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造气工作总结.docx

1、造气工作总结造气车间2011年工作总结2011年已过去,对一年来的工作进行认真总结、梳理,找出工作中的失误、不足,进行分析整改。为今后的工作理顺思路,指明方向,确保工作能再上新台阶,更好完成本车间的各项工作任务。对车间一年工作从以下几方面进行总结:1、成本消耗方面:月份产量煤棒电指标完成节超指标完成节超1月5453.21720.00 1884.74 -164.74 185.00 154.50 30.50 2月9987.51800.00 2336.26-536.26 100.00 100.42 -0.42 3月16457.51800.00 1817.28 -17.28 90.00 63.26 2

2、6.74 4月20466.61780.00 1808.11 -28.11 90.00 74.76 15.24 5月21988.91735.00 1712.75 22.25 83.00 83.55 -0.55 6月24030.91738.80 1827.77 -88.97 80.22 89.74 -9.52 7月22161.211725.00 1746.61 -21.61 81.00 87.92 -6.92 8月22335.861725.00 1746.74 -21.74 82.00 90.17 -8.17 9月25464.051725.00 1720.45 4.55 81.00 82.85 -

3、1.85 10月25148.331650.00 1604.20 45.80 83.00 80.92 2.08 11月22075.291645.00 1672.46 -27.46 82.00 85.54 -3.54 12月合计215569.319043.80 19877.38 -833.58 1037.22 993.63 43.59 平均19597.211731.25 1807.03 -75.78 94.29 90.33 3.96 从上表可看出,2011年车间完成生产目标任务较差,煤棒耗只有5月、9月、10月完成指标,其它月均没有完成指标任务,特别是1月份,煤棒耗较计划超165kg。影响生产的主

4、要因素:1月份影响生产的主要因素:老三厂1、本月停车检修影响2578.75机时。 2、本月压负荷影响1898.13机时。2月份影响生产的主要因素:1、1月28日因四厂停电减机影响。 2、1月29日因一厂锅炉问题停车影响。 3、2月5日因压缩机跳闸影响。 4、2月9日因整备煤棒质量差造成煤气紧减机影响。 5、本月13日中班因合成问题停车检修2天影响。 6、主要是二期开车不正常影响。3月份影响生产的主要因素:1、3月15日中班生产系统电脑死机,造成合成氨全部停车影响。2、3月22日早班,整备送往造气煤棒湿且有大块,造成煤棒下料仓堵,减机影响。4月份影响生产的主要因素:1、本月造气炉况基本稳定,3月

5、27日早班因一厂来蒸汽无压力停车,中班、晚班开车影响,当日煤棒耗20.792吨,造成当月煤棒消耗上升18公斤。2、4月2日早班东造气2#系统电脑死机影响,当日煤棒消耗1.784吨,造成当日煤棒消耗超4公斤。3、4月8日早班0:30分,因一厂蒸汽原因减为4机生产,造成当日煤棒消耗1.906吨,造成当月煤棒消耗上升5公斤。4、4月14日中班、晚班由于四厂问题减机生产,当日煤棒消耗1.898吨,造成当月煤棒消耗上升5公斤。5月份影响生产的主要因素: 1、4月28日晚班因一厂问题减为6机当日煤棒耗1.738吨超计划指标3公斤,累计消耗上升0.5公斤2、4月29日因减机原因当日煤棒耗1.768吨超计划指

6、标30公斤,累计消耗上升1.8公斤3、5月2日中班由于一厂蒸汽紧减机生产,当日煤棒耗1.781吨,超计划指标46公斤,累计煤棒耗上升1.5公斤。4、5月3日由于煤棒灰分29.58%、发热值5360,当日煤棒耗1.774吨,超计划指标39公斤,累计煤棒耗上升1公斤。5、5月7日整备17#皮带坏上棒不及时,当日煤棒耗1.796吨,超计划指标61公斤,累计煤棒耗上升1.4公斤。6、5月10日因除氧站电缆原因停车影响,当日煤棒耗2.292吨,超计划指标557公斤,累计煤棒耗上升4公斤。7、5月18日晚班由于整备无煤棒减机,当班煤棒耗1.749吨,比计划指标超14公斤,累计煤棒耗超0.6公斤。6月份影响

7、生产的主要因素:1、6月3日,早班8机3:08因五厂煅烧故障一入压力减为10Kpa;中班接班8机12:35加为9机12kpa;晚班9机15kpa;煤棒耗:1.736吨2、6月4日,早班9机;中班9机;晚班接班9机17:20因重碱皮带压死减为4机,19:45加为9机15kpa影响7.33机时;煤棒耗:1.736吨3、6月5日,早班9机,中班因煤棒紧张减为8机影响5.83机时,晚班8机;煤棒耗:1.734吨4、6月6日,早班8机;中班9:30因煤棒紧张减为7机,晚班8机;煤棒耗:1.739吨5、6月13日,早班9机6:00因五厂皮带压死减为7机;中班7机11:30加为8机,影响15.23机时;晚班

8、8机18:35加为9机;煤棒耗:1.736吨6、6月14日,早班9机;中班9机15:30因干胺皮带断减为7机;晚班节7机21:35加为9机;煤棒耗:1.736吨7、6月16日25日,因整备车间煤棒供不上,一直减机生产。7月份影响生产的主要因素:1、6月28日晚班17:20分因造气循环水配电柜故障17:25分减机生产共计3.5台时,当日煤棒耗1733公斤。2、6月29日中班、晚班因煤棒紧张减机共影响22.08机时,当日煤棒耗1754公斤。3、6月30日晚班20:40因煤棒减为7机、20:55减为6机、21:10减为5机、21:55减为4机,22:55加为5机、23;10加为7机生产共影响23.5

9、8机时,当日煤棒耗1739公斤。4、7月1日早班1:45减为6机、5:45加为7机,8:25减为6机、13:10加为7机,共影响32.75机时,当日煤棒耗1739公斤。5、7月8日18:20因煤棒紧张减为7机当日消耗1791公斤。超66公斤6、7月9日、10日因煤棒减量生产,消耗1780公斤,超55公斤。7、7月11日23:30因煤棒不足减1机,当日消耗1745公斤,超20公斤8、7月12日因煤棒减机,当日消耗1836公斤,超111公斤。9、7月13、14日,由于煤湿整备煤棒紧张。6机生产。10、7月17日晚班18:10分因蔡金线故障减机影响,当日消耗1736公斤。8月份影响生产的主要因素:1

10、、8月3日因煤棒跟不上影响12.5机时。2、8月6日因四厂重碱皮带坏减机影响89.29机时,造成当日煤棒耗2.230,超计划505公斤。3、8月11日因煤棒紧张影响28.67机时,当日煤棒耗1.713。4、8月12日因煤棒紧张影响42机时,当日煤棒耗1.706。5、8月13日因煤棒紧张影响5.5机时,当日煤棒耗1.700。6、8月17日因煤棒质量差,碎沫多造成煤气紧张减机影响19.32台时,当日煤棒耗1.733,超计划8公斤。7、8月18日因检修线路影响94.13台时,当日煤棒耗3.360,超计划1.635吨。8、8月21日因整备煤棒紧张减机影响,当日煤棒耗1.748,超计划23公斤。9、8月

11、22日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.826,超计划101公斤。10、8月23日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.833,超计划108公斤。11、8月24日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.794,超计划69公斤。12、8月25日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.882,超计划157公斤。9月份影响生产的主要因素:1、8月26日因一厂电器问题减为2机,变换打循环保温,后逐步加机影响,造成当日煤棒耗3.229吨,超指标1.504吨。2、8月27日因电压失压跳闸影响,造成当日煤棒耗1.778吨,超指标53公斤。3、9月11日因五厂减速机故障共计影响50.83台时,煤棒耗1.993吨;超计划268

12、公斤。10月份影响生产的主要因素:1、9月26日因碱厂货位紧、仓位高减量,15:30分减1机为7机2、9月27日10月1日因碱厂货位紧、仓位高7机生产3、10月2日4日8机生产4、10月7日12:45分加为9机生产5、10月11日晚班8:30减为8机生产6、10月14日13:15因碱厂仓位、货位紧减为7机生产11月份影响生产的主要因素:1、本月主要是货位低减机生产影响2、11月5日早班0:43因烘干仓堵减量,0:50减为5机,2:50加为6机,影响1.83台时3、11月12日接七机,6:20因锅炉蒸汽紧减为5机,7:25减为2机,变换保温影响4、11月13日接班2机生产,7点加3机,交班3机,

13、8:20加四机,12:50分加六机本次共影响19.7机时;5、11月18日六机生产,晚班20:30因蒸汽紧减为5机。6、11月20日早班7:30加为七机生产。中班因四厂电缆着火减为两机,15:30加为七机生产,共影响19.7机时。原因分析:通过以上可以看得出,影响造气消耗成本的主要是:1、整备车间的煤棒质量、供应量是制约造气消耗的主要因素。2、外部因素造成加减机频繁,对造气影响也较大。3、电器仪表影响。因电器仪表原因造成3月、6月各停车一次,另外因电器原因,造成减机多次。4、造气本身系统大、运行不是太平稳,操作方面也影响一定的消耗。总之,要想实现消耗成本降低,必须确保大系统平稳运行,减少来自各

14、个车间、岗位的影响台时,只有这样,才能真正实现高产低耗。降消耗措施:1、 稳定好炉况条件,减少热损失和煤沫带出物,提高入炉煤棒利用率。2、 通过降低入炉蒸汽用量,提高半水煤气成份质量,达到高产低耗。3、 提高操作业务素质,发现异常及时处理,做到事前控制,关口前移。4、 抓好设备计划检修,确保设备不挡道。5、 利用市场化小指标考核作为调节手段,提高各班操作工工作积极性,去节约降低成本。2、安全环保方面:1、环保方面:2011年车间废水无外排,做到了废水零排放;2、安全方面:车间没有人身伤害事故发生,但车间安全生产方面运行情况不是太好,车间发生事故事件3起,给生产平稳运行带来较大影响,说明我们的安

15、全管理工作还存在很多问题和不足,需要我们认真反思。车间发生的事故事件如下:设备意外事故:2011年1月7日合成氨造气管道爆炸事故。事故主要原因是循环水中带有大量的氧,进入系统造成的。当时此系统停下后,洗气塔上水没有停,大量含氧的循环水经洗气塔后,氧在系统内越积越多,最终达到爆炸极限发生爆炸。 工艺操作事故:2011年2月15日1#吹风气过热段开裂事件。经事后检查,由于进燃烧炉煤气阀内漏,造成煤气进入燃烧炉,当时燃烧炉中部温度400左右,打开点火孔后,由于炉内负压造成空气进入炉内,混合后造成爆燃,爆燃后的气体冲击波冲击到过热段,造成过热段外皮开裂。2011年5月16日6#造气炉防爆板爆响事件5月

16、16日中班造气油泵供货厂家长佳液压设备厂技术员正在调整造气东1#油泵压力开关,9:30,油压高报警调试完毕,9:38,厂家技术员正在调试油压低报警时,因油压低于3.46Mpa,造成东6#造气炉煤总阀不起,吹风炉憋压,风阀防爆板爆响。10:18修复,投入正常运行。上述事故事件的发生,给公司生产及金大地公司造成了较为恶劣的影响,这也是在造气车间历史上所没有过的。这说明车间的安全工作还不到位,安全形势非常严竣。这些事故发生,再次给我们敲响了警钟,安全工作只有满分,没有及格,任何疏忽大意,都会给员工和公司带来不可估量的灾难。在以后工作中,我们通过抓员工安全业务知识培训、抓操作规程的执行、抓违章违纪等来

17、提高员工的安全意识和操作技能,确保生产的长周期安全平稳运行。三、设备技改方面:1、1月份,对造气加焦机下部布料管进行改造加高。改造前,因布料管低,造成炉内中间无煤棒,炉子吹翻频繁,带出物多。改造后,将布料管加高,炉况明显好转,下渣情况也大大好转。2、2月份,为了减少加焦器粘附堵塞,对24台造气加焦器进行割孔透气,改造后效果较好。3、2月10日,对栈桥输煤管进行改造,煤沫直接送到整备6#皮带,大大减少了煤沫入炉量,在炉况平稳运行和减少设备冲涮方面都起到积极作用3、6月份,对造气各炉集尘器下灰管进行改造,改造后效果很好,很少再出现煤沫堆积,另外煤沫也很少再带到吹风气,进一步稳定了炉况。4、7月份,

18、从本月开始更换部分炉底滑道及阀门。5、10月份,对造气炉进行烟囱除尘改造,安装渣场输渣皮带。6、10月份以来,对造气炉进行不停炉下灰改造,造气西6台不停炉下灰装置,从10月10日开始已陆续投入改造,11月20日全部投入运行。具体运行情况如下: 、炉况运行方面: 安装不停炉下灰装置的炉况与其它炉子相比,炉温平稳,翻炉次数少;炉条机转速与其它炉相比,要慢80转左右;下灰也比其它炉要好,反焦量小。 、气量供应方面:从目前情况来看,现在8机满量27kpa生产,开20台炉,较以前相比气量比较充足。 、其他方面:现在每班8小时下灰6次,每1小时多就要下一次灰,下灰工劳动强度大,而且巡检时间较短;安装不停炉

19、下灰后,一楼工不再一次次跑着下灰,减少了劳动强度,增加了巡检次数,保证了安全生产。、前景展望。目前造气停炉下灰,每班下灰6次,每次需要2分钟左右,也就是每台炉每班停炉12分钟;每天停炉36分钟,那么,24台炉每天停炉时间是864分钟(14.4小时);全部安装不停炉下灰后,每天可以节约半台炉消耗,每台炉每班消耗煤棒按23吨计算,1天消耗69吨;停14.4小时也就是每天节约半台炉消耗,可以节约35吨煤棒,每吨煤棒按1000元计算,每天可以节约费用3.5万元。根据以上情况分析,安装不停炉下灰的确能达到节能降耗,而且减少一楼下灰工的劳动强度,增加巡检次数,更加保证了安全平稳生产。四、管理方面:新合成氨

20、系统开车后,系统大员工多,管理难度大,车间在管理方面没有一套科学合理的管理方法,势必会进入恶性循环怪圈,问题会越来越多。为此,车间首先在管理人员上,进行明确合理分工,做到各负其责,又要无边界合作。管理人员工资高低与自己的工作政绩挂钩,通过职责划分,管理人员工作积极性都很高,你追我赶形成很好的管理氛围。从6月份开始,金大地实行市场化运行,员工成为市场化运作的主体,收入的高低完全掌握在自己手中。车间为了尽快让市场化运行深入人心,车间通过开会宣传发动,并拿金山运行结果作对比,激发了员工工作积极性和工作热情,操作工工作责任心增强,成本意识、节约意识明显提高,查隐患、治漏气、精心操作、稳定生产条件、节约

21、成本等成为自觉行为,改变了以往拨拨动动,不拨不动的被动局面。车间下一步,要进一步完善细化小指标考核,真正做到能者多劳。五、管理中存在的不足:1、新合成氨系统开车,工艺与老系统不一样,有些地方需要摸索、完善及造气炉况调整等原因,造成发生事故三起和煤棒消耗偏高。2、对外包单位监管、检查、考核等管理力度仍有待加强,真正让外包单位做好服务的理念深入人心。3、造气现场卫生清理不彻底,煤沫、灰尘大,影响环境。六、2012年工作计划 : 1、加强对员工的业务知识、技术水平培训,提高大系统生产操作水平,杜绝各类事故发生。2、加强各项工艺指标的管理和监督,特别是主要岗位工艺指标必须达到97%以上。达不到每低于一个百分点考核10元。3、造气岗位重点突破煤棒消耗,要确保煤棒入炉质量,保证炉况稳定,保证半水煤气成分的合格率,气量满足生产要求,达到不减机、减量,消耗完成公司下达指标,决不放过影响生产的人和事。4、严把和监督煤棒质量,做到每天抽检煤棒质量、湿度,做到入炉煤棒合格,对煤棒质量不合格的,根据情况对整备车间给予否决和索酬。5、一定加强外包公司监管,及时发现问题及时解决,不能因设备问题影响正常生产。6、做好车间市场化运行,降低成本消耗,让公司和员工实现双赢。 造气车间 2011年12月1日

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