ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:99.66KB ,
资源ID:16285465      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/16285465.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(DMF生产废水处理调整建议Word格式文档下载.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

DMF生产废水处理调整建议Word格式文档下载.docx

1、2工艺设计及运行状况分析2.1工艺设计2.1.1废水特点1) 水质特点是污染物浓度高,总氮浓度高,尤其是有机氮浓度高,其CODcr/TN在7左右,但氨氮浓度低。主要污染成分有甲醇、一甲胺、二甲胺、DMF等,基本上是溶于水的小分子有机物,SS浓度很低。2) 有机胺废水的排放呈间断性。水质、水量随时间而变化,波动范围较大,且存在事故性排放。2.1.2设计指标表1-1 设计水量、水质一览表废水量(m3/d)CODcr(mg/L)总氮(mg/L)氨氮(mg/L)PH(mg/L)设计值范围1500500012000700900509-11表1-2 设计出水水质一览表污染指标控制值1006-9备注:其中要

2、求生化出水COD200mg/L2.1.3工艺流程事故调节池废水均匀泵入综合调节池,其它废水进入综合调节池,废水在此均质、均量,并鼓入二氧化碳预中和。调节后废水经泵提升加盐酸调节PH后进行隔油处理,除油后废水进入泥膜两段多级A/O生化处理系统,活性污泥段由O1/A1/O2/A2/O3各池组成,污泥经中间竖流沉淀池进行泥水分离,污泥100回流至泥段O1池,出水进入膜法段,膜法段由A3/O4/A4/O5各池组成,出水经平流式终沉池进行泥水分离,污泥部分回流至A3池,其余进入污泥浓缩池。终沉池出水进行Fonten试剂处理,后加入NaOH调节PH69,使废水进行混凝反应并进行连续式流砂过滤,清水达标排放

3、。浓缩污泥进行离心分离,干泥外运,清液经集水池收集后泵入生化池O1池。流程图见图1-1。 图1-1 污水处理工艺流程图2.1.4构筑物参数表1-3 主要构筑物工艺参数处理单元尺 寸(m)容 积(m3)停留时间(h)备 注事故调节池201551200综合调节池综合池O11829活性污泥法A1293O2A2O3907中沉池146竖流式qv=m2hA31464生物膜法O4A41171O5586终沉池323平流式qv=m2h氧化池373综合池为一座整体构筑物,活性污泥段由O1/A1/O2/A2/O3各池组成,生物膜法段由A3/O4/A4/O5各池组成,各池位置及流向示意图见下图。南西北终沉氧化 A1东

4、废水流向 污泥流向图1-2 综合池分隔及流向示意图2.1.5A/O多级串联工艺本工程设计生化处理工艺流程如图1-1所示,活性污泥段O1/A1/O2/A2/O3流程如图1-3,生物膜法段A3/O4/A4/O5流程如图1-4。 图1-3 活性污泥段工艺流程 图1-4 生物膜法段工艺流程A/O生物处理工艺其NH3-N的去除是利用生物的硝化作用,由两类化能自养细菌参与,亚硝化单细胞菌首先将NH3-N养化成NO-2-N(亚硝酸盐),再由硝化细菌将NO-2-N(亚硝酸盐)氧化成NO-3-N(硝酸盐),从而使NH3-N得到去除。在缺氧池中再通过反硝化细菌作用将NO-3-N转化为N2,从而达到废水中脱氮的目的

5、。2.2调试状况分析 表2-1为05年11月份测得的运行数据。表2-1 部分生化运行监测数据汇总表 单位mg/L项目原 水中 沉 池出 水CODNH3-N平均值155283127272427193719171742去除率%50500200在9月份中间沉淀池出水测得的NO3-、NO2-分别为 mg/L、L。从表2-1的数据来看现有系统的运行不尽人意,结合到工程实施至今的情况,对可能存在的问题分析如下:2.2.1水质本工程废水主要成分有:一甲胺CH3NH2、二甲胺CH2(NH2)2、甲醇CH3OH、DMFN,N-二甲基甲酰胺等,废水表观COD浓度高、NH3-N浓度低,但TN浓度高,C/N比低是该废

6、水的一个显着特点。在生物脱氮的反硝化过程中,碳/氮(C/N)比是控制脱氮效果的一个重要因素。其比值愈低,反硝化去除的氮就愈少。一般认为,当废水中的BOD/TKN之比在58时可以不考虑外加碳源,而针对本工程废水水质, BOD/TKN1:13:1,对生物硝化反硝化来说,水质调整或相应的工艺调整是必须的。2.2.2NH3-N抑制一甲胺、二甲胺上氨基在O1池中水解成无机氨氮,使废水中氨氮值成倍上升,对于含高浓度氨氮的废水在氨氮浓度大100mg/L时,高浓度氨氮对硝化菌有抑制作用,从而硝化作用受到抑制。根据现有的监测数据和各池运行氨氮的波动情况,本系统氨氮浓度大大高于100mg/L,抑制明显,硝化作用不

7、明显或基本未发生,从这个方面讲现有系统需要工艺调整,一方面需改善工艺以提高对高氨氮浓度的适应能力,降低高氨氮的抑制作用,另一方面还应强化对高浓度氨氮的去除,为生化系统的进行及出水达标创造良好的环境。2.2.3溶解氧DO氨氮硝化需氧量很大,曝气池内必须供给足够的溶解氧,硝化反应才能正常进行, 通常当曝气池内溶解氧质量浓度在2 mg/L以下,溶解氧浓度就成了硝化反应的抑制因素。表2-2为11月下旬测得生化池平均DO数据。表2-2 生化池部分DO监测数据汇总表 单位mg/L 测点平均DO表观上在现有水质水量的状态下,DO能基本满足硝化的要求,至少对硝化未有明显抑制,进一步分析可以知道,现有DO值是在

8、硝化作用受到NH3-N抑制的状态下测得的,如果将系统内的氨氮全部转化为硝基氮,则空气仍存在很大的缺口,在水质调整或氨氮有效削减工艺未实施前,现有的空气供应远未能满足系统对DO的要求,因此有必要对现有的空气供给设备进行检修、维护,使其充分发挥本身效率,并且在水质或工艺为调整后,应视具体情况予以增加,以满足生物硝化对DO要求。2.2.4A/O硝化反硝化在 A/O工艺中,好氧池的作用是使有机物碳化和使氮硝化;缺氧池的作用是反硝化脱氮,故两池的容积大小对总氮的去除率极为重要。A/O的容积比主要与该废水的曝气分数有关。缺氧池的大小首先应满足NO3-N利用有机碳源作为电子供体,完成脱氮反应的需要,与废水的

9、碳氮比,停留时间、回流比等因素相应存在一定的关系。本设计中泥法段A1/02、A2/03容积比分别为:6:1、4:1,从A/O组合的角度讲应该说该比例还是比较符合A/O工艺的要求,但由于本工程废水的水质特点,各单元的容积是否合理是个问题。而膜法段A3/04、A4/05分别1:1、2:1,由于膜法段A池中均设有曝气装置,其运行已非严格意义上的A/O系统,但其合理性值得商榷。回流比是AO系统运行中的一个重要控制参数,应包括混合液回流比和污泥回流比。混合液回流的作用是向缺氧池提供硝态氮. 作为反硝化的电子受体;污泥回流的作用主要是保持系统的污泥平衡。前置反硝化 AO工艺要求大部分混合液回流到缺氧池,以

10、确保反硝化的正常进行,因此回流比的大小直接影响系统的脱氮效果。从本工程工艺设置来看,仅有污泥回流而没有混合液的回流,而且泥法段污泥100回流至于O1池,该回流系统对保持O1池的污泥平衡、促进O1池生物水解有重要作用,但是从O1池的DO值和氨氮浓度来看,污泥在此性质可能发生变化,在后续的A1池中未能发挥作用;另外,膜法段的回流同样有不如人意的地方,因此,从A/O工艺的原理来看应该说本工程A/O工艺的调整和完善应是首先应该着手考虑的问题。2.2.5调试配套能力首先,调试过程水质监测分析环节薄弱,不能满足调试要求。在废水处理调试过程中,水质分析工作极为重要,它对废水处理过程起着指示与指导作用,同事对

11、监测数据的分析可以反映出废水处理构筑物的运转状态以及各种特异变化情况,定时定点的水质分析工作是检验废水处理成果和调整、控制废水处理运转状态必须进行的工作。水质监测分析能力薄弱是本工程调试之初就存在的一个问题,对本工程低氨氮、高COD、高TN的废水水质特点,其工艺调试难度远大于一般的市政污水,调试过程中所产生的问题和需要解决的问题的对策均异于城市污水,因此,水质分析工作尤为重要。调试中各种新的问题不断出现,但数据积累十分有限,使工程技术人员对问题的解决缺少必要的数据支持,系统出现反复恶化,并形成现在的不良循环。再者,现场操作人员缺少相关经验。现场参与调试运行的操作人员大多数都是从各个化工车间转岗

12、过来的,对生物处理技术缺少必要的经验,在设计人员不能常驻现场指导的情况下,对系统或运行中产生的问题还不能灵活处理也是本工程调试出现反复的一个重要原因。另外,污水站与各排污车间的协调困难,信息交流不够。污水处理工程是末端处理,是废水在厂区内流向的最后一个环节。废水处理处理效果的好坏依托于厂区内各个产污环节与污水处理站的有机结合,这样污水处理站的相关人员才能根据排污情况做出相应的措施,以避免或防止污水处理站处理效果的下降或失效。从这个层面上说,本工程做的还不够到位,部门之间协调困难,相关的问题得不到落实,在一定程度上给调试工作带来了难度。3方案对策根据本工程的调试状况和所暴露的问题,工艺调整对策拟

13、分三步进行实施,一是加强清洁生产,控制进入污水站污染物特别是TN浓度,从源头上为处理达标创造有利条件;二是提高调试管理和水质监测分析水平,加强内部协调机制,使出现的问题能得到及时处理;三是对现有工艺进行有效的调整,使之能满足设计的进出水要求。具体如下:3.1清洁生产末端治理把环境责任只放在环保管理人员身上,仅仅把注意力集中在对生产过程中已经产生的污染物的处理上。具体对企业来说只有环保部门来处理这一问题,所以总是处于一种被动的、消极的地位。污染控制与生产过程控制没有密切结合起来,资源和能源不能在生产过程中得到充分利用,任一生产过程中排出的污染物实际上都是物料,污染物产生后再进行处理,处理设施基建

14、投资大,运行费用高,因此改进生产工艺及控制,提高产品的收率,可以大大削减污染物的产生,不但增加了经济效益,与此同时也减轻了末端治理的负担。建议公司方不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免污染物的产生和排放,以减轻末端治理的负担和难度。3.2人员配置建议3.2.1建立强力调试小组根据现有调试经验和日常运行状况分析,各相关部门之间必须建立有效的协调和协作机制,以对各生产车间的正常生产和污水处理站的正常运作起到协调作用,保证各单元之间信息交流通畅,使一些突发状况或事故性情况能得到有效的预防或降低其相互

15、影响,因此有必要组建一个强有力的调试领导小组,以在各部门之间充分协调,有序安排各项工作,在大环境下保证调试工作顺利开展。调试领导小组的可以由公司领导任组长,相关车间主任、污水站行政负责和技术负责以及设计方现场调试指导人员任组员。3.2.2健全污水站管理人员组成公司虽然是化工领域的佼佼者,在化工和机械方面人才众多,但在污水生物治理上面,人才缺少。对本工程行政领导可由其他部门的领导兼任,其主要作用是对废水处理站进行全面管理,并协调与其他部门之间的关系,但是专业工程技术人员必须配备,而且该工程技术负责必须具有几年以上的污水处理工作经验。一方面可以对操作工提供技术指导,另一方面可以针对废水处理状况提出

16、解决方案,以保证日常正常运行。3.2.3建立专业的运行队伍在污水处理站的日常管理工作中,工人和管理人员的素质直接决定了污水处理站的运行效果。为了运行好各种设施设备。管理好各种运营工作,保障设备正常地发挥作用,除了要制定一系列规章制度外,操作员工必须进行相关的技术培训,提高相应的操作技能及理论水平,做到“四懂四会”,即懂污水处理基本知识,懂站内构筑物的作用和管理方法,懂技术经济指标含义与计算方法、化验指标含义及其应用。会合理操作设备,会合理调度空气,会正确回流与排泥,会排除操作中的故障。并取得相应的上岗资格证,3.3化验能力建设工厂环保监测工作是生产和科研的一个重要环节,为保证工作的顺利进行,一

17、方面要求建立健全的化验室,配备本工程各化验指标所需要的试验设施和试剂,各化验设施和试剂可按水和废水监测分析方法进行配置;另一方面还应配备具有化验上岗证的化验人员,以科学的方法进行化验,做好日常各项化验任务。分析任务如下:常规监测分析项目:CODcr、pH、DO、TN、NH3-N、SV30、温度、镜检,非常规分析项目:NO3-N、NO2-N、SS、TP、BOD5、MLSS。常规项目每日至少检测1次,其中DO、CODcr、PH、温度与SV30每日至少检测2次,非常规项目NO3-N、NO2-N、SS、TP、MLSS、BOD5每周检测1次(调试阶段可视分析能力适当加强)。3.4工艺调整方案根据对工程现

18、有问题的分析,工艺调整拟分以下几步分步实施,实施步骤可视上步效果以决定实施与否。3.4.1对现有工艺的完善1)供气量调整增加现有同型号离心鼓风机一台,型号为,风量Q=60m3/min,风压P=,功率N=110kw;改造现有供气管路,使三台鼓风机并联供气,方便全系统进行调节。主要工作内容:鼓风机购置、安装;电气改造;增加配管,并对现有配管进行改造。2)泥法段调整增加混合液回流装置,主要是增加O2A1回流装置,在O2池出水端增加潜水排污泵,型号为HWQ150-5-4,数量两台,性能参数:流量Q=150m3/h,扬程H=5m,功率N=4kw;增加O3A2回流装置,在O3池出水端增加潜水排污泵一台,

19、型号为HWQ150-5-4(与O2池潜污泵合备一台于仓库),性能参数:调整中间沉淀池污泥回流方向和回流量,调整中沉池液下泵型号65YW30-11为80YW50-8,数量两台,性能参数:流量Q=50m3/h,扬程H=8m,功率N=3kw,调整中间沉淀池O1污泥回流比为,增加中沉池A1污泥回流比为Q。具体调整见图3-1;增加O2池(A1池侧廊道)可提升微孔曝气管6套,型号ZH-65(双根型),通气量Q=32m3/min。 图3-1 活性污泥段工艺调整工作内容:增加剩余污泥排出管路;潜污泵、液下泵、曝气装置的购置、安装;增加配管并对现有管路进行改造。3)膜法段调整将A3、A4改造成好氧池O6、O7,增加O6、O7可提升微孔曝气管54套,型号ZH-65(单根型),通气量Q=16m3/min,其中O6池30套,O7池24套;取消终沉池污泥回流。具体调整见图3-2。 图3-2 生物膜法段工艺调整曝气装置的购置、安装;

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1