ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:23.60KB ,
资源ID:23200823      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/23200823.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(气化炉烧嘴工作总结.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

气化炉烧嘴工作总结.docx

1、气化炉烧嘴工作总结气化炉烧嘴技术研究工作总结兖矿鲁南化肥厂二OO七年五月验收材料之一:项目概述一、总论二、气化炉烧嘴原运行状况三、国内外研究的现状四、项目建设的目的和意义五、研究开发的主要内容和目标验收材料之二:工作报告一、项目提出的背景二、项目立项三、项目技术研究过程四、项目实施过程五、项目实施过程中的难点及解决措施六、项目实施后的运行调试验收材料之三:技术研究报告一、国内外现状二、现有装置的调查与测试三、主要设备配置四、项目实施过程五、关键技术及创新点验收材料之四:工业应用报告一、目前情况简介二、项目实施情况三、工艺流程及主要工艺指标四、项目考核过程描述五、项目运行考核结论验收材料之五:经

2、济效益和社会效益分析一、经济效益分析 二、社会效益分析气化炉烧嘴技术研究项目概述二OO七年五月一、总 论鲁南化肥厂建设于六十年代,是全国同期建设八个大型氮肥厂之一(年产6万吨合成氨,后经过填平补齐扩产到8万吨合成氨),设计使用焦炭为原料,采用固定层造气制取半水煤气,后又改用无烟煤为原料。1987年经化工部、国家计委批准,鲁南化肥厂引进美国德士古水煤浆加压气化技术,建设我国第一套水煤浆加压气化装置。该装置仅引进了工艺软件包(PDP)和进口少数关键设备,于93年4月建成并试车,94年3月完成了化工部组织的72小时满负荷考核,94年6月通过了化工部专家组的技术鉴定,95年产量达到了设计值。经过几年的

3、技术改造和攻关,我们消化吸收并发展了水煤浆加压气化技术,于95年12月我厂的“水煤浆加压气化及气体净化制合成氨新工艺”荣获国家科技进步一等奖,形成了我厂独有的生产技术。1990年鲁化在国内第一个引进美国德士古水煤浆加压气化技术的基础上,经过消化、吸收和创新,于2002年新上第三台气化炉,该装置完全立足于国内,国产化率达到100。多年来,我们不断实施技术创新占领煤化工技术制高点。烧嘴属于易损件,其材料采用INCONEL600和YRS188耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、耐磨损Ni基特殊钢材,价格比较昂贵,多数是美国进口(每套进口价约40万元人民币),目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为8090天,在国内同行

4、业中处于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,只有在烧咀的制造和修复技术方面进行突破。从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。二、气化炉烧嘴原运行状况煤气化作为一种洁净煤技术,为我国煤化工行业的可持续发展提供了技术保证,但气化炉烧嘴的使用寿命短一直是制约气化炉长周期运行的难题,原烧嘴的最长运行周期为101天,正常为90天左右,烧嘴到使用后期存在煤浆喷头磨损大,雾化效果差,容易造成煤浆偏流现象,制约系统长周期运行,且煤渣中含碳量较高,直接影响

5、经济效益。每次更换烧嘴时也将损失一定量煤浆与合成气。三、国内外研究现状在兖矿鲁南化肥厂研究延长气化炉烧嘴使用寿命之前,国内对此项目的研究是一片空白,为继续占领煤化工技术制高点,我厂与华东理工大学、水煤浆加压气化及煤化工国家工程研究中心共同开发的新型水煤浆气化喷嘴从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。四、项目建设的目的和意义1、新型气化炉烧嘴的运行周期提高到150天以上(原烧嘴的运行时间为90天左右,最高101天)。2、新型烧嘴各项技术指标均超过Texaco烧嘴,比

6、Texaco烧嘴节煤2.6,节氧25,碳转化率提高2,3、填补国内空白,形成了中国水煤浆气化技术特色,达到国际领先水平。五、研究开发的主要内容和目标此研究主要内容是:兖矿鲁化对工艺烧嘴的易损部件进行优化设计,采用新型耐磨材料,并委托华东理工大学制造该材料。通过采用镶嵌耐磨材料达到耐温,耐蚀、耐冲刷,提高烧嘴的使用寿命;另外改变原有修复工艺,不切割一次氧喷头,整体修复端面,降低备件费用, 改造使用的主要材料有煤浆喷头、托套、喷头。 预计使用寿命达150天以上,比目前使用烧嘴增加三分之一左右的使用寿命,实现历史性突破。气化炉烧嘴技术研究工作报告 二OO七年五月一、项目提出的背景1990年鲁化在国内

7、第一个引进美国德士古水煤浆加压气化技术的基础上,经过消化、吸收和创新,于2002年新上第三台气化炉,该装置完全立足于国内,国产化率达到100。多年来,我们不断实施技术创新占领煤化工技术制高点。烧嘴属于易损件,其材料采用INCONEL600和YRS188耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、耐磨损Ni基特殊钢材,价格比较昂贵,多数是美国进口(每套进口价约40万元人民币),目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为8090天,在国内同行业中处于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,只有在烧咀的制造和修复技术方面进行突破。从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验

8、,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。二、项目立项该项目被集团公司列为2006年度的维持简单再生产投资计划,研究项目总投资为3.4万元。三、项目技术研究过程1、首先将更换下的待修烧嘴进行清洗,详细测量、记录各部分磨损尺寸;2、选择合适的焊接工艺技术。采用TIG焊接技术,保证该类材料焊接的质量,焊接技术掌握不好容易产生焊接裂纹和焊接变形,有可能造成喷头报废(因该类材料焊接性能较差,且不宜进行多次重复焊接)。3、焊后的热处理也很关键,这关系到焊接应力的消除,尺寸、形状误差的控制,以及烧咀机械性能的保证,如强度、硬度、耐高温、耐冲刷、耐磨损性能

9、。4、严格控制焊后机械加工精度,使其达到满足生产需求的机械性能参数。随着我国水煤浆气化技术迅速发展,也将会有大量的烧嘴需要检修,市场前景非常乐观,其社会效益和经济效益非常显著。四、项目实施过程2006年6月,根据改造后的新型烧嘴方案,重新加工制作了新型烧嘴,2006年8月29日在德士古气化炉的B炉上使用,至2007年1月13日更换退出,连续使用151天,创国内外烧嘴运行的最高纪录。五、项目实施过程中的难点及解决措施新型烧嘴在运行期间,因外部故障出现5次(4次连投)系统停车,烧嘴在使用期间自身未发生异常,但是系统运行的波动对新型烧嘴的使用寿命造成一定程度的影响。在新型烧嘴使用期间,需要加强机电化

10、仪各专业的综合管理力度,尽量减少气化炉的停车次数,减少对新型烧嘴的影响和冲击。六、项目实施后的运行调试该烧嘴于2006年8月29日在B炉上使用,至2007年1月13日更换退出,累计运行151天(3625小时15分),期间开停车5次(4次连投),烧嘴在使用期间自身未发生异常。运行时间见表1。表1 新型烧嘴运行时间统计投料次数投料时间停车时间停车原因运行时间(h)累计运行时间(h)12006-8-29 13:112006-10-31 9:12仪表故障1508.021508.0222006-10-31 11:292006-11-10 6:40仪表故障235.181743.232006-11-10 1

11、2:172007-1-12 17:41电网掉电1517.403260.642007-1-13 7:562007-1-13 19:11仪表故障11.253271.8552007-1-13 22:202007-1-27 14:31计划停车328.183600 气化炉烧嘴技术研究技术研究报告二OO七年五月 一、国内外现状目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为8090天,在国内同行业中处于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,只有在烧咀的制造和修复技术方面进行突破。从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组

12、织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。二、现有装置的调查与测试为了更好地摸索新型烧嘴的运行效果,完善新型烧嘴,和原有烧嘴的运行情况做好数据比较对照,于2007年45月进行了调查和测试。表1:原烧嘴运行数据运行时间H2v%COv%CO+H2v%CH4ppmCO2v%比氧耗m3/km3有效气氨日产量(醇折氨)t吨氨耗煤kg/t4.135.545.58159818.538670013604.1535468135017.938169613704.3035.94580.930018.138469813705.1535.645.981.5292183836951372平均35.245.681

13、.138518.125382.5697.251368表2: 新型烧嘴运行数据运行时间(天)H2v%COv%CO+H2v%CH4ppmCO2v%比氧耗m3/km3有效气氨日产量(醇折氨)t吨氨耗煤kg/t5660364682592183527201352869036.124682.1230417.87343696.8135011612035.8546.3182.1625918.54363695.3134714514935.645.9181.71249.618359694.51351平均35.7446.05581.74351.1518.1354.25701.651350分析比较以上数据,新型烧嘴比

14、原烧嘴碳转化率提高1、比氧耗下降7、吨氨耗煤下降1.3,合成氨产量提高0.63,结论是新型烧嘴主要运行参数均优于原烧嘴,更重要的是新型烧嘴的主要优势在于运行周期长。三、现在工业化流程水煤浆加压气化工艺属气流床气化,水煤浆进料,以纯氧为气化剂。气化压力可在2.0MPa8.5Mpa范围选择,气化温度约13001500,湿煤气主要含有CO、H2、CO2、H2O、N2 、H2S、CH4等。在气化炉中进行的主要反应有:1)煤的热裂解与挥发物的燃烧气化;2)固定碳与气化剂(氧气、蒸汽)间的反应;3)反应生成气体彼此间进行的反应;4)生成的气体与气化剂、固定碳之间的反应。原煤经湿磨制浆后成为63(wt)左右

15、的水煤浆,经过隔膜泵泵送与纯氧(98)一起进入德士古喷嘴,煤浆经喷嘴雾化与氧气在气化炉内发生部分氧化反应生成水煤气(合成气)。本装置气化炉压力3.0Mpa,温度1300左右。合成气出气化炉后,经文氏管、洗涤塔增湿除尘后送往后工序,用于制合成氨或甲醇。灰渣经锁灰斗收集,定期排出系统。黑水经闪蒸回收热量,再沉降处理返回系统使用。四、新型烧嘴完善技术研究1、新型烧嘴的工作原理烧嘴是将煤浆和氧气混合的设备,在烧嘴的端部煤浆和氧气的混合物以较高的速度离开烧嘴头部,同时会对烧嘴头部产生磨损,磨损程度决定了烧嘴的使用寿命,要想延长其使用寿命,必须从减轻煤浆对喷头的磨损着手解决。为了最大限度减轻气化过程中对烧

16、嘴喷头的磨损,一般烧嘴头部均选用新材料制作,也有将烧嘴中煤浆和氧气混合形式由预混改为预膜。使煤浆与氧气混合形式由预混改变为预膜,从而减少煤浆对烧嘴的直接磨损,同时可提高产量。2、新型烧嘴研究的主要内容(1)首先将更换下的待修烧嘴进行清洗,详细测量、记录尺寸;(2)选择合适的焊接工艺技术。保证该类材料焊接的质量,焊接技术掌握不好容易产生焊接裂纹和焊接变形,有可能造成喷头报废(因该类材料焊接性能较差,且不宜进行多次重复焊接)。(3)焊后的热处理也很关键,这关系到焊接应力的消除,尺寸、形状误差的控制,以及烧咀机械性能的保证,如强度、硬度、耐高温、耐冲刷、耐磨损性能。(4)严格控制焊后机械加工精度,使

17、其达到满足生产需求的机械性能参数。六、主要设备配置序号设备名称设备型号1气化炉内2800/1670mm2球磨机3.24.5,8003棒磨机3.24.5,630KW4高压灰水泵4台DG46-5010, 132 KW5高压灰水泵4GC-810, 160 KW6高压灰水泵4GC-810, 110 KW7冷凝液泵4台DG46-5010, 132 KW8冷凝液泵2台80Y-5010, 132 KW七、项目实施过程2006年6月,根据改造后的新型烧嘴方案,重新加工制作了新型烧嘴,2006年8月29日在德士古气化炉的B炉上使用,至2007年1月13日更换退出,连续使用151天,创国内外烧嘴运行的最高纪录。八

18、、关键技术及创新点(1)通过采用达到耐温,耐蚀、耐冲刷,提高烧嘴的使用寿命;(2)焊后的热处理也很关键,这关系到焊接应力的消除,尺寸、形状误差的控制,以及烧咀机械性能的保证,如强度、硬度、耐高温、耐冲刷、耐磨损性能。(3)严格控制焊后机械加工精度,使其达到满足生产需求的机械性能参数。气化炉烧嘴技术研究工业应用报告二OO七年五月一、项目情况简介水煤浆加压气化技术是以煤为原料的具有国际先进水平的气化技术,这种技术代表着当今世界煤化工发展的方向和趋势。该项技术是将煤与水配比后经过研磨而制得一定含固体量的水煤浆,再经加压泵输送至气化炉中的工艺烧嘴内,和氧气混合,进入气化炉进行燃烧。而工艺烧嘴是将水煤浆

19、和氧气混合燃烧的反应器,是气化炉中的核心部件,因此,它技术性能的优劣和使用寿命的长短直接决定了整个气化装置的工艺指标和经济效益的好坏。该部件又属于易损件,烧嘴材料采用INCONEL600和YRS188耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、耐磨损Ni基特殊钢材,价格比较昂贵,多数是美国进口(每套进口价月40万元人民币),目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为8090天,在国内同行业中处于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接进行系统攻关。经过

20、反复试验,取得了可喜的成绩。利用此技术(国内尚属首例)修复的烧嘴,在我厂气化炉中已使用到150天,且使用状况良好,各项工艺指标达到要求。为此特提出专利申请。研究开发内容:此研究主要内容是:兖矿鲁化对工艺烧嘴的易损部件进行优化设计,采用新型耐磨材料。通过采用达到耐温,耐蚀、耐冲刷材料,提高烧嘴的使用寿命;另外改变原有修复工艺,不切割一次氧喷头,整体修复端面,降低备件费用。 研发过程:1、首先将更换下的待修烧嘴进行清洗,详细测量、记录尺寸;2、选择合适的焊接工艺技术。保证该类材料焊接的质量,焊接技术掌握不好容易产生焊接裂纹和焊接变形,有可能造成喷头报废(因该类材料焊接性能较差,且不宜进行多次重复焊

21、接)。3、焊后的热处理也很关键,这关系到焊接应力的消除,尺寸、形状误差的控制,以及烧咀机械性能的保证,如强度、硬度、耐高温、耐冲刷、耐磨损性能。6、严格控制焊后机械加工精度,使其达到满足生产需求的机械性能参数。目前我厂双炉运行,根据20002005年使用烧咀数量的统计,每年使用烧咀数量为14台次。如果根据目前我厂的维修技术进行更换喷头的话,那么:根据备件费用5万元/台,加工费8000元/台来计算,每年的烧咀维修费用在80万元。如果采用不更换喷头维修的技术,每年将有一半以上的烧咀可以重复使用。那么至少可以节约30万元/年以上。降低购买新烧嘴费用60万元左右。随着我国水煤浆气化技术迅速发展,也将会

22、有大量的烧嘴需要检修,市场前景非常乐观,其社会效益和经济效益非常显著。二、项目实施情况2006年6月,根据改造后的新型烧嘴方案,重新加工制作了新型烧嘴,2006年8月29日在德士古气化炉的B炉上使用,至2007年1月13日更换退出,连续使用151天,创国内外烧嘴运行的最高纪录。三、工艺流程原煤经湿磨制浆后成为的水煤浆,经过隔膜泵泵送与纯氧一起进入德士古喷嘴,煤浆经喷嘴雾化与氧气在气化炉内发生部分氧化反应生成水煤气(合成气)。本装置气化炉压力3.0Mpa,温度1300左右。合成气出气化炉后,经文氏管、洗涤塔增湿除尘后送往后工序,用于制合成氨或甲醇。灰渣经锁灰斗收集,定期排出系统。黑水经闪蒸回收热

23、量,再沉降处理返回系统使用。四、项目考核过程描述(1)考核内容:有效气成份、合成氨日产量、比氧耗m3/km3有效气、吨氨耗煤kg/t。(2)考核依据:所用数据依据该装置各种显示仪表,考核前各方应对所有的仪表显示达成一致意见;(3)考核时间:化工连续生产5天,累计运行20天考核(4)成立考核小组,并按照分工进行运行保障和数据统计(5)考核数据通过一段时间的调试运行,新型烧嘴运行稳定。8月29日在B炉上使用,至2007年1月13日停止,具体运行数据见附图:图1: 新型烧嘴运行数据运行时间(天)H2v%COv%CO+H2v%CH4ppmCO2v%比氧耗m3/km3有效气氨日产量(醇折氨)t吨氨耗煤k

24、g/t5660364682592183527201352869036.124682.1230417.87343696.8135011612035.8546.3182.1625918.54363695.3134714514935.645.9181.71249.618359694.51351平均35.7446.05581.74351.1518.1354.25701.651350五、项目运行考核结论通过以上运行数据可以看出,新型烧嘴运行,各项指标对比如下:项 目原烧嘴新型烧嘴与原指标对比有效气成份(CO+H2)81.181.74提高1比氧耗m3/km3有效气382.5354.25比氧耗下降7氨日产量

25、(醇折氨)t697.25701.65合成氨产量提高0.63吨氨耗煤kg/t13681350吨氨耗煤下降1.3烧嘴运行时间(天)最长101151延长50天,即延长1/3的使用寿命结论:系统各项指标均优于原烧嘴的运行数据,消耗低于原烧嘴,并且烧嘴的使用寿命大大提高,即节约了倒车费用又大大减轻了劳动工作量。气化炉烧嘴技术研究经济和社会效益分析二OO七年五月一、经济效益分析1修理费用 一般工艺烧嘴运行50天(1200h)以后会逐渐出现磨损加剧、烧嘴雾化效果变差、气化炉产气量降低、碳转化率降低等一系列症状,需要停车更换。如果按照单台气化炉年累计运行8000h计算,那么每年就需6台烧嘴,每台烧嘴修复费用约

26、5万元,每年需修理费30万元。如果使用新型烧嘴,只需用两台烧嘴和10万元修理费,每年可以节约20万元/(台炉)。 2烧嘴停开车费用及其他费用次更换烧嘴从停车到开车所需时间约为6小时,期间气化炉是不运行的,后系统将会损失6小时以上的产量。气化炉投料开车后约有12小时是不合格合成气放空时间,期间会损失约20 吨煤,按照目前市场价计算约损失1.4万元 。在气化炉停车、开车期间,其他系统的设备都处于运行状态,期间将损失电能124000Kwh(约4.33万)。 其他工艺物料和原材料同样产生一定的损失。3新型烧嘴运行150天经济效益分析 每年可以减少因更换烧嘴引起的停开车4次,节约停开车费用(4.33+1.4)422.92万元/(台炉年)每年可以少使用四台烧嘴,节约修理费20万元/(台炉年)合计可以节约费用42.92万元/(台炉年)二、社会效益分析兖矿鲁化实现了研发新型烧嘴的技术突破,填补了国内在此方面的研究空白,巩固了兖矿鲁化作为煤化工基地的排头兵地位。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1