1、降低发电煤耗最佳实践机组降低发电煤耗最佳实践经验分享1. 概述沧州华润热电有限公司一期工程为2300MW供热机组,锅炉为北京巴布科克.为尔科克斯公司生产的1025T/H自燃循环、固态排渣、平衡通风、全钢构架煤粉炉,汽轮机为东方电气集团生产的C300220-16.7537537抽气供热机组,供热面涉及沧州市区1000多万平方米,在投入商业运营的第2年多来,特别是2009年参加全国300MW等级大型机组竞赛中,发电煤耗指标比标杆值还有一定的差距。针对上述情况,我公司成立了能效对标与节能降耗领导小组,在全公司范围内开展降低发电煤耗专项行动学习,利用精益管理工具从人、机、料、法、环5各方面进行查找问题
2、,通过摆负面现象、找原因、找问题,梳理确认在运行管理、设备管理、制度建设、管理理念等多方面存在问题。针对存在问题制订了一系列措施,并逐一落实,逐步实现年度公司发电煤耗目标。2. 适用范围适用于火力发电机组。3. 推广周期一年。4. 适用参数300MW亚临界抽汽供热、闭式循环、直吹式、湿法脱硫机组,设计煤种为神华煤。序号名称参数备注1最大连续蒸汽流量1025t/h2主蒸汽压力16.7MPa3主蒸汽温度5374再热蒸汽压力3.41 MPa5再热蒸汽温度5376设计燃用煤种神华混煤低位发热量22900KJ/Kg ,挥发份Vdaf(%)34.8 ,空气干燥基水份4.445. 形成过程通过与全国大机组竞
3、赛同类型机组发电煤耗先进值、标杆值比较,我司2009年度发电煤耗完成值还存在一定差距,结合我司机组实际运行工况,采用精益管理科学思维方法对我司发电煤耗指标确定管控及改善措施,具体形成过程如下:5.1. 选题理由1) 我司2009年机组发电煤耗完成297.92 g/kwh,相比300MW等级标杆值279.39g/kwh高出18.53g/kwh;2) 为提高我司机组的盈利能力及市场综合竞争力,响应控股要求创建节约型发电企业。基于以上两点我司成立降低发电煤耗SDA项目团队,根据年度预算分解确定2010年机组发电煤耗年度目标完成值为295.12g/kwh,比2009年降低2.8g/kwh。(见下图)5
4、.2. 现状把握影响机组发电煤耗指标的因素主要有:锅炉效率、汽轮机效率、汽水系统管道效率等;根据2009年发电煤耗与锅炉效率、汽轮机效率有关数据,利用minitab进行相关性分析,发现汽机效率、锅炉效率与发电煤耗有较强的负相关关系。回归分析:发电煤耗 与 汽机效率 回归方程为发电煤耗 = 648 - 7.47 汽机效率自变量 系数 系数标准误 T P常量 647.88 39.85 16.26 0.000汽机效率 -7.4736 0.9083 -8.23 0.000回归分析:发电煤耗 与 锅炉效率 回归方程为发电煤耗 = 664 - 3.86 锅炉效率 系数标自变量 系数 准误 T P常量 66
5、3.7 111.1 5.97 0.000锅炉效率 -3.865 1.249 -3.09 0.005根据河北省电力研究院给我司所做的锅炉、汽机效率试验结果:锅炉效率、汽轮机效率偏离设计效率较大(见下表)。序号名称设计值(%)投产后(09年)实际值(10年4月)备注1汽轮机效率45.5445.1343.92汽机效率为纯凝工况下效率,汽轮机效率下降1.62%2锅炉效率93.2488.9890.03因管道效率在机组安装结束后,除管道保温治理工作,管道效率基本上不变;汽机效率每提高1%降低发电煤耗78g/kwh;锅炉效率每提高1%降低发电煤耗3 3.5g/kwh,因此把提高汽轮机、锅炉效率作为降低发电煤
6、耗的主要手段。5.3. 目标设定根据2009年1号机组汽轮机效率试验,发现汽轮机汽封间隙超标,热耗偏离设计值200 kJ/kW.h左右,结合我司锅炉、汽轮机运行实际情况,将提高汽轮机效率目标值设定为0.3%;提高锅炉效率目标值设定为0.26%;通过提高上述效率降低发电煤耗2.8g/kwh;5.4. 要因分析采用精益管理科学思维方法和工具进行项目改善分析,确定其中关键因素。5.4.1 利用特性要因图从人、机、料、法、环五方面分析影响锅炉效率低的原因,对关键因素采用红色标示出来;锅炉效率低 检修工艺不标准5.4.2 数据分析1) 人的因素:根据不同值别运行员工燃烧调整过程中氧量控制和锅炉效率的数据
7、统计表,利用minitab工具分析发现氧量和锅炉效率存在较强的正相关关系(氧量和负荷在正常波动范围内);相关: 氧量, 锅炉效率 氧量 和 锅炉效率 的 Pearson 相关系数 = 0.872P 值 = 0.002根据不同值别氧量控制与锅炉效率的箱线图分析,发现四值员工氧量控制水平较高,波动小且锅炉效率高;三值波动大,效率相对较高;其他值控制水平较差,锅炉效率偏低;反映不同值别员工执行氧量控制曲线不到位,节能意识较差;需定期组织相关人员分析氧量控制和锅炉效率之间的关系,学习相关燃烧调整的措施,制定节能卡片,增强节能意识。2) 机的因素(设备):在1、2号炉内部对标过程中发现同负荷下1号炉引风
8、机电流较2号炉高35A;通过河北电力研究院进一步做锅炉效率试验发现1号炉空预器漏风率平均12%,B侧高达16.2%,影响锅炉效率降低0.4%;我司已制定计划在2011年机组检修过程中进行空预器密封改造。3) 料的因素(煤质)2008年煤碳市场形式非常严峻,我司的贫瘦煤掺烧达到了3040%,现根据近两年的历史数据,对燃煤的挥发份与锅炉效率之间的关系做如下分析:相关: 煤质挥发份, 锅炉效率 煤质挥发份 和 锅炉效率 的 Pearson 相关系数 = 0.667P 值 = 0.001根据上图及文字描述发现P值0.05,相关性不强,且环境温度无法改变,故不考虑此项因素改善。5.4.3 汽轮机效率低环
9、1) 人的因素:根据不同值别运行员工同负荷率(70%)滑压运行时主汽参数(查滑压曲线应为14.1MPa)和汽轮机效率数据统计表(详见附表),做汽机效率、主汽压和值别箱线图(如下图)。根据不同值别主汽压与汽轮机效率的箱线图分析,发现二值员工主汽压控制水平较高,波动小且汽轮机效率高;四值波动大,效率较低;反映其他值员工节能意识较差,执行滑压运行措施不到位;需定期组织相关人员分析滑压与汽轮机效率之间的关系,严格执行滑压指导卡,增强节能意识。2)机的因素(设备)通过汽轮机生产日报数据分析,发现汽轮机效率43.7左右,明显低于汽轮机投产时(45.13)的数据,专业组织河北电力研究院对汽轮机高、中 压缸进
10、行了效率试验,试验结果显示汽轮机高、中压缸效率和设计值偏差较大,中间过桥汽封漏流量大,汽封间隙超标(试验数据见下表)。汽轮机高中压缸效率偏差表。序号名称设计值(%)修前值(%)偏差(效率降低值)备注1高压缸效率84.8580.124.73汽轮机效率相比设计偏差较大。2中压缸92.4790.921.45上图为我司汽轮机效率值,实际运行中发现汽轮机效率比设计值低1.62%,汽轮机效率每降低1%,影响发电煤耗降低78 g/kwh,综合上述分析我司利用1号机组102C检修机会对汽封进行了改造。3) 料的因素(汽水、中水)鉴于我司在计划检修中未发现汽轮机通流部分及汽水系统结垢现象,且汽水合格率较高(99
11、%以上),故不考虑汽轮机效率的改善不考虑料的因素。4)法的因素(运行方式、措施、制度)根据机组负荷率相同,环境温度相近的情况下,不同值别背压和汽轮机效率数据统计,做如下箱线图:从上图分析发现,四值汽轮机背压控制较好、波动小且汽轮机效率较高,其他值背压控制较差,且波动范围较大,主要原因是没有不同负荷下的最佳背压运行曲线。5) 环境因素利用minitab工具对同负荷下机组供热比和汽轮机效率数据进行相关性分析, 如下图:相关: 供热比, 汽轮机效率供热比 和 汽轮机效率 的 Pearson 相关系数 = 0.955P 值 =0.004 根据上图分析同负荷下供热比越高,汽轮机效率越高;存在较强的正相关
12、关系。利用minitab工具对相近环境下机组不同负荷率和汽轮机效率数据进行相关性分析:相关: 负荷率, 机效 负荷率 和 机效 的 Pearson 相关系数 = 0.986P 值 = 0.001根据上述分析:P值0.05,负荷率和汽轮机效率存在着强相关性,因此提高机组负荷率是改善机组效率的重要手段。5.5 对策制定及实施根据5.4中影响锅炉效率、汽轮机效率降低的要因分析,针对性的提出改善锅炉、汽机效率的对策,对策定位是通过分析项目权重,由易到难;秉承精益管理理念先通过运行调整、规范日常操作提高机组效率;然后优先实施投资小见效快的项目,再组织专业人员充分调研、立项,根据计划检修时间,合理安排项目
13、实施(详见下表1)。注:表中绿色为已完成项,橙色为正在实施项,浅黄色为未实施项。基本目的手段(1次)现状问题点改善对策开始日期结束日期负责人完成情况降低发电煤耗提高锅炉效率运行中空预器漏风偏大冷热端密封间隙大,密封片磨损调整空预器运行间隙在合理范围内2010年4月2010年5月张唯一已完成二次风道、烟道漏风烟、风道存在漏点对烟风道焊口、挡板门密封件进行处理,消除漏风2010年9月2010年10月张唯一已完成锅炉炉内燃烧差二次风配风不好,一次风带粉量不均匀锅炉动力场试验,优化锅炉燃烧。2010年10月2010年12月梁义生孙文江已完成蒸汽温度运行中不易控制运行中经常偏离规定温度优化锅炉一、二级减
14、温水以及再热器减温水自动2010年5月2011年4月苑国栋孙文江措施编制完炉膛水冷壁管存在吹损减薄现象,同时能保证受热面清洁运行。检修时水冷壁换管量大换管,管壁减薄优化吹灰参数及次数,减少炉膛受热面吹损,2010年9月2010年11月梁义生孙文江已完成石子煤量大,减少因石子煤量的外运,提高燃煤利用率;精环磨损泄漏磨煤机静环进行改造更换2010年4月2011年4月梁义生措施制定完煤粉细度不合格,均匀性差未按期进行磨煤机大修定期进行磨煤机大修2010年4月2011年4月张唯一已完成1A、1B空预器漏风大,多次检修效果不明显设计不合理,密封片磨损技术改造改变密封方式(采用豪顿华技术),2011年4月
15、2011年4月梁义生方案编制中目标手段(1次)要因问题点改善对策开始日期结束日期负责人完成情况降低发电煤耗提高汽轮机效率水塔换热不好填料结垢,配置不均匀更换质量较好的填料、利用涡流技术改善送风2011年4月1日2011年5月30日李晓忠方案调研中高中缸试验效率偏离设计值机组未经首检,汽封间隙偏大;传统汽封密封方式差更换布莱登汽封、蜂窝汽封及叶顶汽封2010年4月22日2010年5月22日李晓忠已完成1号机组严密性试验不合格小机汽封、缸面漏真空查找真空漏点,提高真空2010年4月22日2010年5月22日刘辉已完成胶球系统全年平均投入率低冬季循环流速低,水塔填料破碎影响收球率完善胶球系统运行方式
16、2010年4月22日2010年9月郑建明已完成高加端差大高加水位控制不好,换热管水侧脏完善高加经济运行方式2010年4月22日2010年10月郑建明已完成未进行机组滑压运行优化汽轮机运行不经济进行机组滑压运行优化试验2010年9月1日2010年11月郑建明已完成除氧器平均温度高除氧水箱散热损失大除氧间除氧器及其附属管道保温整改2011年5月2011年6月刘辉在103C中实施汽轮机表面平均温度高汽轮机表面散热损失大对汽缸保温采用新工艺进行重新制作2010年4月22日2010年11月30日刘辉#2机组计划在202B检修中实施2009年2台机组最大供热量550t/h供暖面积未达到设计值冬季机组供暖面
17、积增加2010年5月2010年7月郑云庆已完成5.6效果确认在实施煤耗降低项目中,根据5.5中项目安排,每月的实施效果通过锅炉、汽机效率月度分解表和月度煤耗完成值可以直观的看到我司在降低发电煤耗精益管理过程中取得成绩。5.6.1机组锅炉、汽机效率月度完成表( 表示完成月度目标)目标名称目标值567891011121234汽机效率47.26目标44.5843.7643.8444.0444.1844.9050.4754.7454.6654.3450.2444.80实际44.8044.3043.8844.4044.6945.3248.5054颜色锅炉效率89.07目标89.5089.1789.008
18、8.6188.6088.8589.0089.1089.1089.5089.4089.00实际90.0090.6289.8990.2590.5689.5889.6090颜色5.6.2机组月度煤耗完成表月份567891011121234阶段性目标313320320320319313278256256.4256.7278313.2当月实际308310315.02310307306.01285.78257.83达成率%102103101.6103104102.397.2799.3评价月度报告注:我司月度发电煤耗达成率除11、12月份外均达到了100%以上,11月份扣除因热电比降低16.14%所影响煤耗
19、12g/kwh,达成率101.5%;12月扣除因热电比降低6.81%所影响煤耗5.28g/kwh,达成率101.3%。5.7标准化在降低发电煤耗对策实施过程中,编制实施了如下措施和技改方案。序号措施名称1机组滑压运行优化措施2高加运行优化调整措施3真空泵运行优化措施4胶球系统运行优化调整措施5锅炉吹灰系统运行优化措施6锅炉燃烧调整优化措施7制粉系统运行优化调整措施8汽轮机汽封技术改造方案9水塔虹吸帽改造方案107、8低加疏水实施自流技术改造5.8后续展望发电煤耗SDA小组目前取得了阶段性的成果,在后续的工作中继续实施已制定的对策,仍需利用科学的思维工具进行诊断分析,寻找新的改善项目。下一步实施的对策:5.8.12011年利用机组检修机会对1号炉空预器密封进行技术改造;5.8.2利用机组检修机会对2号机组汽封改造;5.8.3利用检修机会对1、2号机组疏水阀门内漏治理;5.8.4水塔填料实施技术改造;5.8.5运行优化措施根据实施过程中的及时纠偏、持续完善。
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