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MBBR工艺在污水处理厂提量增效中的应用.docx

1、MBBR工艺在污水处理厂提量增效中的应用MBBR工艺在污水处理厂提量增效中的应用摘要:采用MBBR对华东某污水厂进行扩容,在原池基础上扩容2万m/d,改造后污水厂污水处理规模达到12万m/d;改造时,保持厌缺氧区不变,好氧区采用两级MBBR设计,采用微动力混合池型,强化系统抗冲击能力;好氧区投加SPR-3型填料,有效比表面积为800/m,符合水处理高密度聚乙烯悬浮载体填料行业标准;同时进行二沉池改造,改建高效沉淀池,新增转鼓过滤,实现工艺系统匹配,达到处理标准。改造后,水量提升20%,出水水质稳定达到一级A标准,优化运行可达到准IV类标准,生化池出水TN均值为10.40mg/L,TN去除率为8

2、3.50%,好氧段发生TN去除现象可去除TN6-10mg/L;生化池出水TP为0.43mg/L,TP去除率为93.00%,缺氧段发生显著的TP去除现象,在高效沉淀池投加铁盐絮凝剂后,TP可以降低到0.30mg/L以下;系统内SND及DPB的出现,实现了碳源限制下的同步强化脱氮除磷,未投加碳源情况下TN和TP稳定达标,通过SND途径去除TN占比13.20%,通过DPB途径去除TP达到88.00%,实现了节能降耗。随着城市化进程的不断发展及人民生活水平的提高,城市人口及用水量逐步增大,很多城市污水厂面临负荷饱和需要提量,解决方案包括原厂址内提量、择地新建增量污水厂、全部拆迁扩建污水厂等。相比新建或

3、扩建,原厂提量无疑是最优选择,经济投资省、见效周期快。污水厂最大亦是最核心的处理构筑物即生化池,具有很大提量空间,尤其是移动床生物膜(MBBR)、膜生物反应器(MBR)等工艺在国内广泛应用后,更增加了多种技术选择,能够实现原池提量。不论是MBBR还是MBR,核心技术思路均为提高生物量,提高处理负荷,强化处理效果,各具优势,需要具体项目具体分析适用性。本研究通过华东某污水厂扩容提效项目分析,以MBBR为核心,实现原厂提量20%,为国内具有类似需求污水厂改造提供技术参考。1 项目背景1.1 项目概况华东某污水厂占地104亩,历经四期工程建设。一期设计处理能力为2.5万m/d,采用三沟式氧化沟处理工

4、艺,于1995年建设,1999年投入运营;二、三期工程设计处理能力均为3万m/d,采用A/A/O工艺,分别于2006年、2008年初建设,二期工程2007年投入运营,三期工程2009年1月投入运营;2012年实施的四期工程为对已建工程的改扩建,将一期扩建至4万m/d,扩建后的污水处理厂总处理规模达到10万m/d,建设后出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的一级A排放标准。但近几年,随着入住城区的企业、居民增加和排污管网的完善,污水排放量也在不断增加,该污水厂现有规模及处理能力已不能满足城区污水量的增长,因此本次工程根据污水量增长的情况对现状污水厂采用MBBR工

5、艺进行原池扩容改造,扩容后规模为12万m/d,出水水质仍满足一级A排放标准,并保留水厂再次提标的可能性,设计进水水质如表1所示,现有构筑物参数如表2所示。1.2 改造难点本项目的改造难点包括:1)原厂区内提量,水量从10万m3/d增加到12万m3/d,提量20%,水厂内已无生化池扩建用地,水厂两边临海,两边为居民区,无法扩建;2)进水水质波动较大,与当地季节有关,旅游季节人口增加,水质浓度波动也随之变化较大;3)工期紧,水厂已超负荷运行,出水因超负荷波动,对环境有较大压力;4)提量同时应保留未来进一步提升至准IV类水的可能性。2 方案设计与系统调试2.1 技术路线项目初步确定在MBBR路线与M

6、BR路线中进行比选。MBR路线,即对现有四期生化池进行改造,使其处理能力由4万m3/d提高至6万m3/d,总处理能力达到12万m3/d。MBR方案采用A/A/O+MBR的组合,工艺成熟、稳定、可靠,同时结合先进的膜分离技术,其占地小、流程较短、耐水质冲击负荷、出水稳定可靠、控制管理方便,能够保证出水稳定优质达标,出水可以直接成为多种用途的回用水资源。但需要新建曝气设备间且需安装整套膜处理设备,整个项目吨水投资为570.8元/m3。同时由于MBR工艺的运行需要较高的曝气,且需要定期冲洗,所以运行成本相对较高,单位处理成本超过1.5元/m3。MBR直接与生物处理工艺相结合对膜的寿命影响也较大,更换

7、成本较高。MBR方案需进行膜设备间、新曝气系统、二沉池出水管线改造等,施工周期45天。MBBR路线,即对现有二级设施进行改造,二期、三期、四期增加处理能力,总处理规模增加2万m3/d,改造后污水厂污水处理规模达到12万m3/d。MBBR方案工艺成熟,目前国内应用超过800万吨/天,已在无锡芦村1、青岛团岛2等项目中被广泛应用。在提量方面,包括山东兖州3、青岛李村河45、崇福污水厂等多个应用,处理效果好。综合考虑二三期二沉池运行情况,MBBR方案运行管理简单,核心组件十五年不需要更换,运行成本相对低。整个项目吨水投资为500元/m3,单位处理成本1.03元/m3。MBBR方案需对生物池部分改造、

8、二沉池改造,施工周期40天。综上所述,结合该污水处理厂现有条件,综合考虑用地、处理效果、投资及运行等因素,MBBR方案先进、可靠、稳定,因此采用MBBR工艺作为本次扩容工程的处理工艺。2.2 改造方案本项目最终的工艺路线如图1所示。改造方案主要包括五部分:1)提量水量分配,对增加的2万m/d的水量其中二、三期设施各增加7500m/d,四期设施增加5000m/d,生化池的改造在原池基础上进行,将原A/A/O工艺的O段镶嵌入MBBR工艺,满足提量要求,强化处理效果,提高系统稳定性;2)MBBR功能区设计,为了尽可能缩短工期,在改造过程中厌氧区保持不变,把原缺氧区和好氧区的前40%部分变为缺氧区;好

9、氧区采用两级MBBR设计,采用微动力混合池型,强化系统抗冲击能力,且实际运行过程中可以根据氨氮和总氮的去除情况,灵活调控第一级MBBR区溶解氧,实现同步硝化反硝化(SND),平衡氨氮和总氮处理效果;选用SPR-3型填料,有效比表面积为800m2/m3,符合水处理高密度聚乙烯悬浮载体填料行业标准6,具有水力特性好、能耗低、使用寿命长等优点;设计时考虑今后进一步提标的可能性,控制填充区域填充率4),但对于同步脱氮除磷碳源(C/N7)是不足的,而反硝化除磷效果的出现对于碳源可极大节约,使得无需投加碳源情况下,满足脱氮除磷需求。好氧段出水TP均值为0.43mg/L,TP去除率达到了93.00%;系统进

10、水STP/TP在67.00%左右,进水SS的含磷率为0.67%,污泥含磷率为3.82%,污泥含磷率达到了较高的水平。缺氧段TP的去除率为88.00%,好氧段TP的去除率为5.00%,通过对比缺氧段和好氧段的聚磷量,缺氧聚磷起主要作用,这不同于我们对传统A/A/O工艺中缺氧段(主要作用是脱氮)的认知。聚磷菌在厌氧段主要是释磷并合成PHB,进入缺氧区,部分聚磷菌以硝酸盐作为电子受体分解细胞内的PHB,降低了聚磷菌体内PHB含量。反硝化除磷(DPB)的出现,对系统氮磷在碳源限制下的同步达标做出了主要贡献。但对于DPB现象的出现,仍需进一步研究,需要做到定量化控制,也需要在其他污水厂进行效果再现。3.

11、4 二沉池与高效池运行二沉池作为泥水分离的主要场所,其运行效果的好坏直接影响着生化段的处理效果。改造后二期和三期二沉池的表面负荷从0.75m3/m2h增加到0.94m3/m2h,四期表面负荷0.72m3/m2h增加到0.81m3/m2h。为了进一步降低二沉池出水悬浮物以及强化除磷效果,高效沉淀池在混合区投加三氯化铁,投加量为10.00mg/L,在絮凝区为了进一步增加絮体体积,增加絮体的沉降性,投加絮凝剂PAM,高效沉淀池出水TP稳定在0.30mg/L以下。4 结 论1)采用MBBR改造,系统水量从10万m3/d提升至 12万m3/d,出水水质稳定达到一级A标准,优化运行可达到准IV类标准;2)

12、生化池出水TN均值为10.40mg/L,TN去除率为83.50%,好氧段发生TN去除现象可去除TN6-10mg/L;3)生化池出水TP为0.43mg/L,TP去除率为93.00%,缺氧段发生显著的TP去除现象,在高效沉淀池投加铁盐絮凝剂后,TP可以降低到0.30mg/L以下;4)系统内SND及DPB的出现,实现了碳源限制下的同步强化脱氮除磷,未投加碳源情况下TN和TP稳定达标,通过SND途径去除TN占比13.20%,通过DPB途径去除TP达到88.00%,实现了节能降耗。参考文献1王翥田,叶亮,张新彦,等. MBBR工艺用于无锡芦村污水处理厂的升级改造J中国给水排水,2010, 26 (2)

13、:71-732韩萍,许斌,宋美芹,等. 团岛污水厂MBBR工艺的升级改造及运行效果J中国给水排水,2014, 30 (12 ) :110-1143焦文海,杨红红,徐跃,宋云甫,张伟才,靳侠侠.兖州市污水处理厂改扩建工程设计J.中国给水排水,2010,26(08):78-81.4杨宇星,吴迪,宋美芹,兰晓平,杨晓美. 新型MBBR用于类地表IV类水排放标准升级改造J. 中国给水排水, 2017,33(14):93-98.5杨晓美,宋美芹,吴迪,杨宇星,于振滨. 新型悬浮载体强化脱氮除磷技术用于高标准污水处理J. 中国给水排水, 2017, 33(16):97-102.6吴迪. 水处理用悬浮载体行业标准解读与投加量设计J. 中国给水排水, 2017, 33(16):13-17.7吴迪,李闯修. 北方某污水厂Bardenpho-MBBR改造运行分析J. 中国给水排水, 2018,34(9):106-110+115.

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