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气化车间典型事故案例汇编范本模板

气化车间

典型事故案例汇编

 

沉降槽搅拌器124A0101故障..。

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烧嘴冷却水冷却器123E0101内漏。

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仪表风中断导致123LV01088和123FV01193突然关闭。

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锁斗入口阀自动关闭引起锁斗跳车故障处理.。

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7

锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021仪表阀故障。

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洗涤塔123T0101至高压闪蒸罐124V0101黑水管线堵..。

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煤浆储料槽搅拌器A0101故障...。

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气化炉开车过程中激冷水泵123P0104气蚀故障处理....。

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气化炉频繁带水故障处理.。

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仪表卡件故障,气化多个仪表显示故障.。

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气化炉出口气体成分大幅波动故障处理.。

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煤称重给料机122W0101下料口堵塞..。

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锁斗泄压阀123KV01017变送器故障导致123KV01013/123KV01014频繁开关....。

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.23

123KV01013阀卡(阀轴断裂)..。

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锁斗123V0108温度123TI01406/123TI01026高。

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新筑炉后烘炉气话炉拱顶超温。

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氮塞阀123XV01236关闭超时开车失败。

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122W0101称重计故障。

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高压灰水泵124P0108气蚀.。

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低压煤浆泵122P0102故障.。

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气话炉123R0101原料气出口堵.。

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捞渣机123Y0101故障....。

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123LI01038指示不准确造成锁斗频繁跳车..。

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......38

洗涤塔补水阀123LV01193事故关闭.。

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雨季气化系统水平衡...。

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煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例。

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122X0101离合器气源管脱落122X0101停车.。

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124P0108轴瓦烧损事故案例。

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...47

123V0106锅炉水补水阀法兰泄漏处理。

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高压灰水泵回流阀124PV01407故障处理。

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抽引器分离罐液位高,气话炉烘炉灭火频繁...。

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123R0101投料后放空阀123PV01203A/B阀卡。

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停工厂空气后,真空抽滤机出料阀无法打开...。

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洗涤塔安全阀起跳.。

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去净化单元高压闪蒸汽管线不畅..。

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气化炉升温期间激冷室液位过高的事故处理.。

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高压煤浆泵123P0101油泵故障导致气化炉停车.。

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124V0101椎底及侧线黑水管线堵塞。

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123XV01204仪表风管线断裂....。

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激冷水管线堵塞应急处理(未全堵死)..。

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激冷水流量计123FI01218A/B/C膜盒泄露而引发事故..。

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磨煤机后轴瓦温度122TI01208高联锁引起停车事故.。

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磨煤机离合器橡胶老化着火.。

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..69

磨煤机主电机轴瓦裂纹.。

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锁斗排渣阀填料泄露过大引发的事故。

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磨煤机出料槽搅拌器123A0102无法启动..。

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料浆给料泵123P0102隔膜破裂事故案例。

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激冷水泵123P0104电机振动过大事故案例.。

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料浆给料泵123P0102隔膜腔裂纹事故案例..。

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烧嘴压差低造成气化炉过氧事故...。

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换烧嘴期间,洗涤塔排水时气化炉回火.。

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收渣车长时间未移动位置,捞渣机被埋跳车.....。

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.84

123FI01037A强制有误,导致123R0101停车事故。

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磨煤机喷雾油分配器故障。

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.87

124LI01010指示不准。

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123KV01027阀装反....。

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煤仓122V0105下料口堵塞。

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..90

锁斗系统灰渣架桥引发的事故..。

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.91

123KV01027严重内漏的未遂事件。

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93激冷水泵123P0104爆裂未遂事故。

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123KV01014无法关闭事故。

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123A0102桨叶脱落事故.。

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123KV01011阀故障。

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..100

124V0105气相堵事故。

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.102

避免破渣机架桥事故。

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.103

晃电导致机泵停运.。

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添加剂泵出口堵塞。

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因变换系统压力低造成高压冷凝液输送困难..。

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沉降槽124TK0101至灰水槽124TK0102溢流管产生气阻.。

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...107

锁斗充压阀123KV01011无法打开事故..。

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..........109

锁斗阀门123KV01010未关导致气化炉液位下降.。

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122W0101皮带落有异物导致122W0101停运.。

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沉降槽搅拌器124A0101故障

一、事故现象

巡检时发现沉降槽搅拌器运转停止,总控显示电机运转。

设备与工艺人员现场启动提升装置至上限后,启动变频传动电机,电机不动做,经电工处理后电机启动,蜗杆动作而蜗轮及传动轴不动作,传动扭矩过载保护装置因过载而损坏,进一步检查发现提升装置联接部位断开,提升指示为假值。

二、事故处理要点

1.开启两台抽滤机加大处理量,避免灰渣在沉降槽124TK0101沉积过多堵塞下料口,尽量减少沉降槽积渣过多。

2.停1台气化炉后单炉运行,系统水循环跨开沉降槽124TK0101,将沉降槽和沉降槽搅拌器124A0101切除交出.

3.在沉降槽搅拌器124A0101检修期间,控制好系统水平衡及外排水量,保证系统水质同时保证两污池氨氮指标合格。

三、原因分析

1.停车的主要原因是刮泥机提升装置断开,造成刮泥机沉底,摩擦力太大,电机停运.

2.提升装置卡环为主要受力部件且腐蚀变形严重,判断为卡环首先损坏,刮泥机下沉,卡套碎裂,螺钉断裂,刮泥机沉底。

因变速箱厂家已查找不到,总承包商宜兴市川泽环境工程有限公司联系同类厂家现场确认指出,此种联接设计已淘汰。

3.传动变频电机总控没有显示停运,机械过载保护装置失灵,造成发现时间延后,没有及时检修处理提升机构,下部积渣过多。

四、事故危害

沉降槽搅拌器故障停运,造成沉降槽积渣,气化系统水质恶化,系统结垢严重,最终导致系统停车.

五、事故教训及防范措施

1.修复驱动轴提升装置,修复机械过载保护装置;

2.水枪冲洗板结污渣,调整拉筋,保证刮臂与槽底平行;

3.刮板下部胶皮老化,切除处理;

4.总控加强监盘,现场加强巡检,发现问题及时汇报处理;

5.订购成套备件,出现故障后整体更换;

6.利用冲洗水替代搅拌器积渣,但是运行5个月后必须有大检修的机会;

7.增加备用沉降系统,方便检修。

 

烧嘴冷却水器123E0101内漏

一、事故现象

烧嘴冷却水槽123TK0102液位123LI01110、123LI01109持续下降,现场管线法兰无明显漏点,烧嘴系统运行正常。

烧嘴冷却水冷却器123E0101进出口循环水侧取样分析,烧嘴冷却水冷却器出口循环水氨氮低于入口,同时在关闭烧嘴冷却水冷却器的循环水上水和回水阀后,循环水管线压力持续上涨超出循环水总管压力,综合判断为烧嘴冷却水内漏至循环水中。

二、事故处理要点

1.现场配置临时管线,通过烧嘴冷却水泵123P0107回流管线配管至停运炉123R0101烧嘴冷却水入口管线单向阀处,将烧嘴冷却水冷却器123E0101切出检修;

2.烧嘴冷却水冷却器123E0101切出后,为了避免烧嘴冷却水温度过高而造成气化炉联锁停车,烧嘴冷却水槽123TK0102内连续通入新鲜水用以降低烧嘴冷却水槽温度;

3.烧嘴冷却水冷却器123E0101检修过程中,现场加强监护,确保烧嘴冷却水槽123TK0102液位稳定,总控加强监盘,密切注意烧嘴冷却水系统各项工艺参数稳定;

4.烧嘴冷却水冷却器123E0101切出及投用时要平稳,同时总控与现场密切联系,避免大幅波动造成系统停车;

5.烧嘴冷却水冷却器123E0101检修完成后,及时将烧嘴冷却水系统彻底用精制水进行置换,避免因置换不干净造成烧嘴冷却水系统结垢,从而影响气化炉安全、稳定运行。

三、原因分析

1.烧嘴冷却水冷却器123E0101使用材质使用不当,从而造成腐蚀引起冷却器管束泄漏;

2.循环水水质差,系统长时间运行引起设备腐蚀,从而造成设备泄漏。

四、事故危害

烧嘴冷却水冷却器123E0101内漏增大后,烧嘴冷却水量将无法满足正常生产需求,导致气化炉联锁停车事故的发生,严重时导致烧嘴冷却水中断而烧毁盘管,造成重大安全事故。

五、事故教训及防范措施

1.烧嘴冷却水冷却器123E0101增加跨线,方便烧嘴冷却水冷却器出现故障时切出检修;

2.烧嘴冷却水冷却器材质升级,减缓设备腐蚀速率;

3.可备用一套123E0101管束,泄漏较严重时进行更换,缩短检修时间.

 

仪表风中断导致123LV01088和123FV01193突然关闭

一、事故现象

2009年4月12日13时10分,总控人员发现123LV01088及123FV01193突然关闭,立即将阀再次开到正常开度,但123FI01107和123FI01193无流量,现场检查发现123LV01088和123FV01193现场的阀位全关,进一步检查发现123LV01088和123FV01193仪表风管断裂。

二、事故处理要点

1。

123LV01088及123FV01193同时关闭判断是仪表风中断造成的;

2.立即赶到现场确认阀位,检查仪表风,发现123LV01088及123FV01193的仪表风阀门关闭;

3.立即联系总控并打开仪表风的阀门,总控室缓慢开阀,将123FI01107及123FI01193流量调整至正常;

4.在123LV01088及123FV01193较长时间无法恢复正常时,系统需提高氧煤比,且适当的减负荷,总控监控好气化炉液位。

三、原因分析

由于外来施工人员误关了123LV01088及123FV01193的仪表风切断阀。

四、事故危害

气化炉及洗涤塔无法排放黑水,系统积渣,严重时会导致气化炉停车的恶性事故。

五、事故教训及防范措施

加强对外来人员的进厂教育,同时加强施工监护。

 

锁斗入口阀自动关闭引起锁斗跳车故障处理

一、事故现象

锁斗正常运行过程中,锁斗入口阀123KV01013或123KV01014自动关闭引起锁斗跳车,锁斗停车后锁斗投手动模式下,锁斗入口阀123KV01013或123KV01014无法打开。

二、事故处理要点

1.锁斗系统与气化炉高压系统进行有效隔离,关闭锁斗入口阀后通过入口阀按钮关闭锁斗安全阀;

2.查看气化炉全局联锁123LIZ0101,判断引起123LIZ0101不满足的条件;

3.确认锁斗与气化炉有效隔离的前提下联系仪表对故障阀门进行处理。

三、原因分析

1.锁斗出口阀123KS01017、锁斗冲洗水阀123KV01024、锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021中有一个或多个阀门出现卡涩,从而引起锁斗跳车;

2.锁斗出口阀123KS01017、锁斗冲洗水阀123KV01024、锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021中有一个或多个阀位变送器出现故障导致全局联锁123LIZ0101不满族。

四、事故危害

1.全局联锁123LIZ0101不满足,锁斗无法投自动正常运行。

2.锁斗手动模式下锁斗的入口阀无法打开,导致气化炉无法正常排渣.

五、事故教训及防范措施

锁斗跳车后及时查找跳车原因,尤其是锁斗的三个全局联锁,及时发现问题进行处理。

 

锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021仪表阀故障

一、事故现象

锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021发卡无法打开,锁斗泄压步无法继续进行,锁斗超时跳车,同时手动也无法开启123XV01027、123XV01021,锁斗无法排渣。

二、事故处理要点

1.123KV01027、123XV01021出现故障后要及时联系机动部和仪表车间组织人员力量准备更换阀门.

2.在更换阀门之前,总控需配合现场进行手动泄压来保证锁斗连续运行,使气化炉排渣顺畅。

3.现场手动泄压前确认好流程的正确,锁斗在停车位置,停锁斗循环泵123P0108,关闭123P0108出口阀和密封水阀,关闭123KV01010后切断阀,稍开123P0108入口导淋阀,将锁斗压力由123P0108入口导淋泄掉。

4.现场泄压时要注意安全,戴好防护手套和面罩。

5.在仪表和检修人员就位后,将锁斗打至停车位置后,复位入口阀,待两个入口阀关闭后,按照手动泄压程序将锁斗压力泄掉,将锁斗内的渣排空后交施工作业人员更换阀门,阀门更换期间,锁斗禁动.

6.施工过程中适当提高气化炉氧煤比,必要时系统减负荷,控制施工作业的作业时间在1.5小时以内。

三、原因分析

锁斗泄压阀123KV01027,123XV01021阀前后压差大,开启时承受压力大,阀杆力矩大;同时由于锁斗阀是周期性的重复动作,每天动作50次左右,易造成阀门高负荷疲劳性损坏。

四、事故危害

锁斗泄压阀123KV01027,123XV01021不开,锁斗无法泄压,气化炉无法排渣,长时间后导致气化炉停车。

五、事故教训及防范措施

1.联合阀门厂家对阀门结构和材质进行改建。

2.调整仪表风的进气量,调节阀门的动作时间,减缓阀轴的力矩冲击。

3.延长锁斗收渣时间,减少阀门动作频次。

 

洗涤塔123T0101至高压闪蒸罐124V0101黑水管线堵

一、事故现象

2011年3月5日白班8点,总控人员发现123FIC01193流量下降至0,调节阀全开后仍不起量,现场确认各阀门开度正常,用听棒听管线无流体流动。

判断为洗涤塔黑水管线出现堵塞。

二、事故处理要点

1.总控人员立即通知现场人员去现场用中压锅炉水冲洗123FV01193至124V0101段,经检查确认这一段管线畅通,阀门阀位动作正常;

2.进一步判断为123T0101到123FV01193阀前管线不畅通;

3.关闭123T0101底部两道出口切断阀,关闭123XV01197、123FV01193后打开中压锅炉水阀充压至1.0MPa,然后打开123XV01197阀前导淋,再开123XV01197进行反冲;

4.逐步提高该段管线压力,经过多次反复反冲,从导淋处排除大量大渣块;

5.残渣清除后,关闭123XV01197阀前导淋,用中压BW将123T0101至123FV01193管线充压至系统压力后,关闭中压BW切断阀,打开123T0101底部两个切断阀,投用123T0101黑水管线。

三、原因分析

洗涤塔内挂壁的渣块掉落后进入黑水管线,造成堵塞.

四、事故危害

洗涤塔无法正常排放黑水,导致洗涤塔积渣,长时间将导致停车。

五、事故教训及防范措施

加强监盘,当流量出现异常时及时处理,发现流量下降及时开打阀门冲洗管道。

 

煤浆储料槽搅拌器123A0101故障

一、事故现象

2010年7月2日,总控人员发现大煤浆槽搅拌器123A0101电流由正常值的115瞬间下降至76,及时通知现场人员上现场检查,检查发现整个搅拌器声音极大,同时震动十分剧烈。

二、事故处理要点

1.发现故障后,及时将搅拌器停下,避免事故进一步扩大;

2.停下搅拌器后,一方面要降低大煤浆槽液位,减少煤浆在大煤浆槽的停留时间,另一方面需及时启动备用的高压煤浆泵来使煤浆在大煤浆槽里自循环,避免煤浆在大煤浆槽内沉降分层;

3.提高中化室对大煤浆槽煤浆质量的分析频次,确保进入气化炉的煤浆质量合格,杜绝过稀过粘、分层严重的煤浆进入气化炉而发生事故;

4.为缩短检修时间,避免煤浆出现分层沉降,对损坏的减速箱应进行整体更换,在启动搅拌器前应先手动盘车。

三、原因分析

1.搅拌器长期运行,无备用搅拌器,且其负荷大,承受的力矩大,造成减速箱齿轮损坏;

2.减速箱缺少齿轮箱视镜,无法及时掌握齿轮的运行和磨损情况。

四、事故危害

大煤浆槽搅拌器减速箱齿轮损坏,发现不及时,将造成电机、减速箱以及搅拌器彻底损坏,大煤浆槽分层沉降,最终造成气化炉双炉停车。

五、事故教训及防范措施

1.总控人员需认真监盘,发现问题及时联系处理;现场人员需巡检认真,加强三道防线建设,保证安全平稳生产;

2.及时在减速箱齿轮箱增加视镜,可随时观察齿轮运行状况;

3.降低煤浆粘度,减轻对123A0101的磨损,降低123A0101扭矩,延长123A0101寿命.

 

气化炉开车过程中激冷水泵123P0104气蚀故障处理

一、事故现象

气化炉投料开车前,当打开原料气放空阀123XV01204及123PV01203A/B时,激冷水流量出现大幅波动导致开车程序无法满足条件,现场检查发现激冷水泵123P0104振动大且打量不足。

二、事故处理要点

1.打开事故激冷水阀123HV01217进行紧急补水,确保激冷环安全运行;

2.调整事故激冷水阀开度至激冷水流量稳定在120t/h;

3.气化炉投料条件具备后及时投料开车。

三、原因分析

除氧器124V0108中水温高,当打开原料气放空阀123XV01204及123PV01203A/B时,洗涤塔内高温灰水发热气化,造成激冷水泵因入口压力不足而出现气蚀,从而引起激冷水流量大幅波动。

四、事故危害

1.激冷水泵因发生气蚀而造成设备损坏;

2.激冷水泵气蚀后引起激冷水中断,从而烧坏激冷环。

五、事故教训及防范措施

1。

123XV01204及123PV01203A/B打开后,尽量缩短投料时间;

2.气化炉投料时尽量降低124V0108温度;

3.激冷水流量低时及时打开事故激冷水阀123HV01217进行补水.

气化炉频繁带水故障处理

一、事故现象

正常生产过程中,气化炉出口气温度由242℃快速下降至235℃,同时气化炉液位先升后降,洗涤塔液位先降后升。

二、事故处理要点

1.适当降低气化炉液位;

2.适当加大气化炉排水量;

3.适当降低气化炉负荷。

三、原因分析

1.气化炉液位高减小了激冷室内气水分离的空间。

2.气化炉热负荷过高,产气量过大,气相易带液。

3.炉内件变形或运行后期结垢,造成气体流道变窄流速加快。

四、事故危害

1.造成气化炉洗涤塔液位波动,易联锁停车,同时影响洗涤塔给料泵负荷,易造成该泵超电流或憋压;

2.影响系统压力,影响送变换合成气水汽比;

3.造成洗涤塔水质恶化,从而加快激冷水系统、洗涤塔黑水排放线结垢堵塞,缩短系统运行周期。

五、事故教训及防范措施

1.单炉检修时对炉内结垢进行彻底清理,对变形的部件进行修复;

2.频繁带水时需及时处理,避免造成更严重的危害.

仪表卡件故障,气化多个仪表显示故障

一、事故现象

2010年5月6日19点30,气化工段123R0101系统一系列仪表显示故障,8个仪表参数同时开路,显示值锁定不变,对应阀门调节器无法自动调节.显示故障的几个参数分别是挂有水泵自启及气化炉停车联锁的激冷水流量:

123FI01218,挂激冷水泵停车联锁的123LI01193以及123PI01202。

二、事故处理要点

发现问题后,紧急联系仪表、通知车间值班及调度,同时将洗涤塔补水阀123LV01193打手动调节,洗涤塔进水量略大于正常值,保证洗涤塔液位,防止激冷水泵抽空。

现场人员及时赶到123P0104,观察激冷水泵运行情况,并把备用泵打手动,随时准备现场调节和操作.仪表人员到位后首先保障相关参数不能触发激冷水流量低联锁停车,然后进一步处理卡件问题。

三、原因分析

仪表卡件质量问题。

四、事故危害

若发现不及时、处理不正确都将造成气化炉非计划停车,甚至造成激冷环严重损坏的恶性生产事故。

五、事故教训及防范措施

1.认真监盘,及时发现问题。

2.加强事故演练,提高操作人员应对和处理事故能力。

3.加强仪表维护和保养,保证生产稳定运行.

 

气化炉出口气体成分大幅波动故障处理

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