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Shell粉煤气化装置运行情况总结.docx

1、Shell粉煤气化装置运行情况总结Shell粉煤气化装置运行情况总结胡益民(岳阳中石化壳牌煤气化公司,湖南 岳阳 414003)1装置简介 空分装置:采纳林德公司的空分技术和进口wiki设备/wiki,氧气产量48000 m3h,同时生产超高压氮气28360 m3/h,中压氮气27530 m3h和低压氮气32500 m3/h。装置要紧由空气压缩和预冷系统、分子筛、氮气循环压缩机、制冷系统、精馏系统、液氧内压缩系统、氮气产品压缩机系统和液氮后备系统。要紧设备为主空压机和氮气循环压缩机并由1台汽轮机驱动、分子筛装置、空冷塔、冷箱、膨胀机、液氧泵、氮气压缩机等。 磨煤装置:由中国华电集团设计,采纳中

2、速磨磨煤,粉煤在氮气气氛中输送和干燥,氧含量小于8,粉煤粒径大于5 m而小于90 m的占80,小于5 m的和大于90 m的各占10。该装置共有3条独立的磨煤能力为43 th的磨煤干燥系列,2开1备运行,其中2条线制粉煤能力能满足气化炉100负荷要求。装置要紧由原煤仓、称重给磨煤机、循环风机、密封风机、惰性气体发生炉、燃烧风机、螺旋输送机、粉煤罐、石灰石卸料、储存和加入系统、过滤器、皮带等组成。 粉煤气化装置:采纳壳牌粉煤加压气化技术,特点是采纳较高的气化温度(14001600 ),转化率高、残碳含量低、煤的使用范畴较宽(但要求在相对时刻内煤的组成稳固)。装置设计处理煤(灰分含量17.6)200

3、0 td,最大设计处理煤(灰分含量25)2500 td,粗合成气产量142000 m3/h以100(COH2)计,粗合成气中有效气组成89(COH2)。该装置共有7个单元,即粉煤加压和给料系统、气化系统、渣系统、飞灰系统、湿洗涤系统、废水汽提和澄清系统以及公用工程系统(氮气、液化气、冷却水、工艺水、蒸汽冷凝液、外表空气工厂空气、酸碱系统)。要紧设备有气化炉、合成气冷却器、陶瓷过滤器、粉末放料罐和给料罐、渣收集罐、洗涤塔、捞渣机、汽提塔、澄清池、各类容器、机泵、管道、wiki阀门/wiki、外表、电气设备等。 整个工厂于2003年10月动工兴建,2006年1月开始试车,当年12月19日投产试运行

4、。2装置试车差不多情形2.1空分装置 1)试车通过 2006年3月9日至3月12日,通过改变升速曲线和解决齿轮箱漏油问题后,12日10:50汽轮机开始升温顺管,当天共进行3次脱扣试车。第一次转速800 rmin跳车以检验逻辑的可靠性,第二次转速2000 rmin跳车检验其重复性,第三次升速到设计的跳车转速5065 rmin联锁停机,汽轮机试车完成。3月20日9:00开始,主空压机完成4次防喘振测试,空压机试车终止。3月22日开始空冷塔和分子筛装填料,4月3日液氧泵(P2466AB,P2467AB)运行正常。 2006年4月30日21:00,氮气循环压缩机完成2次防喘振测试;5月3日15:00打

5、开HV2615阀并开始冷箱吹扫;5月4日10:00膨胀汽轮机试车成功,增压机防喘振测试。5月5日10:00膨胀机运行裸冷,5月7日8:00裸冷终止。 2006年5月9日至5月13日,冷箱内气密检查和消漏。5月14日至5月21日,冷箱内脚手架拆除。5月19日至6月1日,冷箱装珠光砂。6月2日膨胀机箱装珠光砂。 2006年6月7日11:00,空分系统第一次开车。6月10日11:38分膨胀机启动,18:43由于振动高跳车,后多次启动,11日1:03由于轴承温度高跳车。后经检查叶轮损坏。6月15日17:00再次开车,6月17日9:32备用转子不能启动;6月18日调整轴向间距,6月20日19:38开始运

6、行膨胀机。6月22日8:22,上塔和下塔液位正常,得到合格氧气和氮气。液氧泵P3568A运行差不多正常,P3568B有待进一步调试。6月26日21:15因膨胀机轴承温度高跳车。经检查,叶轮和轴封均已损坏。在膨胀机检修期间,进行了外表空气压缩机和氮气压缩机的试车。 2006年7月1日,低压液氮泵运行正常。7月3日,高压液氮泵完成试车,整个空分装置的试车工作终止。 2)试车中显现的要紧问题 主空压机和氮气循环压缩机漏油。第一次主空压机漏油是由于油箱负压小引起的;第二次漏油是由于使用的密封胶不耐油引起的;第三次氮气循环压缩机漏油是由于密封气孔板孔径改小,入口压力无法开释引起超压造成的。这些问题均已解

7、决。汽轮机上下缸体温差大引起跳车。缘故是在原先的升速曲线中没有停留过程,缸体受热不均,温差大。后来改变了升速曲线,在2200 rmin时设置了停留时刻,依照冷开车或热开车不同能够有不同的时刻,问题得到解决。氮气循环压缩机一级出口管线振动大。缘故是在升速过程中,显现了轻微的喘振,加上支架设计不符合要求。解决方法是扩大了防喘振阀通道,同时对支架重新加固,对操作条件进行调整,入口导叶开度由原先的35改为50。温度点故障、振动值高跳车。由于设计中有多处单点温度联锁,其中5次温度点故障跳车以及增速箱瓦质量问题导致振动值高跳车。8月15日停车检修通过对温度点移位,采纳二选二和三选二差不多解决,之后再未显现

8、外表开路造成跳车的情形。操纵阀执行机构弹簧选型不符合要求阻碍试车的正常进行,更换后差不多正常。膨胀机叶轮由于共振而损坏。目前已更换了叶轮,喷嘴由14个改为17个,并设置了2个非停留区域。循环氮气压缩机二段出口密封圈损坏导致出口压力低,温度高。目前已更换密封圈,性能测试期间表现良好。依照壳牌专家的报告,循环氮气压缩机末级叶轮尺寸不符合设计要求,差不多在2007年9月更换。外表空气压缩机主油泵无法建立初始油压。目前已更换油路,并增设了排气阀,解决了问题。2.2磨煤装置 1)试车通过 磨煤装置工艺较为简单,试车要紧包括惰气发生炉的烘炉、系统的气密、动设备(螺旋、皮带、风机)的试车、外表、操纵系统测试

9、、试磨石灰石、磨煤机试车,通过调整磨煤机各参数以获得满足使用气化要求粒度的粉煤。从7月初开始试车到8月底3条线磨煤试车完成,历时近2个月的时刻。要紧是循环风机振动大返厂修理、布袋过滤器粉煤过滤器顶盖、本体漏、伴热管线漏点多、粒度分析仪调试不行、惰气发生炉点火枪故障、wiki露点/wiki仪故障等阻碍了试车。阻碍最大的是循环风机振动问题和过滤器泄漏问题。 2)试车存在的要紧问题 循环风机振动大。7月5日循环风机开启后不到1d,发觉轴承温度高、振动值高跳车。拆开检查轴承上下瓦损坏,随后循环风机开启后也存在同样的问题。拆转子送厂家更换新轴,重新做动平稳,更换轴承到7月底解决了问题。磨煤机首次试车振动

10、大。8月8日磨煤B系列试车,磨煤机振动专门大,赶忙停车。分析缘故为首次加入磨煤机的煤量太少(设计为500 kg)造成振动大。次日重新试车,将加入煤量800 kg后启动磨煤机,同时加载力降到0.1 MPa,试车成功。布袋过滤器、粉煤过滤器本体和顶盖泄漏。由于过滤器制作时施工错误,导致循环氮气侧和布袋侧之间的密封板未满焊从而氮气中的粉煤从放空管中溢出。同时顶盖密封设计不合理导致氮气泄漏。通过整改解决了粉煤从放空管中溢出和过滤器顶盖泄漏问题。露点仪、火焰检测仪、氧含量分析仪故障。露点仪、火焰检测仪故障多,露点仪要紧是粉煤污染所致,火焰检测仪可能由于液化气夹带液体损坏,考虑增加分离罐来解决。2.3煤气

11、化装置 1)试车通过 气化炉。2006年1月完成了气化炉的煮炉,要紧通过操纵化学药剂的浓度、炉水温度直到分析药剂浓度不再下降为合格,一共进行2次。从2006年3月10日开始,到3月底完成了气化炉烘炉。烘炉终止后,开始进行水通道检查,发觉部分水冷壁管的孔板堵塞,割管后清理重新焊接,发觉有气化炉内件在国外施工和国内组装时留下的杂物如焊条、焊渣、细金属罐等。第一次处理完后重新进水循环并进行第二次水通道测量又发觉有新的管道堵塞,再次处理后进行第三次测量,仍旧有新的管道堵塞。因此决定进行反冲洗,通过测量后,只剩下为数不多的几根堵塞,最后割管清理重新焊接,通过第四次测量后合格,整个水通道的处理花了将近3个

12、月的时刻,直到8月18日才告完成。从磨煤试车成功后,即8月中旬开始煤循化测试,要紧检验速度计、密度计的准确性和可靠性,通过测试回来粉煤流量计校正系数,通过解决速度计易损坏、不稳固、粉煤管道磨蚀穿孔等问题后,4条粉煤循环线的测试到12月6日终止,同时由于粉煤循化2次后变得太细不能再循环而需要排放,通过临时管线接到飞灰系统低压部分测试顺控逻辑从而完成该单元的实物试车。渣系统的试车除陶瓷管内衬破裂进行更换和改进外,试车较为顺利,9月完成了系统水循环和顺控的测试试车、检验了有关的测量外表和逻辑操纵。废水汽提和澄清系统,通过水联运试车能够检验机泵、测量指示、操纵外表、逻辑回路,到6月20日装置联动试车完

13、成。急冷气压缩机试车。2006年9月25日油循环完成,10月3日送干气密封后发觉损坏,当压力在0.8 MPa条件下无法盘车,通过增加干气密封固定螺栓数量和强度,改成无压力条件下盘车和启动压缩机方案,于11月10日完成了汽轮机脱扣试车。随后进行了消缺,于11月28日正式开车运行。烧嘴冷却水系统首次试车时,过滤器压差高、厂家设计的过滤面积偏离基础设计工艺包要求。后通过改进扩大面积后解决。11月29开始点火烧嘴点火试验,通过多次试点和更换液化气孔板后,于12月5日完成。与此同时11月29日开始开工烧嘴柴油管线和氧气管线充氮模拟测试,测试阀门开关时刻和顺控系统工作是否正常并确定柴油流量操纵阀、压力调剂

14、阀的预设开度和所有阀门开启的时刻设定值。12月6日至8日开始进行开工烧嘴点火试验,共进行了7次试点,通过调整有关参数和时刻设定与12月8日点火成功。从11月27日开始对4条粉煤输送线的氧气线充氮气分别为0.7,1.5,2.5,4.0 MPa时,测试氧气阀门的开关时刻。11月29日开始模拟投料测试,粉煤输送线压力分别升到0.1,1.5,2.5,4.0 MPa测试有关阀门的开启时刻和顺控逻辑,于12月2日完成。2006年12月19日一次投料成功。 2)试车过程中的要紧问题 静设备。通气锥易损坏:由于工艺设计不完善导致粉煤加压过程中,通气椎的实际压差明显高于设计的运行最大压差,导致损坏。通过增加压差

15、显示和改变升压速度,严格操纵压差小于1.0 MPa,解决了压差过高导致设备损坏问题。烧嘴隔焰罩漏:由于设计不能满足生产工艺要求,运行数天后就会损坏,通过更换材料、增加水流量等措施现差不多解决。但没有在满负荷条件下检验。S1201S1202S1501过滤器:设备制作时质量操纵不严,存在缺陷,后解决。换热器漏:E3051氮气加热器,压缩机油冷却器因制造质量不行泄漏,已解决。烧嘴冷却水过滤器阻力高:设计面积过小,经厂家改进后符合要求。动设备。急冷气压缩机:试车过程中遇到了专门多问题,如转子不平稳、干气密封固定螺栓数量不够、强度不足、盘车器在设计压力下不能盘车、口环损坏、振值高等问题。锅炉水循环泵工艺

16、水泵2渣水泵:因设计缘故轴承温度高,工艺水泵通过返厂修理后解决。锅炉水循环泵通过现场解决管道应力和对中后解决了问题。渣水泵现场修理解决。支架、管道、阀门问题:现场的管道支架设计数量偏少或强度不足和不符合有关要求,共整改现场支架300多个。氧气管线:施工质量治理不严,存在焊缝焊瘤超高、焊缝不合格、油脂清洁不合要求、管材用错等。电伴热质量差,多次更换冷端头和部分更换电伴热。单向阀泄漏:氧管线单向阀、吹扫氮气单向阀质量差,全部返厂修理后才合格。法兰泄漏多:气密进行不顺利,专门多法兰泄漏,有垫片质量问题,有密封面损坏问题,更有安装质量问题,几乎大多数垫片进行了更换。外表问题。速度计和密度计:可靠性差,

17、易损坏。粉煤料位计:测量不准确,波动大、易受干扰,改为放射性源测量后解决。飞灰料位计、原煤仓料位计:易受干扰,波动大,稳固性差。粉煤三通阀:易卡,经常打不开,有时需要多次才能打开。有相当多的阀门开关时刻达不到要求:通过提高供气源压力和改进气缸后解决。粉煤平稳阀使用一段时刻后内漏严峻,改渗碳处理后依旧不行,打算改变阀门结构形式来解决。工艺问题。粉煤粒度偏细:按照磨煤机的设计条件,正常时加载力13MPa,旋风分离器转速80150 rmin,循环风量80000 m3h。而实际为了达到规定的粉煤粒度,磨煤机差不多在边界条件下运行,加载力仅为5 MPa,分离器转速50 rmin,风量为80000 m3/

18、h。粉煤循环:粉煤循环的工作量大、耗时久,远比估量的要复杂。整个4条线的粉煤循环工作经历了3个月才完成。粉煤架桥:粉煤输送过程中易架桥,通过改变充压方式和时刻得到解决。柴油无循环管线:试车时发觉柴油管线没有循环线,无法保证柴油洁净,临时增加循环管线。水通道堵塞:在进行水通道检测时,发觉部分水冷壁管阻力高,割开管线后发觉有杂物堵塞,反复多次才完全清理洁净,历时3个月。煤操纵阀堵塞:由于煤中的杂物造成,增加了过滤纤维筛。3煤气化装置运行情形3.1运行总体情形 1)运行情形 岳阳中石化壳牌煤气化自2006年12月19日气化装置一次投煤开车成功,到目前为止,气化装置差不多累计开停车14次。其中,空分装

19、置累计连续运行159d,最长连续运行61d。气化装置累计连续运行96d,最长连续运行49d。 在差不多解决了烧嘴隔焰罩泄漏导致装置频繁停车的重大隐患后,从2007年5月开始,装置运行明显好转,5、6月,开工率分别为28.3和56.3,7月实现最高开工率62(以合成气有效负荷计,若以煤计达78)。运转率见表1。 2)原料煤使用情形 气化装置用煤品种较多,累计差不多使用山西潞安常村王庄矿(HM081)、四川广安蔡山洞煤矿(HM181)、云南镇雄矿(HM031)、贵州金沙矿(HM138)、湖南白沙红卫南阳矿(HM201)、湖南白沙红卫南阳矿精煤(HM201s)和四川宜宾永兴矿(HM198)等7个煤矿

20、产的碎煤。 由于不同品种的原煤库存数量少,平均每4d切换1次原煤。有时1d之内切换2次原煤,给气wiki化工/wiki艺调整带来困难。通过对多种煤的试用,发觉有的煤种如HM081易结垢,造成合成气冷却器出口温度超高,最高达到370 ,尽管增加敲击器频率,成效甚微,最终通过切换煤种才将温度降到可操纵范畴,但敲击器频率已到最大。其次使用精煤时,由于原煤颗粒专门小,易磨碎,即使调整了磨煤机参数,仍旧导致粉煤粒度偏细,从而造成粉煤输送线不稳,气化炉温度波动,严峻时造成炉内耐火材料和钉头损坏。 通过比较差不多使用的7种煤,HM081的要紧问题是结垢,HM201HM201s要紧是煤线极不稳固,只有4种煤能

21、满足使用要求,即HM181,HM031,HM138和HM198,但HM181差不多无资源,HM198资源分配给兄弟厂,目前只有HM031和HM138两种可安全使用的煤;HM196在下次开车时考虑试用。不同煤种要紧消耗见表2。 原煤消耗:不同煤种的消耗差距大。最高的HM201消耗值达到每千标立方有效气体0.693 t煤,最低的HM081只有0.628 t,前者是后者110.35。在可连续使用的煤种中,消耗几乎相同,HM138略低,但仍旧高达0.682 t,是设计煤种消耗0.586 t的116.4,即使最好的HM081其煤消耗也是设计值的107.2。若按2500 t劣质煤的设计消耗(0.734 t

22、)则符合要求。中压蒸汽消耗:中压蒸汽消耗达到设计值的130,要紧缘故是空分以较高负荷运行,而气化负荷低所致。石灰石消耗:石灰石的消耗均明显低于设计值,在使用过的煤中,最高添加比例为6,属于可同意的范畴。若达到设计最大值10,则操作变得困难,石灰石输送形成瓶颈,气化能耗也明显增加。氧气消耗:氧气消耗最高的为0.626 t,最低的为精煤0.573 t,分别是设计值的123.96和113.5。由于氧气明显高于设计值专门多,当气化以100负荷运行时,空分将成为瓶颈。要紧缘故是煤的质量达不到起初设计煤的标准。通常表现为灰分含量超高。 从以上消耗能够看出,由于煤的质量达不到设计要求,造成煤单耗、氧气单耗明

23、显超过设计值,从而阻碍下一步气化装置满负荷运行。 3)灰分对合成气产量的阻碍 在第13次运行过程中,从2007年6月11日17:00到6月21日8:00共使用了3种煤,重庆HM031,四川广安HM181和山西潞安HM081煤。期间气化装置生产负荷变化较大,要紧因为气化用煤切换所致。各种煤的灰分数据见图1。 四川广安HM181煤明显高于山西潞安HM081煤和重庆HM031煤。灰分对有效气产量的阻碍分别见表3和表4。 由表1可见,2007年6月14日使用山西潞安HM081煤时的气化炉投煤量为1050 td,6月18日使用四川广安HM181煤时的气化炉投煤量为1261 td,同比增加了20.10的投

24、煤量,但煤中的有效成分仅增加了9.30,有效气产量相应增加了9.93。HM181煤与HM081煤相比较,缺失了10.17的有效气产量。缘故是HM181的灰分含量比HM081高出了7.4。 由表2可见,2007年6月12日使用重庆HM031煤时的气化炉投煤量为987 td,6月14日使用山西潞安HM081煤时的气化炉投煤量为1050 td,同比增加了6.00,但煤中的有效成分增加7.21,有效气产量相应增加7.28。 以上2组数据说明,煤中灰分含量高低对有效气产量阻碍专门大。灰分越高,有效产气量就越低。以上3种相同数量的煤,HM081有效气产量最高。因此,查找一种灰含量低(1317)、性价比合适

25、且能满足运行要求的煤种十分重要。3.2工艺方面存在问题及计策 1)开工烧嘴一次点火成功率低和易损坏 经历了10多次开车之后,发觉开工烧嘴往往难以一次点燃,有时需要2次、甚至3次才能点燃,而且损坏了3次。分析缘故是点火烧嘴火焰长度不够,系统各参数设置不合适导致氧油比太低,以及安装不行,或更换了烧嘴后,由于烧嘴间隙不同造成吹扫时氮气背压变化大,原设置工艺参数难以适应。为此,提高点火烧嘴液化气压力,孔板直径改大,燃烧空气流量也相应提高,从火眼观看到火焰明显比原先粗和长。适当调整有关参数使点火时氧油比操纵在合适的范畴,现差不多能做到一次点火成功。烧嘴损坏的缘故要紧是装配质量不高,如O型环泄漏,烧嘴头间

26、隙不合要求,柴油太脏所造成,现已解决。 2)堵渣的应对措施 装置运行过程中显现局部堵渣是难以幸免的,如煤种的频换切换、石灰石的添加比例不合适、气化炉温度操纵不行,温度变化过快、温度过低、煤性质不稳固等都可能造成结大块和细渣堵塞。大块渣一样会堵在渣池(V1402)底部下降管顶端,细渣会堵在渣收集罐(V1403)出口阀门(14XV0015)处。关于大渣块通常利用压差采纳上顶下压的方法以使其破裂,关于细煤灰堵塞,则改临时排放管道提高压力到11.5 MPa排放。正常运行时,通过有关的趋势图和捞渣机皮带重量的变化,专门容易监控和判定下渣是否正常。一样情形下,堵渣均能通过上述方法解决。 3)堵灰缘故和解决

27、方法 共发生了2次堵灰,第1次是首次投料后不久显现的,缘故是管道温度低飞灰易堵。通过临时在飞灰充气仓(V1508)至飞灰收集罐(V1507)管线上增加了4处氮气吹扫点疏通了管道。第2次堵灰更严峻,飞灰全部堵在了V1508,V1508至V1507管线堵死,不得已拆开了阀门(15XV0017)后法兰接临时管并加压到0.5 MPa排放后,同时利用吹扫点疏通了V1508至V1507管线。通过分析,当飞灰中水分含量较高时,若输送氮气温度偏低就会造成结块从而堵灰。故将氮气加热器(E1501)氮气出口提高到100 (设计为80 ),此后再未显现堵灰问题。此次大修也对V1508至V1507管线进行保温。 4)

28、气化炉超温导致耐火材料和销钉损坏 由于气化炉没有温度自动操纵系统和联锁爱护系统,当粉煤输送线大幅波动造成气化炉瞬时温度剧烈波动,现在运算出的温度显示13TI900190029003也不准,而且波动专门大,不能正确关心操作员判定。从而造成气化炉损坏,带来庞大缺失。现已增加气化炉蒸汽量(13FI0147)高流量联锁,同时增加13FI0147自动操纵功能。 5)废水处理单元运行不理想 废水处理经常显现问题,如汽提塔填料结垢,阻力高负荷加不上,絮凝剂添加操纵不行,造成溢流水质量不合格污染回用水罐,损坏循环高压水泵,滤布质量问题。通过努力现已解决药剂浓度操纵问题、更换了合格的滤布。关于结垢问题,将考虑改

29、变流程,增加设备对渣水系统的污水单独处理。 6)粉煤放料罐下粉能力不足 要紧是充压时刻太久,约18min,考虑在粉煤放料罐通气板每根管上增加开孔数量,以缩短充压时刻,改善下粉不畅问题,提高下粉能力。 7)高负荷下大小气包液位不平稳 高负荷下,有效气负荷大于70,合成气冷却器的蒸汽产量多于气化炉,导致小汽包液位高于大汽包,同时打开平稳阀(13XV0049),阻碍13FI0147的计量准确性。现已在13FI0147增加1块限流孔板。3.3设备方面存在问题及计策 1)高压工艺水泵振动大 高压工艺水泵故障多,表现为振动大和轴承温度高。经分析发觉低压工艺水泵密封水返回了工艺水罐导致入口过滤网经常堵塞,造

30、成口环、叶轮磨损,最终导致振动大。现将回水改到澄清池,泵运行良好,解决了泵频繁损坏的问题。 2)粉煤锁斗阀卡 运行过程中粉煤第一个锁斗阀(12XV0231)卡住,不能自动开关,后采取强制全开,由第二个锁斗阀自动操纵,并临时将氮气替代外表空气提高压力到0.9 MPa运行该阀,从而成功运行了40多天。检修发觉由于专门多粉煤进入阀腔导致阀门转动时阻力增大从而卡住。现采取加吹扫氮气的方法防止粉煤在阀腔集合。4有待进一步解决的问题4.1未实现满负荷运行(按2000 td) 装置尽管运行约500d,但最高煤负荷仅为78,合成气有效产量只有设计的67,要实现满负荷生产,有以下瓶颈要解决。 壳牌SGSI公司认

31、为目前的烧嘴隔焰罩向气化炉炉内只突出60 mm,假如渣层过厚,将有可能覆盖隔焰罩表面,造成过热导致损坏。实际运行最大差不多到80负荷,接近1600 t煤运行了2d,运行正常,后因下游要求减负荷运行。下一步的方法:负荷到75时稳固1周左右,随后逐步提高负荷到80,85稳固至少1周,如正常则提高到90运行。假如隔焰罩损坏,则考虑订购突出94 mm的隔焰罩。 在目前使用的煤种中,最好的煤实际耗氧量为设计的113,最差的为123。考虑到空分以最大负荷105运行,气化最多也只能达到90负荷。另外的改进措施是优化运行,尽量降低气化炉操作温度。 由于煤中灰分含量达到设计上限,同负荷条件下,渣量最大。从实际运行情形来看,假如灰分含量加上石灰石量为24时,捞渣机最多只能满足90的负荷需要。实际上差不多增加了捞渣机刮板数量和改进链条导轨。4.2中压蒸汽过热温度达不到设计值 煤气化技术转让合同规定的副产过热蒸汽单位产量应该等于0.758 t1000 m3(COH2),而使用四川广安HM181煤时副产过热蒸汽单位产量为1.15 t1000 m3(COH2),偏高52。使用山西潞安HM081煤时

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