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滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程竣工环境保护.docx

1、滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程竣工环境保护滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程竣工环境保护验收监测报告表一、建设项目概况天津滨海能源发展股份有限公司(简称滨能公司)成立于2002年,公司位于天津经济技术开发区第十一大街27号,滨海热电厂(原名5号热源厂)是滨能公司的直属生产厂,与滨能公司位于同一厂区内。本次验收项目之前,滨海热电厂主要生产设施为3台75t/h(一期)和3台130t/h(二期)循环流化床锅炉,其中一期3台(1#、2#、3#)锅炉采用3台布袋除尘器处理,合并经1套氧化镁湿法脱硫装置净化后,通过1根100m高烟囱排放;二期3台锅炉(4#、5#、6#)采用3台布袋除尘器处理,

2、合并经1套氧化镁湿法脱硫装置净化后,通过1根100m高烟囱排放,一期和二期烟囱在同一水泥套筒内。根据环发2012130号重点区域大气污染防治“十二五”规划和环保部2014年第14号关于执行大气污染物特别排放限值的公告,天津市已被纳入重点控制区范围,现有火电行业燃煤机组自2014年7月1日起执行烟尘特别排放限值。结合滨海热电厂执行标准GB13271-2011火电厂大气污染物排放标准要求,天津市火力发电燃煤锅炉烟尘排放应执行20mg/m3限值。实际滨海热电厂原有的布袋除尘效果满足设计时的烟尘排放限值30mg/m3,但已不能满足上述特别排放限值要求(20mg/m3),因此2014年8月天津滨海能源发

3、展股份有限公司投资700万元在厂区建设滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程, 2014年7月委托天津市环境影响评价中心完成该项目环境影响报告表的编制,2014年8月28日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复(批复文号:津开环评201477号)。该项目主要工程内容为对一期375t/h循环流化床燃煤锅炉(1#、2#、3#)除尘设施进行提效改造,利用原有的三台XLDM2800型离线清灰低压脉冲布袋除尘器的箱体及其它部分构件,更新为三台XLDM3482型低压脉冲布袋除尘器,主要通过增加滤袋数量、长度,更换滤袋材质,确保除尘器出口烟尘排放浓度20mg/m3。该项目2014年11月开工建设,2015

4、年4月建成并投入试运行,验收监测期间1#、2#、3#三台75t/h锅炉运行负荷能够满足单台出力75%以上,三台低压脉冲布袋除尘器设备+一套氧化镁法脱硫塔环保设备均正常运行,满足环保验收对生产负荷的要求。天津滨海能源发展股份有限公司按照环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求,向天津开发区环境保护监测站提出竣工环保验收监测申请,开发区监测站协同本次验收的监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”一起赴项目现场,依据开发区环保局对该项目提出的环评批复要求,对其生产设施、环保设施的建设规模、运行状况、以及环保管理制度的建设和落实情况进行了现场检查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的

5、建设阶段各项要求的基础上,编制滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程竣工环境保护验收监测方案,于2015年8月5、6日(1#、2#锅炉),9月25、26日(3#锅炉),12月1、2日(3台75t/h锅炉脱硫汇总排放口)。 二、 验收监测依据中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例;国家环保总局令13号建设项目竣工环境保护验收管理办法;国家环保总局文件环发200038号关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知;天津市人民政府令第200458号天津市建设项目环境保护管理办法;津环保监测200361号关于印发天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法的通知;津环保监测2

6、002234号关于下发天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求的通知;津环保监测200757号关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知;天津经济技术开发区环境保护局文件,津开环评2002119号“关于对天津开发区五号热源厂一期工程项目环境影响报告表的批复”;滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程环境影响报告表天津市环境影响评价中心,2014.7;天津经济技术开发区环境保护局文件,津开环评201477号“关于滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程环境影响报告表的批复”2014.8;滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程环保验收监测委托书;滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程竣工环境保护

7、验收监测方案;天津滨海能源发展股份有限公司提供与项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。三、项目工程分析3.1工程建设内容该项目主要工程内容为对一期375t/h循环流化床燃煤锅炉(1#、2#、3#)除尘设施进行提效改造,利用原有的三台XLDM2800型离线清灰低压脉冲布袋除尘器的箱体及其它部分构件,更新为三台XLDM3482型低压脉冲布袋除尘器,主要通过增加滤袋数量、长度,更换滤袋材质,确保除尘器出口烟尘排放浓度20mg/m3。3.2项目投资情况该项目总投资700万元人民币,全部为环保投资,占项目总投资的100%。3.3项目定员及生产制度该项目不新增员工人数,均由企业内部调剂。采用四班三运

8、转工作制,8小时/班,年工作365天。2015年1#、2#、3#锅炉实际年运行小时数分别为5930h、3115h、4202h。3.4项目工艺设备 表3.4-1 XLDM3482型低压脉冲布袋除尘器参数表序号项目单位参数1正常处理烟风量m3/h1880002布袋除尘器阻力Pa12003保证排放浓度mg/Nm3204漏风率%25过滤面积m234826滤袋数量条9247滤袋材质/PPS/PPS551MPSCS308滤袋规格mm16075009滤袋厚度mm210滤袋生产厂家/无锡BWF/上海安德鲁/抚顺天宇/厦门三维丝11滤袋间距mm原尺寸不变12滤袋滤料单位重量g/m255013滤袋正常使用温度12

9、0-16014滤袋最高使用温度190(瞬时)15袋笼材质/20#碳钢16袋笼规格mm160750017袋笼的表面处理方式/有机硅喷涂18过滤速度m/min0.919喷吹气源压力MPa0.5-0.720总气源耗量Nm3/min321滤袋使用寿命h3000022保温层材料及厚度mm与原保温保护材料一致23外护板材质和厚度mm表3.4-2 项目需增加的设备清单(利旧及改造) 序号分项名称规格型号数量备注1中箱体增高部分-1套增高1600mm2更新上箱体-1套-3更新花板-1套-4滤袋1607500PPS/PPS551MPSCS30924条-5袋笼160750020#钢,有机硅喷涂924条-6旁路装置

10、-2套-7电磁脉冲阀3 DC24V66只-8喷吹系统-1套-9离线装置-1套-10增加扶梯平台-6套按需增设11防雨棚-1套12保温与外护板-1套与原保温外护材料一致13增加电缆及接线端子箱-1套-14增加压缩空气管路-1套-15辅料连接件-1套-16荧光粉检漏-1套-注在不影响除尘器使用性能的前提下,部分构件可利旧改造。3.5项目水平衡情况该项目无新增用水量及新增废水排放量。四、除尘生产工艺分析除尘工艺流程简述:该项目改造后除尘系统脉冲反吹布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。含尘气体由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分

11、离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定厚度时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序关闭提升阀,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排除后,利用输灰系统送出。五、污染物治理及排放分析5.1废气污染物治理及排放分析该项目3台75 t/h(1#、2#、3#)循环流化床锅炉,每台锅炉设置一台提升改造后的脉冲反吹布袋除尘器,除尘处理后的1#、2#、3#锅炉烟气汇集经一套脱硫装置处理后由1套氧化镁湿法脱硫除尘净化装置净化后由100m高烟

12、囱有组织排放。本次验收在1#、2#、3#锅炉脉冲反吹布袋除尘器进口、出口进行烟尘除尘效率验收监测,并在脱硫塔出口进行汇总烟气烟尘浓度达标情况的验收监测。5.2噪声污染治理、排放分析该项目仅对锅炉除尘设备进行改造,噪声源与原有工程相同,无新增大型噪声源设备。本次验收不再进行厂界噪声排放监测。5.3固废产生及处置措施分析该项目无危险废物产生,项目建成后新增的固体废物主要为除尘器捕集的除尘灰和更换的布袋滤料共30t/a,其中除尘灰定期外运综合利用,更换的布袋滤料由环卫部门定期清运。该项目固废年产生量合计30t/a,经采取除尘灰外运综合利用、垃圾清运等处置措施后,该项目年固废排放量为0t/a。六、环评

13、批复要求关于滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程环境影响报告表的批复(津开环评201477号)。(1)锅炉燃烧烟气经除尘提效改造后经1根100米高排气筒排放,其执行标准为火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)大气污染物特别排放限值。(2)该项目无新增生产、生活废水。(3)该项目产生的固体废物(粉尘)应妥善收集、存储,并进行处理或综合利用。(4)其他环境管理要求仍按原环评、验收文件执行。七、环评批复建设落实情况 (1)现场检查核实,该项目3台75 t/h(1#、2#、3#)循环流化床锅炉,每台锅炉设置一台提升改造后的脉冲反吹布袋除尘器,除尘处理后的1#、2#、3#锅炉烟气汇集经一

14、套脱硫装置处理后由1套氧化镁湿法脱硫除尘净化装置净化后由100m高烟囱有组织排放。(2)现场检查核实,该项目无新增生产、生活废水排水量。(3)现场检查核实,该项目无危险废物产生,项目建成后产生的固体废物主要为除尘器捕集的除尘灰和更换的布袋滤料,其中除尘灰定期外运综合利用,更换的布袋滤料由环卫部门定期清运。(4)该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。八、验收监测执行的排放标准8.1废气验收执行标准表8.1-1 废气验收监测执行的排放标准污染物最高允许排放浓度(mg/m3)依据烟尘20火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值九、验收监测内容9.1 废气验收监

15、测内容表9.1-1 废气验收监测内容污染位置采样位置监测项目监测频次1#、2#、3#三台锅炉1#、2#、3#75t/h锅炉三套除尘器进口、出口烟尘各测点连续监测两周期,每周期三次1#、2#、3#锅炉脱硫设施后汇总烟道烟尘表9.1-2 废气验收监测分析方法监测项目废气采样样品分析采样方法依据分析方法依据最小检出量颗粒物(烟尘)滤筒采样固定污染源排气中颗粒物测定与气 态污染物采样方法GB16157-1996重量法GB/T16157-19960.1mg/m39.2验收监测位置图图9.2-1 验收监测位置图十、验收监测质量保证措施10.1验收期间生产负荷质量保证措施监测质量保证严格执行国家环保局颁发的

16、环境监测质量保证管理规定(暂行)。实行全过程的质量保证,技术要求参见环境监测质量保证手册。竣工验收监测期间应生产工况正常,生产负荷达到其设计规模的75%以上运行。10.2采样布点的质量控制和质量保证废气监测点位按照监测规范要求合理布设,保证监测点位的科学性和可比性。10.3实验室内质量控制和质量保证实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定,需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备,并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析,同时认真做好原始记录,并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。10.4数据处理的质量保证所有监测数据、记

17、录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核,经过校对、校核,最后由技术总负责人审定。10.5质量控制与质量保证措施废气监测实行全过程的质量保证,固定源技术要求执行固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB16157-1996和固定污染源废气监测技术规范HJ/T397-2007与固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)HJ/T373-2007进行,采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。十一、验收监测结果11.1验收监测期间生产负荷情况本次项目验收包含以下主要生产装置及污染治理设施:一期工程1#、2#、3#三台75t/h锅炉及其提升改造配套建设的3套脉冲反吹布袋除尘器。验收

18、监测期间,1#、2#、3#三台75t/h锅炉运行负荷能够满足单台出力75%以上,三台低压脉冲布袋除尘器设备+一套氧化镁法脱硫塔环保设备均正常运行,满足环保验收对生产负荷要求。11.2废气有组织排放监测结果,见表11.2-1表11.2-1 锅炉废气烟尘验收监测结果 (排放浓度mg/m3,排放速率kg/h)监测点位监测项目第一周期第二周期执行标准排放标准限值最大值达标情况第1次第2次第3次第1次第2次第3次1#锅炉除尘器进口烟尘排放浓度6.211035.811036.511034.651035.421036.58103/排放速率4.741024.861025.241024.011024.56102

19、5.74102/1#锅炉除尘器出口烟尘排放浓度1.70.81.40.31.20.3(1)*20达标排放速率1.0010-15.2410-21.0210-12.2310-28.0110-22.2610-2/2#锅炉除尘器进口烟尘排放浓度2.051042.131042.121041.491042.321041.01104/排放速率1.191039.091021.201037.191021.211035.75102/2#锅炉除尘器出口烟尘排放浓度2.32.90.40.10.40.1(1)*20达标排放速率9.8910-21.0210-11.8010-24.3810-31.6310-26.2410-3

20、/3#锅炉除尘器进口烟尘排放浓度1.751041.671041.621041.461049.931031.07104/排放速率1.121031.301031.141039.981027.391028.71102/3#锅炉除尘器出口烟尘排放浓度0.30.10.40.80.70.3(1)*20达标排放速率1.3110-24.9110-31.9010-23.9210-23.2310-21.3210-2/一期锅炉脱硫塔出口烟尘排放浓度9.97.74.49.29.55.2(1)*20达标排放速率1.611.196.8310-11.131.298.0910-1/执行标准“/”表示进口处不执行任何标准限值要

21、求;*(1)火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值;*(2)本标准无排放速率标准限值,本次验收烟气污染物排放速率监测结果用作污染物排放总量核算。11.3 废气处理设施处理效率监测结果,见表11.3-1表11.3-1 1#、2#、3#75t/h锅炉除尘器除尘效率监测点位监测因子监测位置监测频次第一周期处理速率(kg/h)第二周期处理速率(kg/h)处理效率(%)1#锅炉除尘器进口、出口烟尘处理效率1#除尘器进口第1次4.741024.0110299.98100.00第2次4.861024.56102第3次5.241025.741021#除尘器出口第1次1.

22、0010-12.2310-2第2次5.2410-28.0110-2第3次1.0210-12.2610-22#锅炉除尘器进口、出口烟尘处理效率2#除尘器进口第1次1.191037.1910299.99100.00第2次9.091021.21103第3次1.201035.751022#除尘器出口第1次9.8910-24.3810-3第2次1.0210-11.6310-2第3次1.8010-26.2410-33#锅炉除尘器进口、出口烟尘处理效率3#除尘器进口第1次1.121039.98102100.00第2次1.301037.39102第3次1.141038.711023#除尘器出口第1次1.311

23、0-23.9210-2第2次4.9110-33.2310-2第3次1.9010-21.3210-211.4污染物排放总量核算(1)废气污染物排放总量废气排放总量计算公式:Gi=CiN10-3式中:Gi污染物排放总量(吨/年);Ci污染物排放速率(千克/小时);N全年计划生产时间(小时/年)。表11.4-1 废气污染物排放总量核算表污染物名称全厂原有排放量(t/a)一期锅炉原有排放量(t/a)一期锅炉年时基数(h)一期实际排放速率(kg/h)锅炉平均年时基数(h)一期实际排放总量(t/a)以新带老削减量(t/a)全厂实际排放量(t/a)全厂核定总量(t/a)排放增减量(t/a)烟尘81.532.

24、6*1#59301.1244164.927.753.868.8-27.72#31153#4202附注*按照企业的方法从全厂原有排放量中拆分81.50.4=32.6,即一期占全厂排放量的40%(2)固体废物排放总量固体废物排放总量计算公式:G=QN10-7式中:G排放总量(吨/年);Q各工位平均排放量之和(千克/小时);N全年计划生产时间(小时/年)。固废产生总量G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾=(0+30+0)10-4万t/a= 0.0030万t/a固废处置总量及固废年排放总量G处置量=0.0030万t /a G排放量=0万t /a 十二、验收监测结论一、你公司2014

25、年8月投资700万元在天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司滨海热电厂原有厂区内建设滨海热电厂一期锅炉除尘设施提效改造工程。该项目主要工程内容为对一期375t/h循环流化床燃煤锅炉(1#、2#、3#)除尘设施进行提效改造,利用原有的三台XLDM2800型离线清灰低压脉冲布袋除尘器的箱体及其它部分构件,更新为三台XLDM3482型低压脉冲布袋除尘器,主要通过增加滤袋数量、长度,更换滤袋材质,确保除尘器出口烟尘排放浓度20mg/m3。该项目2014年11月开工建设,2015年4月建成并投入试运行,该项目投资全部为环保投资。验收监测期间1#、2#、3#三台75t/h锅炉运行负

26、荷均能够满足单台出力75%以上,三套低压脉冲布袋除尘器设备+氧化镁法脱硫塔环保设备均正常运行,满足环保验收监测规范要求。二、你公司执行建设项目环境保护的有关规定,在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度,建设期间基本完成了环保设施的建设。试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。三、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明:一期1#、2#、3#75t/h锅炉除尘器出口烟尘排放浓度两周期监测最大值分别为1.7mg/m3、2.9mg/m3、0.8mg/m3,一期3台75t/h锅炉汇总烟气脱硫塔排放口烟尘排放浓度两周期监测最大值别为9.9mg/m3,符合火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值要求。项目污染物排放总量为:废气中烟尘全厂排放总量53.8t/a,排放增减量-27.7t/a,满足环评批复要求。四、经检查该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求,在固废存储区设置了标识牌、在废气排放口设置了标识牌及标准化采样口、采样平台,在脱硫塔的进口位置、脱硫塔的出口位置安装了烟气在线监测装置并已经与天津市环保局联网。五、 建议企业应做好环境管理制度的落实,保证废气收集排放设施的正常运转。

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