1、电除尘故障原因分析及处理电除尘故障原因分析及处理 1.投高压柜,一次电压迅速到380V。 原因:(1)高压柜至整流变的主回路开路(投高压柜时测量整流变输入端有无电压);(2)整流变部的输入回路开路(去除308V输入侧电缆,测量公共端与72、66、60KV头有无阻值,正常很小。如无则表明部开路) 处理方法:(1)检查重新接线;(2)厂家处理。 2.关于整流变抽头的调节变位问题 在高压静电除尘器的生产实践中,经常遇到电场实际电压在66或60kV以下运行。我们知道,目前国整流变均有三组抽头,分别是60、66、72kV(常规),还有一个公共端。 我们在调试的初期,一般将抽头放在72kV的组上,但在实践
2、中,有大部分的电场不能升到72kV左右。根据整流变的原理我们可以得出结论,假如该电场运行在50kV,而整流变的抽头又放置在72kV端,那么该电源系统的总效率是偏低的,而且直接影响到收尘效率。 我们举例,假如某电场的一般运行电压是63kV,那么我们就应该将该台整流变的抽头调整到66kV档;假如某电场的一般运行电压是55kV,那么我们就应该将该台整流变的抽头调整到60kV档;采取这样的措施以后,电源系统的可控硅导通角会有一定幅度的提高。 采取上述措施有几个优点:一是该整流变及电源系统效率会得到提高;二是对收尘效果的提高有非常大的好处。在实践中已充分证明。 3.关于偏励磁的问题 CPU判断偏励磁故障
3、的依据是当变压器输出的原本完成连续的电流波形有中断、不连续。 引起偏励磁的故障大致有以下几种原因: 1、整流变故障。在整流变中,若4组整流桥臂有一组损坏,则会引起偏励磁报警,而且整流变本身声音较大,长时间带故障工作容易烧坏; 2、控制器和接口板的问题。二只可控硅的触发信号是由控制器输出二路信号到接口板,经接口板上的8050放大并通过小脉冲隔离变压器后得到的。我们可以观察设备运行时接口板上的二个发关二极管是否点亮,如果有一个以上不亮,则问题一般出在放大三极管回路、数据线、控制器方面;如果二个全亮,则应检查脉冲隔离变压器和可控硅是否损坏。 3、主回路中二只反并联可控硅的RC吸收回路中的电容如果击穿
4、短路,则也会引起偏励磁现象,而且同时存在的问题还有,设备通电但未运行,二次电压有指示,一般会在15-20KV左右,大大高于正常的感应电压(5-10KV左右)。 4、经过以上排查尚不能解决,请联系生产厂家协助解决。 Aa.液晶显示重瓦斯或轻瓦斯 可能的原因:(1)接口板上的保险丝烧坏;(2)连接接口板和主机板间的数据线损坏;(3)变压器部瓦斯气体积聚,推动瓦斯继电器动作;处理建议:(1)检查并调换保险丝;(2)检查并调换数据线;(3)打开变压器上的放气孔,排出瓦斯气体;如果再次出现此故障,则可能整流变部出现局部击穿、油耐压下降击穿或其它异常,联系生产厂家,再行解决。 Gb.液晶显示输出短路 可能
5、的原因:(1)高压隔离开关输出接地;(2)电场部阴阳极板短路;(3)电场部极板严重积灰; 处理建议:(1)检查高压隔离开关,输出进入电场;(2)检查电场并处理短路部位;(3)进电场清理积灰; 液晶显示输出开路 可能的原因:(1)变压器输出阻尼电阻烧坏;(2)变压器输出端到电场的高压输送回路出现开路故障; 处理建议:(1)检查并调换新的阻尼电阻;(2)检查高压隔离开关输出端到阴极框架支持瓷套,排除开路故障; 液晶显示危险油温并跳闸 可能的原因:(1)变压器上的温度传感器损坏;(2)高压柜上的油温取样线接反;(3)控制器部调节温度电位器不准确或损坏;(4)由于整流变部短路或外散热等原因,造成实际温
6、度高至报警跳闸保护; 处理建议:(1)在保证安全的情况下,用手试一下整流变表面温度,一般情况,手不能按在表面持续5秒,其温度大约在70-85摄氏度左右。判断实际温度与显示温度是否一致,如不一致,则判断温度传感器损坏,检查并调换温度传感器;(2)检查并正确接线;(3)重新调正温度模拟电阻;(4)用第(1)种处理办法试,如果实际温度与显示温度一致,则应立即停机,联系生产厂家,分析原因再行解决。 空载运行时电压电流值升不上,在低点长时间闪络 可能的原因:(1)电场部未处理干净;(2)极板局部间距过小;(3)固定极板的卡子跑位,产生放电;(4)电场部潮湿;(5)变压器输出端瓷瓶或阴极框架支持瓷套表面积
7、灰或击穿,产生放电现象;(6)整流变高压输出端到电场的高压输送回路中存再放电;处理建议:(1)清除杂物;(2)调整极间距;(3)检查并固定卡子;(4)打开顶部大梁、支持瓷套、阴极瓷轴加热器,保证其干燥;(5)用酒精抹布清理干净瓷瓶,如发现裂痕或击穿线,立即更换;(6)观察放电位置,进行绝缘距离及措施调整; 电场闪络时高压瓷瓶或其它地方同时有放电,或电缆振动 原因:1、瓷瓶及高压连接部位曾经积灰,潮湿后产生放电,破坏了原绝缘件的耐压强度;2、除尘器的地线和电源零线连接一起并共用,导致接地电阻过大,也可能导致放电时对电网形成冲击干扰;处理建议:1、断电并将高压回路接地,用酒精擦拭放电部位,能发现有
8、放电条纹或黑点。用酒精擦拭后可再试,如不能解决,更换原组件;2、将地线与零线分开,并测量地线的接地电阻,要求小于2欧姆。 电除尘电控常见故障名词解释 输入过流 输入过流是指高压整流变的一次输入电流超过对应规格的额定值。可控硅开路 没有输入和输出,DSP判断为可控硅开路。输出开路 指变压器没有输出电流,只有输出电压(比如变压器高压输出回路开路),DSP判断为输出开路。输出短路 指变压器的高压输出端对地短路,也就是没有输出电压,只有输出电流,DSP判断为输出短路。偏励磁 指变压器输出的电流波形有中断、不连续。二只可控硅中有一只未触发或变压器部桥臂不对称开路,都会出现此类型的故障。输出欠压 变压器输
9、出的电压低于25KV一定的时间,同时有输出电流,DSP判断为输出欠压。临界油温 变压器油温达到75时,控制器发出临界油温报警。危险油温 变压器油温达到85时,控制器发出危险油温报警,同时主回路跳闸。轻瓦斯 变压器部有瓦斯气体集聚,达到一定程度后推动瓦斯继电器轻瓦斯报警开关,DSP检测到后,发出轻瓦斯报警。重瓦斯 变压器部有瓦斯气体集聚,达到较高程度后推动瓦斯继电器重瓦斯报警开关,DSP检测到后,发出重瓦斯报警。低油位 低油位与轻瓦斯报警相关联,是指变压器油由于某些原因减少到安装瓦斯继电器的位置后,推动开关,DSP检测到后发出低油位报警(轻瓦斯报警)。 运行几小时后爆快熔 原因:(1)环境温度过
10、度,使器件工作不稳定或器件质量不稳;(2)触发环节线路有接触不良;(3)可控硅本身质量不过关; (4)电网不稳引起过零飘移 处理建议:(1) 改善环境温度更换器件(2)旋紧螺丝; (3)更换可控硅;(4)改善电网质量。 运行中,高压柜上一、二次电压电流忽然往下降或自复位,屏闪烁 原因:二次反馈回路串入干扰脉冲或系统接地不可靠。 处理建议:改变反馈线路,变压器上反馈OO线、屏敝线地应就地就近连接;信号反馈线屏敝层单端接地; U1/U2偏低,I2偏小。 I1偏大很多,上升快,与I2上升不成比例 原因:整流变压器有匝间短路或硅堆有存在开路或击穿短。 处理建议:做开路试验,一次侧有电流出现,即变压器部
11、有器件损坏,偏励磁产生或短路。需吊芯维修,更换损坏器件。 电压上升电流没有出来,正常运行电压时电压开始下降,电流才出来且上升很快。 原因:(1)温度太高粉尘比电阻太高,造成反电晕; (2)煤质及工艺操作不良。 处理建议:(1)悬窑要增湿塔工作正常,降低工作温度;(2)电厂一般改善煤质及工艺。使煤充分燃烧,提高振打力。 一、二次电流上升不成比例,一次电流猛增与突变,可能爆快熔,变压器有明显的异常声音 原因:(1)整流变压器低压包短路故障; (2)整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤,涡流严重 处理建议:(1)更换低压包;(2)重新做好铁芯绝缘。 一、二次电流达到额定值时,一次电压在280-33
12、0V,二次电压在40一50KV,无闪络 原因:(1)粉尘浓度低,电场近似空载 (2)高压电缆与终端头严重泄漏 处理建议:(1)增加振打间隔时间或降低振打高度(2)重做高压电缆与终端头 一、二次电流,一次电压正常不动,二次电压指示摆动或 停电后还有较高指示 原因:(1)二次电压表动圈螺丝松动(2)受到前电场带电粉尘影响。 处理建议:(1)重新校准 一、二次电流,一次电压正常不动,二次电压指示摆动或 停电后还有较高指示 原因:(1)二次电压表动圈螺丝松动(2)受到前电场带电粉尘影响。 处理建议:(1)重新校准 二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零 原因:(1)收尘极板和电晕极之间短路。 (
13、2) 石英套管壁冷凝结露,造成高压对地短路。(3)电晕极振打装置的绝缘瓷瓶破损,对地短路。 (4)高压电缆或电缆终端接头击穿短路。 (5)灰斗积灰过多粉尘堆积至电晕极框架。(6)电晕极断线,线头靠近收尘极。 (7)高压支柱瓷瓶,阴极瓷轴及挡风板受潮积灰引起抓电。(8)反电晕。 处理建议:(1)清除短路杂物或剪去折断的电晕线(2)擦抹石英套管或提高保温箱温度。 (3)修复损坏的绝缘瓷瓶。 (4)更换损坏的电缆或电缆接头, (5)清除下灰斗的积灰。 (6)剪去折断的电晕线线头。 (7)大梁绝缘子室和阴极瓷轴箱温控在露点以上。 (8)改变烟气条件;将烟气用水蒸汽进行增湿:对烟气进行化学调质;用脉肿供
14、电。 二次电流正常或偏大,二次电压升至较低,电压便发生闪络(或欠压报警) 排除这个故障首先要分清是电气系统的问题还是本体部分的问题。第一步,把整流变的输出端与高压隔离开关(柜)的连接点断开,进行电气空升试验,如果电压能到72KV(额定输出电压)、电流基本为0,则证明电气系统无问题。再按下列方法综合评估排查。 原因:(1)两极间的局部距离变小。 (2)有杂物挂在收尘极板或电阴极上。(3)保温箱或绝缘室温度不够,绝缘套管壁受潮漏电。 (4)电晕极振打装置绝缘套管受潮积灰造成漏电。 (5)保温箱出现正压,含湿量的烟气从电晕极支承绝缘套管外排出。(6)电缆击穿或漏电(7)电场负压过大,导致阴阳极晃动急
15、剧加大,放电间距不稳定或过小。(8)电场湿气太重,电场受潮,温度太低。 处理建议:(1)调整极间距。(2)清除杂物。(3)擦抹绝缘套管壁,提高保温箱温度。(4)提高绝缘套管箱温度。(5)采取措施,防止出现正压或增加一个热风装置鼓入热风。 (6)更换电缆。 (7)检查锅炉负荷,检查引风机风量,降低电场负压或风速。(8)检查进口烟气温度湿度,予以适当的调节;投上灰斗加热器;检查灰斗有无漏风。 二次电压偏高,二次电流显著降低 原因:(1)收尘极或电晕极的振打装置未开或失灵。 (2)电晕线肥大或放电不良。(3)烟气中粉尘浓度过大。 处理建议:(1)检查并修复振打装置。(2)分析肥大原因,采取必要措施。
16、 (3)改进工艺流程,降低烟气的粉尘含量 二次电压和一次电流正常二次电流无读数 原因:(1)毫安表并联的二极管损坏造成短路。 (2)变压器至毫安表连接导线在某处接地。 (3)毫安表本身指针卡住。 处理建议:查找原因,消除故障二次电流不稳定,毫安指针急剧摆动 原因:(1)电晕线折断,其残留段受风吹摆动。 (2)烟气湿度过小,造成粉尘比电阻值下降。(3)电晕极支承绝缘套管对地产生沿面放电。 处理建议:(1)剪去残留段。(2)通知工艺人员,进行适到处理。 (3)处理放电的部位。 一、二次电流、电压均正常,但收尘效率不理想 原因:1、气流分布板孔眼被堵,气流分布不均。 2、灰斗的阻流板脱落,气流发生短
17、路。 3、靠出口处的排灰装置严重漏风,进口风量超标。 4、粉尘二次飞扬。 5、烟气条件变化。 处理建议:1、检查气流分布板的振打装置是否失灵。2、检查阻流板,并做适当处理。3、加强排灰装置的密封性,处理漏风原因。 4、调整振打强度,时间和周期 改善气流分布; 改变收尘极的形状 改进密封,调节闸板和整个系统,减少漏风; 采用湿式清灰; 降低电场风速; 在电收尘器出口设置收尘器; 防止产生反电晕; 调整火花率控制; 改善粉尘的比电阻。5、改善烟气条件。 闪络过于频繁,收尘效率降低 原因:(1)电场以外放电,如隔离开关。高压电缆及阻尼电阻等放电。 (2)电控柜火花率没调整好。(3)前电场的振打时间周期不合格。 (4)工况变化,烟气条件波动很大。 (5)抽头调整不当。 处理建议:(1)处理放电部位。(2)调整火花率电位器及置自动状态, (3)调整振打周期。 (4)停炉后,进电场观察检查,消除放电异常部位。 (5)通知值长,调整工艺状况,改善烟气条件。(6)调整抽头位置。
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