1、一期两台140MW机组已于2009年3月关停。目前在役4台机组,三期两台670MW机组是上海电气集团的产品,分别于2006年11月和2007年11月相继投产,是第一批国产超临界机组。由于是国产第一批超临界600MW等级机组,在设计、制造以及基建施工中,均存在很多问题。08年#5、6机组各安排进行了一次大修,09年10月份和今年2月份,各安排进行了一次小修,解决了大量问题。目前,机组运行状况良好。二、认真贯彻落实集团公司各项通知要求,对标排查,消除部分重大设备隐患我们按照集团公司有关文件要求,在省公司安生部的指导下,进行了专项检查,先后发现了很多重大隐患和影响机组安全生产的典型问题。通过梳理检查
2、和隐患治理,机组的安全可靠性得到了大幅度提升,下面就检查发现和解决的主要问题,汇报如下:1、#6机组再热器堵阀裂纹问题:按照中国大唐集团公司安生201010号文“关于开展水压堵阀检查的通知”的要求,我们在#6机组小修中,对#6炉再热器出、入口水压试验堵阀进行了金属探伤检验。再热器两个入口堵阀,经磁粉探伤检查,发现阀体存在多条裂纹:A、B侧堵阀分别有11条和6条表面裂纹。经技术人员现场鉴定为时效裂纹。因为采用浇铸工艺成型的铸造阀体,其自然时效期为1-2年。当时生产厂家将自然时效工艺改为人工代替,时效时间不足,阀体的残余应力无法释放,产生裂纹。该阀门长时间带温运行后,阀体的残余应力已彻底消除,按照
3、制定的修复焊补工艺措施,做了现场补焊处理,可保证堵阀长时间连续运行。#5机组计划今年4月份,利用线路春检机组停备的机会进行全面检查和处理。2、#5、6机组发电机全面检查按照集团公司安生200959号关于做好发电机定子铁芯松动检查治理工作的通知、安生200962号关于防止发电机转子引线螺栓烧损的反事故措施等系列文件,为防止发电机出现损坏事我们利用检修机会对#5、6机组发电机进行了全面检查。2009年10月份,黄岛电厂#5机组C级检修中,结合QFSN型水氢冷600MW等级发电机定子铁心现场检查及再收紧方案, 我们对#5发电机进行了全面检查。经检查铁心整体表面干净整洁,无掉齿或者齿面烧坏现象,只是汽
4、端端部有19处齿条有轻微松动情况,进行了相应补偿,按照工艺要求进行了收紧处理。修后进行了定子铁心绝缘电阻以及铁损实验,均合格。同时对发电机两侧端部固定情况,也做了详细的检查,固定压板和螺栓,均良好无异常。由于2009 年9 月,#6发电机发生了定子C 相线圈接地故障。虽然上海发电机厂在现场按照新工艺进行了彻底处理。但为确保安全,并确认检查处理后的情况。今年2月份,#6机组C级检修中,我们邀请上海发电机厂、山东电科院的专家一同对#6发电机进行了检查和鉴定。我们没有拆内、外端盖,只拆除出线盒一处人孔盖板,通过人孔进入励端端部,拆除励端阶梯铁心处挡风板进行了检查,汽端没有进行检查。检查发现:励侧端部
5、铁心局部挂有油珠,铁心有渗油现象,端部锥环背部存在少量油污,其它无异常。定子线棒、端部连接线、引出线、汇流管及绝缘引水管、绝缘胶木支架及支架螺钉、出线瓷套管、出线盒及中性罩盒等部件的连接、紧固、绝缘等均无异常。结合前期运行状况以及现场检查情况,专家一致建议:发电机设备状况良好,可不做抽转子检查。3、上汽600MW超临界汽轮机调节级蒸汽内缸温度套管问题:由于结构设计上不合理,上汽600MW超临界汽轮机调节级蒸汽内缸温度套管,容易在运行中出现泄漏、折断。上海汽轮机厂设计研究所于2008年1月3日,发出汽字第001号通知:鉴于部分电厂超临界600MW等级汽轮机,调节级蒸汽温度测点热电偶套管出现泄漏、
6、断裂,给机组运行带来负面影响,建议对超临界600MW等级汽轮机调节级蒸汽温度测点,做完善化处理。通知要求电厂,要择机进行检查确认。该问题在兄弟电厂曾出现过严重问题,集团公司检修重点内容中要求对上汽厂600MW机组的调节级温度套管进行检查。黄岛电厂#5机组于2008年5月8日,#6机组于2008年11月15日,高压缸解体后对该调节级温度套管进行了更换改造。将高压内上缸处的套管配合孔由63.5毫米扩大到67毫米;高压持环上半处的配合孔由40毫米扩大到42毫米,下部钻攻内螺纹M564并装焊保护套;热电偶外套管现场进行了更换并焊接。通过改进,彻底消除了设计制造中的重大设备安全隐患,确保了设备安全稳定运
7、行。 4、主油箱清理和内漏阀门治理按照中国大唐集团公司600MW机组检修中重点检查问题的要求,我们结合机组检修情况,对要求的具体内容,分专业采用对表排查的方式逐项进行了落实。汽机专业加大了汽轮机本体、轴系、润滑油、疏水管道以及调节保安系统的检查力度;锅炉重点关注了四管泄漏、空预器漏风以及支吊架的情况;电气重点进行了发电机的检查;金属专业安排进行了大规模的机炉外管管材普查和焊缝、管座的检查,发现了部分隐患。化学专业加大了汽、水、油、腐蚀和仪表的监控。对不符合项,利用检修机会全部进行了整改完善,有效规避了运行中的风险。#5、6机组小修中,我们将高低加危急疏水手动门全部更换为电动门,解决了高低加危急
8、疏水门频繁泄漏的问题,达到了阀门无泄漏目标,提高了机组经济性。阀门后新加装了温度测点,为运行人员提供了监视阀门内漏的手段,效果明显。在#5机组小修中,我们按照要求,对润滑油主油箱进行了检查清理,对滤网进行了改造,做了大量针对性工作。但由于工作不细致,检修中没有发现主油泵的注油器入口法兰泄漏,造成了修后开机中润滑油油压偏低,延误了两天开机时间。2010年2月#6机组小修中,发现主油箱内润滑油母管法兰石棉垫片出现了破损,全部更换为耐腐蚀改性四氟密封垫片。对所有的螺栓进行了紧固检查,避免了类似问题的发生。集团公司检修重点要求中,特别提出要加强对高低旁阀门的治漏。在检修中,我们严格按照要求,加大了高低
9、旁阀门的工作力度,与检修人员签订了责任状,采取了解体、研磨、更换密封件、改进控制器等一系列的措施。修后效果非常好,节省了大笔费用,避免了阀门冲刷,延长了检修周期,提高了机组的经济性。仅高低旁阀门内漏治理,机组降低煤耗约0.5克,成效非常显著。 #5、6机小修后,高低旁阀后温度均达到标准要求,#5机组低旁阀后最低温度只有30度左右。三、对照要求举一反三,黄岛电厂在检修中发现的典型问题。我们对照集团公司有关要求,特别是按照25项反措,修订了反措细则。结合安评、经评、重大危险源、技术监控和隐患排查治理活动,坚持从问题出发,从目标出发的原则,先后发现和解决了大批设备问题。有些典型问题,像汽轮机高调门阀
10、座脱出,双背压凝汽器真空低、发电机铁芯松动、锅炉四管泄漏等,很值得同类型机组借鉴。下面将黄岛电厂在检修中发现的典型问题进行重点介绍。1、高压调门卡涩、阀座脱出问题黄岛电厂汽轮机型号为N670-24.2/566/566,#5机组于2006年11月8日投产,#6机组于2007年11月14日投产。2009年9月,#5机组高压调门在顺序阀切换单阀运行时,发现#2高压调门反馈在46%卡住难以关下。检查发现,#1、3、4高压调门就地开度为18mm,#2高压调门就地开度为26mm。手动关闭#2高压调门,就地观察阀门不动,最终判断#2高压调门阀座浮起。2009年10月,#5机组B级检修中,解体高压#2调门,发
11、现该调门阀座确实浮起,阀座冲刷压偏痕迹明显。为彻底消除隐患,将四只调门全部割下返厂进行了彻底改造:重配了新阀座和定位销,阀座长度由原80mm加大到110mm,增大了配合紧力,彻底解决了阀座脱出的隐患。今年1月份,#6机组#4调门也出现了同样卡涩情况。小修检查确认#4高压调门阀座已脱出。参照#5机组的先例,我们将全部高压联合汽门返上汽厂进行了彻底处理。黄岛电厂两台机组的高压调门先后出现了同样情况,据了解部分同类型机组也出现类似情况(像省内的潍坊厂、滕州电厂等),说明上汽厂第一批国产超临界600MW机组的高压调门存在共性问题,应该引起同类机组的重视,有机会要进行彻底处理。2、高压导汽管弯头硬度不合
12、格、壁厚冲刷减薄较快问题。2008年11月#6机组大修中,对汽缸和高压导汽管金相检查,发现高压下缸左测和右侧,连接汽缸处的2只导汽管弯头,硬度达到293-302HB,硬度值大于ASME P91钢的硬度值应不大于250HB的标准。在检查中,还发现高压导管弯头存在冲刷减薄较快的情况。设计壁厚是47mm,测量高压上缸左侧导管弯头周围壁厚仅为40.8毫米,为确保机组的安全性,大修中对这3只弯头全部进行了更换。2009年10月,#5机组金属探伤检验中,发现#3高压调门后导汽管两只弯头硬度偏低;发现高压导汽管上缸和下缸弯头有5只弯头(规格27947.5)壁厚减薄较快,最小到了38.3毫米。将全部超标弯头进
13、行了更换。其他电厂的同类机组,也存在高压导汽管弯头壁厚减薄较快的问题。经研究和分析:厂家在高压导汽管上设计使用多个弯曲半径为90度弯头,只是为了布置紧凑,却忽略了汽流的冲刷问题。中压导汽管采用了弯管设计,目前没有发现异常。今年2月份,#6机组小修中,再次对高压导汽管弯头进行检测,壁厚,硬度均合格,没有发现超标情况。3、低温再热器频繁泄漏的情况。黄岛电厂低温再热器管排原设计采用的是固定筋板连接方式,定位筋板厚度为6mm,管子壁厚为4.21 mm,固定筋板直接焊在管壁上。由于焊接存在质量问题,焊缝和管子过渡不够,特别是筋板两端存在未焊透的情况。在筋板端部易形成较大的应力,咬边及应力集中的情况突出,
14、运行中膨胀受力,容易产生裂纹。另外,低再管排在厂家组装时,每根管子弯曲的角度存在差异,管排整形时,为使整体效果达到标准要求。管子与固定筋板存在强力焊接的情况。由于设计上存在不足,加上组装质量的问题,导致低再泄漏问题十分突出。在投产初期,2008一年内#5炉低再出现3次泄漏,#6炉出现了3次泄漏。泄漏点多在筋板端部未焊透部位,原因全部是膨胀受力将管子拉裂,严重威胁机组的安全运行。2008年,利用机组大修的机会,我们对#5、#6炉低温再热器进行了改造,将低再的管排定位固定筋板改为管夹固定。修后至今,设备运行稳定,没再发生再热器受热面泄漏的情况。4、双背压凝汽器回热系统滤网和喷淋孔堵塞问题。2009
15、年#5机组小修开机中,发生低背压侧凝汽器温度、背压异常升高等问题,反复排查发现是凝汽器回热系统滤网和喷淋孔堵塞,造成凝结水排水不畅,淹没钛管,导致真空下降。#6机小修前也发生过类似问题。双背压凝汽器滤网和喷嘴堵塞,导致真空不正常的情况,应引起双背压机组的注意。由于经验不足,首次遇到该情况,在问题处理中,我们走了较多的弯路,经过反复试验排查,最终确认是凝汽器回热系统出现了问题。检查清理后,效果非常明显,立竿见影。为根治发现的问题,今年2月份,利用#6机组小修的机会,我们采取了加装滤网溢流管、改进喷淋管材质和结构、加装水位监测手段、完善凝汽器水位报警等措施,彻底消除了隐患。5、高低加正常疏水不畅自
16、2008年3月份以来,黄岛电厂#5、6机组高低加频繁发生正常疏水不畅,危机疏水门频繁开启的情况,严重影响机组的经济指标。解体疏水阀门,发现主要原因是:高加凝结水的铁离子在疏水过程中析出,沉积在高加疏水调节阀处,导致阀笼通流孔堵塞。针对疏水调门出现的异常情况,我们一方面加强了水质监督,化学专业制定了防止除盐水铁离子超标的措施和监督手段。另一方面,汽机专业利用机组停备机会,对高加疏水调节阀阀笼扩孔,增大了通流面积,对低加疏水管路进行改造,至今没有再发生正常疏水不畅问题。四、遗留问题及下一步的工作思路黄岛电厂在机组检修中,通过抓重点环节,对照要求有针对性的做工作,杜绝和预防了很多重大隐患的发生,取得
17、了实效。但目前机组仍存在着的一些问题和隐患,有待我们继续深入研究,不断完善。需要进行重点治理和监控,突出表现在以下几个方面:1、黄岛电厂#5、#6锅炉末级再热器、末级过热器、分隔屏过热器以及后屏过热器等高温受热面,上锅厂设计使用了很多T23材质,所用材质耐热等级偏低,如果运行调整不当,长时间运行存在安全隐患。2008年,利用大修机会,我们将末级过热器向火侧U型弯,已经更换为T91材质。但是末级过热器背火侧U型弯、末级再热器和后屏等处的T23管子未更换;同类型锅炉的末级再热器(譬如省内的潍坊电厂),多次发生过热爆管的现象。小修时,黄岛电厂对末级再热器进行了取样分析,未发现明显过热现象。说明运行人
18、员对汽温的控制比较好。(为防止过再热超温,黄岛电厂制定了严格的控制措施,金属监督提出了明确的要求,将其作为重点监督和研究的对象,制定了完善的监督措施)。高温区域管段采用T23材质是否合适,安全可靠性能否得到保证,需要进一步研讨和实践。2、发电机的线棒分路流量试验,一直没有合适的手段进行。我们在发电机大修中,对发电机定子线棒进行了正反冲洗,在对内冷水定子线棒尝试做分路流量试验时,却找不到合适的流量测量装置和测试手段(尝试采用几种流量计均不成功),只简单进行了热水流试验,检查线棒的温升情况。我们非常希望借鉴兄弟电厂的成功经验,研究制定切实可行的测试方案进行全面测试。3、海水系统的防腐是个普遍“老大
19、难”问题。每年都要投入大量资金对管道和设备进行防腐。新技术和新材料的应用方面,我们进行了多种尝试,像将不锈钢管道更换为PPR材料;海水管道刷涂防污漆等,但效果都不是理想。#5、6炉小修期间,我们检查发现脱硫海水管道内部防腐层脱落严重,现采用环氧玻璃鳞片进行了喷砂防腐处理,效果有待验证。4、#6机组自2008年大修以后,一直存在#1轴承轴振超标问题,按照山东电科院的建议进行了多次调整。利用小修机会,两次对轴瓦进行垫高,效果不明显,有待于进一步分析处理。通过认真贯彻执行集团公司下发的中国大唐集团公司600MW机组检修中重点检查问题及相关文件,在大唐山东公司安生部的指导下,我们在600MW等级机组检
20、修维护的过程中,积累了一些经验,取得了一点成绩。但我们也清醒地认识到,搞好设备管理靠的不是一朝一夕,更不是一招一式,而是需要长期坚持不懈的努力,需要及时总结经验教训,拓宽工作思路和方法。黄岛电厂融入大唐大家庭的时间还较短,管理思路、方法、理念都与大唐的要求有一定的差距。今天集团公司为我们提供了交流的平台,大家共聚一堂,取长补短,共同探讨机组运行规律,总结成绩,交流不足,正是我们学习的好机会,恳请各位领导、各位专家将工作中好的做法和新的思路留给我们,对我们做好今后的检修维护提出好的建议。相信通过交流,大家对600MW机组的运行规律和特点,掌握的会越来越充分,认识越来越深刻,机组的管理水平肯定会更上一层楼。以上所述,不足之处,敬请各位专家批评指正。谢谢。
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