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加氢装置流程优化项目建议书Word文档下载推荐.docx

1、由于换热流程设计及操作问题,部分关键台位换热器面积不够,高温反应流出物热量回收利用不甚理想,混氢原料油换热温度偏低,仅240左右,反应加热炉加热负荷偏大。此外,装置低温位热量未考虑回收利用,全部冷却排弃,使得装置能耗偏高,达25.1 kgEo/t。在确保产品质量的前提下进行汽提、分馏过程操作优化。三、装置现状及预测:1、 物料平衡本次装置能量优化改进的基准处理量为83 t/h,主要参照装置操作规程数据,相关物料平衡见表2.1-1。表2.1-1 装置物料平衡项目进料名称流量/kg/h收率/%原料原料油(焦化汽柴油)83000100.0氢气6640.8合计83664100.8产品改质料-1(精制汽

2、油)1500018.12#燃料油(精制柴油)6800081.9干气660836602、 能耗指标根据装置操作规程数据,装置处理量60万吨/年的能耗情况见表2.2-1。表2.2-1 装置能耗数据序号单位数值能耗/MJ/t1循环水t/t2.9312.292凝结水-0.01-2.993电kWh/t35.91425.174燃料气0.01511.915氮气Nm3/t1.096.876净化风1.562.4871.0MPa蒸汽29.7083.5MPa蒸汽0.0258.949除盐水0.055.14装置总能耗1049.51(25.1kgEo/t)可以看出,燃料和电在装置能耗中占主要部分,加热炉、压缩机构成了装置

3、的主要耗能单元。3、换热网络夹点分析因装置换热流程设计问题,高温反应流出物、精制柴油等热物流热量回收并未实现优化。表2.3-1列出了装置冷热物流相关数据。考虑到高压区换热器、管线等投资较高,初步选取40作为换热网络改造设计的最小传热温差(可以根据投资情况进行调整),换热网络的夹点分析如图2.3-1所示。结果显示,最小热公用工程为307104 kcal/h,夹点温度为220。现有换热网络的网格图如图2.3-2所示。表2.3-1 装置冷热物流数据物流名称流量t/h初始温度目标温度热负荷104kcal/h热物流反应流出物104.4346502688汽提塔顶油气151006231分馏塔顶油气21170

4、40272精制柴油63261802冷物流混氢油105553001904低分油8445210775分馏塔进料83200235185分馏塔底重沸110340图2.3-1 换热网络夹点分析图 (T=40,Tpinch=220)图2.3-2 现有换热网络网格图基于换热流程夹点分析T-H图,可以得到以下结论:1)在全温度范围内装置冷、热物流的组合曲线对应的温差均较为均匀,以此要求换热网络设计必须避免大温差的交叉换热,以免造成穿越夹点换热的情况。2)实际消耗的热公用工程远高于所选取的传热温差对应的最小热公用工程,说明现有换热流程存在较大的优化空间。3)从现有的换热网络网格图可知,反应流出物与低分油的换热过

5、程存在热量向下穿越夹点换热;同时,精制柴油与分馏塔进料的换热过程存在热量向上穿越夹点换热,现有换热匹配未能很好实现温度对口、梯级利用。4 、低温热利用情况:目前,装置中大量的低温余热并未有效回收利用,直接由空冷水冷冷却排弃,在能量无谓浪费的同时,耗用了大量的冷公用工程。表2.4-1为装置现有低温余热资源情况。表2.4-1 装置主要低温余热资源热流名称进冷却器前温度,出冷却器后温度,104 kcal/h备注99.5144653高压物流25268971511056表2.4-1中热物流的冷却温位及热负荷表明装置的低温余热回收利用潜力明显。由于装置换热网络设计不优化,导致大量的低温余热直接冷却排弃,如

6、反应流出物及塔顶油气等热物流在140以上进入冷却,精制柴油在100左右进入冷却,能量浪费严重。四、技术方案、设备方案和工程方案1、换热流程优化改进本次加氢精制装置用能优化主要侧重装置换热流程调整改进,提高混氢原料油的换热终温,减少加热炉负荷及燃料消耗,降低装置能耗。1.1流程优化方案由于混氢油与反应流出物的换热面积不足,高温反应流出物热量回收不充分,约144进入空冷,同时造成混氢油换热终温严重偏低。考虑在E2103后增加一台反应流出物混氢油换热器E2103/B,与E2103串联,强化反应流出物热量回收,提高混氢油的换热终温,从源头降低反应加热炉负荷以及反应流出物空冷器的负荷。配合反应流出物热量

7、回收调整,进行混氢油、低分油的换热量分配优化。考虑充分回收精制柴油的热量,在精制柴油低分油换热器E2105/A, B后增加一台换热器E2105/C,与E2105/A, B串联,以优化调整低分油与精制柴油及反应流出物的换热负荷分配,在保证低分油进汽提塔温度的前提下,适当降低分油反应流出物的换热负荷。分馏塔顶油气温度由170冷却至40温差较大,增加了空冷电机电的耗量和水冷循环水的消耗,在低分油后新增加一台低分油与分馏塔顶油气换热器,降低循环水和电的消耗,通过优化流程降低生产成本提高装置效益。优化改进前后的反应流出物换热流程,以及精制柴油换热流程分别如图3-1、图3-2和图3-3、图3-4所示。装置

8、换热流程优化调整后,混氢油的换热终温从目前的243升高至271,低分油的换热终温从目前的210升高至220。反应加热炉负荷从497104 kcal/h降低至305反应流出物的换后温度从144降低至118,精制柴油的换后温度从97降低至80,冷却负荷从1056104 kcal/h降低至715表3-1 装置主要低温余热资源改进后进冷却器前温度,118472851508093715优化改进后的换热网络网格图如图3-1所示,对比图2.3-2可知,低分油跨夹点换热温度从146提高至156,跨夹点换热量减少。换热网络工程情况:换热网络实施改造后,现有的空冷器和冷却器等换热设备予以保留,极端工况或事故状态下

9、投用,以保证装置正常生产。本次用能优化涉及的工程改造包括:(1) 在反应流出物混氢油换热器E2103后新增一台换热器E2103/B。改造后反应流出物换热器顺序为E2101,E2102,E2103/A, B。(2) 在精制柴油低分油换热器E2105/A, B后新增一台换热器E2105/C。改造后精制柴油换热器顺序为E2108/A, B,E2105/A-C。(3) 相应的换热管线调整。2 新增设备选择本次加氢精制装置能量优化改造主要涉及换热网络调整,包括新增或更换部分换热设备,以及部分管线调整。新增或更换换热设备情况见表4.2-1。表4.2-1 新增/更换换热设备一览编号设备名称规格型号新增台数重

10、量t投资估算万元E2103/B反应流出物-混氢油换热器LUP900-353-9.8/9.4-2/D300-1922136新增, 与E2103串联E2105/C柴油-分馏塔进料换热器BES800-2.5-160-6/25-4I24新增, 与E2105/AB串联3、分馏塔顶油气-低分油换热器33193五、投资估算费用(万元)一设计费25万元二设备费用193万元三工艺材料66万元四电气、仪表10万元五安装费用50万元六土建施工费30万元七防腐、保温费用35万元九409万元六. 经济效益核算:6.1、节能收益计算处理量预测改造后效果单价共计装置处理量按83 t/h反应加热炉负荷约182104 kcal

11、/h,加热炉热效率按90%,燃料气热值按950104 kcal/t,则可以节省燃料气287kg/h。按8000小时/年计,则每年节约燃料气2295吨/年,折合装置能耗降低约2.44 kgEo/t燃料气单价2000元/吨459通过反应流出物、精制柴油等换热流程调整,增大换热面积,提高了混氢油进加热炉前换热终温,降低了反应加热炉的加热负荷。分馏塔顶油气空冷电机22KW/时、柴油外送空冷30KW/时按8000小时/年计,则每年节约用电416000KW/年电0.7元/KW29.12分馏塔顶油气空冷全停、柴油外送空冷全停6.2、整体效益核算项 目年产量吨/年产品单价(元/吨)指标值(万元)备 注建设投资409成本分析2.1年折旧费用38.810年折旧,净残值5 节能收益488.12年均利润(万元)449.32回报期(年)0.91

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