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脱硫效率低的原因分析

脱硫效率低的原因分析

一、脱硫添加剂的试验阻碍

添加剂的试验目的:

促进石灰石的溶解和SO2的吸取,增加溶液的反应活性,总反应速度得到提高。

添加剂具有分散作用,能够增强石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效传质面积,减少设备的结垢。

4月22日-4月24日进行的脱硫添加剂提高脱硫效率试验,其中添加剂的要紧成分:

复合硫质催化剂、CP活性剂、含羧基类盐。

复合硫质催化剂的作用:

缓冲作用,促进SO2吸取和CaCO3溶解。

CP活性剂:

增加浆液反应活性,提高总反应速率。

含羧基类盐:

促进SO2的溶解。

试验过程:

4月23日向1号JBR地坑注入1.2吨添加剂,搅拌平均后23日8时按照试验要求进行参数调整,10:

30差不多到位,效率91.4%、负荷500MW以上、PH值4.9—5.0之间,10:

40开始开用地坑泵加药,打入吸取塔,23号加药后至25号期间负荷在300MW以上效率最高上至97.8%,PH值在23号加药有降低现象,后调整至5.0—5.2,24号上午调至5.3,下午调回;于24号上午补充添加剂至地坑15袋,9时开始打入吸取塔,24号下午参数开始有运行人员自行把握。

数据分析:

1、在同等条件下〔负荷500MW,ph值5.0—5.1,入口1200mg/nm3左右,JBR液位在100mm以下〕,与添加前效率起始值91.4%比较,可认为提高3%--4%的。

23日11:

00—12:

00,93.8%;

14:

00—16:

00,94%;

19:

00—20:

00,95.5%;

2、1#系统在使用添加剂后,系统效率提升有改善,之前效率差不多在95%以下,现在可轻松坚持在96%以上。

结论及建议:

1、脱硫添加剂有提效作用,但由于机组目前运行状况较好,燃煤含硫量较低,添加前效率运行在94%左右,致使添加剂提效作用成效缩水(添加剂的最好使用成效是含硫量超设计值30%以内)。

2、再做试验前,应储存适量的超设计值含硫量的燃煤,如在0.8%—1.2%之间,确实使系统的脱硫效率降下来,再使用添加剂,成效会更好。

 

2.1入口SO2浓度与负荷因素

2.1.1入口SO2浓度

依照双膜理论,入口SO2浓度的升高,使烟气中的SO2分压增大,降低了气相传质阻力,有利于SO2吸取,但在SO2浓度增大的同时吸取浆液的碱性并未随之增大,这就使得吸取反应的增强因子减小。

但后一种作用的阻碍更为明显,这两种作用的综合结果使得传质单元数减小从而降低了脱硫效率。

2.1.2针对04月07日-04月16日1号机脱硫效率低进行分析:

2020.4.09-10报表

时刻

1#机负荷

〔MW〕

脱硫效率

FGD入口含硫量

mg/Nm3

FGD入口粉尘

mg/Nm3

PH值

石膏浓度

(wt﹪)

石灰石浆液浓度(wt﹪)

石灰石浆液流量

m3/h

01:

57

378..843

94.192

1184.000

139.836

5.025

18.990

10.125

18.848

03:

57

373.660

94.446

1183.500

136.195

5.180

18.939

10.959

19.525

05:

57

349.510

95.159

1173.250

134.645

5.186

18.672

11.703

17.520

07:

57

350.560

94.948

1189.250

135.632

5.217

18.954

12.513

18.040

09:

57

455.350

94.299

1410.000

135.541

5.382

19.068

11.589

30.452

11:

57

552.440

92.257

1430.250

130.500

4.849

13.692

11.436

34.704

13:

57

347.550

95.340

1281.500

132.280

4.784

13.661

11.338

18.164

15:

57

404.390

94.408

1371.750

130.276

4.963

13.569

9.819

27.560

17:

57

456.190

445.

93.477

1287.250

120.200

4.650

13.772

9.954

26.276

19:

57

450.880

94.284

1205.250

.

129.065

4.709

13.662

10.113

22.880

21:

57

400.540

94.806

1182.250

130.077

4.618

13.539

10.647

20.404

23:

57

376.530

94.372

1149.500

131.225

4.522

13.839

12.765

13.552

01:

57

294.630

94.809

1002.500

130.638

4.708

13.161

13.590

12.120

03:

57

303.310

95.665

956.750

132.199

4.653

12.924

13.587

12.656

05:

57

301.230

96.229

832.250

129.866

4.638

12.765

13.764

10.908

07:

57

300.300

95.490

853.250

128.468

4.593

12.666

13.284

9.796

09:

57

377.860

95.878

985.250

148.897

4.664

12.945

12.873

13.300

11:

57

493.080

95.451

1098.250

149.088

4.892

12.894

11.526

26.408

13:

57

326.480

95.454

1024.250

136.139

4.582

12.774

10.680

15.356

15:

57

403.060

95.108

1105.000

134.958

4.587

12.726

9.534

21.516

17:

57

449.120

94.939

1251.7.50

132.710

5.035

12.990

9.036

29.004

19:

57

450.940

94.216

1223.500

133.879

4.820

12.717

10.593

21.564

21:

57

396.130

95.343

1083.750

133.321

4.950

12.615

12.216

19.596

最大值

522440

96229

1430.250

149.088

5.287

19.068

13.590

34.704

最小值

294630

92.257

832.250

128.468

4.522

12.615

9.036

9.796

平均值

408.535

94.243

1131.325

138.778

4.915

15.841

11.313

22.25

从上图中红色区域我们能够看到,在升负荷期间FGD入口含硫量逐步增大脱硫效率降低,必定要提高PH值来坚持脱硫效率,现在进入JBR的石灰石浆液量及石膏浆液浓度随之增加,然而脱硫效率并为提高,PH值接近5.4后石灰石浆液的利用率反而会降低脱硫成效也不明显,脱硫效率下降到了最低点,经调整现在PH值为4.8,然而石灰石浆液供给量还在逐步增加,因为石灰石浆液量与脱硫系统入口烟气流量和进口烟气SO2含量进行前馈操纵,与JBR的pH值进行反馈操纵。

在机组降负荷〔上图中蓝色区域〕达到脱硫效率,然而FGD入口含硫量依旧偏高。

上图中粉红色区域为一组再次升负荷参数,经调整PH值后脱硫效率仍旧达不到,且石灰石浆液浓度降低。

上图中海绿色区域也是一组升负荷参数,在没有什么调整的情形下能够达到脱硫效率,跟前两次升负荷不同的是FGD入口含硫量不高,然而石灰石浆液随着流量的增加浆液密度在下降。

上图中褐色同样依旧一组升负荷参数,这时的FGD入口含流量增加,调整PH值脱硫效率没有达到要求,石灰石浆液浓度随流量的增加而降低。

什么缘故脱硫系统在机组满负荷的情形下脱硫效率专门难达标:

由于台电1、2脱硫系统设计煤含硫量为0.7%,当含硫量增加,带给脱硫运行有两个最大的问题:

一是石灰石制浆、石膏脱水出力能否满足,二是脱硫效率能否坚持在95%以上。

入炉煤含硫量与SO2浓度对应表

S(含硫量)%

0.5

0.7

1.0

1.2

SO2〔mg/Nm3〕

830

1162

1661

1993

依照上表所示我们能够运算出9号到10号之间S中的含硫量,在这两天中FGD的入口含硫量平均值为1131.325

S平均增长0.1所对应的SO2:

1661-830x0.1=166.26〔mg/Nm3〕

1.0-0.5

S=1131.325-830x0.1+0.5=0.68123

166.26

运算得出9号到10号之间S中的含硫量0.68123接近1、2脱硫系统设计煤含硫量0.7%将近达到了饱和状态,、因此脱硫效率一直低的缘故。

2.1.2石灰石不足的缘故

通过钙硫摩尔比方程式粗略运算:

SCaCO3CaSO4

32100136

-=-=-

2.5xy

x=〔2.5×100×0.95〕/32=7.41t/h〔按照95%脱硫滤运算,同时是按照石灰石纯度为100%来运算,因此当石灰石纯度再降低时,制浆系统更不能供给足够的石灰石浆液。

设计中:

单台球磨机的制浆量为8.4t/h,共2台球磨机。

通过反推法:

运算出石灰石制浆系统最大出力连续运行,同时石灰石纯度为100%时条件下,脱硫率按照95%运算,所能容许的最大含硫量为1.1318%,实际我们石灰石纯度不足60%,这算后所能容许的最大含硫量为为6.7%。

2.1.3负荷因素:

随着机组升降负荷时,带入的热量增大,导致吸取塔整体浆液温度上升,从而阻碍SO2也石灰石的化学反响。

其次机组负荷上升机组的烟气量也将随之变化,脱硫系统的容纳烟气量是一定的,当机组满负荷时,这时烟气量达到最大值,那么这是烟气在系统里停留的时刻也是最短的,这也是什么缘故机组满负荷脱硫效率什么缘故较低的缘故之一。

2.2吸取塔浆液位与PH值

2.2.1吸取塔浆液pH值

浆液的pH值是石灰石湿法烟气脱硫工艺中的重要运行参数。

浆液pH值升高,降低了液相的传质阻力,

将随之增大,进而KG和NTU也随之增大,有利于SO2的吸取。

还能够从烟气中SO2与吸取塔浆液接触后发生的一系列化学反应中能够看出:

SO2吸收:

SO2+H2O=H2SO3→H2SO3=H++HSO3-

石灰石溶解:

CaCO3+H2O=Ca2++HCO3-+OH-

氧化:

HSO3-+1/2O2=H++SO42-

沉淀:

Ca2++SO42-+2H2O=CaSO4·2H2O

高PH的浆液环境有利于SO2的吸取,而低PH那么有助于Ca2+的析出,二者互相对立,因此选择一合适的PH值对烟气脱硫反应至关重要。

在一定范畴内随着吸取塔浆液PH的升高,脱硫率一样也呈上升趋势,因为高PH意味着浆液中存在有较多的CaCO3,对脱硫因此有益,理论上PH>6后脱硫率可不能连续升高,反而降低,缘故是随着H+浓度的降低,Ca2+的析出越来越困难,明显现在SO2与脱硫剂的反应不完全,既白费了石灰石,又降低了石膏的品质。

PH下调时,CaSO4·2H2O含量又回升,CaCO3用量也随之降低。

因此,浆液PH值既不能太高又不能太低。

因此,选择合适的PH值,对FGD系统的良好运行有着重要的意义。

一样认为吸取塔PH值选择在4.0~5.5为宜,幸免PH值>5。

浆液的pH值和脱硫效率的关系如图1所示:

图1.浆液成分随PH值的变化曲线

2.2.2当PH计不准的情形下PH值设定过高,脱硫反应中间产物亚硫酸钙和亚硫酸氢钙的溶解度减少,氧化反应严峻受阻,最终使脱硫无法进行。

吸取塔浆液中的碳酸钙过剩,致使石膏品质降低,另一方面长期坚持就容易造成石灰石的过量,石灰石过量以后,一方面即白费了石灰石不经济,另一方面过量的石灰石在吸取塔内部无法反应掉,反而从一定程度上阻碍了脱硫反应中间产物亚硫酸钙和亚硫酸氢钙的溶解度,导致氧化反应严峻受阻,不但阻碍了脱硫效率,还造成吸取塔含固量的升高,容易造成结垢和石膏纯度的降低。

2.2.3就我厂脱硫设备来讲,吸取塔有大、小液位之分,而我们通常以设定小液位来进行操纵,从上面1号脱硫系统与2号脱硫系统DCS数据比较提到的小液位事实上确实是间接加深了下降管的深度,使烟气更好的和浆液进行反应,从而在未提高PH值的前提下提高了脱硫效率。

在液位保持恒定时,FGD系统的脱硫率随着煤的含硫量的降低而升高。

2.3液气比〔L/G〕与烟气流速因素

2.3.1液气比是与流经吸取塔的单位体积的烟气量相对应的浆液喷淋量。

液气比对脱硫效率的高低有着重要的阻碍。

这是因为,在吸取塔的设计中,循环浆液量的大小决定了SO2吸取表面积的大小。

在其它参数恒定的情形下,提高液气比相当于增大了吸取塔内的浆液喷淋密度从而增大了气液传质表面积;同时,提高液气比也增大了可用于吸取SO2的浆液的碱度使

增大,因此传质单元数也随之增大,提高了脱硫效率。

液气比增大,代表气液接触机率增加,脱硫率增大。

但二氧化硫与吸取液有一个气液平稳,液气比超过一定值后,脱硫率将不在增加。

新奇的石灰石浆液喷淋下来后与烟气接触后,SO2等气体与石灰石的反应并不完全,需要不断地循环反应,增加浆液的循环量,也就加大了CaCO3与SO2的接触反应机会,从而提高了SO2的去除率。

胡满银等在文献中建立了湿法脱硫系统脱硫效率的数学模型,并给出了脱硫效率

和液气比L/G之间的关系式:

其中,

L——石灰石浆液喷淋量,L/s;

G——处理烟气量,m3/s;

L/G——液气比,L/m3;

a——吸取速率系数,定义为吸取液中SO2浓度增量占烟气内SO2浓度的比值。

该式是液气比的理论运算方法,实际液气比的运算中还要考虑吸取塔型式、运行经济性等因素的阻碍。

文献中给出了液气比与脱硫效率的关系曲线,如图2所示。

图2液气比

由图能够看出,在风速一定的情形下,随着液气比的升高,脱硫效率也随之升高。

但曲线的斜率也不断变小。

这说明,液气比超过一定程度后,脱硫效率将可不能有显著提高。

在实际工程应用中,提高液气比将使浆液循环泵的流量增大,进而增加设备的投资和能耗。

此外,高液气比还会使吸取塔内的压降增大,增加风机能耗,因此增压风机失速也是不得不考虑的因素。

2.3.2在其它参数恒定的情形下,提高烟气流速能够增强气液两相的湍动,减薄烟气与吸取浆液之间的膜厚度,增强气液传质。

另外,增大烟气流速将使喷淋液滴的下降速度相对降低,使单位体积内持液量增大,增大了吸取段的传质面积从而增大了传质单元数,提高了脱硫效率,但在吸取塔中提高烟气流速反而减少了浆液和烟气的接触时刻。

在实际工程应用中,烟气冷却器烟气流速的增加能够减小吸取塔的横截面积,降低其体积从而降低工程造价,还能够降低循环泵的能耗。

然而,烟气流速的增大也可能造成溢液和烟气带水而增加除雾器的负担。

此外,烟气流速的选择还必须考虑吸取塔的型式。

关于FGD系统中所采纳的主流塔型逆流喷淋塔来说,通常采纳的烟气流速为3~5m/s。

2.4氧量

2.4.1O2参与烟气脱硫过程中是个专门重要的因素,它要紧是将使HSO3-氧化为SO42-,幸免HSO3-过多而阻碍CaSO4·2H2O生成。

2.4.2氧量在脱硫系统中要紧阻碍氧化和脱硫效率运算时氧量的折算。

O2参与烟气脱硫的化学过程,使HSO3-氧化为SO42-,为保证大部分的HSO3-成功氧化为SO42-就要保证足够的氧化空气流量,那么就要投入足够的风机运行。

下面我们从脱硫效率的运算公式来看看阻碍。

脱硫效率的运算公式:

C6%=C实际×〔a/1.4〕;a=21/〔21-O2〕

脱硫效率ηso2=〔C入口含硫量6%-C出口含硫量6%〕/C入口含硫量6%×100%

21为额定烟气量下标准氧量,O2为FGD进出口烟气实际含氧量

通过a=21/〔21-O2〕公式运算出a值

C6%进口或出口除去6%氧量的硫值

C实际实际烟气中SO2,C入口含硫量6%确实是C实际入口含硫×〔a/1.4〕;

C出口含硫量6%运算同上

a=21/〔21-O2〕,这时的O2为入口氧量,运算出口时同理,最后运算效率时用进口-出口比上进口×100%就能够了,此公式为除去含氧量的运算公式,脱硫效率一样运算方法和除尘效率差不多一致,差不多上进口减出口再比上进口×100%。

脱硫率随着脱硫入口二氧化硫含量的增加而降低,入口二氧化硫含量增加,即处理的二氧化硫将会增多,因此氧化风机空气流量应操纵在11000-12000Nm3/h。

如图3含氧量与脱硫效率的关系曲线。

图3含氧量与脱硫效率的关系曲线

在上面的能够看出,脱硫效率的运算不但与进出口硫有关,还与进出口氧的含量有关,氧含量监测的准确性直截了当阻碍到脱硫效率的真实性,假如发觉脱硫效率显示不正常,在对外表进行分析时,除了对进出口硫进行分析外,还要对进出口氧进行分析,一样来说,在正常运行情形下,脱硫出口氧含量是稍略大于进口氧含量的,因为脱硫反应公式中所需SO2与02的比值是2:

1,一样可不能显现进口氧大于入口氧的情形,假如显现这种情形,应及时检查氧化风机的风量和入口硫的变化情形,确定这些参数都没问题后,再联系外表检修人员校表。

2.5原烟气中的粉尘和石膏浆液过饱和度的闭塞阻碍

2.5.1原烟气中粉尘浓度的阻碍

在运行中因电除尘部分故障除尘效率不佳,造成脱硫入口粉尘浓度的增加,从而会降低脱硫效率,烟尘中含有的一些HF进入吸取塔与水接触,CaSO3中Ca2+与F-发生反应生成CaF2,同时,飞灰中的铝离子溶解进吸取塔浆液中,生成ALFn,产生絮状包裹物,从而使9得SO2的吸取无法进行〔有些文献称次为石膏闭塞或石膏中毒〕。

即使投入等摩尔的CaSO3,也无法与SO2反应,从而导致钙的供给量不足,吸取塔浆液PH值降低,脱硫效率下降,另外,大量的粉尘会沾污GGH传热面,使传热效率降低。

此外,粉尘进入吸取浆液系统,增加了管道的磨损,并使副产品的品质大大下降,同时粉尘吸附在增压风机上将增大风机出力,吸附在GGH上致使GGH堵塞,容易显现上文所提到的增压风机失速现象,使脱硫运行不稳固从而直截了当阻碍到脱硫效率和脱硫系统投运率。

2.5.2石膏浆液过饱和度的阻碍

石灰石浆液吸取SO2后生成CaSO3和CaSO4,在循环操作中,饱和或过饱和的溶液会在设备表面结垢引起堵塞,故吸取液应坚持在饱和程度以下。

由于CaSO3和CaSO4的溶解度随温度变化不大,而且两者都能强烈发生过饱和。

因为溶解的盐类在同种盐的晶体上结晶比在异类粒子上结晶要快的多,故在循环浆液中加入CaSO4·2H2O作为晶种,使CaSO4的过饱和度降低到正常水平,能够减轻因为CaSO4过饱和而引起的结垢。

亚硫酸钙晶种的作用较小,通常在脱硫系统中设计氧化风机将CaSO3氧化成CaSO4,从而不至于干扰CaSO4·2H2O的结晶并提高脱硫石膏的纯度。

此外,向吸取液中加入MgSO4等添加剂,使SO2以生成一种可溶性盐〔MgSO3〕的形式被吸取。

MgSO3的溶解度约为CaSO3的630倍,将使溶液中的SO

活度大大增加,这不仅能够提高SO2的吸取率,而且能够降低溶液中的Ca2+浓度,使系统在未达饱和的状态下运行,幸免了因石膏过饱和而结垢。

2.6石灰石品质和石灰石浆液的阻碍

石灰石原材料中CaSO3的含量和石灰石活度专门重要,其次石灰石浆液颗粒越细,其表面积越大,反应越充分,吸取速率越快,石灰石的利用率越高。

反之,石灰石浆液颗粒越大,在吸取相同的的SO2时,所需的石灰石浆液也越多,吸取塔的液位也将有所上升,而起到一连串的连锁反应。

因此对此球磨机的研磨要求也越高,一样要求:

90%通过325目筛或250目筛,此外我们还要进行合理设置石灰石浆液旋流器的工作压力来进行选择,目前1-2号机组石灰石浆液旋流器压力设定为117KPa,并要保证石灰石浆液旋流器旋流子不被堵塞,石灰石供给系统正常运行。

下表为2020-12-01球磨机入口石灰石化学分析报告

分析时刻

2020-12-01

样品名称

球磨机入口石灰石

取样地点

现场取样

分析项目

CaO、MgO含量

样品名称CaO(%)MgO(%)

一二号球磨机入口石灰石       50.5   3.4

三四五号球磨机入口石灰石50.33.5

备注:

①此次化验为每周球磨机入口石灰石质量查定分析

②取样日期为2020-12-01

③标准:

CaO含量大于49%,MgO%含量小于3%。

石灰石区域地面冲洗水〔脏水〕也是一个不容忽视的问题,冲洗水直截了当冲洗到石灰石地坑里,随后被地坑泵打往石灰石浆液箱中,致使石灰石浆液密度下降,还相伴着地面上的一些木屑、草叶以及灰尘等杂质,使石灰石浆液参杂,石灰石浆液成分不纯,也是阻碍脱硫效率的一方面因素。

2.7烟气在浆液中接触时刻

2.7.1接触时刻分为浆液在吸取塔内停留时刻和喷淋冷却器接触时刻,浆液在吸取塔内停留时刻越长将有利于浆液中的石灰石颗粒与SO2充分反应以提高脱硫剂的利用率,并使反应生成物CaSO3有足够的时刻完全氧化生成CaSO4以获得粒度平均、纯度高的脱硫石膏。

但浆液停留时刻过长将会使浆液容积增大,氧化空气量和搅拌机的容量增大,将增加土建和设备费用及能耗。

此外,浆液停留时刻过长,浆液循环泵和搅拌器的运行而造成的剪切力和石膏颗粒撞击和摩擦,容易使石膏晶体破裂,不利于脱水处理。

2.7.2当吸取塔中部分下降管堵塞时,如图4所示,使原烟气U1烟气流速降低,净烟气U2烟气流速增加,直截了当阻碍到了烟气在浆液中停留时刻,对脱硫的的阻碍也是专门大的。

图4吸取塔中部分下降管堵塞

2.7.3此外烟气自GGH加热器进入吸取塔后,与喷淋而下的浆液雾滴接触反应,接触时刻越长,反应进行得越完全。

因此增大浆液流量和喷淋层数,有利于烟气和脱硫剂充分反应,相应的脱硫率也会提高。

2.8烟气温度

实际运行过程中,机组负荷变化较频繁,脱硫系统进口烟温也会随之波动,对脱硫率有一定的阻碍。

理论上进入吸取塔的烟气温度越低,越利于SO2气体溶于浆液,形成HSO3-,因此高温的原烟气先通过GGH换热器降温后再进入吸取塔与脱硫剂接触有利于SO2的吸取。

而温度过低又会阻碍石膏结晶的吸出,因此温度就要选择一个合适的温度,一样操纵在50℃-60℃之间。

2.9搅拌器因素

吸取塔的搅拌器要紧作用是防止浆液沉积结垢,使加入的石灰石浆液和氧化空气平均的分布和吸取,同时使石膏结晶吸出的要紧作用。

当搅拌器叶片磨损、电机出力不足或的其中的某个或是多个搅拌器旋转方向变化的时候就会大大阻碍脱硫效率。

同时我们也要顾及脱硫系统中各个溶液箱上搅拌器的正常运行,幸免对脱硫效率产生阻碍。

2.10外表测量不准

在脱硫系统中测量表计是运行人员和逻辑操纵的眼睛,当其中的某个或的多个表计显现问题,将会使自动或是手动操纵时失去其原有的意义,这也必将成为脱硫效率和事故的全然缘故,这使我们不得不防,为此常采纳二取

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