,塔体摇晃。减粘塔塔顶气相由急冷油塔下部进入急冷油塔,所以它们是连通的,其间的连接管线,无阀无
11、袋形且坡向减粘塔。急冷油塔开起来之后,裂解气反窜并冷凝,直到充满整个减粘塔为止。所以当裂解气沿减粘塔内壁切向进料时,裂解气会象搅拌桨一样搅动其内部的急冷油,从而引起塔体的显著摇晃。过一段时间,待减粘塔液位降下来之后,摇晃自然消失。解决的办法:开车之前,必须先把减粘塔里的液体放出来;开车之后,要防止减粘塔满液位操作。第一次操作,刚开始减粘塔内存留的急冷油差不多降到了常温,又没有及时排出;给减粘塔提供进料的急冷器出口温度控制在150左右,太低。结果减粘塔塔釜裂解燃料油产品泵出口温度仅达到80,介质几乎全凝固了,把管线、泵和过滤器等全部堵塞,根本无法操作。只好停车清理,太困难了。第二次操作,吸取上一
12、次的教训,做了一定的准备工作。修好减粘塔液位计,塔釜先搀对一定的柴油循环起来,再引入裂解气。急冷器出口温度控制在250以上。结果裂解燃料油产品泵出口温度最高提到了150,因介质粘度增大,泵的输出能力显著下降,双泵全开减粘塔液位还是越来越高,若泵出口调节阀及旁路开大,泵电机就会跳闸。看来一时半会难以调好,因当时还有冷箱、新裂解炉等更重要的装置等着调试,在这种情况下,经商定,又暂停了该次试车。回过头来分析减粘系统的设计、调试过程,有以下几个方面的问题值得注意。(1) 做好减粘系统的保温和伴热。减粘塔塔釜应将保温改为中压伴热为宜,以防急冷油过度降温。(2) 液位计、温度计等仪表的伴热、冲洗油或蒸汽的
13、清洗工作一定要做好。(3) 减粘塔塔釜的高压蒸汽要常开,流量也应加大。(4) 裂解燃料油产品泵入口过滤器应做的大一点,以减少切换次数。据了解,茂名乙烯该过滤器,曾经一个班清理8次,换大以后还得两天一次。(5) 设计裂解燃料油产品泵时,介质的粘度、流量应取大点。我们跟茂名乙烯相近,粘度取2.3CP,流量仅取20%的裕量;而燕山乙烯粘度达49CP,设计流量是正常流量2倍还多。(6) 减粘系统的循环乙烷裂解气TLE的出口温度在360左右,茂名乙烯560,燕山乙烯相当于260。从第二次的操作情况来看,天津减粘塔的操作条件跟燕山乙烯更相近。总之,减粘系统若要再次试车,必须做好以下工作:做好系统的保温、伴
14、热和清洗工作。开车前釜液必须放净,开车后液位不许过高。急冷器出口温度必须控制在260299之间。泵入口过滤器要加大。泵的输出功率应提高。十、系统的堵塞问题1. 开车过程中几乎所有的泵都发生了堵塞问题,需不断的切换清理。尤其以脱甲烷塔釜液泵最为严重,刚开始都把过滤器填得满满的,铁锈、碎纸片等什么都有。2. 调节阀有调节失灵的,拆下来清理,发现有碎纸片等杂物堵塞。3. 冷箱的堵塞老冷箱的E-EA310X出口裂解气温度冷不到位。新冷箱裂解气压差达5.4kg/cm2之高,造成裂解气通量降低且不稳,造成甲烷/氢分离罐上的压力太低而导使氢气不合格。乙烯塔冷凝器EN-EA410(CIK)和脱甲烷塔1#进料深
15、冷器E-EA307,丙烯冷剂侧抢量。开大E-FA502罐底E-EA315X的手控旁路后,又造成EN-EA410的冷剂液相夹带。脱甲烷塔釜液泵流量降低,出口压力提高。分析冷箱的堵塞,有下列几种可能:水结冰;脏物,如纸片、铁屑、碎渣等;重烃凝固,如苯堵等;机油,这主要发生在压缩机的出口处。注入甲醇解冻,有的地方转好,有的地方效果不明显,说明堵塞不全是水结冰的问题。为此,分别暂停乙烯机、冷箱新线等,清理冷箱入口过滤器、孔板和阀门等,结果多处都发现了大量的氩弧焊用的白色碎纸片(其它的脏物并不多),有的地方甚至接连停车清理了数遍,真是不可思议。在进行氩弧焊接时,欲焊接的两端头要用这种焊纸封住对接,焊完之后焊纸便留在了焊缝里面。由于工期紧,许多新老管线衔接的地方来不及吹扫,加之管线上有弯头等管件以及焊纸本身的粘贴作用,所以单靠吹扫是清理不净的。该焊纸不溶于油,但可溶于水,可是冷区的设备和管线为防止结冰,又不允许与水接触。因此冷区部分的焊纸,只有到了正常开车之后,受工艺物料的不断冲涮,才能被带出来。所以,上述麻烦的出现,有焊接施工方法在此使用不当的问题,也有管线、设备等吹扫清理不彻底的问题。在以后的工作中应该引以为戒。
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