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锅炉燃烧性能试验报告

技术报告

 

报告编号:

DL_201010_6050_1686

 

丰城二期电厂#6炉制粉系统及燃烧优化试验报告

 

试验人员:

吴英、李海山、刘发圣、幸双喜、龚强

编写人:

审核:

批准:

 

工作完成日期:

2010年09月30日

报告提交日期:

2010年10月25日

 

本院地址:

南昌市民强路88号

邮政编码:

330096

服务电话:

+86-0791-8646777

电子邮件:

scb01111@163。

com

传真号码:

+86-0791—8646667

监督电话:

+86-0791—8646869

 

目  录

 

 

 

是否存院档案室:

是□否□

1试验目的

为了全面了解和掌握江西丰城二期电厂2×700MW机组#6锅炉在燃用不同煤种、不同负荷下变工况运行时的各项主要参数、锅炉运行状况及锅炉热效率情况,受江西丰城二期电厂委托,江西省电力科学研究院发电所于2010年9月对江西丰城二期电厂#6炉进行了锅炉制粉系统试验、燃烧优化调整试验及空预器性能试验,为机组今后优化运行提供参考依据。

2设备概况

2。

1锅炉设备简介

江西丰城二期电厂2×700MW超临界机组锅炉本体由上海锅炉有限公司设计制造。

两台700MW燃煤锅炉为超临界参数变压运行直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型炉。

锅炉容量和主要参数:

主蒸汽和再热蒸汽的压力、温度、流量等要求与汽轮机的参数相匹配,主蒸汽温度按571℃,最大连续蒸发量(BMCR)2102t/h,最终与汽轮机的VWO工况相匹配。

炉型号:

SG2102/25。

4—M959

制粉系统采用中速磨冷一次风正压直吹式,每台锅炉配置6台中速磨煤机;独立密封风系统,6台磨煤机共用1台密封风机,一台备用.

燃烧系统采用四角切向布置的摆动燃烧器,在热态运行中,一、二次风喷口均可上下摆动,一次风摆角±20°,二次风摆角±30°。

喷口的摆动由能反馈电信号的执行机构来实现。

摆动灵活,四角同步.

油燃烧器的总输入热量按30%BMCR计算。

布置三层油燃烧器,共12支,点火方式为高能电火花点燃轻油,然后点燃煤粉.每支油枪出力为3500kg/h。

燃油枪采用机械雾化,喷嘴保证燃油雾化良好,避免油滴落入炉底或带入尾部烟道.

2。

2锅炉主要设计参数

名称

单位

BMCR

BRL

主蒸汽流量

t/h

2102

2001.7

主蒸汽温度

oC

571

571

主蒸汽压力

MPa(g)

25。

4

25.31

再热器进口压力

MPa(g)

4。

63

4。

37

再热器进口温度

oC

322

316

再热器出口压力

MPa(g)

4.43

4。

19

再热器出口温度

oC

569

569

再热蒸汽流量

t/h

1760。

9

1673

给水温度

oC

283

280

热效率

%

≥93.42

≥93。

5

2.3设计燃料特性

项目

单位

设计煤

校核煤1

校核煤2

校核煤3

产地

淮南

丰城煤

黄陵

平顶山

收到基低位发热值Qnet.ar

kJ/kg

22410

18600

24910

21000

收到基全水份Mt

%

6。

80

11

6.16

6。

50

收到基灰份Aar

%

25.31

30.00

18.61

29。

00

干燥无灰基挥发份Vdaf

%

34.60

22。

84

38。

59

30。

50

空气干燥基水份Mad

0.57

1.60

0。

70

收到基碳Car

55.18

47。

53

62.98

54.99

收到基氢Har

4.09

3.05

4。

09

2。

87

收到基氧Oar

6.50

5.62

2.4

4。

95

收到基氮Nar

%

1.32

1.18

1。

01

1。

19

收到基全硫St.ar

%

0。

80

1.62

0。

98

0.50

可磨性系数HGI

63.0

78

60。

5

84.0

灰变形温度DT

1220

1500

1220

1220

灰软化温度ST

〉1450

1500

1260

〉1450

灰熔化温度FT

>1450

〉1500

1300

>1450

2。

4制粉系统主要设计参数

原煤斗

项目

单位

设计参数

备注

数量

6

每个容积

m3

688

型式

中速辊式磨煤机

型号

ZGM113G

台数

台/炉

6

标准制粉出力

t/h

64.6

磨煤机转速

r/min

24。

2

最大通风阻力

Pa

≤6540

磨一次风量

t/h

100.872

生产厂家

北京电力设备总厂

 

型号

YMSQ600—6

数量

台/炉

6

额定功率

kW

650

额定电压

kV

6

额定电流

A

80。

5

额定转速

r/min

992

电机转向

逆时针

从驱动端看

电加热

W

1000

220V

2.5风机主要设计参数

吸风机

型号动叶可调轴流式SAF37.5—22.4-1

风量540。

83/485.81m3/s(T.B/BMCR)

风压(总压升)5940/4569Pa(T.B/BMCR)

一次风机

型号PAF19-14-2动叶可调轴流式

风量104.67/77.44m3/s(T。

B/BMCR)

风压(总压升)18031/13820Pa(T.B/MCR)

送风机

型号动叶可调轴流式FAF28—12。

5-1

风量259。

34/235.67m3/s(T.B/BMCR)

风压(总压升)3694/3344Pa(T。

B/BMCR)

3试验内容及方法

本试验依据中华人民共和国国家标准GB10184-88<〈电站锅炉性能试验规程〉>及DLT467-2004〈<电站磨煤机及制粉系统性能试验>>进行,具体内容如下。

3.1制粉系统热态调整试验

3。

1。

1分离器挡板特性试验

调整磨煤机出力为最大出力的80%左右,磨煤机风量按照风煤比曲线设置,在不同分离器挡板下,通过该项试验掌握分离器挡板开度和煤粉细度的关系,并确定设计细度下分离器开度,为燃烧调整及运行提供依据。

3.1.2磨煤机变加载油压试验

调整磨煤机出力为最大出力的80%左右,进行磨煤机变加载油压试验,以确定磨辊最佳加载油压.

3.1.3磨煤机出力特性试验

掌握磨煤机不同出力性能,检验磨煤机是否能达到设计最大出力及最小风量性能,试验在保持分离器挡板不变的情况,分别在三种给煤量下,风量按照风煤比曲线变化,测量各个工况下制粉系统参数(包括制粉单耗)。

3.1.4磨煤机变风量试验

保持磨煤机在额定出力下运行,分离器挡板开度放在合适位置时,分别在三种风量下,测量制粉系统相关的参数。

3。

2锅炉燃烧调整试验

3。

2。

1排烟温度标定试验

在某一稳定负荷下,对空气预热器出口水平烟道进行烟温场测量,选定温度测量的代表点,或按网格法布置温度测点,直接测量排烟温度。

3.2.2空气预热器氧量场标定试验

在某一稳定负荷下,对空气预热器进、出口水平烟道进行氧量场测量,选定氧量测量的代表点,或采用网格法布置烟气取样管,直接测量空气预热器进、出口烟道氧量,同时通过该项试验对表盘氧量进行标定。

3。

2.3变煤种试验

在660MW负荷下,分别在不同的分仓配煤方案下进行锅炉热效率测试,以确定最佳的配煤方案,具体配煤方案如下。

配煤方案

A磨

B磨

C磨

D磨

E磨

F磨

1

普通煤

优加

优加混郑煤

优加混郑煤

普通煤

平大混普通煤

2

平大混普通煤

优加

郑煤混普通煤

优加混郑煤

普通煤

优加混普通煤

3

普通煤

优加

优加混焦煤

优加混普通煤

普通煤

平大混普通煤

4

平大混焦煤

优加

普通煤

优加混普通煤

普通煤

优加混普通煤

5

优加混焦煤

优加

普通煤

优加混郑煤

普通煤

优加混普通煤

6

平大混普通煤

优加

郑煤混安源煤

优加

普通煤

普通煤

7

普通煤

优加

优加混焦煤

优加混普通煤

普通煤

安源混普通煤

8

优加混郑煤

优加

郑煤混普通煤

优加

普通煤

普通煤

9

优加

优加

郑煤

郑煤

平大混普通煤

安源混普通煤

10

优加

优加

焦煤

普通煤

平大混普通煤

安源混普通煤

11

普通

优加

优加混普通

优加

优加

普通煤

12

平十煤

优加

郑煤混平十

优加

普通煤

普通煤

3。

2。

4总风量调整试验

通过改变送风机挡板开度使入炉总风量发生变化,从而改变炉膛出口过剩空气系数,在表盘上反映为空气预热器入口或省煤器出口烟气含氧量的变化。

通过该项试验,测量氧量变化对锅炉汽温特性、经济性的影响,确定锅炉的最佳控制氧量。

由于不同负荷下的最佳氧量不相同,因此,该项试验拟在四种负荷(660MW、610MW、540MW、480MW)下进行,通过试验获得不同负荷氧量和负荷关系曲线。

试验记录锅炉运行主要参数,实测排烟温度、排烟氧量、及大气参数等,并采集原煤、飞灰、炉渣样品.

3.2。

5二次风配风方式调整试验

各层二次风小风门开度不同,对炉内的燃烧工况影响不同。

试验在660MW负荷下进行,以各层二次风小风门为调节对象,在控制省煤器出口氧量不变条件下,改变二次风的配风方式(均等、正宝塔、倒宝塔),并测量不同二次风配风方式对锅炉壁温特性、汽温特性、烟温偏差的影响,确定目前煤种下适合该炉的配风方式。

3.2。

6燃料风调整试验

燃料风的作用是补充煤粉燃烧初期的氧量,试验时保持省煤器出口氧量和炉膛/风箱压差不变,在不同燃料风开度下,分析测量燃料风变化对汽温特性、锅炉烟温偏差的影响,获得最佳燃料风开度。

3.2.7燃尽风(SOFA)调整试验

燃尽风的作用是降低NOx,提供锅炉燃烧后期所需氧量,试验保持氧量和辅助风风门不变时,在不同燃尽风开度下,分析测量燃尽风变化对汽温特性、锅炉烟温偏差的影响,获得最佳燃尽风开度。

3.2。

8空气预热器漏风试验

在660MW、600MW、540MW、480MW负荷下对预热器两侧的漏风进行测量,评估目前空预器漏风状况,为检修和运行提供依据.

3.3试验的测试项目、方法、测试仪器和测点布置如下表:

序号

项目

测点位置

测量仪器及测试方法

1

运行参数

DCS系统每15分钟采集一次

2

原煤取样

给煤机下煤管

每30分钟循环取样一次,混合后缩分,作燃料工业分析、元素分析、低位发热量测定

3

飞灰取样

空预器出口烟道

经标定后仓泵处取飞灰样做飞灰可燃物含量分析

4

炉渣取样

冷渣器出口

每30分钟取样一次,混合后缩分,作炉渣可燃物分析

5

烟气成份

空预器进出口烟道

节能环保测试车、Testo335烟气分析仪,按网格划分法每10分钟取样分析烟气中O2含量

6

排烟温度

空预器出口烟道

经标定后表盘排烟温度

7

空气温度

送风机入口附近

温度计,每30分钟测量一次

4试验结果及分析

4。

1制粉系统热态调整试验

4.1。

1分离器挡板特性试验

为掌握制粉系统分离器的挡板特性,获得挡板开度对煤粉细度,制粉电耗等参数的影响,获得相应的对应关系,将磨煤机出力调整至50t/h左右,制粉系统通风量按照风煤比曲线设定,对A~F六台磨煤机分离器挡板在不同开度下进行了试验,试验结果见表4.1~4.6.

表4.1A磨分离器挡板特性试验结果

试验日期

2010—9—15

2010-9-15

2010-9—15

试验时间

12:

25~12:

55

13:

10~13:

40

14:

15~14:

45

试验内容

变挡板试验1(55%/55%)

变挡板试验2(50%/50%)

变挡板试验3(45%/45%)

煤种

A8区和A2区

A8区和A2区

A8区和A2区

机组负荷

MW

610

610

610

磨入口表盘风量

t/h

71。

1

71。

4

70。

7

磨差压

kPa

3.88

3.97

4.23

磨加载力

MPa

9.7

9.7

9.38

R200

%

3。

12

3.72

1.04

R90

13。

16

11.08

6。

64

煤粉均匀性指数

0.67

0.50

0.65

热一次风压

kPa

9。

22

9.32

9。

35

磨煤机电流

A

42.2

42.63

44。

3

磨煤机出力

t/h

50。

6

50.7

48.5

总燃料量

t/h

299

300

290

A一次风机电流

A

116。

6

116。

6

116。

6

B一次风机电流

A

113.1

114.8

112。

5

磨煤机电耗

kW

147.6

132

162.6

A侧一次风机功率

kW

561.6

530.4

532.8

B侧一次风机功率

kW

504

532.8

500。

6

磨煤单耗

kW。

h/t

5。

9

5。

28

6。

5

通风单耗

kW。

h/t

7.13

7。

09

7。

13

制粉单耗

kW.h/t

13.03

12.37

13.63

表4.2B磨分离器挡板特性试验结果

试验日期

2010—9—15

2010-9—15

2010-9-15

试验时间

12:

25~12:

55

13:

10~13:

40

14:

15~14:

45

试验内容

变挡板试验1(50%/50%)

变挡板试验2(55%/55%)

变挡板试验3(45%/45%)

煤种

B8区和中能煤

B8区和中能煤

B8区和中能煤

机组负荷

MW

610

610

610

磨入口表盘风量

t/h

69.9

70.6

70.67

磨差压

kPa

3。

99

4。

15

4。

38

磨加载力

MPa

9.22

9。

21

8。

56

R200

3。

68

4.12

1.44

R90

17.32

20。

8

10.92

煤粉均匀性指数

0。

79

0。

89

0。

81

热一次风压

kPa

9。

21

9.22

9.33

磨煤机电流

A

52。

9

52。

6

54.9

磨煤机出力

t/h

40.2

40。

2

37。

4

总燃料量

t/h

299

300

290

A一次风机电流

A

116。

6

116。

6

116。

6

B一次风机电流

A

113.1

114。

8

112。

5

磨煤机电耗

kW

206.4

192.6

228。

6

A侧一次风机功率

kW

561.6

530.4

532.8

B侧一次风机功率

kW

504

532。

8

500.6

磨煤单耗

kW.h/t

10.32

9。

63

11。

43

通风单耗

kW。

h/t

7。

13

7.09

7.13

制粉单耗

kW。

h/t

17.45

16.72

18。

56

表4.3C磨分离器挡板特性试验结果

试验日期

2010-9-16

2010—9—16

2010—9—16

试验时间

09:

25~09:

55

10:

15~10:

45

11:

15~11:

45

试验内容

变挡板试验1(40%/40%)

变挡板试验2(45%/50%)

变挡板试验3(50%/55%)

煤种

B4区、C2区、新洛煤和刘庄煤

B4区、C2区、新洛煤和刘庄煤

B4区、C2区、新洛煤和刘庄煤

机组负荷

MW

660

660

660

磨入口表盘风量

t/h

70

76。

2

70.1

磨差压

kPa

4.39

4.46

4.29

磨加载力

MPa

11。

06

11。

06

11。

06

R200

%

3.24

3.64

4.04

R90

12

14.04

14.12

煤粉均匀性指数

0.60

0。

66

0.62

热一次风压

kPa

9.51

9.32

9.51

磨煤机电流

A

48。

7

49。

73

49.1

磨煤机出力

t/h

50

50

50

总燃料量

t/h

314

314

315

A一次风机电流

A

120。

1

117.7

118。

3

B一次风机电流

A

117.7

115.8

114。

2

磨煤机电耗

kW

180

180

204

A侧一次风机功率

kW

552

456

564

B侧一次风机功率

kW

530。

4

480

504

磨煤单耗

kW.h/t

7。

2

7.2

8。

16

通风单耗

kW。

h/t

6.89

5.98

6。

78

制粉单耗

kW。

h/t

14。

09

13。

18

14.94

表4.4D磨分离器挡板特性试验结果

试验日期

2010-9-16

2010-9—16

2010-9-16

试验时间

09:

25~09:

55

10:

15~10:

45

11:

15~11:

45

试验内容

变挡板试验1(40%/40%)

变挡板试验2(45%/50%)

变挡板试验3(50%/55%)

煤种

B8区和刘庄煤

B8区和刘庄煤

B8区和刘庄煤

机组负荷

MW

660

660

660

磨入口表盘风量

t/h

75。

1

73.1

74。

1

磨差压

kPa

4.28

4。

44

4。

41

磨加载力

MPa

12。

88

12.91

12。

93

R200

%

5.04

4.72

3。

56

R90

16.36

16。

88

14。

04

煤粉均匀性指数

0。

63

0。

68

0.66

热一次风压

kPa

9.36

9。

37

9。

46

磨煤机电流

A

60。

5

60.9

61.6

磨煤机出力

t/h

59。

9

59.8

59.8

总燃料量

t/h

314

314

315

A一次风机电流

A

120。

1

117。

7

118。

3

B一次风机电流

A

117.7

115。

8

114.2

磨煤机电耗

kW

251。

4

240

204

A侧一次风机功率

kW

552

456

564

B侧一次风机功率

kW

530.4

480

504

磨煤单耗

kW。

h/t

8。

38

8

8。

6

通风单耗

kW。

h/t

6。

89

5。

98

6.78

制粉单耗

kW.h/t

15.27

13。

98

15。

38

表4。

5E磨分离器挡板特性试验结果

试验日期

2010-9—16

2010—9-16

2010—9—16

试验时间

09:

25~09:

55

10:

15~10:

45

11:

15~11:

45

试验内容

变挡板试验1(40%/40%)

变挡板试验2(45%/50%)

变挡板试验3(50%/55%)

煤种

A8区和A2区

A8区和A2区

A8区和A2区

机组负荷

MW

660

660

660

磨入口表盘风量

t/h

75.2

77.4

76.1

磨差压

kPa

4。

65

4.58

4。

58

磨加载力

MPa

9.53

9.55

9。

55

R200

2.72

2.68

5.32

R90

%

14。

44

13。

56

19

煤粉均匀性指数

0。

78

0。

74

0。

71

热一次风压

kPa

9.43

9。

23

9.35

磨煤机电流

A

46。

8

44.9

44.1

磨煤机出力

t/h

49.9

50

49。

9

总燃料量

t/h

314

314

315

A一次风机电流

A

120。

1

117。

7

118。

3

B一次风机电流

A

117.7

115.8

114。

2

磨煤机电耗

kW

180

180

174

A侧一次风机功率

kW

552

456

564

B侧一次风机功率

kW

530.4

480

504

磨煤单耗

kW。

h/t

7.2

7。

2

6.96

通风单耗

kW.h/t

6。

89

5.98

6。

78

制粉单耗

kW.h/t

14.09

13.18

13.74

表4.6F磨分离器挡板特性试验结果

试验日期

2010—9-16

2010—9-16

2010-9—16

试验时间

09:

25~09:

55

10:

15~10:

45

11:

15~11:

45

试验内容

变挡板试验1(40%/40%)

变挡板试验2(45%/50%)

变挡板试验3(50%/55%)

煤种

新洛煤和上塘煤

新洛煤和上塘煤

新洛煤和上塘煤

机组负荷

MW

660

660

660

磨入口表盘风量

t/h

74.3

73。

7

75.1

磨差压

kPa

3。

65

3.66

3.6

磨加载力

MPa

8.29

8.29

8.29

R200

%

4。

16

4。

68

8。

92

R90

%

15.04

19.68

31。

64

煤粉均匀性指数

0。

65

0。

79

0。

93

热一次风压

kPa

9.6

9。

37

9.46

磨煤机电流

A

40.6

40.1

40

磨煤机出力

t/h

55。

2

55.2

55.2

总燃料量

t/h

314

314

315

A一次风机电流

A

120。

1

117.7

118。

3

B一次风机电流

A

117。

7

115.8

114。

2

磨煤机电耗

kW

130。

8

126

132

A侧一次风机功率

kW

552

456

564

B侧一次风机功率

kW

530.4

480

504

磨煤单耗

kW。

h/t

4.76

4.58

5。

28

通风单耗

kW。

h/t

6。

89

5.98

6。

78

制粉单耗

kW。

h/t

11。

65

10.56

12.06

试验结果表明,六台磨煤机分离器挡板特性总体良好,挡板角度的调节能够有效调整煤粉细度,但各磨对煤粉细度的调节

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