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燃煤掺烧精细化管理.docx

1、燃煤掺烧精细化管理 盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。附件1QC小组活动成果资料汇总表序号申报班组名称QC小组名称QC小组活动成果名称小组成员姓名01优化配煤掺烧燃煤掺烧精细化管理苗承刚、李洪庆、蒙嘉刚、谭定、牛志军、佟伏生、靳诚、侯斌、刘永、李巍、肖济和、陶洪伟、邓星亮、沈文阳报送单位名称联系人姓名联系电话备注:成果资料附后。附件2QC小组活动成果资料样式封面QC小组活动成果报告 课题名称: 燃煤掺烧精细化管理 类 型: 问题解决型 QC小组注册号: QC课题注册号: 报送单位: 小组名称: 优化配煤掺烧 发 表 人: 二一二年 五月十八日国投电力控股股份有限公司2012年度Q

2、C小组活动成果发表会交流资料1、小组概况QC小组本着“攻克难点,追求创新”的精神,在QC活动当中不断增强小组人员的质量意识,以达到“完善细节,提升品质” 目标。小 组 名 称优化配煤掺烧成 立 时 间2011.01小 组 类 型现场 型注 册 时 间2011.11课 题 名 称燃煤掺烧精细化管理小 组 人 数14人活 动 时 间 小 组 成 员姓 名性 别文化程度职 务职务分工1苗承刚 男本科副总经理组 长2李洪庆男本科总经理助理、燃料采购部副组长3蒙嘉刚男本科安全技术部经理副组长4谭定 男本科发电运行部经理副组长5牛志军 男本科发电运行部经理助理组员6佟伏生男本科发电运行部经理助理组员7靳诚

3、男本科安全技术部运行管理专工组员8侯斌男本科发电运行部燃料专工组员9刘永男本科发电运行部锅炉专工组员10李巍男本科发电运行部值长组员11肖济和男本科发电运行部值长组员12陶洪伟男本科发电运行部值长组员13邓星亮男本科发电运行部值长组员14沈文阳男本科发电运行部值长组员2、课题选择1)公司生产方针 加大煤种掺烧力度,降本增效。2)实际存在的问题 因电煤价格上升,造成火电企业发电成本上升,火电企业经营异常困难。如何降低燃料成本成为企业面临的难题,掺烧价格相对较低的印尼煤成为必由之路。内容3)员工成长的需要 通过掺配煤优化,提高技术水平,实现自我全面提升。4)选定课题 优化配煤掺烧3、现状调查1)锅

4、炉概况国投钦州发电公司一期工程装设两台630MW汽轮发电机组,锅炉型号东方锅炉厂制造的DG1900/25.4-II2,为超临界直流炉,一次再热、单炉膛、尾部双烟道、采用前后墙燃烧方式、挡板调节再热汽温、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构型锅炉。制粉系统采用BBD3854双进双出筒式钢球磨煤机表1:锅炉主要参数表名 称单位B-MCRT-MCRBRL过热蒸汽流量t/h195018571857过热器出口蒸汽压力MPa25.525.425.4过热器出口蒸汽温度571571571再热蒸汽流量t/h1590.41519.81510.4再热器进口蒸汽压力MPa4.924.714.67再热器出

5、口蒸汽压力MPa4.74.54.46再热器进口蒸汽温度327322321再热器出口蒸汽温度569569569省煤器进口给水温度290287286炉膛截面热负荷MW/m24.354.184.18炉膛容积热负荷kW/m379.676.5376.54燃烧器区域面积热负荷MW/m21.631.561.57锅炉计算热效率(低位发热量)%94.0694.1594.18炉膛出口过剩空气系数1.141.141.14省煤器出口过剩空气系数1.151.151.15软化温度ST132015001360流动温度FT142015001430 灰成分二氧化硅SiO2%47.3258.8947.98三氧化二铝Al2O3%2

6、9.6828.6229.51三氧化二铁Fe2O3%10.783.597.24氧化钙CaO%4.571.843.52氧化镁MgO%1.210.860.81二氧化钛TiO2%1.071.070氧化钾+氧化钠K2O+Na2O%1.461.490.74三氧化硫SO3%2.910.011.04二氧化锰MnO2%0.090.08其他%1.633.558.84、目标设定1)领导支持 本次活动受到公司领导和部门经理的高度重视。2)人员保障 本小组成员具有丰富的现场实践经验和较强的团队精神。3)技术和资金保障 小组成员具有较强的工作能力,掌握实际运行经验及掺配煤情况。5、原因分析1)2007年掺配煤情况年入炉煤

7、量为109.4万吨。其中掺烧印尼煤共2万吨,占总量的比例达到1.83%,全部为低热值印尼煤;燃用国内优混烟煤107.4万吨占总量的98.17。2)2008年掺配煤情况年入炉煤量为173.5万吨。其中越南煤掺烧时由于该煤种挥发分过低为无烟煤,造成锅炉燃烧着火不稳,灰渣可燃物高达12以上,不利于锅炉安全经济稳定运行,因此不再进行该煤种的掺烧。3)2009年掺配煤情况,年入炉煤量为198.2万吨4)2010年掺配煤情况,年入炉煤量为269.1万吨。5)2011年至11月份掺配煤情况,入炉煤量为354.39万吨。6、要因确认因电煤价格上升,造成火电企业发电成本上升,火电企业经营异常困难。如何降低燃料成

8、本成为企业面临的难题,掺烧价格相对较低的印尼煤成为必由之路。2011年6月份后,以具有代表性的秦皇岛港5500大卡山西优混煤炭为例,4、5、6月份其平均价格分别为777元/吨、820元/吨和838元/吨,分别环比上涨11.3元/吨、42.4元/吨和18.0元/吨,6月份的平均价比3月份上涨71.6元/吨,使得本来已普遍亏损的火电企业经营异常困难。秦皇岛港5500大卡山西优混动力煤月平均价格及其同比、环比变化情况7、制定对策掺烧试验的开展情况投产以来,2007年为保证机组调试的正常运行,采购煤种相对较好,基本为国内优混烟煤,接近设计煤种,因此掺配煤工作相对简单。从2008年开始,印尼煤在公司的掺

9、烧比例逐年提高由19%到2010年的43%,2011年截至11月份达到46%,印尼煤已成为公司掺烧的主要煤种。公司所燃用的煤种随着国内外煤炭市场的变化,煤种最多时达到15种不同的燃煤,其中印尼煤就达到7种,造成锅炉入炉煤的掺配工作复杂、难度大。掺烧印尼煤存在的问题1)印尼煤具有高水分、高挥发分、低灰分、低热值或中高热值以及中高硫分等特征。印尼煤挥发分达到50%左右,着火温度低,极易着火的特性会导致煤粉自燃与制粉系统爆炸等事故。2)燃用高挥发分印尼煤易出现“燃烧尖峰温度”形成局部高温区,燃烧器区域结渣与高温腐蚀倾向增加,危及锅炉设备安全。3)印尼煤高水分,引起排烟温度升高,排烟损失增大,同时烟气

10、量的增加使除尘、脱硫等设备超负荷运行。4)印尼煤热值相对较低,掺烧时制粉系统系统的出力超出设计值较多,对设备安全构成威胁。为此,公司在2009年10月委托西安热工研究院进行了1号炉印尼煤掺烧试验,试验目的如下1)了解燃用印尼煤后炉膛燃烧区、水冷壁区域燃烧产物(O2、CO以及H2S)分布情况。2)通过运行参数的调整,优化炉内贴壁温度及气氛,降低发生高温腐蚀与炉内结渣的趋势。3)确定锅炉燃用印尼煤的最佳掺烧比例以及掺烧方式。4)确定锅炉燃用印尼煤的最佳运行参数,并提出相关的运行调整方式和注意事项。试验结论1)磨煤机选型偏小,造成实际燃煤量远高于设计值,磨煤机基本处于最大出力状态,分离器折向挡板阻力

11、大、调节范围小,易堵塞,导致煤粉较粗。2)锅炉采用了低NOX燃烧器、分级燃烧措施,在炉内实现低氧燃烧,使煤粉在炉内的燃烧效果变差、燃尽时间加长,当煤粉较粗时,造成屏过结渣、炉膛出口温度升高,以及水冷壁的高温腐蚀。3)满负荷工况修正后的排烟温度均在140以上,高出设计值(129)10以上,再加上燃煤量大、烟气量大,排烟热损失较高,对锅炉效率影响较大。4)燃烧器区域侧墙水冷壁存在较为严重的高温腐蚀倾向。两侧水冷壁区域形成较强的还原性气氛,大多数测点处氧量接近0%、CO浓度大于5000ppm,H2S含量大于100ppm,部分区域H2S含量大于500ppm。经燃烧优化调整后,A侧墙水冷壁的贴壁气氛明显

12、好转,但是B侧墙仍存在较高的高温腐蚀倾向。5)NOX的生成量在300mg/m3以下,部分工况低于200mg/m3,不但低于设计保证值不大于400 mg/m3的要求,也远低于国内同类机组的排放水平。6)考虑到制粉系统的安全性与降低炉膛高温腐蚀倾向的要求,燃用印尼煤时应满足入炉煤煤质如下:A、干燥无灰基挥发分(Vdaf)不大于45%。B、收到基全硫(St,ar)不大于1.0%。8、对策实施根据试验结论采取燃煤掺烧方案 印尼煤着火迅速,属于极易自燃与爆炸的煤种,制粉系统防爆是燃用印尼煤首要考虑的问题。考虑到制粉系统的安全性与降低炉膛高温腐蚀倾向的要求,燃用印尼煤时应控制入炉煤煤质如下:1) 收到基全

13、硫(St,ar)不大于1.0%; 2) 干燥无灰基挥发分(Vdaf)不大于45%。3) 神混煤具有严重的结渣性,且本身也属于极易着火煤种,印尼煤与神混煤的掺烧比例不宜超过50%。4) 优先采用炉前预混的掺烧方式。降低了入磨燃煤的水分与挥发分,对保证制粉系统的干燥出力以及安全防爆均有利。5) 短期单磨印尼煤时,单磨印尼煤的磨不超过两台磨。6) 单磨印尼煤的磨应维持较小出力,不大于48t/h;7) 磨出口温度控制小于60,旁路风门开度不大于35%;8) 监测磨出口CO浓度,如有异常升高应立即处理。掺烧大友煤时锅炉主要运行参数控制范围表 参数控制值调整目的说明氧量3.13.5%(600MW)增加燃烧

14、器区域的氧量,降低炉膛的高温腐蚀及结渣倾向负荷300MW对应氧量控制在5.05.5%二次风室调整门15100提供燃料燃烧所需氧量对应磨煤机运行时开度在60100,对应磨煤机停运后开度为1520内二次风3格降低内二次风比例,增加外二次风量,同时兼顾保护燃烧器喷口开度试验确定,运行中不再调整外二次风50%提高旋流风量,强化风粉混合 掺烧大友煤时全部置50即燃煤位,印尼煤两侧两个置80即燃油位燃尽风门开度4070%合理分配燃尽风比例,提高燃烬风量运行中根据负荷、氧量偏差、CO浓度变化及时调整OFA中心风20%促进煤粉的后期燃烧,降低分隔屏结渣倾向开度试验确定,运行中不再调整煤粉细度18%降低大友煤煤

15、粉细度,促进煤粉的快速燃尽磨煤机分离器开度约2.03格;定期清理分离器。定期合理添加搭配钢球比例,提高煤粉均匀性磨出口温度7075(大友煤)提高大友煤煤粉着火热,降低印尼煤煤粉着火热;避免制粉系统爆炸与自燃事故5862(印尼煤)磨旁路风风门3050%提高一次风粉温度,为煤粉的早期燃烧提供更多的空气根据负荷进行相应调整料位600800Pa保持较高料位,维持较低煤粉细度印尼煤控制在500Pa给煤量非均等给煤控制大友煤给煤量避免在较高出力下运行,尽可能降低大友煤耗煤量,而多消耗印尼煤。9、效果检查1)掺烧对主要指标的影响脱硫装置后SO2浓度(mg/Nm3)10080125脱硫系统耗电率(%)1.16

16、1.111.1石灰石耗量(Kg/kWh)0.0090.0070.0068脱硫效率(%)93.7594.3593.5国内神混煤掺烧印尼煤对指标的影响1)掺烧低卡的印尼煤的量较大,低卡热值的印尼煤水分达到34以上,甚至高达40,比设计值增加约25以上,排烟损失大,排烟温度较掺烧前高出10。2)掺烧低卡印尼煤时,锅炉效率下降,较设计值低0.74%,主要是排烟损失引起的。3)掺烧低卡印尼煤时,由于煤量大,锅炉送风量、烟气量均增加较多,造成引、送、一次风机、增压风机电耗上升,造成厂用电率上升较多。4)掺烧了低卡印尼煤由于磨给煤量大,磨煤机超出力运行,煤粉相对较粗,飞灰含碳量上升较大,锅炉不完全燃烧损失增

17、大。5)掺烧印尼煤后,机组的发电、供电煤耗增大,分别比单烧前上升了1.1g/kwh,1.66g/kwh.低热值印尼煤与大友煤(Vdaf约31)、部分高热值澳洲煤(Vdaf约25)掺烧后对指标的影响:1)由于大友煤(Vdaf约31)、高热值澳洲煤(Vdaf约25)挥发份较低,着火推迟,所需风量高,排烟温度较掺烧前高出13,排烟损失大,综合影响煤耗2.16g/kwh。2)大友,澳洲煤煤质较硬,难磨,制粉系统出力下降,制粉系统电耗上升,机组厂用电率上升近0.33%。3)大友,澳洲煤挥发份相对偏低,二者的燃尽特性与印尼煤相差两个等级以上,部分大友、澳洲煤不能得到充分的燃烧,造成飞灰可燃物偏高,较单烧前

18、分别上升9.11%,6.74%,影响发电煤耗上升较多。4)大友煤在燃烧初期产生焦油,隔绝了煤粉与空气的接触,并凝聚形成大颗粒煤粉,影响了煤粉的充分燃烧,也造成了机械不完全燃烧损失的增加。2、对生产设备的影响分析1)、对换热部件的影响由于掺烧后,锅炉烟灰量增加,受热面磨损有加剧的情况,按影响较大的低温再热器情况看,管子壁厚磨损有所增加,目前通过加强检查,采取加装护瓦措施,磨损在可控范围。2)、对制粉系统的影响掺烧后制粉系统出力增加,设备的磨损增加较大,特别是磨煤机出口分离器和粉管的磨损较快,目前两台炉磨煤机出口分离器已经进行贴陶瓷防磨处理;分离器出口粉管也在外部进行防磨处理。3)、 对锅炉燃烧设

19、备的影响因燃用印尼煤的热值相对偏低,导致锅炉无法带满出力且锅炉效率低,机组风烟系统、除灰系统等均在在高限工况下运行,设备的可靠运行裕度下降。因印尼煤挥发分较高,容易着火,着火距离较短,当一次风速控制不好的时候容易导致燃烧器喷口结焦。同时在燃烧器区域侧墙水冷壁存在高温腐蚀倾向。4)、对风烟系统设备的影响由于掺烧后造成烟灰量增加,烟道钢板和撑杆的磨损速度加快,特别是空气预热器至电除尘段烟道,转向多而急(4个90弯),目前两台炉空气预热器至电除尘段烟道转向处已经磨穿,进行了贴焊处理,面积约110平方米,内部撑杆迎风面已经已经磨穿,拟加防磨角钢处理。整个烟道转向处拟进行防磨处理。5)、对脱硫系统设备的

20、影响低热值的印尼煤水分高,造成锅炉烟气量比校核煤种2增大约20以上(比设计煤种将增大30以上),且排烟温度升高,导致脱硫系统系统阻力增大,增压风机出力受阻,对脱硫系统安全运行形成较大威胁3、掺烧对成本的影响1)、掺烧煤种 项目煤种低位热值挥发份全水分灰份硫份(ar)Kcal/Kg)(daf)(%)(ar)(%)(ar)(%)(ad)(%)典型煤种印尼、菲律宾煤一高硫分印尼煤490048.4117.16.760.74二低热值印尼煤380050.7434.33.490.17三低热值菲律宾410049.482611.020.68典型煤种四国内高硫煤514438.889.320.981.12典型煤种五

21、外购、神混煤514936.921613.780.51典型煤种六大友煤549736.876.921.450.6典型煤种七澳洲煤598324.197.218.850.56典型煤种八神华混煤501237.2717.813.120.57典型煤种九中煤平煤542638.018.419.220.61年均加权508941.7718.26110.440.672)、典型掺配方式 项目煤种低位热值挥发份全水分灰份硫份掺配方式(比例)(ar)Kcal/Kg)(daf)(%)(ar)(%)(ar)(%)(ad)(%)掺配煤种一混煤与低热印尼煤464944.8721.4511.50.381:01掺配煤种二混煤与高硫印尼

22、煤519942.641214.10.671:01掺配煤种三混煤与低热印尼煤493142.216.614.80.452:01掺配煤种四混煤与高热印尼煤538243.814.510.51.391:02掺配煤种五混煤与高热印尼煤536844.6615.459.11.491:03掺配煤种六低热印尼煤与高热印尼煤456350.0627.153.30.971:023)、按照全部采购神混煤,按照当年煤炭价格对比掺烧前后成本影响1)、掺烧印尼煤对入厂标煤单价(不含税)影响很大,2011年,2010年,2009年差值分别为39元/吨,58元/吨,26元/吨。2)、仅考虑机组煤耗上升因素,而不考虑设备、安全影响及

23、财务等其他成本,比较掺烧对成本的影响。4)、对成本影响的结论分析 开展煤炭掺烧工作,可以多燃烧低热值煤炭,有利于降低入厂标煤单价,从而有效降低发电燃煤成本。2009年、2010年、2011年开展燃煤掺烧工作后,原煤热值分别为5286大卡、5133大卡、4855大卡,其折算的入厂标煤单价(不含税)分别比5000大卡原煤折算的入厂标煤单价(综合平均不含税)分别低39元/吨、58元/吨、26元/吨,按照全年发电量所需煤炭数量,计算得出:燃煤成本降低最高可达1亿元,效果非常明显。需要指出的是掺烧后的混合煤质指标要参考锅炉的特性,应先做相关燃烧试验得出参考意见。同时还要根据脱硫、除尘器以及磨煤机出力、风

24、机出力等重要辅机设备和系统的能力进行综合考虑。10、巩固措施1)掺烧工作的优劣势分析 2、存在的难点及需要解决的问题设备方面1)、制粉系统设计无备用,在掺配较低热值印尼煤时磨煤机出力受限,机组带负荷能力受到一定影响。2)、此类型双进双出磨煤机分离器折向门调节困难,各挡板开关不一致。回粉管易被软杂物堵塞,引起分离效果差,灰渣可燃物高。3)、在掺烧比例较大,或单磨烧印尼煤时,制粉系统爆炸隐患尤为突出 ,制约了燃煤掺烧力度。4)、煤场设计存煤量偏小,造成堆放困难,特别是煤种较多时,无法满足配煤要求。管理方面没有形成数字化煤场、机组效能在线分析、成本实时分析的信息平台,很多分析依靠个人,数据不能及时沟

25、通,决策周期长,往往错过了最佳时机。11、总结和下一步打算1)、通过近4年的不断摸索各种煤种的掺烧工作,基本掌握本公司锅炉燃煤掺烧的煤质范围,能够按照机组特性和经营情况合理配煤。2)、通过掺烧经验结合煤炭市场价格情况,合理指导燃煤采购,使发电成本显著降低,实现了发电量和经济效益双丰收。3)、提高了公司经营管理和技术管理人员的技能水平和综合分析能力,培养了一批能够科学分析、工作严谨、勇于实践和总结的技术人才。4)、形成了公司卓有成效的燃煤采购原则,同时为二期工程建设积累了丰富的经验。5)、公司广泛开拓煤源,加大燃煤掺烧力度,有力保证了机组发电用煤,2009年在经营形势非常差的情况下实现了扭亏为盈

26、,2010年实现盈利过亿元,2011年盈利过亿元。所以,总体上配煤掺烧在火电厂中应当大力提倡,这样能有效降低发电成本,但需要根据机组不同特性,通过各种试验方法,确定掺烧煤种和原则,并分析确定风险源和控制措施,在保证安全情况下进行。需要强调的是,配煤掺烧效果的好坏,不是一个部门,不是一个专业的工作,需要燃料采购、煤场管理、运行管理、经营管理等各方面协作配合才能做到最优效果。2、进一步优化掺配煤的建议和措施 1)、煤场管理及输煤设备由于印尼煤极易自燃,煤场应实行分场单独堆放,并严密监视煤场存煤温度。当煤堆温度达到50以上时,应采取相应的降温措施。一旦发现冒烟、温度异常时,应及时将其压实,严禁将已自

27、燃的煤送上皮带。同时控制煤场印尼煤煤的存放时间,进场后存放时间一般不宜超过一个月,尽量做到“烧旧存新”,以免热值损失过多。应严格按照规定上煤,减少混煤比例偏差,防止输煤系统积粉自燃。2)制定混配煤方案 a、一台斗轮机运行无煤船靠泊情况下的混配煤方案(6A、6B皮带可以正常运行)方案1:分仓配煤(推荐方案)根据机组负荷要求,分仓上不同煤种,由机组通过给煤机来到达配煤比例,从而实现配煤达到热值、硫份等指标要求。 本方案的优点:输煤上煤方式单一、快捷,配煤比例准确,输煤系统、制粉系统耗电量少,降低能耗。本方案的缺点:煤种挥发份较高时会给制粉系统安全运行带来风险,但一台斗轮机运行的时间基本较短,通过加

28、强管理可以将风险降低。方案2:煤仓A、B侧分别上不同煤种根据配煤要求,将两个煤种按照比例要求分别上到煤仓A、B侧,第二次上煤时将两个煤种分别切换到B、A侧,如此反复,循环加仓,配煤比例高的煤种先上到煤仓内。为了控制配煤比例的准确性,及时调整配煤方式,单侧上煤时控制料位不超过10米。本方案的优点:可以降低制粉系统的运行风险。本方案的缺点:配煤比例不准确,皮带切换频繁,上煤设备需要长时间,运行输煤耗电量、制粉系统耗电量多。b、一台斗轮机运行无煤船靠泊情况下的混配煤方案(6A、6B皮带只能单路运行)方案1:煤仓单侧错仓错时加仓本方案操作方式(为方便说明按照神混配印尼1.5:1举例):在#1、#4、#5仓加神混煤1.5米后,在#2、#3仓加印尼煤1米,然后再在#1、#4、#5仓1.5米的神混煤上加1米印

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