1、为了#2机组电气整套启动试验及72+24小时试运的顺利进行,根据国家电力部最新颁布的有关规程编写了本次启动试验方案。2. 电气设备参数:2.1 #2发电机 制造厂家:山东济南发电设备厂 型 号:WX23Z-109 额定容量:235.3MVA 额定功率:200MW 功率因数:0.85(滞后) 定子额定电压:18kV 定子额定电流:7547A 转子额定电压:302.9V 转子额定电流:1252.6 额定频率:50HZ 额定转速:3000r/min 绝缘等级:F 冷却方式:空冷2.2 #2主变压器山东电力设备厂SFP10-240000/220240MVA 高压侧额定电压:24222.5% kV 低压
2、侧额定电压: 18 kV 高压侧额定电流: 572.6A 低压侧额定电流: 7698.0A 频 率: 50 HZ 接线组别:YN,d11 冷却方式: ODAF2.3 #2高压厂用变压器 制造厂家: 保定天威特变电气有限公司 型 号: SFF9-40000/18 额定容量: 40000/25000-25000VA 高压侧额定电压: 1822.5% kV 6.3 kV1283A 18332A 50 HZ 相 数: 3接线组别: D,yn1- yn1阻抗电压:Ud1=16.18% Ud2=16.46%冷却方式: ONAF 2.4 #2励磁变 制造厂家:天津特变电工变压器有限公司型号: ZSCB9-1
3、250/15.75额定容量: 1250KVA高压侧额定电压: 18kV低压侧额定电压: 560V低压侧额定电流: 1208A频 率: 50HZ Y,d11 自冷2.5 #01启备变 山东电力设备厂SFFZ10-40000/220 40000KVA 23081.25%高压侧额定电流: 100.4A 2291 YN,yn0-yn0+d11 ONAN/ONAF 3. 调试时间及调试人员: 调试时间:2007年12月10日-2007年12月15日 调试人员:4. 发电机整套启动前必须具备的条件4.1.发变组及其励磁系统、高厂变有关的一、二次设备安装工作全部结束,并经检验合格。4.2.发电机、主变压器、
4、高压厂用变压器、励磁变及试验电源开关、电缆等一次设备的各项高压试验已完成,并有合格报告。4.3.热工保护传动正确。4.4.发电机励磁调节器静态调试完成。4.5.发变组、高厂变、励磁变的保护、控制、信号、指示仪表、计量装置调试完毕,经二次通电和传动试验检查正确。4.6.发电机同期系统调试完毕。4.7.发变组及高厂变、厂用分支、励磁变所有CT、PT特性试验完成,电缆绝缘检查合格。4.8.封闭母线耐压试验及封闭母线微正压系统检漏试验完成。4.9.发电机冷却系统检查合格。4.10.检查发电机、主变压器、高压厂用变压器、励磁变测温回路正常。4.11.主变压器、高压厂用变压器冷却通风系统保证处于良好状态。
5、4.12.电气与机炉、热工之间的联锁、保护联动、联络信号应正确可靠。4.13.高低压备用电源,不停电电源的自动投入确保可靠。保安电源的自动投入装置经严格试验应处于完好状态,确保可靠。事故保安电源应实际模拟失电,做自投试验。4.14.交、直流润滑油泵,顶轴油泵,盘车装置等经分部试运应保证在各种状态下正确可靠地起停。4.15.直流系统绝缘良好,运行可靠,电流、电压调节及蓄电池容量符合技术要求,蓄电池充放电试验及带大负荷运行良好。4.16.检查主变及高厂变分接头接触可靠。4.17.220kV母差保护与#2机相关回路正确。4.18.对于短路试验时发电机出口三相短路板、发变组220kV侧短路线及6KV开
6、关短路板应仔细检查,保证接触良好,容量正确。4.19.对于化学水处理系统、水源地、除灰系统、循环水处理系统、输煤系统的变压器及相应的配电装置应仔细检查,消除分部试运中发现的所有缺陷。4.20.消除分部试运中发现的所有缺陷。5. 调试使用仪器仪表名称型号编号摇表ZC-7兆欧表NO.039751013万用表NBP205L数字万用表NO.04010996钳型相位表ML12A手持式数字相位伏安表NO.040053录波器GTF-无功电压在线监测仪NO.02176微机保护校验仪ONLY2000微机保护校验仪NO.031056326. 试验前的准备工作6.1 集控室的准备工作在集控室备一套有关设备的电气原理
7、接线图及厂家资料,一份保护定值单,以便查阅。6.2 继电器室的准备工作6.2.1在发变组保护屏检查过激磁保护的定值应按定值单设定好,过电压保护的定值改为115V,O秒直跳励磁开关。以防试验期间过电压。6.2.2解除发电机联跳汽轮机的联锁,将主汽门关闭接点临时改为跳灭磁开关。6.2.3解除热工自动“发电机并网带初负荷信号”。6.3 发电机出线层的准备工作6.3.1 在发电机出口PT处备两只一次保险及足量的二次保险。6.3.2 在发电机出口PT处备足临时照明。6.3.3 断开励磁变高压侧与发电机出口封母连接,接上来自6kV工作A段备用间隔的临时试验电源电缆。6.46kV开关室的准备工作6.4.1
8、将6kV母线A、B段工作电源进线开关621、622拉出间隔。6.4.2 在K3、K4点加装短路线,短路点见附图。6.4.3 在6kVA段备用间隔接好临时试验电源电缆,做好励磁变6kV侧临时试验电源开关的保护整定及整组传动工作。6.5 发电机励磁小间的准备工作6.5.1 在AVR柜旁设置“电力系统参数监录装置”一台。用于电气试验测量、录波、打印和记录。录取发电机定子电压、定子电流、励磁电压、励磁电流。6.5.2 将一只05A的电流表,一只0150V的电压表接入电流、电压测量回路。6.5.3 在集控室控制屏旁装一部直通励磁小间的临时电话,以便通讯联系。6.5.4退出起励电源6.6 励磁变将励磁变高
9、压侧与发电机的软连接解开,从6kV IIA段备用开关柜引一次电缆至励磁变高压侧,做试验电源用(采用3*120mm铜芯电缆)。整定试验用备用柜的保护,并进行有关的试验。6.7 220kV升压站的准备工作6.7.1.在端子箱将2#主变至母差保护的电流端子短接牢固后封好,断开至母差保护屏电缆。6.7.2 空出220kV 段母线以备#2机总启动试验及并网时使用。6.7.3 对220kV系统进行下列操作:6.7.3.1.断开202断路器。6.7.3.2.断开2021、2023隔离开关。6.7.3.3.合上20237接地刀闸。6.7.4 在附图K2点装设一组1000A的短路线。6.8 运行人员准备工作:测
10、量发电机后轴承座、轴瓦绝缘良好。执行调度命令,倒方式,退母差保护。6.9 电厂应提前将方案上报中调,办理审批手续。7. 发电机组整套启动前的安全措施7.1 各投入运行设备场地清洁、道路通畅、瓷瓶清扫、电缆沟盖板盖好、孔洞堵死,通讯及消防设施完善、齐备。7.2 照明完好、工作照明与事故照明切换良好。7.3 所有电气设备的名称、编号、标志牌应清晰准确。室内外高压设备的门窗、栅栏等均应关闭好,并应挂上相应的警告标示牌且加锁。7.4. 发电机附近的消防水系统及其它消防器材应严格检查,主变及高压厂用变压器事故排油,应能经过事故排油坑畅通排出。7.5 发电机保护盘三米范围内严禁使用对讲机。7.6 发电机整
11、套启动试验前申请220kV母差保护退出。将#2主变至母差保护自封接地。7.7 发电机整套启动试验前仔细检查一次系统绝缘。7.8 发电机整套启动试验前检查下列开关及隔离开关位置7.8.1断路器202在断开位置。7.8.2隔离开关2021、2023在断开位置。7.8.3接地刀闸20237在合位。7.8.4主变中性点接地刀闸220在合位。7.8.5灭磁开关在断开位置。7.8.6起励电源退出。7.9 将621、622开关推入工作位置并合闸,合闸后卸能并断开控制电源和储能电源。8. 发电机组整套启动试验通知汽机电气做试验所需配合工作8.1 机组升速过程中的电气试验:机组升速过程中,测量发电机转子绕组交流
12、阻抗及绝缘电阻,升速过程中转速每增加500转/分测一次,超速试验后再测交流阻抗,判断发电机转子绕组在升速过程中有无不稳定匝间短路现象。8.2 机组定速后(3000转/分)的电气试验8.2.1. K1、K2、K3点短路试验申请退出220kV母线保护,接入2主变母差保护的相关回路及223分段断路器、213母联断路器的相关回路并带开关传动。整定母差保护2#主变单元定值。过电压保护整定为30V。检查2021、2023隔离开关在断位,检查202断路器在断位,断开202断路器的I路、II路操作电源开关,热工解除并网带初负荷信号。 注意:试验过程中密切监视发电机定子温度。8.2.1.1 投入发电机出口1PT
13、、2PT、3PT、中性点变压器及其二次小开关。8.2.1.2 投入发电机、变压器下列保护压板:发电机对称过负荷(信号)、发电机不对称过负荷(信号)、主变零序保护、主变瓦斯保护、高厂变瓦斯保护 、定子接地(投信号)、热工保护、转子接地保护、励磁过负荷保护、临时过压保护(30V)。8.2.1.3. 保护出口压板只投的相关回路跳“灭磁开关”,将失灵保护压板退出,将跳母联和分段压板退出。8.2.1.4 检查20237、22337、22327接地刀闸在断开位置,合2023、2233隔离开关,断开其动力电源并切换至“就地”,合223、202断路器,切换至“就地”,然后断开其控制电源。8.2.1.5 检查2
14、02、223断路器在合位。核对2主变、2高厂变分接头实际位置。8.2.1.6 将2主变、2高厂变风冷系统投入。8.2.1.7 派人在发电机、主变等处监视。8.2.1.8 励磁调节器在手动方式,合励磁变电源开关,合灭磁开关,逐步增大励磁电流,升发电机定子电流至约20%In。 检查发电机CT,主变高压侧CT,高厂变高低压侧CT、励磁变CT二次回路电流幅值、相位及中性线上电流。1LH2LH3LH4LH5LH6LH7LH8LHA相0.59A0.6AC相相序正9LH10LH11LH12LH13LH0.33A0.32A14LH15LH16LH17LH18LH8.2.1.9 检查发电机差动保护、主变差动保护
15、、高厂变差动保护相位,并作差动相量图,检查母线差动保护CT与分段CT比较极性,分析其接线正确性。8.2.1.10 核对励磁变保护定值。8.2.1.11 检查发变组保护盘、电度表屏、变送器屏、录波器屏、励磁调节器屏的电流幅值和相序,检查操作员站的电流显示。8.2.1.12 核对发电机下列保护定值: 发电机差动 对称过负荷 不对称过负荷8.2.1.13 将发电机电流降到零,跳灭磁开关,跳励磁变电源。在短路点K2,K3处挂好临时接地线,拆除K2,K3短路板,恢复封闭母线。8.2.2 发电机变压器组短路特性试验(1点短路)8.2.2.1合励磁变电源,合灭磁开关,逐步增大励磁电流,升发电机定子电流至1.
16、05In。做发电机变压器组短路特性试验(1点短路),录取升流、降流特性曲线。8.2.2.2 将发电机电流降到零,跳灭磁开关,断开励磁变电源,断开202、223断路器,拉开2233、2023刀闸。8.2.2.7 在K1短路点处挂好临时接地线,拆除K1短路线,恢复系统。8.2.2.8 过压保护定值整定为120V,8.2.3 发电机空载试验8.2.3.1检查发电机出口三组PT及中性点PT已投入,投入发电机、主变、高厂变全部保护(至机炉联锁压板、启动失灵压板、跳 母联压板不投),投入跳灭磁开关出口压板。8.2.3.2试验前再次检查发电机、主变、高厂变、励磁变本体及高压一次系统的情况。8.2.3.3安装
17、单位派专人到准备升压的各设备处监视。8.2.3.4 检查发变组出口断路器202在断位,主变中性点刀闸220在合位,其它各隔离开关及开关位置正确。8.2.3.5 励磁调节器在手动方式, 合励磁变电源,合灭磁开关,逐步增大励磁电流,升发电机定子电压至50n, 检查发电机及其出口带电情况有无异常。8.2.3.6 继续升电压至100n, 检查三组二次电压、相序及主变无载调压分接头正确性。8.2.3.7 电压至100n时,测量PT开口三角电压0、 发电机中性点电压。UANUBNUCNUABUBCUCAULN7PT57.5V100V101V0.3V8PT58V9PT6PT8.2.3.8 检查发变组保护盘、
18、电度表屏、变送器屏、录波器屏、励磁调节器屏的电压幅值和相序,检查操作员站的电压显示。8.2.3.9 核对保护定值,负序电压用倒相序的方法。8.2.3.10 录取发电机空载特性曲线,并与出厂数据比较。录制空载特性曲线时,最高电压加到1.05n。8.2.3.11 过电压,过激磁保护投入,升定子电压至1.05n,测量PT开口三角电压0、 发电机中性点电压,数据结果正确。8.2.3.12 做发电机空载额定电压下灭磁时间常数试验. 8.2.3.13 灭磁后测量发电机定子残压和相序。8.2.4 励磁调节器试验8.2.4.1 检查灭磁开关确断,退出灭磁开关操作电源,断开励磁变电源。8.2.4.2 挂好临时接
19、地线(合6kV备用柜接地刀闸),拆除6kV备用柜至励磁变高压侧临时电缆;恢复封闭母线。8.2.4.3 投入灭磁开关操作电源,投入起励电源。8.2.4.4 做发电机空载时励磁调节器各项试验。8.2.4.5 试验项目见励磁系统整套启动试验方案。8.2.4.6 试验结束后恢复过电压定值。8.2.5 同期回路检查:腾空220kV段母线,断开213、223断路器及两侧刀闸,合2023隔离开关,合202断路器。零起升压至发电机额定值,检查2发电机出口PT并与220kV母线PT核相,检查同期回路。正确后降压至零,跳开灭磁开关和202开关。8.2.6 假同期并列试验8.2.6.1 将220kV段母线腾空,合2
20、131、2133隔离开关,合213断路器。8.2.6.2 检查220kV侧隔离开关2021、2023、20237在断开位置;202断路器断开。8.2.6.3 在发变组保护C柜短接2023隔离开关的辅助接点。8.2.6.4 合灭磁开关,用励磁调节器手动(自动)通道升发电机电压为额定值。8.2.6.5 检查同期装置指示情况。8.2.6.6 手动升、降电压或自动准同期升、降电压检查励磁调节器。8.2.6.7 与汽机配合,检查自动准同期装置增、减速度信号。8.2.6.8 用自动准同期做假同期并列。8.2.6.9 跳开202开关,拆除C柜短连线。9. 同期并网9.1 通知有关人员作好并网准备,联系值长、
21、申请中调,发电机已具备并网条件,准备与系统并列。9.2 将220kV段母线腾空,准备2机组与系统并列。9.3 所有继电保护装置按调度和运行要求投入。9.4 一、二次设备的投入与倒闸操作按运行操作规程执行。9.5 投入热工自动“发电机并网带初负荷信号”,投入发变组除失灵保护、逆功率保护、程序逆功率保护外的所有压板,自动准同期并网。并网后退出起停机保护,6kV备用分支和工作分支进行一次侧核相。9.6 检查各表计指示情况。9.7 测量负序元件的不平衡电压。9.8 检查发电机逆功率保护、发电机程序逆功率保护、发电机失磁保护、低阻抗保护向量,并做出相量图。正确后投入逆功率保护、程序逆功率保护及失灵压板。
22、9.9 发电机轴电压的测量。(分别在150MW、200MW时测量)9.10 检查母线保护差流及相位正确后,投入220kV母差保护。A相差流B相差流C相差流第1套0.01A第2套10. 厂用负荷切换试验100负荷时,进行高压厂用电源切换试验,由高备变倒换至高厂变带厂用负荷。11. 机组带负荷试验11.1 检查发电机、主变、高厂变、励磁变温度是否正常。11.2 记录发电机在各种工况下的运行参数。11.3 发电机定子3W接地保护调试。11.4 做励磁调节器带负荷试验。 11.5 励磁试验项目见励磁系统整套启动试验方案。12. 调试结论12.1 经发电机变压器组短路试验(1点短路),录取发电机短路特性曲线与厂家曲线相符;各CT二次回路电流幅值、相位及中性线上电流均正确无误;发电机差动、发变组差动向量正确;保护定值正确。12.2 经发电机空载试验, 录取发电机空载特性曲线与厂家曲线相符;各PT二次回路电压幅值、相位及开口三角电压均正确无误;保护定值正确;灭磁时间常数及定子残压合格; 励磁调节器各项试验正确。12.3 假同期并列及同期并网一次成功。12.4 带负荷后各项试验正确;机组运行参数正常;12.5 厂用负荷切换试验成功附:1、 6kVA段电源带负荷切换结果 2、 6kVB段电源带负荷切换结果
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