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燃煤掺烧精细化管理.docx

1、燃煤掺烧精细化管理附件1QC小组活动成果资料汇总表序号申报班组名称QC小组名称QC小组活动成果名称小组成员姓名01优化配煤掺烧燃煤掺烧精细化管理苗承刚、洪庆、蒙嘉刚、谭定、牛志军、佟伏生、靳诚、侯斌、永、巍、肖济和、洪伟、邓星亮、文阳报送单位名称联系人姓名联系备注:成果资料附后。附件2QC小组活动成果资料样式封面QC小组活动成果报告 课题名称: 燃煤掺烧精细化管理 类 型: 问题解决型 QC小组注册号: QC课题注册号: 报送单位: 小组名称: 优化配煤掺烧 发 表 人: 二一二年 五月十八日国投电力控股股份有限公司2012年度QC小组活动成果发表会交流资料1、小组概况QC小组本着“攻克难点,

2、追求创新”的精神,在QC活动当中不断增强小组人员的质量意识,以达到“完善细节,提升品质” 目标。小 组 名 称优化配煤掺烧成 立 时 间2011.01小 组 类 型现场 型注 册 时 间2011.11课 题 名 称燃煤掺烧精细化管理小 组 人 数14人活 动 时 间 小 组 成 员姓 名性 别文化程度职 务职务分工1苗承刚 男本科副总经理组 长2李洪庆男本科总经理助理、燃料采购部副组长3蒙嘉刚男本科安全技术部经理副组长4谭定 男本科发电运行部经理副组长5牛志军 男本科发电运行部经理助理组员6佟伏生男本科发电运行部经理助理组员7靳诚男本科安全技术部运行管理专工组员8侯斌男本科发电运行部燃料专工组

3、员9刘永男本科发电运行部锅炉专工组员10李巍男本科发电运行部值长组员11肖济和男本科发电运行部值长组员12陶洪伟男本科发电运行部值长组员13邓星亮男本科发电运行部值长组员14沈文阳男本科发电运行部值长组员2、课题选择1)公司生产方针 加大煤种掺烧力度,降本增效。2)实际存在的问题 因电煤价格上升,造成火电企业发电成本上升,火电企业经营异常困难。如何降低燃料成本成为企业面临的难题,掺烧价格相对较低的印尼煤成为必由之路。容3)员工成长的需要 通过掺配煤优化,提高技术水平,实现自我全面提升。4)选定课题 优化配煤掺烧3、现状调查1)锅炉概况国投钦州发电公司一期工程装设两台630MW汽轮发电机组,锅炉

4、型号东方锅炉厂制造的DG1900/25.4-II2,为超临界直流炉,一次再热、单炉膛、尾部双烟道、采用前后墙燃烧方式、挡板调节再热汽温、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构型锅炉。制粉系统采用BBD3854双进双出筒式钢球磨煤机表1:锅炉主要参数表名 称单位B-MCRT-MCRBRL过热蒸汽流量t/h195018571857过热器出口蒸汽压力MPa25.525.425.4过热器出口蒸汽温度571571571再热蒸汽流量t/h1590.41519.81510.4再热器进口蒸汽压力MPa4.924.714.67再热器出口蒸汽压力MPa4.74.54.46再热器进口蒸汽温度327322

5、321再热器出口蒸汽温度569569569省煤器进口给水温度290287286炉膛截面热负荷MW/m24.354.184.18炉膛容积热负荷kW/m379.676.5376.54燃烧器区域面积热负荷MW/m21.631.561.57锅炉计算热效率(低位发热量)%94.0694.1594.18炉膛出口过剩空气系数1.141.141.14省煤器出口过剩空气系数1.151.151.15软化温度ST132015001360流动温度FT142015001430 灰成分二氧化硅SiO2%47.3258.8947.98三氧化二铝Al2O3%29.6828.6229.51三氧化二铁Fe2O3%10.783.5

6、97.24氧化钙CaO%4.571.843.52氧化镁MgO%1.210.860.81二氧化钛TiO2%1.071.070氧化钾+氧化钠K2O+Na2O%1.461.490.74三氧化硫SO3%2.910.011.04二氧化锰MnO2%0.090.08其他%1.633.558.84、目标设定1)领导支持 本次活动受到公司领导和部门经理的高度重视。2)人员保障 本小组成员具有丰富的现场实践经验和较强的团队精神。3)技术和资金保障 小组成员具有较强的工作能力,掌握实际运行经验及掺配煤情况。5、原因分析1)2007年掺配煤情况年入炉煤量为109.4万吨。其中掺烧印尼煤共2万吨,占总量的比例达到1.8

7、3%,全部为低热值印尼煤;燃用国内优混烟煤107.4万吨占总量的98.17。2)2008年掺配煤情况年入炉煤量为173.5万吨。其中越南煤掺烧时由于该煤种挥发分过低为无烟煤,造成锅炉燃烧着火不稳,灰渣可燃物高达12以上,不利于锅炉安全经济稳定运行,因此不再进行该煤种的掺烧。3)2009年掺配煤情况,年入炉煤量为198.2万吨4)2010年掺配煤情况,年入炉煤量为269.1万吨。5)2011年至11月份掺配煤情况,入炉煤量为354.39万吨。6、要因确认因电煤价格上升,造成火电企业发电成本上升,火电企业经营异常困难。如何降低燃料成本成为企业面临的难题,掺烧价格相对较低的印尼煤成为必由之路。201

8、1年6月份后,以具有代表性的秦皇岛港5500大卡山西优混煤炭为例,4、5、6月份其平均价格分别为777元/吨、820元/吨和838元/吨,分别环比上涨11.3元/吨、42.4元/吨和18.0元/吨,6月份的平均价比3月份上涨71.6元/吨,使得本来已普遍亏损的火电企业经营异常困难。秦皇岛港5500大卡山西优混动力煤月平均价格及其同比、环比变化情况7、制定对策掺烧试验的开展情况投产以来,2007年为保证机组调试的正常运行,采购煤种相对较好,基本为国内优混烟煤,接近设计煤种,因此掺配煤工作相对简单。从2008年开始,印尼煤在公司的掺烧比例逐年提高由19%到2010年的43%,2011年截至11月份

9、达到46%,印尼煤已成为公司掺烧的主要煤种。公司所燃用的煤种随着国内外煤炭市场的变化,煤种最多时达到15种不同的燃煤,其中印尼煤就达到7种,造成锅炉入炉煤的掺配工作复杂、难度大。掺烧印尼煤存在的问题1)印尼煤具有高水分、高挥发分、低灰分、低热值或中高热值以及中高硫分等特征。印尼煤挥发分达到50%左右,着火温度低,极易着火的特性会导致煤粉自燃与制粉系统爆炸等事故。2)燃用高挥发分印尼煤易出现“燃烧尖峰温度”形成局部高温区,燃烧器区域结渣与高温腐蚀倾向增加,危及锅炉设备安全。3)印尼煤高水分,引起排烟温度升高,排烟损失增大,同时烟气量的增加使除尘、脱硫等设备超负荷运行。4)印尼煤热值相对较低,掺烧

10、时制粉系统系统的出力超出设计值较多,对设备安全构成威胁。为此,公司在2009年10月委托西安热工研究院进行了1号炉印尼煤掺烧试验,试验目的如下1)了解燃用印尼煤后炉膛燃烧区、水冷壁区域燃烧产物(O2、CO以及H2S)分布情况。2)通过运行参数的调整,优化炉内贴壁温度及气氛,降低发生高温腐蚀与炉内结渣的趋势。3)确定锅炉燃用印尼煤的最佳掺烧比例以及掺烧方式。4)确定锅炉燃用印尼煤的最佳运行参数,并提出相关的运行调整方式和注意事项。试验结论1)磨煤机选型偏小,造成实际燃煤量远高于设计值,磨煤机基本处于最大出力状态,分离器折向挡板阻力大、调节范围小,易堵塞,导致煤粉较粗。2)锅炉采用了低NOX燃烧器

11、、分级燃烧措施,在炉内实现低氧燃烧,使煤粉在炉内的燃烧效果变差、燃尽时间加长,当煤粉较粗时,造成屏过结渣、炉膛出口温度升高,以及水冷壁的高温腐蚀。3)满负荷工况修正后的排烟温度均在140以上,高出设计值(129)10以上,再加上燃煤量大、烟气量大,排烟热损失较高,对锅炉效率影响较大。4)燃烧器区域侧墙水冷壁存在较为严重的高温腐蚀倾向。两侧水冷壁区域形成较强的还原性气氛,大多数测点处氧量接近0%、CO浓度大于5000ppm,H2S含量大于100ppm,部分区域H2S含量大于500ppm。经燃烧优化调整后,A侧墙水冷壁的贴壁气氛明显好转,但是B侧墙仍存在较高的高温腐蚀倾向。5)NOX的生成量在30

12、0mg/m3以下,部分工况低于200mg/m3,不但低于设计保证值不大于400 mg/m3的要求,也远低于国内同类机组的排放水平。6)考虑到制粉系统的安全性与降低炉膛高温腐蚀倾向的要求,燃用印尼煤时应满足入炉煤煤质如下:A、干燥无灰基挥发分(Vdaf)不大于45%。B、收到基全硫(St,ar)不大于1.0%。8、对策实施根据试验结论采取燃煤掺烧方案 印尼煤着火迅速,属于极易自燃与爆炸的煤种,制粉系统防爆是燃用印尼煤首要考虑的问题。考虑到制粉系统的安全性与降低炉膛高温腐蚀倾向的要求,燃用印尼煤时应控制入炉煤煤质如下:1) 收到基全硫(St,ar)不大于1.0%; 2) 干燥无灰基挥发分(Vdaf

13、)不大于45%。3) 神混煤具有严重的结渣性,且本身也属于极易着火煤种,印尼煤与神混煤的掺烧比例不宜超过50%。4) 优先采用炉前预混的掺烧方式。降低了入磨燃煤的水分与挥发分,对保证制粉系统的干燥出力以及安全防爆均有利。5) 短期单磨印尼煤时,单磨印尼煤的磨不超过两台磨。6) 单磨印尼煤的磨应维持较小出力,不大于48t/h;7) 磨出口温度控制小于60,旁路风门开度不大于35%;8) 监测磨出口CO浓度,如有异常升高应立即处理。掺烧大友煤时锅炉主要运行参数控制范围表 参数控制值调整目的说明氧量3.13.5%(600MW)增加燃烧器区域的氧量,降低炉膛的高温腐蚀及结渣倾向负荷300MW对应氧量控制在5.05.5%二次风室调整门15100提供燃料燃烧所需氧量对应磨煤机运行时开度在60100,对应磨煤机停运后开度为1520内二次风3格降低内二次风比例,增加外二次风量,同时兼顾保护燃烧器喷口开度试验确定,运行中不再调整外二次风50%提高旋流风量,强化风粉混合 掺烧大友煤时全部置50即燃煤位,印尼煤两侧两个置80即燃油位燃尽风门开

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