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300MW机组锅炉运行规程事故处理Word文档格式.docx

1、2.1.9 汽包水位大于250mm延时2秒;2.1.10 汽包水位低于-300mm延时2秒;2.1.11 炉膛压力高二值(3240Pa);2.1.12 炉膛压力低二值(-2490Pa);2.1.13 锅炉总风量小于300T/H(25);2.1.14 汽机跳闸;2.1.15 发电机主保护动作。2.2 MFT动作主要现象2.2.1 MFT动作报警,并显示MFT的首出原因;2.2.2 MFT的跳闸继电器动作,将切断所有燃料,锅炉熄火;2.2.3 MFT动作后,检查下列设备应动作正常:2.2.3.1 所有给煤机跳闸;2.2.3.2 所有磨煤机跳闸;2.2.3.3 轻油快关阀跳闸;2.2.3.4 所有一

2、次风机跳闸;2.2.3.5 所有电除尘高压整流变跳闸;2.2.3.6 汽轮机跳闸。2.2.3.7 MFT动作后,DCS还动作下列各项,也应检查动作正常: a) 退回所有正在运行吹灰器,结束吹灰操作; b) 关闭连排; c) 关闭、级喷水和再热A、B喷水; d) 关闭过热器减温水总门和再热器减温水总门; e) 关闭、级喷水前、后隔离门; f) 关闭所有磨煤机的出口门; g) 关闭所有磨煤机的冷风门、热风门; h) 关闭两台一次风机导叶; i) 关闭OFA层各风门; j) 当有任一吸风机和任一送风机在运行时,关闭所有燃料风风门; k) 当无吸风机和无送风机在运行时,则开启所有燃料风风门、所有辅助风

3、风门和两台空预器的烟气进、出口挡板; m) 当两台吸风机均不运行时,除两台送风机均保护跳闸外,两台吸风机的进、出口挡板和两台送风机的出口风门以及引、送风机的动(导)叶都将自动开启; n) 当两台送风机均不运行时,两台吸风机也均保护跳闸外,两台吸风机的进、出口挡板和两台送风机的出口风门以及吸、送风机的动(导)叶也都将自动开启; o) 汽泵A和汽泵B均跳闸;电泵C应联锁启动。 p) MFT动作后,当有任一送风机在运行时,经自动进行300S的跳闸后吹扫;当无送风机在运行时,将自动进行900S的跳闸后吹扫(炉膛自然通风)。2.2.4 MFT动作后的手动处理2.2.4.1 检查炉水泵运行正常;2.2.4

4、.2 手动调整给水流量,维持汽包水位正常;2.2.4.3 手动调整5%旁路疏水,维持汽压正常;2.2.4.4 手动调整油量调整门,维持油压和轻油循环正常;2.2.4.5 查明MFT动作原因,待故障消除后,经值长同意方可重新点火;2.2.4.6 MFT动作的故障难以消除时,则按正常停炉后的规定执行。2.2.5 当发电机主保护动作或汽轮机跳闸时,都将直接使MFT跳闸继电器动作,同样要按3和4各条处理。2.3 遇有下列情况之一,应手动紧急停炉:2.3.1 MFT应该动作而拒动时;2.3.2 给水、蒸汽管道破裂,不能维持正常运行或威胁人身、设备安全时;2.3.3 水冷壁、省煤器管爆破,不能维持汽包正常

5、水位时;2.3.4 所有汽包水位计损坏或失灵,无法监视水位时;2.3.5 锅炉压力升到安全阀动作压力,而所有安全阀(包括PCV)拒动,同时高低压旁路和向空排汽阀均无法打开时;2.3.6 尾部烟道发生再燃烧,使烟道内温度急剧升高并使排烟温度超过200时;2.3.7 过热器、再热器管严重爆破,无法维持正常汽温汽压时;2.3.8 再热蒸汽中断时;2.3.9 二台空预器跳闸且短时间内无法恢复。2.4 手动紧急停炉操作步骤:2.4.1 立即手动MFT,使其联动,如联动失败,则应立即停止一次风机、磨煤机、给煤机、送风机和一侧引风机运行,手动切断燃油,立即停止向炉内供应一切燃料和空气,并关闭所有减温水门,保

6、持火检冷却风机和一台引风机运行,维持炉膛负压,5分钟后停该台引风机;2.4.2 通知汽机打开高低压旁路;2.4.3 严密监视汽温、汽压、水位并进行适当的调整;2.4.4 在事故停炉后10分钟内,锅炉仍不具备启动条件,余下工作按正常停炉处理;2.4.5 若是烟道二次燃烧,则全停吸风机和火检冷却风机,关闭入口挡板密闭炉膛;2.4.6 若因炉管爆破停炉,则保留一台引风机运行,待烟气与蒸汽消失后,再停止其运行;2.4.7 若因空预器故障停炉,应对空预器做好手动盘车,并做好安全措施。2.5 遇有下列情况之一,应请求停炉:2.5.1 炉水、蒸汽品质严重恶化,经多方处理无效时;2.5.2 锅炉承压部件泄漏,

7、只能短期内维持正常运行时;2.5.3 汽包就地水位计损坏;2.5.4 锅炉严重结焦堵灰,无法维持正常运行时;2.5.5 安全阀动作后无法使其回座时;2.5.6 受热面金属管壁严重超温,经多方调整无效时;2.5.7 失去控制气源,短时间内无法恢复时;2.5.8 两台除尘器故障停用,短时间内无法恢复时;2.5.9 各种承压汽水管道或法兰连接处严重泄漏且无法隔离时;2.5.10 主要设备的支吊架发生变形或断裂时。3 负荷骤减3.1 现象:3.1.1 汽压急剧升高,蒸汽流量急剧减小,发电机负荷下降;3.1.2 汽包水位先下降,后上升,汽温升高;3.1.3 严重时,PCV阀和安全门动作;3.1.4 再热

8、器进出口压差减小;3.1.5 再热器管壁温度上升。3.2 原因:3.2.1 系统发生故障跳闸;3.2.2 汽轮机或发电机发生故障。3.3 处理:3.3.1 突甩部分负荷时,应及时停止部分制粉系统运行,根据燃烧情况投油助燃,尽量保持燃烧稳定;3.3.2 维持好炉膛负压、水位、严格控制汽温;3.3.3 注意锅炉汽压变化,当压力超过安全门动作压力而安全门拒动且高低压旁路无法打开时,应紧急停炉;3.3.4 若高低压旁路投入后,汽压仍继续上升而安全门拒动,应立即投油,并停止全部制粉系统运行;3.3.5 高低压旁路投入后,应防止再热器壁温超过许可值;3.3.6 若负荷甩到零,则应停止所有制粉系统,投油维持

9、燃烧,待故障消除后,恢复正常运行。如故障不能消除,则请示值长停炉。4 锅炉满水4.1 现象:4.1.1 所有水位计指示超过正常指示值,“汽包水位高”报警;4.1.2 给水流量不正常大于蒸汽流量;4.1.3 水位高值时,延时2秒,发生MFT;4.1.4 严重满水时,主汽温度急剧下降,主汽管内可能发生水冲击,管道剧烈振动;4.2 原因:4.2.1 给水自动装置失灵,给水泵转速不正常升高;4.2.2 手动控制时操作不当或由于水位、水汽流量指示不正确,使运行人员产生误判断;4.2.3 负荷及汽压变化过大时,水位调整不及时。4.3 处理:4.3.1 水位高值时:若因给水自动失灵,立即将自动切为手动控制,

10、并降低给水泵转速;若因给水泵转速调节失灵,立即停汽动泵,启动电动泵控制调节给水量;4.3.2 水位高值时,延时2秒,MFT动作停炉,然后按MFT动作后有关规定进行处理;4.3.3 处理过程中,应密切注意汽温的变化;4.3.4 停炉后继续放水至正常水位,查明原因并消除后重新点火;4.3.5 禁止使用停炉放水门进行放水。5 锅炉缺水5.1 现象:5.1.1 所有水位计指示低于正常指示值,“汽包水位低”信号报警;5.1.2 给水流量不正常地小于蒸汽流量(炉管爆破时例外);5.1.3 严重缺水时主汽温度升高;5.1.4 水位低值时,延时2秒,MFT动作。5.2 原因:5.2.1 给水自动装置失灵,给水

11、泵转速不正常地降低或给水泵故障;5.2.2 手动控制时操作不当或由于水位、水汽流量不正确使运行人员产生误判断;5.2.3 负荷及汽压变化过大,调整不及时;5.2.4 给水压力低或下水包、水冷壁、省煤器系统泄漏严重。5.3 处理:5.3.1 水位低I值时,若因给水自动失灵,立即将自动切为手动并增加给水泵转速;若因给水泵转速调节失灵,立即启动电动给水泵,及时调整水位;5.3.2 停止定排和连排;5.3.3 水位低值时,延时2秒MFT动作,停炉后按MFT动作后的有关规定进行处理;5.3.4 当锅炉水位在各水位表中全部消失,时间超过10分钟,严禁立即向锅炉进水,此期间进水,须经总工程师批准。6 汽水共

12、腾6.1 现象:6.1.1 汽包水位急剧波动,水位计内水位不清;6.1.2 主汽温度下降,蒸汽导电度增加,严重时主蒸汽管内发生水冲击。6.2 原因:6.2.1 给水或炉水品质不合格;6.2.2 锅炉负荷骤减或汽压急剧下降;6.2.3 油进入汽水系统。6.3 处理:6.3.1 汇报值长,降低且稳定锅炉负荷 ;6.3.2 开大连排,加强定排,降低汽包水位至-50mm;6.3.3 关闭减温水,必要时打开过热器疏水,严密监视汽温变化;6.3.4 通知化学,停止加药,加强炉水化验。7 炉膛压力高7.1 现象:7.1.1 “炉膛压力高I值”信号报警;7.1.2 炉膛负压表指示偏正;7.1.3 炉膛不严密处

13、烟气外冒;7.1.4 当“炉膛压力高值”信号报警时,锅炉发生MFT。7.2 原因:7.2.1 单台引风机故障跳闸,送风机未能及时跟踪调整;7.2.2 炉膛负压自动装置失灵;7.2.3 引风机入口导叶,出口挡板或烟道内烟气挡板误关;7.2.4 燃烧工况恶化;7.2.5 炉内承压部件严重爆破。7.3 处理:7.3.1 引风机导叶切至手动,调整导叶开度维持炉膛负压正常;7.3.2 误关的挡板及时恢复原状;7.3.3 炉膛压力高MFT动作后,按MFT动作后的有关规定处理。8 炉膛压力低8.1 现象:8.1.1 “炉膛压力低”信号报警;8.1.2 炉膛压力表指示向负值增大;8.1.3 “炉膛压力低值”光

14、字牌报警时,锅炉发生MFT。8.2 原因:8.2.1 单台送风机故障跳闸,引风机未能及时跟踪调整;8.2.2 炉膛负压自动调节失灵;8.2.3 送风机入口动叶、出口挡板或风道挡板误关;8.2.4 辅助风调节挡板失灵或误关;8.2.5 锅炉燃烧工况恶化或锅炉灭火。8.3 处理:8.3.1 投油稳定燃烧;8.3.2 调节引风机入口导叶开度,维持炉膛负压正常;8.3.3 负压自动调节失灵时,应切为手动调节;8.3.4 将误关的挡板及时恢复原状;8.3.5 “炉膛压力低值”光字牌报警时,MFT动作。按MFT的有关规定处理。9 锅炉灭火9.1 现象:9.1.1 炉膛压力突然大幅度减小,一、二次风压同时降

15、低;9.1.2 “全炉膛失去火焰”信号报警;9.1.3 火焰监视器显示无火焰;9.1.4 各层燃烧器的火检均消失;9.1.5 MFT动作;9.1.6 汽温、汽压、主汽流量迅速下降;9.1.7 水位先下降后上升。9.2 原因:9.2.1 运行中的送风机、引风机、一次风机等故障跳闸或锅炉跳闸保护动作;9.2.2 低负荷时风、煤配比严重失调;9.2.3 低负荷时煤质变差、煤粉过粗,使燃烧工况恶化;9.2.4 燃烧不稳定时未能及时投油稳燃;9.2.5 燃烧器运行方式不合理;9.2.6 低负荷时,炉膛吹灰或水冷壁爆管将火焰吹灭或炉膛负压过大;9.2.7 水冷壁吹灰不及时,造成大面积落焦;9.2.8 燃油

16、时,油系统故障或进油电磁阀误关;9.2.9 厂用电中断或MFT误动。9.3 处理:9.3.1 按MFT动作后的有关规定处理;9.3.2 查明原因并消除后,开启引、送风机以大于30%的风量吹扫炉膛5分钟,重新点火启动;9.3.3 灭火后,严禁解除灭火保护,用爆燃法点炉。10 失去燃料10.1 现象:10.1.1 “全部燃料丧失”信号报警;10.1.2 锅炉发生MFT;10.1.3 所有制粉系统跳闸且燃油中断;10.1.4 炉膛火焰监视器无火焰显示。10.2 原因:10.2.1 所有煤仓断煤;10.2.2 所有制粉系统跳闸;10.2.3 燃油时油系统故障或进油电磁阀误关。10.3 处理:10.3.

17、1 按锅炉发生MFT处理;10.3.2 查明原因后尽快恢复点火。11 汽包水位计爆破11.1 现象:11.1.1 爆破侧水位计有泄漏声,并有汽水喷出;11.1.2 汽包压力、主汽压力不正常地降低。11.2 原因:11.2.1 冲洗水位计时,冲洗方法不正确;11.2.2 水位计表面温度变化突然;11.2.3 安装或材料质量不良。11.3 处理:11.3.1 立即解列该水位计,开启疏水阀;11.3.2 通知维修修复水位计;11.3.3 如两只汽包水位计都损坏,但给水自动正常,CRT上水位指示可靠,可继续维持锅炉运行2小时,如给水自动调节不可靠时,应请示总工是否停炉;11.3.4 当所有水位计损坏时

18、应立即紧急停炉;11.3.5 任一汽包水位计损坏时,应把运行方式切至“机跟炉”方式,稳定锅炉负荷.12 水冷壁管爆破12.1 现象:12.1.1 炉膛内有泄漏声,炉膛压力增高且不稳定;12.1.2 炉膛不严密处向外冒烟,严重时燃烧不稳或造成灭火;12.1.3 两侧烟温差增大且烟温降低,汽温汽压蒸汽流量下降;12.1.4 汽包水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量;12.1.5 投风量自动调节时,引风机入口导叶不正常的开大,电流上升。12.2 原因:12.2.1 给水品质长期不合格,管内结垢腐蚀;12.2.2 管材质量或焊接不合格;12.2.3 管内有杂物,使部分管壁经常超温;12.2.4 运行

19、中发生汽包缺水,处理不当;12.2.5 吹灰器或燃烧器安装角度不良,调整不当,对水冷壁长时间冲刷;12.2.6 长时间低负荷运行或定期排污门泄漏破坏水循环,导致水冷壁管爆破;12.2.7 掉大焦或除焦时将管子砸破。12.3 处理:12.3.1 汇报值长,将运行方式切到“机跟炉”;12.3.2 泄漏不严重时,汇报值长请求降负荷、降压运行,并申请停炉;12.3.3 如泄漏严重,无法保持汽包正常水位时,应进行以下处理:12.3.3.1 水位低值引起MFT动作,按MFT处理;12.3.3.2 停炉后应尽可能继续进水(严重缺水除外),维持汽包水位;若水位维持不住,应停止给水;12.3.3.3 严禁开启省

20、煤器再循环门;12.3.3.4 保留一台引风机运行,以排除炉内蒸汽;12.3.3.5 通知灰控值班员,切除电除尘器高压电源。13 省煤器管爆破13.1 现象:13.1.1 汽包水位下降,给水流量不正常的大于蒸汽流量;13.1.2 省煤器泄漏处有响声,省煤器灰斗有滴水或湿灰现象;13.1.3 省煤器后两侧烟温差偏大,泄漏侧排烟温度下降;13.1.4 空预器两侧出口风温差值增大;13.1.5 引风机导叶调节投入自动时,引风机导叶不正常的开大,电流上升。13.2 原因:13.2.1 给水品质不合格,使管子内部结垢腐蚀;13.2.2 飞灰长期磨损;13.2.3 吹灰器安装不当或吹灰器未及时退出,吹坏省

21、煤器;13.2.4 管材或焊接不合格;13.2.5 尾部烟道二次燃烧,造成省煤器管过热;13.2.6 启停过程中,未开省煤器再循环阀而导致过热。13.3 处理:13.3.1 如泄漏不严重,应加强给水,将运行方式切至“机跟炉”,并通知汽机全开调速汽门,同时请求值长降负荷、降压运行,申请停炉;13.3.2 如泄漏严重,无法维持汽包正常水位时应紧急停炉,停炉后保留一台引风机运行,将炉内蒸汽抽净后停下;13.3.3 通知电除尘切除电除尘器高压电源;13.3.4 严禁开启省煤器再循环门。14 过热器管爆破14.1 现象:14.1.1 爆破处有泄漏声,炉膛压力增高且不稳定;14.1.2 蒸汽压力下降,蒸汽

22、流量不正常的小于给水流量;14.1.3 泄漏侧烟温下降,两侧烟温差增大;14.1.4 引风机导叶不正常的开大,电流上升。14.2 原因:14.2.1 管内结垢,腐蚀;14.2.2 烟气高温腐蚀或飞灰磨损;14.2.3 吹灰器安装或操作不当,吹灰吹坏过热器管;14.2.4 管材或焊接质量不合格。14.3 处理:14.3.1 泄漏不严重时,应将运行方式切至“机跟炉”,通知汽机全开调速门,同时请示值长降压降负荷运行,并申请停炉;14.3.2 泄漏严重,无法维持运行时,应紧急停炉;14.3.3 停炉后保持一台引风机运行,待烟气蒸汽排出后,停止引风机运行。15 再热器管爆破15.1 现象:15.1.1

23、爆破处有泄漏声,炉膛压力增高且不稳定;15.1.2 再热蒸汽压力下降,在负荷不变情况下,主蒸汽流量增加;15.1.3 爆管侧烟温下降,两侧烟温差增大;15.1.4 引风机导叶调节投自动时,引风机导叶不正常开大,运行电流增大。15.2 原因:15.2.1 管内结垢、腐蚀、管壁积灰结渣造成超温;15.2.2 管材、焊接质量不合格;15.2.3 启停炉过程中,高低压旁路使用不当,未保护好再热器;15.2.4 吹灰器安装或操作不当,吹坏再热器。15.3 处理:15.3.1 泄漏不严重时,应将运行方式切至“机跟炉”,通知汽机全开调速汽门,请示值长降负荷降压运行并申请停炉;15.3.2 泄漏严重,无法运行

24、时,应紧急停炉;15.3.3 停炉后保留一台引风机运行,待烟气蒸汽排出后停引风机运行。16 烟道二次燃烧16.1 现象:16.1.1 烟道内烟温急剧上升,烟囱冒黑烟,氧量降低,烟道不严密处有烟火冒出;16.1.2 炉膛压力增高,烟道负压不稳;16.1.3 若空预器发生二次燃烧,其电流不正常的摆动,外壳发热或被烧红;16.1.4 排烟温度急剧上升。16.2 原因:16.2.1 长时间煤粉太粗或氧量太低或油枪雾化不好,燃烧不完全,使未燃烬的燃料积存在尾部烟道;16.2.2 长期低负荷运行,燃烧不好,烟速低,烟道内积存未燃烬的燃料;16.2.3 启停时燃烧调整不当,使可燃物积存在烟道内。16.3 处

25、理:16.3.1 发现排烟温度不正常的升高,应立即查明原因,将运行方式切至“机跟炉”并汇报值长;16.3.2 立即采取调整燃烧、调整负荷、进行烟道或空预器蒸汽吹灰等措施,降低烟道烟气温度;16.3.3 若排烟温度超过250时应紧急停炉,停止送、引风机运行,关闭所有风门挡板和烟气挡板,密闭炉膛和烟道;16.3.4 利用吹灰蒸汽灭火;16.3.5 若省煤器处发生二次燃烧 ,停炉后保持少量进水,冷却省煤器;16.3.6 若空预器发生二次燃烧,停炉后,空预器继续运行,投入蒸汽吹灰,必要时应用冲洗水灭火或消防水灭火;16.3.7 烟道内各段烟温正常后,方可打开检查人孔门检查,确认无火源后,启动一侧引送风

26、机,进行通风和吹扫,并加强监视;16.3.8 检查烟道烟温正常,设备未损坏时,方可请示值长重新启动。17 受热面严重结焦17.1 现象17.1.1 水冷壁结焦时,主、再热器温度将会发生不正常的升高;17.1.2 过、再热器受热面结焦时,主、再热器温度不正常的降低;17.1.3 锅炉排烟温度不正常的升高;17.1.4 焦渣脱落时,炉膛压力变化较大,影响燃烧的稳定性;17.2 原因17.2.1 燃煤中灰熔点低;17.2.2 燃烧中火焰中心偏斜;17.2.3 锅炉长时间超出力运行;17.3 处理17.3.1 调整燃烧工况,避免火焰中心发生偏斜;17.3.2 燃用灰熔点较高的煤种;17.3.3 适当降低锅炉运行负荷;17.3.4 加强对炉内结焦情况的监视;18 送风机全停18.1 现象:18.1.1 两台“送风机跳闸”信号报警;18.1.2 两台送风机电流到零;18

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