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设备管理Word文档下载推荐.doc

1、为避免在设备检修中出现问题互相推诿扯皮的现象,提高检修人员的责任心和检修质量,在今年检修设备时,对每台需检修的设备实行检修责任挂牌制,规定:谁检修的设备,谁保证设备的正常运行,如因设备检修修不到位或检修质量问题,所造成的设备停机损失,由责任人负责,确保设备维修质量。4实行故障回诊制。对于检修中出现的疑难问题,要求总工、机修工、车间操作工共同探讨,相互交流,不放过任何一个疑点,5建立详细的设备档案。对维修过的设备,进行了详细记录,为以后设备的维修/抢修,带来了极大方便,减少维修/抢修时间。6实行设备检修三级检查制度。检修人员在检修过程中进行自检,生产车间进行巡检,生产科进行抽样检查,避免设备检修

2、不到位而出现设备重大事故的情况发生。二、番茄酱设备的技改:根据2005年总公司下达的生产任务,2005年三坪分公司将处分利用现有设施和设备,对现有生产线进行一些技术改造,以提高三坪分公司设备的达产率。为保证我分公司2005年生产的顺利进行,确保完成2005年总公司下达的生产任务,经总结分析后,提出以下技改草案:1、 一级水池加装双吸泵一台(现有);在2004年生产过程中,三坪分公司一级水池有部分(约15-20%)水直接由溢流口排走,一级水未能有效的利用,为保证三坪分公司水资源的有效利用,节能降耗,2005年需在一级水池增加一台双吸泵,使一级水尽可能充分利用,避免生产中后期原料杂草异物等较多而降

3、低泵的工作效率时一级水抽取不及的现象发生。2、 700T/D生产线新增精致机一台;700T/D蒸发器配有精制机两台(一道打浆,二道精制),根据700T/D蒸发器生产2830%标酱每天需果汁665吨(固形物含量4.5,出渣率以5%计)计算,700T/D蒸发器蒸发水量为561.8T/D,设备迁至三坪分公司后,用其生产10%左右果汁700T/D蒸发器需4.5%果汁1021.5T/D,果汁需求量增加了53.6%,原有两台精制机已不能保证700T/D蒸发器的有效利用,为保证三坪分公司的设备有效利用,2005年需为700T/D蒸发器增加100T/H精制机1台,以保证700T/D蒸发器正常生产所需,以发挥7

4、00T/D蒸发器的真正效率。3、 TASTE预蒸发产品出口加装过滤器。TASTE预蒸发器清洗周期较短,在生产过程中需要经常清洗(平均每7至10天清洗一次),由于TASTE特殊的构造,普通的加热碱液清洗很难将其彻底清干净,每次清洗完之后都有酱垢残存,在后继的生产过程中会出现黑斑偶尔脱落的现象发生。产品质量就是公司的生命,随着公司的发展壮大,产品质量已渐渐为公司所重视,对产品质量要求也日益严格,为了减少此现象对三坪分公司产品质量的影响,需在TASTE预蒸发产品出口加装过滤器以保证产品的质量。 4、生产特殊产品生产线改造方案 针对今年生产中:要求生产超冷3032%,粘度在4以下,但在实际生产中,始终

5、达不到。我们计划在生产线上,增加一套皮渣回送装置,把皮渣粉碎后,用螺杆泵直接把破碎的皮渣回送到两条线的破碎系统,用以增加粘度,确保生产出达到要求的产品。 生产高粘度酱时,2条1200线出口过滤器,过滤面积太小,阻力大,影响蒸发器正常运行,需更换过滤面积大的过滤器。 5增250千瓦变频器 2004年为提高2000吨预蒸发器的能力,把一效循环泵的电机从160KW增到250KW,但由于电机转速过高,造成循环泵过载而没有使用。新增变频器用以调节电机转速,使得一效循环泵的负荷合理。技改费用技改项目数量费用备注小罐原料取样器1台7万一级水池水泵1台(现有)05万配套底阀和阀门700线精制机TASTE过滤器

6、1组17万总排新增机械格栅机械格栅改造2台6万皮渣破碎回送1套2条1200线过滤器改造2组34万250KW变频器16万污泥干燥设备35万零星土建5万小罐原料取样器基础地坪;蒸发器前地坪等合计(元)75.9万三、污水站相关工程的技改:1、总排管道新增1台机械格栅和现有2台机械格栅改造三坪分公司污水处理项目2004年4月29日开始建设,8月5日投入调试,9月6日试运行处理以来,由于设计、施工、运行、管理中的各种原因,污水处理至今仍未达标,其中的一个主要原因是,番茄污水中的大量皮渣、废果、烂果等未能及时有效去除。污水处理中出现的大量浮渣主要来源于二级水池中的卸车水、一级水池中的喷淋清洗水、小罐去皮机

7、设备冲洗水等,其中一、二级水中大量烂果、小果、番茄叶等占多数,小罐生产地面冲洗水中大量废皮、果肉等占多数,后期生产中由于打入大线的废果、果汁、番茄皮等检出杂菌、含水量大等原因而直排下水道,也造成污水中浮渣过多,由于现有工厂拦截处理设施不够,一级水池、二级水池均只配备了一台机械格栅,处理量在生产后期原料品质恶化时明显不足,不能全部拦截,部分进入总排管道造成污水中悬浮物浓度加大,给污水处理带来困难。要解决这一问题必须从源头抓起,除加强原料质量外,还必须控制污水中废果、小果、烂果、皮渣排放量,以减轻后续污水处理难度,同时避免与污水处理设备厂家扯皮。2005年需在总排管道入口处新增1台机械格栅,尽量将

8、废料在进入污水处理前拦截,从而降低悬浮物,同时需对现有2台机械格栅进行改造,加装皮渣提升装置,提高出渣高度,利于运渣车直接装运,减少废料的抛洒堆积和因拉运不及时二次进入水系统。2、新增污水系统污泥干燥设备按照现有污水处理设备产泥量计算,每天300-400吨,且含水率过高,达到了98-99%。处理400吨污泥,污泥运输以10吨槽罐车进行运输,运距按20公里,运费按100元一躺,按生产期60天计算,运输含水率99%以上污泥需4辆,每2.4小时一躺,每日运费为4000元,60天生产期运费一项即为24万元;干化处理后污泥含水率达到70%以上时产生干化污泥约30-40吨,用一台10吨汽车运输即可,每天4

9、躺,运费为400元/天,60天运费为2.4万元,虽然一次投资较大,但污水处理运行费用上相对较少,因此污泥干化后运输从经济上比较合理。干化后的污泥作为农肥使用有利于保护环境,进行污泥综合利用,具有一定的社会效益,且污泥去向容易确定,不致因存放不当产生二次污染,因此项目投资比较合理,有利于管理和运行。污泥干化设备可选用带式压滤机或离心分离机。预计污泥干燥设备投资120-150万元。四、2005年生产计划的工艺控制(草案):1、36-38%冷破酱的生产控制:筛网孔径:0.6-0.8mm精制机转速:10001200 r/min破碎温度:38-45粘度:6-9cm/30s2、30-32%超级冷破酱的生产

10、控制:1.3mm1100-1500r/min70-75粘度:4.5-5.5cm/30s(在生产实际中根据技改方案4中第一条的措施进行皮渣回送,以确保产品粘度符合总公司下达的生产计划中4 cm/30s的要求。)以上生产控制方案应根据生产实际中检测的指标进行相应调整,以确保产品质量符合生产计划中的要求。五、产品外包装:1、根据2004年生产打包带断列较多的情况,2005年生产期如果使用0.7*19的钢带,三坪分公司10台免扣打包机中只有1台可以使用,须与供货商进行联系解决。2、2004年桶装酱在运输过程中塑料桶盖脱落较多,建议总公司对塑料桶盖进行改进,增加凹槽,提高塑料桶盖的牢固性。3、在产品发运前,对产品外包装进行检查,确保产品外包装的完整。六、安全生产的管理:1、在2005年实施安全生产目标管理制度,与各部门负责人签定安全生产责任状,细化具体实施方案。2、加强员工的安全生产培训工作,强化消防安全管理,避免出现安全事故。3、在检修、生产现场强化安全生产意识,指定安全负责人,保证检修、生产过程的安全。

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