高速公路提供路基压实度qc成果.docx
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高速公路提供路基压实度qc成果
高速公路提供路基压实度qc成果
提高路基压实度
XXXX项目QC小组
一、工程概述
京新高速临白段(阿盟境内)位于阿拉善盟北部,是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,本段路线起止点里程为:
K205+000-K221+377,位于阿拉善盟左旗吉兰泰镇,经低山区沿线后进入红古尔玉林,终点道德乌兰额热格,路线全长16.377km,设计速度为120km/h,路基采用分离式路,路基宽度为2×17.35m,按四车道高度公路标准建设。
本段构造物包括道德乌兰大桥1座126m,通道桥2座,跨径为8m,涵洞56座,其中通道涵24座,水涵32座。
全线路基挖土方为m³,挖石方为m³;填土方为m³,填石方为m³,特殊路基防护包含两段风积沙防护体系分别为。
项目平面图
二、小组简介
小组名称
京新高速项目QC小组
成立时间
2015年4月20日
小组人数
12
小组活动时间
2015年5月30日─2015年11月30日
注册号
小组类型
攻关型
小组制度
1、小组每周活动两次,每次活动时间不得少于0.5h。
2、提倡踊跃发言,坚持按PDCA循环程序办事。
3、小组每次活动,全体成员出勤率达到80%以上。
京新高速项目QC小组成员简介
姓名
学历
年龄
职务
职称
职责
小组分工
出勤率
项目经理
工程师
组长
全面负责
100%
项目总工
助理工程师
副组长
组织策划
100%
生产经理
助理工程师
组员
具体落实
100%
项目副经理
工程师
组员
组织协调
99%
试验主任
工程师
组员
实验负责
100%
技质部负责人
助理工程师
组员
方案编制
100%
工程部负责人
助理工程师
组员
生产协调
100%
安全员
助理工程师
组员
安全管理
100%
技术员
助理工程师
组员
质量检查
100%
技术员
助理工程师
组员
质量检查
100%
技术员
助理工程师
组员
质量检查
100%
试验员
助理工程师
组员
实验记录
98%
试验员
助理工程师
组员
实验记录
100%
施工员
助理工程师
组员
现场管理
100%
施工员
助理工程师
组员
现场记录
100%
三、课题选择
1、京新高速项目是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,阿拉善盟重点交通工程,保证施工作业高质高效,对于树立中建系统的形象,扩大中建系统在该地区的影响力都极为重要。
2、根据以往路基施工经验,压实度达不到设计及规范要求是路基病害的主要病源之一,为实现公司精品工程的目标,达到设计及规范规定的路基压实度序号
原因
验证情况
验证人
结论
1
人员经验不足
QC小组对现场管理人员进行了理论考试和实际操作考试,测试结果均合格。
非要因
2
质量意识差
询问现场操作人员,发现4名操作人员对路基质量控制没有引起足够的重视,随意性较强
要因
3
压路机选型不当
现场调查,使用22t振动压路机,基本能够满足施工要求
非要因
4
填料不合格
经料场取样检测,填料均合格
非要因
5
填料厚度不均匀
经现场检测,整平机司机技术水平较差,相对高差8cm
要因
6
洒水不均匀
经现场检测,洒水车洒水过少,且不均匀
要因
7
摊铺不均匀
经现场检测,推土机司机摊铺起伏不一
要因
8
碾压方法不正确
经现场检测,压路机司机碾压遍数合格但速度过快
要因
9
碾压工艺交底不彻底,缺乏指导性
通过检查技术交底书,碾压工艺合适
非要因
10
气候干燥,含水量偏小
当地处内陆气候干燥,填料含水量过小
要因
根据以上原因我们绘制了关联图,根据关联图可知,影响路基压实度不合格的末端因素有11个。
八、制定对策
QC小组通针对5个主要原因,开会讨论,并制定对策如下:
路基压实度对策表
序号
分析原因
对策
验证人
验证日期
1
质量意识不强
由项目总工纪洪辉主持召开专项会议,在会议中要求每一位员工提高工作责任心;并要求工程部对施工队伍制定奖罚措施
2015年6月15日
2
气候干燥,含水量偏小
由试验室主任王俊荣指导现场作好洒水闷料工作,试验员王壁东检测料场土料含水量,来决定洒水遍数和洒水量
2015年6月17日
3
洒水不均匀
由试验员樊彦飞实时检测填料的含水量,当含水量为最佳含水量时,开始碾压。
2015年6月18日
4
填料厚度不均匀
摊铺过程中,插杆挂线,由技术员杨安乐、李光库、顾海浩配合平地机控制每断面的松铺厚度
2015年6月18日
5
碾压方法不正确
由施工员刘丁瑞、王志按照路基填筑方案对施工人员进行二次技术交底,并跟踪记录控制压实遍数。
2015年6月18日
九、对策实施
实施一:
2015年6月15日——2015年6月20日期间,QC活动小组组长史国良多次在调度会及技术专题会上强调质量意识,要求项目所有参与人员提高工作责任心,并明确指出在今后的工作中,若员工由于质量意识问题使项目处于被动并造成经济损失,经理部将给予严厉的处罚。
另外专门组织施工队伍召开质量专题会议,对各队伍宣贯并下发了质量奖罚制度。
实施二:
根据QC小组制定的对策,改变以往的施工工艺,大大提高了施工效率。
实施三:
由试验室主任王俊荣指导现场作好洒水闷料工作,试验员王壁东检测料场土料含水量,来决定洒水遍数和洒水量,由试验员樊彦飞实时检测填料的含水量,当含水量为最佳含水量时,开始碾压。
实施四:
摊铺过程中,插杆挂线,由技术员杨安乐、李光库、顾海浩配合平地机控制每断面的松铺厚度。
实施五:
由施工员刘丁瑞、王志按照路基填筑方案对施工人员进行二次技术交底,并跟踪记录控制压实遍数。
十、效果检查
项目部对ZK210+300-ZK210+500段第三层填筑采用灌砂法对路基压实度进行了检测,检测见过见下表;
YK212+300-YK212+600段第三层填筑压实度检测结果
序号
里程桩号
部位
实测压实度(%)
设计压实度(%)
结果
1
YK212+320
左6.1m
94.1
93
合格
2
YK212+320
中
94.8
93
合格
3
YK212+320
右6.5m
94.3
93
合格
4
YK212+380
左6.3m
94.5
93
合格
5
YK212+380
中
94.2
93
合格
6
YK212+380
右7.1m
93.9
93
合格
7
YK212+440
左6.2m
93.8
93
合格
8
YK212+440
中
93.9
93
合格
9
YK212+440
右6.4m
93.8
93
合格
10
YK212+500
左6.6m
94.2
93
合格
11
YK212+500
中
94.1
93
合格
12
YK212+500
右5.9m
94.5
93
合格
13
YK212+560
左6.2m
94.1
93
合格
14
YK212+560
中
94.2
93
合格
15
YK212+560
右7.1m
94.1
93
合格
通过试验人员对该段路基的检测,检测点压实度合格率为100%,且平均压实度为94.2%比设计压实度高了1个多百分点;
运用QC方法,解决了路基压实度偏低问题,提高了路基施工质量,并积累了宝贵的施工经验。
社会效益
1、项目路基填筑质量得到提升和保证;
2、其成果受到业主、总包和监理等单位的肯定;
3、为公司品牌的扩大作出一定促进作用。
十一、总结与下一步打算
1、通过对路基压实度进行检查:
路基填筑顺利进行,压实质量良好,实现QC小组设定目标。
2、资料汇总,分析总结施工经验、并完成相关工序作业指导书。
3、后续施工中,加大路基压实度跟踪统计,根据现场填料和机械组合进行最佳优化。
4、在以后的施工中进一步组织职工学习全面质量管理知识,提高全员的质量意识,让每个成员真正能够运用工作方法去开展工作。
5、将QC小组取得的经验成功认真总结,以便指导生产。
6、在今后施工中,针对某些工程项目的技术难题成立相应的QC小组进行难题攻关,继续发挥QC小组的作用,不断提高施工质量,力保工程创优。