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爆板分析报告.ppt

1、P27627-3A04 PCB爆板分析报告报告人:ME 王大鹏P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告阐述 P27627-3A04(AZTECH客户编号EN-35005600-B2)共生产1031PNLS(2282ft2),客户插件过无铅回流焊前局板120/2小时仍出现10%左右的爆板,我司过回流焊二遍后出给客户擦件仍出现爆板,对此客户要求所有3A板做报废处理,而相同结构相同流程4A版本的该型号板在客户处使用正常,针对此批异常情况,我部对相关环节进行了详细的分析研究。2P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告爆板图片1、爆板位置主要集中在面位置,该位置孔密以及为铜面,易积热散热慢,

2、故爆板主要集中在此位置,铜皮鼓起。3P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告爆板图片、爆板位置主要棕化层与之间4P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告爆板图片、爆板位置主要棕化层与之间5P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告爆板原因鱼骨图分析:6P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告n1、口罩未戴、裸手拿板应是非批量性问 题,故可排除。n2、参数设置错误:n 、压合参数:已对该板所有压合曲线进行检查,未发现有压合参数设置错误。n 、棕化参数设置:棕化拉参数记录均OK,已无法追查,不能排除是某个时间段出现异常。n3、压板结构设计:3A版本全部使用1506*1结构压合

3、,而相同结构4A版本未出现爆板,可排除压板结构设计不合理。n4、添加药水不及时:n 此批板为9月23日夜班生产380pnls,9月25日白班生产400pnls,夜班生产251pnls,从药水分析记录看,9月23日药水分析正常,而9月25日-27日连续三天未取药水分析,存在药水参数不OK的可能,也不排除导致爆板的可能性。因该板为无铅焊接,对耐热性要求比其他高。人的因素分析7P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告机器因素的分析n1、压机超温/超压:已核对历史曲线,均正常。n2、棕化烘干不够:n 从记录上看,烘干温度正常,无维修记录,即表明机器本身正常。n3、PP上胶机异常:n PP上胶机为

4、供应商处设备,从供应商反馈来看,设备运行正常。8P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告方法因素分析1、钻孔不良 爆板板切片分析钻孔存在1.4mil左右的孔粗,孔粗是基材受损的一种表现,孔粗越大对基材损伤越大,对爆板有一定影响。9P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告方法因素分析 2、绿油塞孔 爆板板绿油塞孔有15mil左右的空洞,空洞易受热膨胀。10P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告方法因素分析 3、客户处过无铅回流焊条件该焊料熔点,无铅回流焊熔点以上温度一般达到-秒,有铅的为-秒,最高温度由有铅的 提高到无铅的,上图为客户制作此板的无铅回流焊曲线,从图分析,回流焊

5、曲线正常。11P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告环境因素分析1、PP仓、预排房温湿度超标:PP仓、预排房温湿度自开厂以上存在波动的情况,但范围波动不大。2、PP曝晒雨淋 KB送货给FTC的PP一直由一辆敞开式的环保车运输,经常出现上下货在室外停留过长,有出现被曝晒雨淋的现象,PP运输要求有温湿度控制,如此情况对PP品质影响极大,存在PP品质受影响结合力差爆板隐患。12P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析 棕化药水分析1 1、SEM 3000倍观察不同供应商棕化层表面安美特(HTT)东硕(FTC)13P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析 从

6、SEM 3000倍、5000倍图片明显可以看出,安美特棕化表面粗化颗粒均匀,稳定性明显好于我司现用的东硕棕化药水。棕化药水分析2 2、SEM 5000倍观察不同供应商棕化层表面安美特(HTT)东硕(FTC)14P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析 爆板处棕化层从SEM 3000倍、5000倍图片可以看出,棕化层表面分布不均匀,有明显的凹凸现象。棕化药水分析3 3、SEM 3000、5000倍爆板处棕化层表面3000倍5000倍15P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析 棕化药水分析结论n在3000倍、5000倍对比不同供应商药水的棕化表面,明显可以看出

7、,目前东硕棕化药水要差于HTT用的安美特药水,爆板位置棕化层粗化面存在凹凸不平现象,故东硕棕化是导致爆板的原因之一。16P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析 材料Z-CTE太大 树脂缩陷宽度达1.2mil,长度为板厚的80%,正常情况下的长度不超过板厚40%。而未爆板板树脂缩陷均较轻微。树脂缩陷对爆板影响较大。1、爆板板树脂缩陷:17P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析 材料Z-CTE太大 Z-CTE一般要求Tg前50PPM/,Tg后300PPM/,爆板处已无法测量到Z-CTE,而从测量方法上看,KB在测量前局板150/2小时,而正常测量105/2小

8、时。2、爆板处CTE测量 18P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析T260时间太短 正常情况下T26030min,而实际测量T260仅11.63min,远小于30min的要求,即说明PP结合力差。19P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析T288时间太短 正常情况下T2885min,而实际测量温度升到287.8就出现爆板,远小于5min的要求,即说明PP结合力差。20P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告材料因素分析PP缺胶、死胶、杂物 以上为KB PP杂物图片,目前PROD频繁发现KB PP缺胶、死胶、杂物,对爆板影响极大,多次投诉KB未有明

9、确改善。21P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告模拟试板 正常做板使用1506*1结构、2113*1+1080*1结构无铅喷锡、288浸锡三次、回流焊二次均未出现爆板。1、正常流程做板22P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告模拟试板 正常/试板加温加湿85/85%36小时后热冲击出现爆板,但爆板位置在玻璃布与树脂之间,说明此次爆板主要为PP树脂与棕化层结合力差导致。2、正常/试板加温加湿23P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告总结 从分析与试板可以明显看出,造成此次爆板的原因为PP与棕化层结合力差。1、爆板产生原因24P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告总结 2、爆板产生可能的因素 因此批板当时物料已用完,人、物、法、环境、机器等因素均已为过去,已无法完全再现,以下几点为不能确定的导致爆板因素:、棕化药水加药异常;(当时棕化做板近三天未取样化验)、东硕棕化药水本身不稳定;(用完已无法追踪)、死胶、缺胶;(多次反馈类似问题,存在漏波可能)。、制作制程异常;(已无法追踪到)、受潮、曝晒;(运输不规范,存在曝晒、雨淋)25P27627-3A04爆板分析报告爆板分析报告 结束26

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