1、、混合脱水混合脱水即烧碱装置送来的氯化氢与乙炔装置来的湿乙炔气直接进行混合,然后通过二级石墨换热器,用-35冷冻盐水深冷到-142,原料气中的水分被氯化氢吸收,呈40%的盐酸雾析出,再通过除雾器进行分离。这种方法理论上可以将原料气中的水分降低到0.0165%(wt),实际上冷凝过程中形成的盐酸雾不可能全部分离下来,生产中测到的水分含量远大于理论值。、混合脱水硫酸干燥近年企业新建的装置中有采用混合脱水后再加硫酸干燥的工艺,在混合脱水后再用98%的浓硫酸进行深度干燥,进一步降低了原料气中的水分含量。只是在对混合气进行硫酸干燥的同时部分乙炔气被硫酸碳化,当温度高时,此种情况更加严重,导致吸收水后95
2、%的硫酸杂质含量增加。被污染的硫酸无法回收利用,销售困难。、变压吸附脱水此技术利用活性吸附物质吸附水分,通过气体压力变化脱除乙炔气水分,由于乙炔具有不饱和三键,性质不稳定,在压力较高时易发生自聚分解,进而发生爆炸,在实际操作中,使用压力不得超过150kpa(g),压力变化围较小,不宜采用此方法脱水。且脱水深度不够,产品气仍含有较多水分,不能满足生产需要。、变温吸附脱水此技术是引进国外先进氯乙烯生产技术的一部分,乙炔气采用变温吸附进行干燥,乙炔气中的水分含量最低可以达到3ppm(v/v)。原料氯化氢采用98%浓硫酸进行干燥,可将氯化氢气体中的水分含量控制到50 ppm(v/v)以下。2、原料气脱
3、水工艺选择根据我厂现有的混合脱水工艺,综合考虑投资、运行及满足生产要求,可采用原料气单独脱水工艺,将现有混合脱水的系统单独用于脱除氯化氢气体中的水分,乙炔采用变温吸附工艺,将水分控制在50 ppm(v/v)以下,即可满足生产要求,降低投资及运行费用;又可避免因原料气含水高而带来的对生产的不利影响。三 、工艺方案及流程说明1、工艺方案本方案采用变温吸附技术,分为两条独立的生产线,每条线配套20万吨氯乙烯装置。1、原料及产品气规格序号项目原料气产品气1组成%v/vC2H295.86598.25N21.2451.75H2O2.8950ppm2温度33153压力kPa(g)8010060804气体流量
4、Nm3/h100002、工艺流程说明乙炔气经过阻火器进入本装置,冷却到2,进入乙炔气聚结器,除去冷凝水雾,送入乙炔干燥塔进行干燥,干燥合格的乙炔气供氯乙烯合成用。每条生产线使用三台并联的干燥塔,其中两台吸附,一台进行再生。再生过程中先通入一定量的氮气吹扫干燥塔;经过加热的氮气进入干燥塔,带出水分后进入冷却器,冷凝分离出水分;加热过程结束后,用冷氮气将干燥塔冷却。整个加热、冷却过程中,氮气由鼓风机进行循环利用,只有极少量的补充。3、工艺流程简图:乙炔干燥工艺简图 合成去乙炔乙炔干燥塔再生工艺简图 氮气四、主要设备技术参数及关键阀门设备名称规格数量备注干燥塔200010000LL6乙炔冷却器120
5、06000LL乙炔气聚结器再生气鼓风机Q=10000Nm3/h P=50kPa两开两备5再生气鼓风机冷却器9003000LL再生气加热器8007再生气电加热器8再生气冷却器4500LL9再生气二级冷却器110010再生气聚结器11自控阀门DN5012DN8013DN10014DN150DN20016DN25017DN40018DN45019手动阀门2021液压站成套设备自控阀用五、公用工程消耗1、氮气(再生干燥塔用)压力:100kPa(G)温度:环境温度最大流量:1450Nm3/h(间歇使用)单耗:19.3 Nm3/tVCM2、循环水(再生气冷却器用)500 kPa(G)上水温度:32回水温度
6、:40流量:220 t/h3、电(电加热器、鼓风机用)380/10000 V 380 Hz14 KWh/ t4、蒸汽700kPa(G)饱和温度1.6 t/h(间歇使用)0.024 t/t5、冷量规格:0 最大量:5275440 KJ/h单 耗:120495 KJ/ t六、项目投资估算工程项名称费用一设计费估算80二专利费和专有技术费100三工程建设费1428.5设备购置费957.75安装工程费360.75建筑工程费110四开车费及人员培训费28五分子筛190总费用1826.5上述费用不包括配套公用工程,公用工程可利用现有公用工程系统的余量。所需占地面积约1200m2左右(不包括冷冻及公用工程装
7、置)。七、实施计划、 计划实施进展情况:2012年1月 项目立项、初步设计、完成相关审批手续2012年2月 审批手续完成后,进行设计、设备制造等工作。2012年4月 土建施工2012年7月 设备、管道安装2012年9月 管道吹扫打压、设备调试,电气仪表调试2012年10月 假物料试车2012年11月 调试及验收。八、资金来源:项目资金来自集团自筹。九、 经济效益分析目前转化器泄漏维修成本上下封头、管道拆装转化器修理触媒翻倒税费合计费用(万元)0.250.50.20.05转化器泄漏统计表2010年8月9月10月11月12月泄漏台数2011年1月2月3月4月5月6月7月22合计泄漏132台2010
8、年10月-2011年9月一年泄漏122台修理费用132万2010年10月-2011年9月修理费用122万2010年10月到2011年9月,转化器更换33台算,转化器大修费用为30万/台,转化器大修费用为33台30万/台=990万。我厂2011年触媒消耗为1.73Kg/吨PVC,设计为1.2 Kg/吨PVC,比设计值偏高0.53K g/吨PVC,触媒消耗成本比设计增加40万吨0.53Kg/吨PVC=212吨,目前触媒价格为6.5万/吨,触媒消耗成本比设计增加2126.5=1378万,若与采用乙炔分子筛干燥的厂家相比,如茌平信发触媒消耗为:0.8 Kg/吨PVC,每年我们触媒消耗成本比茌平信发高:
9、(1.73-0.8)Kg/吨40万吨6.5万/吨=2418万。 每年因混合脱水效果不好,原料气含水过高,转化器泄漏造成的生产成本为990+1378=2368万,此成本不含因原料气含水过高副反应增多导致的乙炔损失和氯乙烯精制过程中乙醛的存在增加精馏能耗、降低氯乙烯收率造成的生产成本增加。乙炔干燥装置生产运行成本:消耗项单耗部核算单价40万吨/年成本氮气0.32元/m247万循环水0.12元/t21.12万每年按8000小时电14 KWh/ tVCM0.32元/ KWh179.2万蒸汽0.024 t/tVCM98元/t94万冷量120495 KJ/ tVCM0.67元/t153万单耗为0度水694
10、.32万投资回收期限:投资回收期=装置投资成本(节省成本装置运行成本)= 1826.5(2368694.32)=1.09年,投资回收期为1年零两个月。十、结论、 综上所述,新增乙炔变温吸附脱水干燥装置,将现有的乙炔、氯化氢混合气干燥装置改为氯化氢脱水装置,乙炔、氯化氢先单独脱水,然后混合,相比现有混合脱水工艺,脱水混合工艺原料气含水量较低,转化器不易泄漏,维修成本低,触媒使用寿命较长,触媒消耗成本低,翻倒次数少,有利于减少职业危害,副反应少,氯乙烯质量好。由于我国汞资源已经接近枯竭,国际间汞贸易受制于国际汞公约,在新型无汞催化剂研发没有取得突破的情况下,随着新建PVC项目的增加,触媒需求量增加,价格会进一步上涨,随着新建产能的投产,未来我国PVC产能会过剩,PVC利润微薄,行业竞争激烈,如何降低成本提高效益是每一个企业所面临的问题,新建乙炔干燥装置可以降低氯乙烯生产成本,能提高企业的竞争力量。 氯碱生产部 2011年10月17日十二、审核部门专业人员评审会签、专业会签工艺、总图设备电气仪表土建防腐保温给排水安全技术
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