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化工仪表事故案例.docx

1、化工仪表事故案例案例 2 11. 17 ,急冷油窜入烧焦线外泄事故事故经过 :1997 年 11 月 17 日 11 时 35 分,某装置按计划停车。 11 时 35 分, 2#裂解炉(BA102)由汽油分馏塔(DA101 )塔切出后,不久即发现 DA101 塔釜液位下降,室内人员联系补调质油。 11 时 55 分,室外操作人员发 现BA102的清焦罐上有急冷油飘出,立即采取紧急措施。将 BA102稀释蒸汽由放空状态切入DA101塔内,但此时已有少量急冷油飘落在 BA102 废热锅炉(TLE)上,由于TLE温度较高,弓I起急冷油的燃烧,立即通 知消防人员紧急处理,将火扑灭。在这段时间内虽然及时

2、补入调质油, 但DA101塔釜液位仍由50%笔至6%事故类别 : 生产事故。原因分析: 从清焦罐冒出的急冷油来源可以有两个,一是从裂解气管线倒窜, 即急冷油从裂解气切换阀 (XV-102-51) 的塔侧返回至炉侧,由于当时 各裂解炉均已退料,且 XV-102-51 的阀体内是正压,即使反窜也应是窜 裂解气,因此这种可能性极小,予以排除。另一来源是从急冷油电动阀 (XV-102-30) 线上流出至急冷器,这条线上有一个电动阀 (XV-102-30 ), 一个手阀、两个并行的急冷器出口温度调节阀 (TC102-1, TC102-2) 。查操作记录, TC102-1, TC102-2 于 11 时

3、32 分关闭,但调节阀内 漏可能性非常大 ;XV-102-30 控制室内的信号显示此阀在切炉开始即被 关闭,但跑油后现场检查发现 XV-102-30仍有20%勺开度,该电动阀本 身存在问题。操作规程明确规定电动阀关闭后,仍要将手阀关闭。如果手阀关闭, 不可能出现如此大的急冷油泄漏。因此,操作人员未按操作规程进行操 作是发生事故的主要原因。此外,室内操作人员不细心,判断事故能力 差。根据当时生产状况:DA101塔釜液位下降迅速;BA102急冷器出口 温度偏低(正常应350C左右,但当时低于2000C ),应该能判断出有异 常情况发生,如及时正确处理,可以将此次事故降低到最低限度。 整改措施 :1

4、 、操作人员一定要严格执行操作规程,精心操作。2、加强对设备、仪表的维护,及时发现并排除设备、仪表故障。 案例 3 5. 12 ,锅炉给水调节阀故障致全装置停车事故事故经过 :2001年 5 月 12 日 20 时 11 分,某装置室内操作人员发现 BA-106 炉汽包液位高报 (LICA10601PV=73. 1% ) ,当时液面调节间处于自动调节 状态。 20时14分,汽包液面高高报 (LICA10601PV=80. 2% ) ,当班人员 立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量达到 32455. 3KG/H, 仪表状态开路。 20 时 16 分,汽包液面 105. 90/ ,现场发

5、现汽包玻璃板 液面 100%,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀 下游阀的过程中,BA-106出h高压蒸汽温度下降。20时28分,室内人 员发现丙烯压缩机(GB-501)和裂解气压缩机(GB-201)的驱动透平 (GT-501 /GT-201)轴位移上升。20时31分,GT-201轴位移联锁停车。 20 时 32 分, GT-501 轴位移联锁停车。 GB-501 停车后,乙烯压缩机(GB-601) 及分离系统相继停车。 21 时 40 分,新、老区裂解炉全部停 止进料。事故类别 : 生产事故。原因分析:BA-106 炉锅炉给水调节阀 FCV-106-26 阀门信号线发生故障,

6、引 起汽包液面满,SS蒸汽带水,导致总管SS温度降低,致使GT-501 /GT-201 轴位移高联锁停车。整改措施 :1 、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。案例 4 “1.12 ”汽包液面仪表指示偏差引发对流段锅炉给水管爆裂 事故事故经过:1989 年 1 月 12 日,某装置 6 裂解炉处于正常操作状态, 15 时, 对流段锅炉给水管爆裂,紧急停炉。事故类别:生产事故。 原因分析: 该炉超高压蒸汽汽包的锅炉给水液面小于仪表指示液面,同时液面 调节伐的实际开度小于仪表指示开度,当阀门按自动要求关小到一定程 度时,给水实际已被切断,对流段炉管过热。

7、而当阀门增加开度时,锅 炉给水直接进入已经过热的给水管而发生冷淬,导致给水管爆裂。整改措施 :1、锅炉给水阀门检修回装前,工艺、仪表双方应确认供水调节阀 的最小流量限位,以避免炉管断水事故的发生 ;2、超高压蒸汽汽包液面应以现场玻璃板指示为准,操作工应加强 巡检,及时发现问题和解决问题。案例 7 “4.8 ”操作不当引发裂解炉燃料气压力高联锁事故 事故经过:1997 年 4 月 8 日 9 时 55 分,某装置仪表人员在检修燃料气分子量 表(70AI002A/B/C )时,将三块表同时摘除,造成 70AI002A/B/C 及 70AI002D(A、B、C 平均值)同时回零,触发裂解炉底部燃料气

8、压力高 高联锁(10PSHH11),导致正处于高级控制的 3台裂解炉(F1001/3/5) 全部停车。事故类别 : 生产事故。原因分析:仪表同时摘除70AI002A/B/C,造成热值计算失控,裂解炉燃烧处 于高级控制状态下,燃料气阀迅速打开,触发压力高高联锁。整改措施 :1、仪表检修时需与工艺沟通,检修此类表时,可根据经验,对 70A工002D锁定一个参考值,参与DCS内部计算。另外,在维护 70A工002A/B/C时,须逐个进行。2、工艺人员再遇类似情况,应立即摘除燃烧高级控制,用底部及侧壁燃料气控制器(I0PC108/I0PC105)自动控制燃烧量。案例 16事故1. 30 ”急冷水沉降槽

9、界面指示失灵致稀释蒸汽系统带油事故经过 :2002年 1 月 30 日,某装置老区开车过程中发现工艺水 (PW ) 、稀 释蒸汽(DS)系统中严重带油,DS系统压力(PICA-150)无法控制, 在 0. 3-0. 8Mpa 之间大幅波动,稀释蒸汽发生器 EA-123 壳程和汽包排污 阀(FV-157)排出大量汽油,稀释蒸汽包(FA-115 )安全阀两次起跳。事故类别 : 生产事故。原因分析:经分析检查,发现急冷水沉降槽 FA-120界面指示L工一 141失灵,水 液位指示偏高 50%至 60%,造成工艺水进料泵 GA-109 吸入汽油, DS 系 统无法操作。整改措施: 在装置开车及平时操作

10、中,要定期检查油水界面表,发现偏差要及 时通知仪表来校正,保证指示正确。案例 332. 18 ”粗氢中乙烯含量超标导致甲烷化反应器飞温事故事故经过 :1991 年 2 月 18 日 6: 00 左右,某装置内操发现脱甲烷塔进料分离罐(FA-304)液位高,就注意了 DC-301床层温度变化大,再看FA-304 液位时,高达 80,此时外操到现场处理,大约 15分钟后, FA-304 满罐,即手动按PB停DC-301,但此时DC-301床层温度已达370C。 事故类别:生产事故。原因分析:因液位(LV-311)自动调节失灵,现场卡死无法动作,内操发现后 处理不及时,造成FA-304满罐,致使氢气

11、甲烷分离罐(FA-308)满, 使粗氢中乙烯含量超标,进入 DC-301 发生剧烈放热反应,引起床层飞 温。整改措施:1 、以卡片形式贴在仪表盘上,让每位操作工都知道 LV-311 卡死后 的处理步骤,以便得到及时处理;2、 内操换岗需进行上岗考核,合格后方能上岗;对操作工进行培 训提高操作水平;3、 仪表工应对仪表进行定期检查。案例 43 “4.3”C2 加氢反应器停进料后未完全切断 H2 致飞温事故 事故经过:1990年4月3日,某装置C2加氢反应器(DC-401)由B切至A 台时,由于 A 台内残留有水,导致物料出反应器后冻堵,为解冻, 停 DA-401 的回流,提高 DA401 的塔釜

12、加热量,使 DA401 底大量物料 从塔顶进入后系统,致使 DA404塔无进料(FRCA454无量),使DC-402B 处于临时停车状态,室内关 FFRC-456,457。室内切断Hz,当DC-401A 解冻以后,DC-402B开始进料,发生飞温。事故类别 : 生产事故。原因分析:DC402B中存有大量的H2,当DC-402停止进料后,没有按操作 法切断去DC 402系统的Hz根部伐,仅室内关闭了 H:的两个流量 调节伐,致使Hz从FA-409的充压管线以及两个流量调节伐泄漏至 DC-402B之中,当DC-402B开始进料时,Hz浓度较高,从而发生飞温事故。整改措施 :反应器停车后,无论时间长

13、短,均应按照操作规程,切断 Hz 的总根部伐,仪表调节伐门是不能代替切断伐门的。案例 50 2. 6 ,急冷油外泄引发急冷器着火事故事故经过 :1992 年 2 月 6 日,某装置 BA-107 炉急冷器突然起火,烧毁部分仪 表电缆,操作工在切 32 、14“阀时,大量急冷油从烧焦罐中喷出, 险些酿成恶性事故。事故类别 : 火灾爆炸事故。原因分析:BA-107 炉急冷器调节阀由于焦粉冲刷造成磨损,出现裂纹,致使 阀内的急冷油外泄,遇炉子明火燃烧。操作工处理时,由于火势较大, 没能关闭现场两道急冷油闸阀,只从室内关闭急冷油调节阀,由于此时 急冷油调节阀控制电缆被烧毁,室内无法控制,该阀 ( 气关

14、)实际上处于全开位置。而操作工经验不足,误以为该阀关闭,物料已经切断,在 进行 32, 14 ”阀切换时,大量的急冷油从烧焦罐中喷出。整改措施 :1 、停炉后,对调节阀阀体进行检查,避免因阀门磨损出现裂纹, 导致急冷油泄漏 ;2、在急冷油总管上较安全的部位再加一道闸阀,一旦发生类似情 况,可紧急处理。案例 53 “9.1 ”联锁管理不严导致炉膛爆燃事故 事故经过:1988 年 9 月 1 日 10 时 13 分,某装置 BA-109 炉送风机(底部、侧 壁烧嘴空气输送设备)在正常运行中突然停车。操作工重新启动送风机 后,炉膛内发生爆燃,部份炉墙被炸塌。半月后修复投用。 事故类别:火灾爆炸事故。

15、原因分析: 送风机停运停炉联锁 MAK 1091 未投用,当送风机突然停车时, 联锁未动作,因而未切断燃料供给。而送风机停运后,燃料气进炉未断, 造成燃料燃烧不完全。短时间内启动送风机,由于炉膛内高温,燃料气 及大量新鲜空气的进入造成了这次爆燃。整改措施 :加强联锁管理,无特殊情况,联锁必须全部投用。 案例 70 9. 4 ”甲醇厂丙烯压缩机跳车事件( 一 ) 事件经过2013 年 9 月 4 日 4 时 9 分 35 秒,甲醇厂二套管网 2. SMPa 压力由2.7MPa缓慢下降,PV-8303自动打开。4时10分20秒,PV-8303开至 80%管网压力下降至2. 34MPa ,操作人员发

16、现后将调节阀PV8303由“自 动”切至“手动”操作并逐渐开大至 95%0 4时 11 分 25秒,管网压力 下降至1.64MPa,丙烯压缩机因蒸汽压力低喘振。4时11分45秒,管 网压力突然上涨至3.12MPa, PV-8303A自动打开泄压,同时操作工将 PV-8303由95%至60%0 4时13分38秒,丙烯压缩机因喘振跳车,仪 表人员检查减压阀PV8303及放空阀PV8303A阀无异常,阀门动作正常, 系统恢复开车。( 二 ) 原因分析1.直接原因管网4. 4MPa减2. SMPa调节阀PV8303在75疥95%T度时有卡涩现 象。2.间接原因 管网控制阀PV-8303A设定压力2. 8 MPa,管网

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