ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:9 ,大小:18.35KB ,
资源ID:1764832      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/1764832.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(利用化学清洗剂FZC1防止硫化亚铁自燃.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

利用化学清洗剂FZC1防止硫化亚铁自燃.docx

1、 利用化学清洗剂利用化学清洗剂 FZC1 防止硫化亚铁自燃防止硫化亚铁自燃 利用化学清洗剂(FZC-1)防止硫化亚铁自燃 硫化亚铁自燃是石油化工行业中经常发生的现象,分析原因,主要是设备管道处于载流工作环境,工作介质中的硫、特别是硫化氢与设备材质发生化学反应,在设备和管道表面产生硫化亚铁。近年来。国内多套化工装置相继发生了硫化亚铁自燃损坏设备的事件。扬子石化股份有限公司加氢裂化装置为典型的载硫装置,多处设备运行于硫化氢工作环境,每次修过程中该装置的第一分馏塔和液化气处理塔的塔顶冷却器、脱硫系统各设备打开时,常会发生硫化亚铁自燃现象。为此采取了一定的措施,包括设备打开前碱洗,打开时进行水冲洗等,

2、但效果不明显,无法从根本上消除设备中硫化亚铁的自燃,每次检修、改造工作十分被动,且碱洗涉及环保问题。2001年大检修中,加氢裂化装置首次使用了山东屹东实业有限公司研制的 FZC-1硫化亚铁化学清洗剂,对载硫工作环境的 8台大型换热器进行了化学处理。2002年950#停车消缺过程中,再次使用了该化学清洗剂对 DA-955进行了循环清洗,两次化学清洗均达到了预期效果。化工装置中的硫化亚铁自燃,主要是检修过程中打开设备时,附着于设备表面的硫化亚铁油垢与空气接触,硫化亚铁和氧气发生化学反应,产生自燃。目前工业上防止硫公亚铁燃烧的方法主要有以下 3种:a)隔离法:即防止硫化亚铁与空气中的氧气接触,如用氮

3、气保护、水封保护等。b)清洗法:将硫化亚铁从设备上清洗,如对设备进行机械清洗、化学清洗等。c)钝化法:用钝化剂进行设备处理,将易自燃的硫化亚铁转变为较稳定的化合物,从而 防止硫化亚铁的自燃。隔离法适用于在线保护,但在检修过程中很难有效防止硫化亚铁的自燃。钝化法的成本较高,且不能将硫化亚铁从设备上除去。清洗法包括物理清洗和化学清洗,物理清洗主要是利用特殊机械清洗设备表面垢层;化学清洗有碱洗、酸洗、有机溶剂清洗,以及根据不同结垢采用的表面活性剂与碱、有机溶剂等组成的混合化学清洗溶液的清洗。相对而言,清洗法简便有效,而且成本低,是比较常见的方法。目前广泛采用的炼化设备的化学清洗,实际上是传统的清洗法

4、与钝化法相结合,即在化学清洗剂中再适当地添加了钝化剂的成份。石油化工设备上的硫化亚铁,表现为硫化亚铁针对不同设备环境,分别与轻油、重油或焦油混杂在一起,形成的吸附于设备金属表面的含硫化亚铁油垢。因此,清作设备表面的硫化亚铁,不是简单的清除硫化亚铁,而且要兼顾清除渍垢,以便清除深层的硫化亚铁。FZC-1型硫化亚铁化学清洗剂,是基于硫化亚铁较高的活性和被螯合能力的原理,由一种螯合剂加入适当比例的碱、表面活性剂、缓蚀剂等有效成分合成,具有很强的水溶性和分解性,对设备的腐蚀性低。螯合剂主要用来使硫化亚铁转化为可溶性的氧化铁和硫,并使硫化氢的释放减少;碱的作用一般是脱脂;表面活性剂的作用则是加强螯合剂在

5、油垢层的渗透,有利于深层硫化亚铁的脱除;缓蚀剂则是在金属表面形成保护膜,这样可以减少设备清洗后,在使用过程中硫化亚铁的生成,起到对设备的保护作用。FZC-1硫化亚铁高效化学清洗剂的主要物化性质见表 1:表 1 FZC-1 硫化亚铁高效化学清洗剂的技术指标 项目 质量指标 试验方法 外观 红褐色液体 目测 密度(20)/g cm-3 1.041.08 GB/T1884 pH 值 79 GB9986 使用环境/3080 3.1首次使用 加氢裂化装置有多台换热器处于高 H2S浓度工作环境,其中分馏脱戊烷塔顶水冷器介质中 H 2浓度正常达 4%(wt),液化气处理单元 5台换热器介质中 H2S浓度均为

6、 100ppm,脱硫单元的 3台换热器介质中湿 H2S浓度正常为 2.5%(wt)。极高学 H2S导致了严重的设备腐蚀,产生了大量的的硫化亚铁,每次检修过程中上述换热器都会发生硫化亚 铁自燃现象。2001年大检查修中,首次使用清洗剂对上述设备进行了化学处理。3.1.1配量 根据设备上 FeS的集结程度,FZC-1化学清洗剂与水按一定比例配量使用,其有效配比范围为 1120。在本次化学处理中,FZC-1化学清洗剂与水按 1:10(剂:水)的配比配量使用。3.1.2化学处理前的准备工作 为了有效、快速地将加氢裂化装置换热器内集结的硫化亚铁处理干净,提高钝化剂的利用率,缩短清洗时间,根据化学处理方案

7、具体要求,在停工过程中对设备进行了倒空、隔离、高温蒸煮。3.1.3化学清洗流程 8台大型换热器清洗流程示意简图见图 1。图 1 钝化清洗换热器流程图示意图 3.1.4清洗步骤 a)在装置现场,根据水冷器的流通体积,安 10%的溶液浓度准备化学清洗剂;b)将化学清洗剂在配液槽中与水混合均匀制成 10%的溶液;c)通过加剂泵由临时管线注入换热器,再由换热器上部返回配液槽;d)循环 24小时;e)随着表洗过程的进行,化学清洗剂溶液的颜色逐步变淡,直至无色,此时清洗过程结束。清洗剂使用情况见表 2。表 2清洗剂使用情况一览表 设备 流通体积/m3 清洗剂 使用量/t 溶液浓度,%(wt)循环时间/h

8、EA-119 2.02 0.2 9.86 4.0 EA-901 1.25 0.15 11.94 2.5 EA-902 1.63 0.15 9.17 2.5 EA-904 11.25 1.2 10.62 4.0 EA-957 10.87 1.15 10.54 4.0 EA-958 11.33 1.15 10.11 4.0 合计 38.35.4.0 21.0 3.1.5废液处理 清洗结束后,对各换热器的化学清洗液最终采样分析,其结果见表 3。表 3 清洗污水分析表 设备 残液 pH 值 油含量/mg 1-1 硫化物含理/mg 1-1 COD/mg 1-1 悬浮物/mg 1-1 EA-119 9.1

9、7 34 8.3 356 155 EA-901 8.15 15.7 6.4 345 185 EA-902 8.90 14.5 7.8 325 201 EA-904 9.43 25 9.5 402 178 EA-957 8.66 19.6 7.1 388 211 EA-958 10.74 38.6 10.8 429 230 指标 610 150 40 600/由表 3可见,该化学清洗剂剂对硫化亚铁有较强的化学清洗效果,废液符合直接排放标准,可直接排放至污水处理场。3.1.6清洗效果 打开化学清洗后的换热器,换热器管束表面已没有明显的硫化亚铁沉积物;个别硫化亚铁油垢沉积比较严重的换热器如 EA-9

10、85,化学清洗后其管束表面的油垢亦已明显减少、松软。各换热器打开过程中未再出现硫化亚铁自燃的现象,大部分换热器管束表面洁净,有金属光泽,表面钝化层呈现黑褐色,换热器检修过程中未再出现硫化亚铁尘块随风飘扬的现象。3.2再次使用 2002年 5月,加氢装置 950#脱硫系统因塔底再沸器 EA-958腐蚀严重,再生塔 DA-955塔被迫停车消缺,为防止检修中 DA-955塔盘及管线出现硫化亚铁自燃现象,厂技术科与加氢裂化车间研究决定再次使用 FZC-1硫化亚铁高效化学清洗剂对DA-955塔进行循环清洗。DA-955循环冲洗流程见图 2。图 2 DA-955循环冲洗示意图 3.2.1化学处理范围 a)

11、再生塔塔釜(是本次清洗的主要对象);b)再生塔内壁、塔盘、集油箱等塔内构件。3.2.2化学处理前的准备工作 本次化学清洗安排在停工过程中的两次蒸塔、洗塔进行之后进行,因为此时塔内构件上附着的大部分油泥已被洗掉,药液进入进可以更加充分地与构件进行接触,提高药液利用率,缩短清洗时间。3.2.3化学清洗流程 冲洗循环液由加剂泵抽出,经 DA-955塔顶回流管线进入 DA-955,保持 DA-955塔底液面在 80%,再由塔釜返回至配液槽进行循环冲洗。3.2.4钝化步骤 a)错开 FC-9527正线截止阀的法兰以及 DA-955塔釜至 FA-954截止阀的法兰,并分别接上临时软管;b)将 32.5t

12、水加入配液槽中并启动加剂泵入再生塔;c)当塔底液面 L9518为 80%时打开 DA-955塔釜返回到配液槽的截止阀;d)将 3.25t 化学清洗剂加入配液槽;e)流程改为闭路循环,冲洗 4小时;f)停加剂泵,关 DA-955塔釜返回到配液槽的截止阀,浸泡 DA-955塔釜 12小时。3.2.5废液处理 FeS钝化剂为红褐色,3.25t 钝化剂加入装置系统后循环冲洗水由透明逐渐变为混浊,并产生悬浮物及黑色的微粒,溶液上部有较明显的油迹,对循环溶液采样分析,其结果如表 4所示。表 4清洗污水分析表 项目 pH 值 油/mg 1-1 硫化物/mg 1-1 COD/mg 1-1 悬浮物/mg 1-1

13、 数据 9.08 51 3.2 479 155 指标 610 150 40 600/分析表明污水完全达到向处理场排放的标准。3.2.6清洗效果 a)开人孔后对塔内气体的分析:氧含量 20.17%,含 H2S5ppm,具备了进塔施工的条件;b)进入塔内检查,塔盘表面洁净,有金属光泽。塔内无异味,但集油箱内油泥仍积存较多,后用消防水清洗。在整个检修过程中,塔内没有出现自燃冒烟的现象,使用 FZC-1化学清洗剂达到了预期的清洗效果。a)FZC-1型硫化亚铁化学清洗剂应用过程简单、快捷,无环保问题;b)FZC-1型硫化亚铁化学清洗剂防止硫化亚铁自燃效果明显;c)石化装置多为载硫工作环境,发生硫化亚铁自燃的现象日趋增多。加氢裂化装置应用 FZC-1型硫化亚铁化学清洗剂,值得借鉴和推广。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1