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污水厂调试资料.docx

1、污水厂调试资料第一章 调试运行前的检查和试运转在污水处理设施投入试运行前,应对各项设备进行细致的检查,合格后方可进行下步的工作。主要包括以下方面:一、 水泵检查A、 水泵泵体与电动机、进出口法兰安装是否合要求,其允许偏差见表1-1;项目允许偏差水平度(mm/m)垂直度(mm/m)中心线偏差(mm)径向间隙(mm)同轴度(mm/m)水泵与电动机0.10.1泵体出口法兰与出水管5泵体进口法兰与进水管5叶片外缘与壳体半径方向定的40%二侧间隙之和在值泵轴与传动轴0.03B、泵座、进水口、导叶座、出水口、弯道和过墙管等法兰联接部件的相互联接应紧密无隙; C、填料函与泵轴间的间隙在圆周方向应均匀,并压入

2、按产品说明书规定类型和尺寸的填料; D、油箱内应注入规定的润滑油到标定油位。 E、开车试运转2小时,必须达到表1-2所列的要求。项目检查结果各法兰联接处无渗漏,螺栓无松动填料函压盖处松紧适当,应有少量水滴出,温度不应过高电动机电流值不超过额定值运转状况无异常声音,平稳,无较大振动轴承温度滚动轴承70C,滑动轴承60C运转温度35C二、 风机的检查A、 风机的安装是否符合技术要求,B、 调整和试运行:离心式和轴流式通风机连续运转不得小于2小时,罗茨式和叶氏式鼓风机连续运行不得小于4小时。正常运转后调整至公称压力下,电动机的电流不得超过额定值。如无异常情况,将风机调整到最小负荷(罗茨式和叶氏式除外

3、)继续运行到规定时间为止,试运转时心须达到下列要求:1、运转平稳,转子与机壳无磨擦声音;2、轴承温度、油路和水路的运转要求见表1-3项目检查结果油路和水路无漏油、漏水现象轴承温度滑动轴承:最高升温35C,最高温度70C滚动轴承:最高升温40C,最高温度5560沼气中CO2含量4035第四章 日常运行一、好氧活性污泥法正常运行的工艺控制与系统问题及解决对策A、曝气系统的控制 控制参数是DO,控制变量是鼓入曝气池的空气量Qa(m3/h),DO控制多大,与污泥浓度、负荷有关。一般地说,负荷较小时,MLVSS较高,DO值也相应提高。当DO不变时,Qa主要取决于入流BOD。前述供氧量的计算比较复杂。在运

4、行控制中,也可用下式估算实际曝气量: Qa=f0(S0-Se)Q/300Ea 式中f0为耗氧系数,指去除单位BOD所消耗的氧量,与负荷(F/M)有。当F/M在0.20.5kgBOC/(kgMLVSS.d)时,f0可取1,当F/M 0.3,则应立即采取控制措施。其原因及控制对策如下:水力超负荷。水力超负荷一般是由于进泥量太大,消化时间缩短,对消化液中的甲烷菌和碱度过度冲刷,导致VFA/ALK升高,如不立即采取措施,可进而导致产气量降低和沼气中甲烷的含量降低。首先应将投泥量降至正常,并减少排泥量;如果条件许可,还可将消化池部分污泥回流至一级消化池补充甲烷菌和碱度的损失。有机物投配超负荷。进泥量增大

5、或泥量不变,而含固率或有机物浓度升高时,可导致有机物投配超负荷。大量的肌机物进入消化液,使VFA升高,而ALK却基本保持不变,VFA/ALK会升高。控制措施是减少投泥量或回流部分二消污泥;当有机物超负荷系由于进水中的有机物增加所致时(如大量粪便池污水或污泥进入),应加强上游污染源管理。搅拌效果不好。搅拌系统出现故障,未及时排除,搅拌效果不佳,会导致VFA累,使VFA/ALK升高。温度波动太大。温度波动太大,可降低甲烷菌分解VFA的速率,导致VFA积累 ,使VFA/ALK升高。温度波动如因进泥量突变所致,则应增加进泥次数,减少每次进泥量,使进泥均匀。如因加热量控制不当所致,则加强加热系统的控制调

6、节。有进搅拌不均匀,使热量在不内分布不均匀,也会影响甲烷菌的活性,使VFA/ALK升高。存在毒物。甲烷菌中毒以后,分解VFA速率下降,导致VFA/ALK升高,此时应首先明确毒物的种类,如为重金属中毒,可加入Na2S毒物浓度;如为S2-类中毒,可加入铁盐降低S2-浓度。解决毒物问题的根本措施是加强上游污染源的管理。(2)现象二:沼所中的CO2含量升高,但沼气仍能燃烧。该现象是现象一的继续,其原因及控制措施同现象一。现象一系VFA/ALK刚超过0.3,在一定的时间内,PH还不至于导致下降,还有时间进行原因分析及控制。但现象二系已经开始升高,此时VFA/ALK往往已经超过了0.5,如果原因分析扩控制

7、措施不及时,很快导致PH下降,抑制了甲烷菌的活性,如果已确认为VFA/ALK0.5,应立即加入部分碱源,保持混合渡的碱度,为寻找原因并采取控制措施提供时间。(3)现象三:消化液的PH值开始下降,该现象是现象二的继续。出现现象二,但还没予以控制或措施不当时,会导致PH下降。其原因控制对策与现象一、现象二完全一样,当PH开始下降时,VFA/ALK往往大于0.8,沼气中甲烷菌含量往往在42%45%之间,此进沼气已不能燃烧。该现象出现时,首先应立即向消化液内投入碱源,补充碱度,控制住PH值的下降并使之回升,否则如果PH降至6以下,将全部失去活性,则需放空消化池重新培养消化污泥。其次,应尽快分析产生该现

8、象的原因并采取相应的控制对策,待异常排除之后,可停止加碱。(4)现象四:产气量降低。其原因及对策如下、有机物投配负荷太低。在其他条件正常时,沼气产量与投入的有机物成正比,投入有机物越多,沼气产量越多;反之,投入有机物越少,则沼气产量也越少。出现此种情况,往往是由于浓缩池运行不佳,浓缩效果不好,大量有机固体从浓缩池上清液流失,导致进入消化池的有机物降低。此时可强对污泥浓缩的工艺控制,保证要求的浓缩效果。、甲烷菌活性降低。由于某种原因导致甲烷菌活性降低,分解VFA速率降低,因而沼气产量也降低。水力超负荷,有机物投配负荷,温度波动太大,搅拌效果不均匀,存在毒物等因素,均可使甲烷菌活性降低,因而应具体

9、分析原因,采取相应的对策。(5)现象五:消化池气相出现负压,空气自真空安全阀进入消化池。其原因及对策如下、排泥量大于进泥量,使消化池液位降低,产生真空。此时应加强进排泥量的控制,使进排泥量严格相等,溢流排泥一般不会出现该现象。、用于沼气搅拌的压缩机的出气管路出现泄漏时,也可导致消化池气相出现真空状态,应及时修复管道泄漏处。、加入Ca(OH)2、NH4OH、NaOH等药剂补充碱度,控制pH值时,如果投加过量,也可导致负压状态,因此应严格控制该类药剂的投加量。、一些处理厂用风机或压缩机抽送沼气至较远的使用点,如果抽气量大于产气量,也可导致气相出现真空状态,此时应加强抽气与产气量的调度平衡。(6)现

10、象六:消化池气相压力增大,自压力安全阀泄出,其原因及对策如下、产气量大于用气量,而剩余的沼气又无畅通的去向时,可导致消化池气相压力增大,此时应加强运行调度,增大用气量。、由于某种原因(如水封罐液位太高或不及是时排放冷凝水)导致沼气管路阻力增大时,可使消化池压力增大。此时应分析沼气管阻力增大的原因,并及时予以排除。、进泥量大于排泥量,而溢流管又被堵塞,导致消化池液位升高时,可使气相压力增大,此时应加强进排泥量的控制,保持消化池工作液位的稳定。(7)现象七:消化池拜谢的上清液含固量升高,水质下降,同时还使排泥浓度降低。其原因及对策如下、上清液排放量太大,可导致含固量升高。上清液排放量一般应是每次进

11、泥量的1/4以下;如果排放太多,则由于排放的不是上清液,而是污泥,因而含固量升高。、上清液排放太快时,由于排放管内的流速太大,会携带大量的固体颗粒被一起排走,因而含固量升高,所以应缓慢地排放上清液,且排放量不宜太大。、如果一清液排放口与进泥口距离太近,则进入的污泥会发生短路,不经泥水分离直接排走,因而含固量升高;对于这种情况,应进行改造,使上清液排放口远离进泥口。(8)现象八:消化液温度下降,消化效果降低。其原因及对策如下、蒸汽或热水量供应不足,导致消化池温度也随之下降。、投泥次数太少,一次投泥量太大时,可使加热系统超负荷,因加热量不足而导致温度降低,此时应缩短投泥周期,减少每次投泥量。、混合搅拌不均匀时,会使污泥局部过热,局部由于热量不足而导致温度降低,此时应加强搅拌混合。第四章 人员培训 在调试运行期间,对企业污水站管理及操作人员进行培训,为污水站的日常运行储备人才,以保证污水站的长期稳定运行。 编写污水处理操作说明书,以指导污水站的运行。第五章 工程验收污水处理设施在试运行期结束后10天内向有资质的监测部门申请取样监测,领取并填写项目环境保护竣工验收申请表,协助企业申请排污许可证。第六章 设备的维修与保养一、 保养与维

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